趙天運 梁學博
(河南省煤氣(集團)公司義馬氣化廠,河南 義馬 472300)
河南省煤氣化工程即義馬氣化廠是國家“九五”重點工程,是為解決豫西地區(qū)城鎮(zhèn)居民、工商業(yè)用氣需求,實現(xiàn)煤炭就地轉(zhuǎn)化,改善區(qū)域環(huán)境,帶動地方經(jīng)濟發(fā)展的一項公益性、環(huán)保性城市公用基礎(chǔ)設(shè)施項目。該工程較早引進具有世界先進水平的德國魯奇加壓氣化技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備,自2006年9月二期工程建成投產(chǎn)以后,目前已形成日產(chǎn)凈煤氣300萬Nm3,成為亞洲最大人工城市煤氣制造企業(yè)。2006年我廠受山西潞安煤基合成油廠委托,在魯奇氣化裝置上對山西屯留貧瘦煤進行工業(yè)化試燒,其采集數(shù)據(jù)為潞安煤基合成油的設(shè)計工作提供依據(jù)。
為保證圓滿完成試燒任務(wù),保證取得數(shù)據(jù)的可靠性和準確性,更好地統(tǒng)籌試燒全過程,保證試燒過程安全順利進行,我廠成立了山西屯留煤試燒工作指揮部。
(1)2006年我廠僅有魯奇氣化爐3臺,分別為1#、2#、3#氣化爐,通常生產(chǎn)狀態(tài)下二開一備。為確保試燒過程順利進行,決定先在一臺氣化爐上進行單燒,待確定較佳汽氧比后兩爐滿負荷運行。(2)試燒前準備好試燒期間記錄報表,做好試燒期間數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。(3)保持1#、2#、3#氣化爐豎灰管上的取灰器正常使用。(4)試燒前4小時,確定粗煤氣冷卻系統(tǒng)、煤氣水處理、酚回收裝置運行正常,做好取樣前的準備工作。
本次試燒煤種山西屯留貧瘦煤,貧瘦煤是一種具有弱粘性的煉焦用煤,其發(fā)熱量較高。試燒前在廠內(nèi)對山西屯留貧瘦煤進行了工業(yè)分析,以便掌握煤質(zhì)情況對工藝調(diào)控做出指導。下表1為山西屯留貧瘦煤工業(yè)分析結(jié)果??梢姡土裘狠^義馬煤其含水量低0.69%,揮發(fā)份含量低10.41%,固定碳含量高55.69%,其熱值高達5516kcal/kg。
表1 山西屯留貧瘦煤工業(yè)分析結(jié)果
(1)粗煤氣出口溫度:550℃~650℃。(2)汽氧比:4.5-5.0左右。(3)灰鎖溫度:320℃~370℃。(4)煤鎖下法蘭溫度:135℃~190℃。(5)爐篦電流:19—20A左右。
(1)待煤倉中義馬煤料位指示為30%時,通知備煤車間向氣化爐內(nèi)加山西屯留貧瘦煤。(2)山西屯留貧瘦煤入爐后,氣化爐負荷漸降至5000 Nm3/h,按1次/15分鐘的分析頻率分析粗煤氣中的CO2和O2。(3)保持操作壓力在2.85-3.05MPa之間。(4)每小時排灰、看灰一次。(5)據(jù)灰樣、爐篦電流尋求最佳汽氧比,氣化爐工況穩(wěn)定后,負荷緩慢加至5500 Nm3/h。(6)氣化爐滿負荷運行48小時后,進行高負荷試驗,加負荷的速度為500Nm3/10min。(7)高負荷性能測試后,兩臺氣化爐恢復正常負荷,直至將山西屯留貧瘦煤燒完為止。
2006年 6月 23日 15:04時,2#氣化爐煤倉料位指示40%時,加進山西屯留貧瘦煤,氣化爐負荷為5000Nm3/h,汽氧比5.3。至17:00時粗煤氣半分析顯示 CO2:31.7%O2:0.2%,表明屯留煤已進入爐內(nèi),穩(wěn)定2小時后,汽氧比由5.3降至5.2,負荷加至5500 Nm3/h,粗煤氣半分析顯示 CO2:29.7%;O2:0.2%。結(jié)合灰樣、爐篦電流和半分析數(shù)據(jù),確認汽氧比已較佳,這一過程耗時5.5小時,第一階段進展順利。
試燒指揮部決定3#氣化爐也開始試燒屯留煤,6月24日1:17時,3#氣化爐煤倉顯示36%時加進屯留煤。4:26時,3#氣化爐半分析為 CO2:31.6%O2:0.3%,表明山西屯留貧瘦煤已到達反應區(qū),至5:00時3#氣化爐調(diào)整汽氧比5.3降至5.2;7:25時降至4.8,各項指標均顯正常。隨后,將2#氣化爐負荷加至7000Nm3/h,3#氣化爐負荷加至6500 Nm3/h,3#氣化爐的汽氧比降至4.7運行。
6月24日11:00時始至25日16:00時結(jié)束,2#、3#氣化爐負荷維持 7000-7200 Nm3/h,汽氧比控制在4.6,粗煤氣半分析CO225%~27%間,爐篦電流正常,灰的顏色、粒度適中。我們認為山西屯留貧瘦煤此時工況下穩(wěn)定,隨后再次降2#氣化爐汽氧比至4.5,運行7小時,未發(fā)現(xiàn)大渣塊導致排灰困難。高負荷運行下氣化爐也較穩(wěn)定,兩爐直至將山西屯留貧瘦煤試燒完為止。
(1)試燒過程中,氣化爐粗煤氣出口溫度范圍550℃~620℃,灰鎖溫度范圍 340℃~380℃。同負荷下,與義馬煤相比粗煤氣出口溫度、灰鎖溫度均較高。(2)試燒過程中,汽氧比調(diào)整范圍在4.5-4.7間為較宜。(3)試燒過程中,爐篦轉(zhuǎn)速維持在2.0~3.5間。屯留貧瘦煤灰份含量高,同負荷下相比義馬煤爐篦轉(zhuǎn)速稍高,整個試燒過程灰中殘?zhí)剂枯^高,約7%。(4)山西屯留貧瘦煤固定碳含量高,反應活性低,平均每小時加煤僅兩鎖,在6000Nm3/h負荷下,爐篦僅維持最低轉(zhuǎn)速1.5r/min。7200Nm3/h負荷下維持3.0r/min,不利于開車時的火層培養(yǎng)及低負荷生產(chǎn)。
表2 2#氣化爐義馬煤與山西屯留貧瘦煤運行參數(shù)對比
表3 山西屯留貧瘦煤試燒2#氣化爐運行數(shù)據(jù)(負荷7000 O2Nm3/h下)
表2、表3為2#氣化爐在7000 Nm3/h氧負荷下,義馬煤與山西屯留貧瘦煤的運行參數(shù)對比表和粗煤氣成份對比表,我們發(fā)現(xiàn):
(1)山西屯留貧瘦煤變質(zhì)程度較深,反應活性差,試燒在保證灰不熔渣的前提下適當降低了汽氧比。同負荷7000Nm3/h下,義馬煤汽氧比5.6,屯留煤汽氧比4.6。(2)試燒發(fā)現(xiàn)爐頂法蘭溫度、粗煤氣出口溫度、灰鎖溫度一直處于高位。7000Nm3/h氧負荷下,爐頂法蘭溫度185℃,粗煤氣出口溫度598℃,灰鎖溫度382℃。(3)試燒還發(fā)現(xiàn),負荷低時,粗煤氣出口溫度、灰鎖溫度更不易控制,溫度波動變大,氣化爐與夾套的壓差變大29KPa左右。我們認為這些都是由于山西屯留貧瘦煤氣化變質(zhì)程度深,反應活性差,導致煤在爐內(nèi)停留時間變長,氣化段變寬所致。(4)粗煤氣成份。山西屯留貧瘦煤試燒中汽氧比低,氣化爐溫較高,CO2還原率增加使其含量降低,煤氣中CO含量增加;氣化中甲烷生成反應為放熱反應,爐溫高也使其CH4含量有一定程度降低。與義馬煤粗煤氣成份對比來看,CO2降低約5%,CO提高約7%,H2含量提高2%,CH4有少量降低,有效氣(CO+H2)總含量占到65.91%。
表4 煤氣水分離出口分析數(shù)據(jù)對比
表5 山西屯留貧瘦煤與義馬煤試燒副產(chǎn)品產(chǎn)率
表4、表5分別為山西屯留貧瘦煤和義馬煤在煤氣水分離處理后出水指標對比、副產(chǎn)品產(chǎn)率對比。可以看到,山西屯留貧瘦煤試燒中汽氧比低,蒸汽分解率提高,煤氣水較義馬煤少,約586kg/t煤;煤氣水出口總酚較低,而總氨偏高,COD較義馬煤降低更明顯。其中總酚含量為1.37g/l,總氨12.83g/l,COD為5753mg/l。山西屯留貧瘦煤揮發(fā)份遠低于義馬煤,通常認為煤變質(zhì)程度越深(其揮發(fā)份對應越少),其焦油等副產(chǎn)物量越低,這與我們的試燒結(jié)果相同,屯留貧瘦煤副產(chǎn)品中油產(chǎn)率2.46kg/t煤,焦油產(chǎn)率2.76kg/t。但有關(guān)專家也認為較低焦中油產(chǎn)率,還與煤所含水分、反應爐溫存在一定關(guān)系,大都認為煤中水份太低,爐溫較高,都會使焦油產(chǎn)率下降。
試燒結(jié)論認為:山西屯留貧瘦煤作為魯奇加壓固定床氣化工藝用煤是完全可行的,氣化爐工況較穩(wěn)定。試燒過程中發(fā)現(xiàn),氣化爐粗煤氣出口溫度、灰鎖溫度一直較高,較不易操控,但高負荷(7000Nm3/h以上)試燒中,氣化爐運行卻變得較為平穩(wěn)。
[1]梁學博、王磊等.Mark-Ⅳ型魯奇爐試燒東勝利褐煤的分析與評價[J].河南化工.2011,28(6).
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