侯志慧
(天津天鐵冶金集團煉鋼廠,河北涉縣056404)
天鐵冶金集團煉鋼廠圓坯連鑄機于2008年10月建成投產(chǎn),機型為全弧形5流連鑄機,鑄機半徑9 m,冶金長度24 m,安裝液面自動檢測裝置,外置式結(jié)晶器電磁攪拌,并配套新建了一座45 t LF爐,一座45 t VD爐。年設(shè)計產(chǎn)量75萬t,澆鑄Ф210、Φ180、Φ150三種斷面,定尺范圍4~10 m,主要生產(chǎn)石油鋼管、液壓支柱管及鍋爐用鋼等系列無縫鋼管坯料。
由于缺乏相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)驗,在早期生產(chǎn)的27SiMn出現(xiàn)了質(zhì)量問題,主要缺陷為表面裂紋。2010年共生產(chǎn)圓坯27SiMn鋼39617 t,因圓坯表面裂紋判廢及現(xiàn)場割廢約600 t,人工修磨460支,質(zhì)量合格率僅有98.42%,嚴重制約公司品種鋼開發(fā)生產(chǎn)的步伐,并造成了職工因修磨圓坯,增加勞動負荷。
對27SiMn圓坯進行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)裂紋大部分出現(xiàn)在表面氧化鐵皮多、鑄坯內(nèi)外弧壓痕凹陷嚴重處。有的裂紋較深,寬約2~3 mm,長約1~2 m,有的裂紋較細,呈扁平狀,寬約0.5 mm,長約50~100 mm,見圖1。
對裂紋部位的鑄坯取樣進行電鏡掃描,未發(fā)現(xiàn)有硫化物偏析或富集,有直徑較大的夾雜物且有較重的高溫氧化現(xiàn)象。27SiMn中[C]在0.25%~0.30%,不存在裂紋敏感性。[Cu]在0.20%,但后來調(diào)整了轉(zhuǎn)爐合金化脫氧工藝,后續(xù)生產(chǎn)過程中消除了此有害元素。
2.2.1 拉速對27SiMn表面裂紋的影響
拉速是連鑄機的重要工藝參數(shù)之一,其數(shù)值的合理設(shè)定直接影響到鋼水的凝固速度、連鑄機的生產(chǎn)能力及鑄坯的內(nèi)外部質(zhì)量[1]。
式中:r為鑄坯半徑;V為鑄機拉速;ρ為鋼坯密度,取7.8×103kg/m3;T 為轉(zhuǎn)爐裝容量,一般按 45 t計算;t為澆鋼周期,平均為25 min。
依據(jù)爐機匹配原則和公式1計算確定的各斷面拉速如下:
Φ150拉速為 2.6~2.7 m/min;Φ180拉速為 1.8~1.9 m/min;Ф210拉速為 1.3~1.4 m/min。
為了判斷拉速是否為27SiMn表面裂紋產(chǎn)生的主要因素,試驗了十個澆次。將其中一個流拉速降低0.3~0.4 m/min,其余四個流按照目標拉速澆鑄,發(fā)現(xiàn)同一爐次拉速低的流出現(xiàn)裂紋廢品的比率明顯比其他流低。
2.2.2 保護渣性能對27SiMn表面裂紋的影響
保護渣選用的適當與否,直接影響到連鑄的生產(chǎn)順行和鑄坯質(zhì)量。由于該鋼種鋁含量偏高,鋼水流動性差,夾雜物不易上浮,保護渣易被夾入坯殼形成夾渣或粘在鑄坯表面形成粘渣。渣子的導(dǎo)熱率差,夾渣或粘渣這部分的坯殼冷卻收縮慢,其他區(qū)域的坯殼冷卻強度大,收縮快。在結(jié)晶器內(nèi)生成的坯殼就會出現(xiàn)因收縮幅度不同而產(chǎn)生的應(yīng)力不平衡的現(xiàn)象,導(dǎo)致裂紋的出現(xiàn)。
此外,在設(shè)備條件和操作因素不變的條件下,保護渣熔化特性選用不當,液渣層厚薄不一,造成渣膜厚度不均,使局部坯殼變薄也會產(chǎn)生縱裂[2]。
自生產(chǎn)27SiMn以來,先后更換了5種保護渣,其理化性能指標見表1。
圖1 裂紋表面形貌
表1 27SiMn圓坯保護渣理化性能指標表
對各型號保護渣的液渣層厚度分別進行了測量,27SiMn專用和GS系列液渣層厚度能達到10~11 mm,耗渣量約0.35~0.38 kg/t。其他保護渣液渣層厚度約7~9 mm,YX-1#保護渣消耗量比較大,能達到0.4 kg/t,使用過程中液面泛紅的情況較多。YX-4、YX-4改進型耗渣量約0.25~0.27 kg/t。對這5種保護渣的使用效果進行了統(tǒng)計,見表2。
表2 27SiMn圓坯保護渣使用效果統(tǒng)計表
2.2.3 結(jié)晶器對27SiMn表面裂紋的影響
對下線的結(jié)晶器進行了解剖,見圖2。
發(fā)現(xiàn)結(jié)晶器進水、回水腔交界處無密封圈,存在嚴重的密封不嚴現(xiàn)象。同時發(fā)現(xiàn)有3個水套變形嚴重,水套直徑偏差2.5~3 mm,水縫均勻性遭到了破壞,銅管過燒嚴重。其他結(jié)晶器銅管表面還有不同程度的水垢,追查發(fā)現(xiàn)結(jié)晶器足輥冷卻水壓力大于結(jié)晶器銅管冷卻水壓力,硬水(足輥冷卻水)有回灌的情況。
由于圓坯的結(jié)晶器較之方坯無角部,冷卻均勻,但直徑同方坯邊長相等的圓坯表面積小,結(jié)晶器熱流強度大,在彎月面處最為明顯,該區(qū)域凝固坯殼生長不均勻,在坯殼薄弱點,正處于凝固脆性溫度區(qū),在應(yīng)力作用下超過鋼的允許強度和允許應(yīng)變萌生裂紋,出二冷區(qū)繼續(xù)擴展[2]。因此,結(jié)晶器冷卻達不到生產(chǎn)工藝要求是出現(xiàn)表面縱裂紋的主要原因。
圖2 結(jié)晶器剖面圖
2.2.4 液面波動對表面裂紋的影響
2#機振動采用的是無干擾復(fù)式全板簧振動模式,鐳目Cs137液面自動控制系統(tǒng)。根據(jù)不同斷面和拉速選擇振頻,振動曲線按照公式(2)控制。
式中:VC為實際拉速,m/min;V0為平均拉速,m/min。
結(jié)晶器液面波動一般控制在±2 mm以內(nèi),但系統(tǒng)有故障,數(shù)據(jù)采集或原始液位設(shè)置不當以及鋼水流動性不好時,常造成液面波動幅度較大。液面波動大,一是造成結(jié)晶器內(nèi)熱流分布不均勻;二是容易卷渣,渣膜厚度分布不均,影響坯殼的傳熱和潤滑,部分坯殼薄弱導(dǎo)致鑄坯表面出現(xiàn)凹陷、裂紋。
(1)根據(jù)拉速對比試驗,將27SiMn各斷面的拉速下調(diào)0.2~0.3 m/min,減少注流對結(jié)晶器內(nèi)鋼水的沖擊,使鑄坯在結(jié)晶器內(nèi)得到充分冷卻,形成足夠厚度的坯殼。調(diào)整前后的拉速、二冷水參數(shù)見表3。
表3 圓坯27SiMn拉速和二冷水參數(shù)表
(2)結(jié)晶器保護渣的選擇。
由于27SiMn鋼中硅元素含量高,氧化成SiO2后,易進人保護渣中富集,改變保護渣的性能,會使保護渣的粘度增大。渣子的粘度不合適,流入坯殼與銅板之間的渣膜厚薄不均勻,致使結(jié)晶器導(dǎo)熱不均從而使局部區(qū)域坯殼厚度不均,局部應(yīng)力增大而促使縱裂紋產(chǎn)生[2]。因此,優(yōu)化保護渣性能時對其粘度、熔速和堿度進行了調(diào)整,降低了保護渣的粘度,提高了熔速,適當增大了堿度,以提高保護渣吸附夾雜的能力。表2的數(shù)據(jù)也表明GS系列保護渣消除裂紋的效果比較明顯。與其他型號的保護渣相比,其熔速高、粘度低,且結(jié)晶器鋼水液面上液渣層厚度能夠達到10 mm以上,耗渣量約0.35 kg/t左右,與拉速相匹配。
(3)穩(wěn)定結(jié)晶器內(nèi)鋼水液面。
①更改斷面前用廢舊坯頭模擬拉坯生產(chǎn)過程,測定各流假液面,設(shè)置液面自動控制參數(shù)值N,消除假液面對液面波動的影響,穩(wěn)定鋼水液面。
②用報廢的結(jié)晶器銅管做成中包水口對中器,用于座對水口。開澆之前將中包開至澆注位,再校對一次,保證水口對中。浸入式水口插入深度下調(diào)10~20 mm,保證在100~110 mm。在澆注中后期升渣線時浸入水口深度不得低于80 mm。
③轉(zhuǎn)爐強化脫氧合金化操作工藝,嚴格控制鋼水中鋁含量和銅、砷、硒等有害元素及氣體含量,保證鋼水可澆性,減少鋼水發(fā)粘,棒位嚴重上漲,液面波動大的情況。
(4)調(diào)整結(jié)晶器錐度,改進結(jié)晶器進回水密封,保證一次冷卻效果。
27SiMn鋼屬中碳高硅高錳鋼種,鑄坯收縮率較37Mn5鋼小。因此將結(jié)晶器倒錐度調(diào)整為1.20%/m(37Mn5鋼的結(jié)晶器倒錐度為1.29%/m),以減少坯殼和管壁之間的氣隙,更好地符合鑄坯收縮要求,提高結(jié)晶器傳熱效率。當過鋼量達到1200 t時及時更換,保證使用時錐度合適,坯殼能均勻生長。
鑒于結(jié)晶器進回水密封不嚴,二冷水硬水與結(jié)晶器軟水混合,銅管過燒,結(jié)垢嚴重的情況,對結(jié)晶器進行了改造。進回水處加裝了“O”型槽和密封套,如圖3所示,分開結(jié)晶器進水和回水,使結(jié)晶器水保持5℃左右的水溫差,并增大了結(jié)晶器水壓,強化了結(jié)晶器軟水處理,避免水溫差過小、銅管結(jié)垢造成的結(jié)晶器冷卻傳熱不良;同時固定了水套,使水縫保持在3.8~4 mm。
圖3 結(jié)晶器進回水密封示意圖
(5)防止裂紋擴展的其他措施。
①采用弱冷制度。將結(jié)晶器水量從140~150 t/h下調(diào)至100~110 t/h,二次冷卻比水量控制在0.35~0.50 L/kg。一般采用下限,特殊情況下可微調(diào)。冷卻制度改變前后水量控制情況見表3。
②更換了足輥噴嘴。曾用過9895、3175、4085等型號的噴嘴,冷卻效果不佳。后全部更換為5990,半自動控制水量,壓縮空氣壓力0.3 MPa,水量維持在3.5~4.0 t/h,以增加坯殼抗應(yīng)變強度,減少裂紋出現(xiàn)幾率。
③拉矯壓力控制在2.5~3.0 MPa。拉矯壓力調(diào)整以不使橢圓度超標為準。
改進措施實施前后圓管坯27SiMn鋼的入庫產(chǎn)量、廢品量和合格率統(tǒng)計見表4。
表4 27SiMn圓坯生產(chǎn)指標統(tǒng)計表
通過對圓管坯27SiMn鋼表面裂紋形成原因的分析,提出的降低拉速、優(yōu)化保護渣性能指標及穩(wěn)定結(jié)晶器鋼水液面等措施,能夠有效控制27SiMn鋼表面裂紋的產(chǎn)生,使該鋼種的質(zhì)量合格率提高了1.4%,圓坯合格率完成99.91%的考核指標,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益,達到了降本增效的目的。
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[2]蔡開科,程士富.連續(xù)鑄鋼原理與工藝[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1994:313-382.