任 英
(無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇 無錫 214200)
高壓變頻調(diào)速技術(shù)在某發(fā)電廠中的應(yīng)用
任 英
(無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇 無錫 214200)
給水泵、凝結(jié)泵、引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、循環(huán)水泵、磨煤機(jī)等拖動(dòng)系統(tǒng),是發(fā)電機(jī)組的重要輔機(jī)系統(tǒng),同時(shí)也是電廠廠用電系統(tǒng)中重要的負(fù)荷設(shè)備,屬于電廠中的主要耗電大戶。在電廠中,輔機(jī)系統(tǒng)耗電量約占廠用電量的80%左右,其中鍋爐給水泵、凝結(jié)水泵、循環(huán)水泵等給排水輔機(jī)系統(tǒng),其耗電量約占整個(gè)廠用電系統(tǒng)的45%,而鍋爐送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)等風(fēng)機(jī)系統(tǒng),其耗電量約占整個(gè)廠用電系統(tǒng)的30%。發(fā)電機(jī)組容量規(guī)模的進(jìn)一步提高,其對(duì)輔機(jī)設(shè)備功率性能也提出了更高的要求,高能耗、響應(yīng)慢、調(diào)節(jié)性能差等已成為輔機(jī)系統(tǒng)制約發(fā)電機(jī)組安全高效運(yùn)行的瓶頸[1]。因此,采取合理的高壓變頻調(diào)速控制方案對(duì)電廠輔機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造,有效增強(qiáng)輔機(jī)系統(tǒng)中水泵、風(fēng)機(jī)等電機(jī)拖動(dòng)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)性能,可提高其運(yùn)行的安全可靠性和電能綜合利用效率,確保發(fā)電機(jī)組安全高效進(jìn)行電能生產(chǎn),促進(jìn)電廠在低碳綠色環(huán)保技術(shù)要求的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目的[2]。
電廠3號(hào)600 MW火力發(fā)電機(jī)組的2臺(tái)6.3 kV高壓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)功率設(shè)計(jì)值偏大,存在嚴(yán)重“大馬拉小車”問題。3號(hào)機(jī)組一次風(fēng)機(jī)輔機(jī)系統(tǒng),鼓風(fēng)機(jī)型號(hào)為17881 Z/1165,軸功率為1 868 kW,額定流量為110 m3/min,全壓為14.318 kPa,額定轉(zhuǎn)速為1480 r/min,能量轉(zhuǎn)換效率為86.5%;配套電動(dòng)機(jī)型號(hào)為YKK630-6 kV,額定功率為2 240 kW,額定電壓為6.3 kV,額定電流為248 A,額定轉(zhuǎn)速為1 480 r/min,功率因數(shù)為0.9。從大量歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)可知,該發(fā)電機(jī)組在低負(fù)荷運(yùn)行工況時(shí),其風(fēng)機(jī)動(dòng)、靜葉調(diào)節(jié)過程中的節(jié)流損失,相比于額定運(yùn)行工況下節(jié)流損失會(huì)增加35%~45%,風(fēng)機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行效率較低,能耗非常嚴(yán)重,嚴(yán)重影響到發(fā)電機(jī)組的廠用電率。結(jié)合風(fēng)機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行歷史數(shù)據(jù),從理論分析可知,如采用6.3 kV高壓變頻節(jié)能調(diào)速控制方案,對(duì)3號(hào)機(jī)組的風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行變頻節(jié)能升級(jí)改造,可以降低風(fēng)機(jī)系統(tǒng)廠用電率40%左右。
為了滿足綠色環(huán)保節(jié)能電廠技術(shù)升級(jí)改造要求,減少電能資源浪費(fèi),降低電廠廠用電率,并提高風(fēng)機(jī)系統(tǒng)調(diào)節(jié)控制性能,決定采用高壓變頻器對(duì)3號(hào)發(fā)電機(jī)組2臺(tái)6.3 kV高壓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)升級(jí)改造。按照3號(hào)機(jī)組2臺(tái)高壓風(fēng)機(jī)并聯(lián)獨(dú)立運(yùn)行工藝需求,并考慮到風(fēng)機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行的安全可靠性,決定采用1臺(tái)高壓變頻器拖動(dòng)1臺(tái)高壓風(fēng)機(jī)的單元接線自動(dòng)切換改造方案,其具體邏輯接線如圖1所示。
圖1 6.3 kV高壓風(fēng)機(jī)變頻節(jié)能改造方案
從圖1可知,除了采用6.3 kV高壓變頻器外,虛線部分為本次節(jié)能升級(jí)改造內(nèi)容的主要一次系統(tǒng),由3個(gè)6.3 kV高壓真空接觸器(KM1、KM2、KM3)、2個(gè)6.3 kV高壓隔離開關(guān) (QS1、QS2)、1個(gè)TV互感器共同組成一面旁路柜。電廠廠用電6.3 kV電源經(jīng)QF11用戶開關(guān)、QS1高壓隔離開關(guān)、KM2高壓真空接觸器與高壓變頻調(diào)速裝置相連,變頻調(diào)速裝置經(jīng)內(nèi)部運(yùn)算模塊形成對(duì)應(yīng)的控制策略,經(jīng)KM3高壓真空接觸器和QS2高壓隔離開關(guān)與6.3kV高壓風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)相連,將電源供給電動(dòng)機(jī)實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)輔機(jī)系統(tǒng)的變頻調(diào)速節(jié)能控制運(yùn)行。為了提高輔機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行的安全可靠性,在變頻調(diào)速控制裝置出現(xiàn)故障后為確保發(fā)電機(jī)組安全高效的運(yùn)行,6.3 kV電源還可以通過KM1高壓真空接觸器直接供給高壓風(fēng)機(jī)電機(jī),實(shí)現(xiàn)工頻運(yùn)行。
為了較為準(zhǔn)確地分析3號(hào)機(jī)組高壓風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻調(diào)速節(jié)能控制技術(shù)升級(jí)改造后所取得的節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益,將3號(hào)機(jī)組2011年1月升級(jí)改造后1月—12月的電力負(fù)荷運(yùn)行情況進(jìn)行詳細(xì)統(tǒng)計(jì)分析,進(jìn)而分析3號(hào)機(jī)組每天的平均日負(fù)荷曲線。3號(hào)機(jī)組2011年1月—12月每天典型數(shù)據(jù)所組成的日平均負(fù)荷波動(dòng)曲線如圖2所示。
圖2 3號(hào)機(jī)組日平均負(fù)荷波動(dòng)曲線
從圖2可知,通常在7:00前發(fā)電機(jī)所帶電力負(fù)荷偏低,7:00后開始上升,10:00達(dá)到最高負(fù)荷,并基本維持最高負(fù)荷持續(xù)到12:00,之后有所下降,從13:00~18:00負(fù)荷維持在一個(gè)較高點(diǎn),從19:00開始有所上升并維持2~3 h,最后到21:00開始慢慢下降,直到初始負(fù)荷。圖2所示的3號(hào)機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)基本滿足電力負(fù)荷日波動(dòng)特性,通過對(duì)3號(hào)機(jī)組24 h的負(fù)荷進(jìn)行加權(quán)平均,獲得3號(hào)機(jī)組日平均負(fù)荷大約為每小時(shí)426 MW。2011年3號(hào)機(jī)組全年發(fā)電量為2 377 826 MWh,年運(yùn)行小時(shí)數(shù)為4 247.18 h,由此可以計(jì)算出3號(hào)機(jī)組每小時(shí)平均功率為428.29 MW,與圖2計(jì)算獲得的429 MW基本相等。統(tǒng)計(jì)分析可知,機(jī)組按照330 MW、400 MW、500 MW、600 MW 4個(gè)運(yùn)行工況運(yùn)行,其負(fù)荷工況運(yùn)行小時(shí)數(shù)大約為8 h,8 h,4 h,4 h,相應(yīng)計(jì)算出的日平均負(fù)荷為427 MW,與日平均負(fù)荷426 MW比較符合。
3號(hào)機(jī)組一次風(fēng)機(jī)系統(tǒng)其在不同工況條件下工頻和變頻運(yùn)行電動(dòng)機(jī)所消耗電能,詳見表1所示。
從表1可知看出,3號(hào)機(jī)組高壓一次風(fēng)機(jī)采用變頻調(diào)速節(jié)能升級(jí)改造后,其在不同負(fù)荷工況下從工頻運(yùn)行的功率1 557.93 kW、1 582.36 kW、1 722.83 kW、1 801.31 kW有效降低到變頻運(yùn)行功率的401.6 kW、479.58 kW、868.82 kW、1 189.57 kW。當(dāng)機(jī)組電力負(fù)荷不斷下降時(shí),變頻調(diào)速所取得的節(jié)能效果越好,在330 MW負(fù)荷工況,其節(jié)約功率最為明顯,節(jié)約1 156.33 kW。3號(hào)機(jī)組一次風(fēng)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造后,其一天可以節(jié)約電量為23 935.88 kWh,一年大約可以節(jié)約電量(按年運(yùn)行小時(shí)數(shù)4 247.18 h計(jì)算)為4 235 833 kWh。
表1 一次風(fēng)機(jī)工頻及變頻運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比
按照平均每千瓦時(shí)發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗為320 g計(jì)算,則可以節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約1 355.5 t。按照火電廠上網(wǎng)電價(jià)0.38元/kWh計(jì)算,則3號(hào)機(jī)組一次風(fēng)機(jī)采用變頻調(diào)速節(jié)能升級(jí)改造后,一年可以節(jié)約資金約161萬元。6.3 kV變頻調(diào)速裝置按照950元/kW進(jìn)行估算,則3號(hào)機(jī)組一次風(fēng)機(jī)單臺(tái)變頻調(diào)速裝置的升級(jí)改造成本約為213萬元,只需1.5年就能完全收回成本。
3號(hào)機(jī)組一次風(fēng)機(jī)進(jìn)行高壓變頻調(diào)速節(jié)能升級(jí)改造后,不僅節(jié)能效果十分明顯,每年可以節(jié)約213萬元,而且調(diào)節(jié)運(yùn)行較為靈活方便,且大大降低風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)電流,確保風(fēng)機(jī)輔機(jī)系統(tǒng)具有較高安全可靠性。
隨著電力電子技術(shù)理論研究和工程實(shí)踐應(yīng)用的進(jìn)一步完善,高壓變頻器在響應(yīng)性、調(diào)節(jié)性等各項(xiàng)技術(shù)性能方面均有很大拓寬和提高[5]。電廠高壓一次風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速裝置,其投資較低且節(jié)能效益較為明顯,通常在1~2年內(nèi)就能完全收回投資成本。在火力發(fā)電行業(yè)中,風(fēng)機(jī)、水泵等輔機(jī)負(fù)荷種類較多、功率較大,應(yīng)充分結(jié)合輔機(jī)系統(tǒng)各種工況特性,合理選用變頻器進(jìn)行節(jié)能升級(jí)改造,提高輔機(jī)設(shè)備運(yùn)行的高效穩(wěn)定性和調(diào)速的準(zhǔn)確可靠性,確保發(fā)電機(jī)組安全可靠、節(jié)能經(jīng)濟(jì)的高效穩(wěn)定發(fā)電運(yùn)行。
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Application of high voltage speed adjust and frequency conversion in some power plant
REN Ying
(Wuxi Institute of Arts and Technology,Yixing 214200,China)
1009-1831(2012)06-0031-02
F407.61;TK018
E
2012-08-17
任英(1981),女,江蘇無錫人,助教,主要從事電子教學(xué)工作。