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全功能數(shù)控雙伺服動力刀架的PLC程序研究*

2012-10-23 05:50劉洪強(qiáng)化春雷徐兆成楊國強(qiáng)
制造技術(shù)與機(jī)床 2012年6期
關(guān)鍵詞:刀架西門子工位

劉洪強(qiáng) 張 鵬 化春雷 徐兆成 楊國強(qiáng)

(沈陽機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司,遼寧 沈陽 110142)

伺服動力刀架是車床及車削中心所需的核心功能部件?,F(xiàn)有高速數(shù)控機(jī)床的伺服動力刀架多數(shù)采用國外SAUTER、DUPLOMATIC等公司的產(chǎn)品?!笆晃濉眹抑卮髮m棥叭δ軘?shù)控雙伺服動力刀架”課題研究的主要目的是實現(xiàn)雙伺服動力刀架系列化、國產(chǎn)化,以滿足高檔數(shù)控機(jī)床項目功能部件國產(chǎn)化的需求。進(jìn)而提高我國數(shù)控機(jī)床及相關(guān)裝備的整體制造能力,推動國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床功能部件的發(fā)展與提高。

本文主要以“十一五”國家重大專項為平臺,對專項設(shè)計的帶Y軸雙伺服動力刀架的PLC程序進(jìn)行研究。該部件實際安裝在我廠HTC系列臥式車削中心上,數(shù)控系統(tǒng)為西門子802D sl,配有主軸、動力頭、CS軸、X、Z、Y軸共6個軸。其中有1個軸需要配置為PLC軸,在實際配置中將Y軸配置為PLC軸。本文主要對Y軸設(shè)置為PLC軸部分的PLC程序和伺服動力刀架部分PLC關(guān)鍵點程序進(jìn)行解析。

1 PLC軸控制程序應(yīng)用研究

本項目中系統(tǒng)選擇的是西門子802D sl Plus版,可以用PLC控制1個簡單的定位軸,這種定位軸可以完全不受NC程序的影響,在NC程序執(zhí)行的過程中并行控制,并不受NC啟動或停止的影響。

1.1 西門子802D sl中的PLC軸

(1)可以完全由PLC控制。

(2)通過接口信號V380×3000/V390×3000對PLC軸進(jìn)行控制。

(3)用于簡單的定位控制。

(4)定位控制不受NC加工程序的影響。

(5)可以是直線軸、旋轉(zhuǎn)軸或分度軸,不能為主軸或幾何軸。

1.2 PLC 軸操作

(1)在JOG、INC、REF操作方式下,同NC軸一樣,通過點動鍵進(jìn)行點動和回參考點操作。

(2)在AUTO、MDA操作方式下,PLC軸的速度和位置僅由PLC通過接口VB380×300/VB390×300來控制;不能通過加工程序?qū)S地址進(jìn)行編程,但可以利用NC-PLC的公共數(shù)據(jù)區(qū),在NC程序中控制PLC。

1.3 PLC軸的機(jī)床參數(shù)配置

(1)MD10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[5]=PL,機(jī)床坐標(biāo)名稱為PL。

(2)MD19100 NUM_AXES_IN_SYSTEM=6,系統(tǒng)軸數(shù)為6。

選取CBOE的新興市場ETF波動率指數(shù)作為衡量原油金融屬性的指標(biāo),代碼VXEEM,該指標(biāo)于2011年3月16日開始發(fā)布。VXEEM是采用CBOE的VIX計算方法對跟蹤新興市場ETF的期權(quán)計算出來,反映MSCI新興市場指數(shù)基金的隱含波動率(見圖9)。股市是經(jīng)濟(jì)的晴雨表,相較于滯后公布的許多宏觀數(shù)據(jù),股市的波動率直接反映了投資者對于未來宏觀經(jīng)濟(jì)的信心。

(3)MD20070 AXCONF_MACHAX_USED[5]=6,將PLC軸的軸號6與實際的軸對應(yīng)。

(4)MD20080 AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[5]=6,設(shè)定第6個機(jī)床軸名為PL。

(5)MD30460 BASE_FUNCTION_MASK[AX6]=20,該軸被指定為PLC控制。

1.4 PLC軸的時序

PLC軸的動作時序圖如圖1所示。

①狀態(tài):激活PLC軸定位功能;

②狀態(tài):PLC軸定位功能已激活;

③狀態(tài):定位位置到達(dá);

④狀態(tài):PLC收到確認(rèn)信號后復(fù)位PLC軸定位功能激活信號;

⑤狀態(tài):定位功能激活信號已復(fù)位;

⑦狀態(tài):定位功能已激活。

1.5 PLC軸的PLC程序

在西門子子程序庫中,提供了1個PLC控制的示例程序PLC_AXIS(SBR41),本項目應(yīng)用了該程序塊對PLC軸進(jìn)行控制。圖2為PLC程序圖,在編程過程中應(yīng)用到了NC和PLC的數(shù)據(jù)交換區(qū),通過H功能可以在NC程序段編程對PLC軸進(jìn)行控制,進(jìn)而將PLC軸和NC軸有機(jī)地結(jié)合到一起。

NC程序示例:

H1=70

H2=300

M98

其中:H1為PLC軸的實際位置;H2為實際轉(zhuǎn)速;M98為開始移動軸。

執(zhí)行后,PLC軸將以300 mm/min的速度運(yùn)行到位置70 mm處。

2 伺服動力刀架PLC程序研究

本項目中刀架本體部分采用SFW系列臥式刀架驅(qū)動,動力頭電動機(jī)為西門子1FT7105電動機(jī),采用西門子功率模塊直接驅(qū)動。項目的關(guān)鍵點在于PLC程序的時序和動力頭與刀盤旋轉(zhuǎn)的信號處理。在此,將PLC程序分2部分介紹:一是在手動、回零方式下調(diào)用異步子程序;二是自動方式下M06調(diào)用宏程序。在介紹這2部分之前先對刀架本體轉(zhuǎn)位的電氣時序圖加以說明。如圖3所示為刀架從一工位轉(zhuǎn)到二工位、從二工位轉(zhuǎn)到六工位的時序圖。

刀架本體運(yùn)行說明:刀架控制器實時檢測刀架運(yùn)行狀態(tài),若有異常則報警;CNC系統(tǒng)執(zhí)行選刀指令后,首先設(shè)置刀架選刀目標(biāo)工位信號(PBIT1、PBIT2、PBIT4和 PBIT8),T1≥20 ms后,PSTART(選刀開始)信號置“1”且T2≥30 ms;刀架控制器接到CNC系統(tǒng)的選刀指令后,刀架控制器定位輸出信號INDEXD置“0”,刀架控制器自動進(jìn)行選刀邏輯運(yùn)算,自動確定轉(zhuǎn)位方向和轉(zhuǎn)動工位數(shù);同時刀架控制器發(fā)出松開指令,松開閥啟動,刀架松開;鎖緊信號由有至無,刀架控制器鎖緊輸出信號LOCKED置“0”;刀架伺服電動機(jī)轉(zhuǎn)動,刀架轉(zhuǎn)動到目標(biāo)工位;刀架控制器發(fā)出鎖緊指令,鎖緊閥閉合,刀架傳感器鎖緊信號來,刀架鎖緊;刀架控制器發(fā)出選刀完成指令和鎖緊指令即INDEXD置“1”和LOCKED置“1”,至此選刀結(jié)束。任何模式下刀架轉(zhuǎn)位方式與此相同。

2.1 手動、回零調(diào)用異步子程序

在執(zhí)行機(jī)床操作之前,首先需要將伺服刀架回零。回零之前需要先將動力頭刀套退回,以防止回零過程刀套與刀盤碰撞。程序如圖4~9所示。

圖4程序解析:在回參考點模式下按動回零按鈕V10000001.7 后等待刀盤轉(zhuǎn)位完成信號 M8.7,M8.7信號為1時,置位刀盤回零信號M44.4,在回零完成時將1賦值給當(dāng)前工位VD14000084。

圖5程序解析:當(dāng)收到刀架回零信號 M44.0、M8.1或M8.3后,置位刀架旋轉(zhuǎn)指令 M8.4。程序接收到M8.4信號先執(zhí)行動力頭刀套退回Q9.2,動力頭退回到位信號I11.7觸發(fā)后,置位M215.0作為刀盤旋轉(zhuǎn)PSTART的啟動信號Q7.6,這樣才能夠保證刀盤的安全旋轉(zhuǎn)。

圖6程序解析:M215.0觸發(fā)后置位PSTART信號Q7.6,INDEXD 信號 I11.1和 LOCKED 信號 I11.0為0時代表刀盤松開并開始旋轉(zhuǎn)。

圖7程序解析:當(dāng) INDEXD信號 I11.1和LOCKED信號I11.0為1時代表刀盤轉(zhuǎn)位完成并鎖緊刀盤,此時置位刀架旋轉(zhuǎn)完成信號M8.7,本次換刀動作完成。

圖8程序解析:當(dāng)換刀完成指令M8.7信號為1時,置位PLC與NC交換信號V49000080.0,給NC發(fā)送指令;同時當(dāng)換刀指令M8.4為1時,讀入禁止,待換刀完成后解除讀入禁止。

圖9程序解析:回零完成后換刀條件 m7.1(M7.1)才滿足,換刀條件滿足后,在手動模式下按刀架旋轉(zhuǎn)按鈕 V10000001.7后 M8.0為1,M8.0為1后將刀架當(dāng)前工位 VD14000080+1賦值給目標(biāo)工位VD14000084;然后 M8.0 賦給刀架旋轉(zhuǎn)指令 M8.4,之后過程PLC與回零一樣。

在手動或回零過程中需要調(diào)用如下異步子程序PLCAUP1,完成刀盤旋轉(zhuǎn)之前的動力頭刀套退回,然后等待刀架旋轉(zhuǎn)完成后,刀套邊旋轉(zhuǎn)邊伸出,直到伸出到位信號來之后程序結(jié)束。

2.2 自動M06調(diào)用宏程序

在自動方式下需要調(diào)用NC程序TOOL與PLC部分一起完成刀盤旋轉(zhuǎn)之前的動力頭刀套退回,然后等待刀架旋轉(zhuǎn)完成后,刀套邊旋轉(zhuǎn)邊伸出,直到伸出到位信號來之后程序結(jié)束。TOOL的內(nèi)容與PLCAUP1一致。PLC程序如圖10所示。

圖10程序解析:換刀條件滿足時,在MDA或AUTO狀態(tài)下執(zhí)行T碼后,T碼變化信號V25000008.0為1時,激活自動換刀信號 M8.1;并將 T碼后面數(shù)值VD25002000賦值給刀架旋轉(zhuǎn)目標(biāo)工位VD14000084;然后M8.1賦給刀架旋轉(zhuǎn)指令M8.4,之后過程PLC與回零一樣。

在應(yīng)用M06調(diào)用NC程序時需要設(shè)置如下機(jī)床數(shù)據(jù):

(1)MD22550 TOOL_CHANGE_MODE=1,利用 M碼激活刀具參數(shù)。

(2)MD10715 M_NO_FCT_CYCLE[0]=6,M06 調(diào)用換刀固定循環(huán)。

(3)MD10716 M_NO_FCT_CYCLE_NAME[0]=“TOOL”6,固定循環(huán)名。

3 結(jié)語

本文詳細(xì)介紹了帶Y軸雙伺服動力刀架的PLC程序,及其西門子802D sl系統(tǒng)配置PLC軸的方法,為相關(guān)同仁的研究提供參考。

[1]Siemens.DOCOND 2010[Z].2010.

[2]Siemens.西門子802D sl簡明調(diào)試手冊2008[Z].2008.

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