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低溫集輸對脫水系統(tǒng)的影響及應(yīng)對措施

2012-08-15 00:52:32李丹大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠
石油石化節(jié)能 2012年1期
關(guān)鍵詞:脫水器油質(zhì)集輸

李丹(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)

低溫集輸對脫水系統(tǒng)的影響及應(yīng)對措施

李丹(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)

合理利用油氣集輸系統(tǒng)的能量是降低油田開發(fā)成本、提高油田開采經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)。雖然通過低溫集輸可以減少天然氣的用量,但又會給脫水系統(tǒng)帶來許多不穩(wěn)定因素,因此針對某聯(lián)合站在實施低(常)溫集輸試驗過程中出現(xiàn)的一些問題,采取一系列配套措施,保證脫水系統(tǒng)平穩(wěn)運行,達到了降耗的目的。

低溫集輸 配套措施 節(jié)能降耗

大慶油田自始建以來,原油開采流程是單井原油匯集到中轉(zhuǎn)站經(jīng)二合一加熱以后,輸送到聯(lián)合站,經(jīng)過脫水處理后輸送到油庫,幾十年來一直沒有改變過。隨著油田開采的逐步深入,采出液含水大幅度提高,原油的開采能耗和成本日趨增高,對此大慶油田公司提出了“低(常)溫集輸”的大膽設(shè)想,“低(常)溫集輸”是將二合一加熱一環(huán)節(jié)去掉或精減,這將對聯(lián)合站脫水系統(tǒng)造成一定的影響。

1 試驗概述

某聯(lián)合站從六座中轉(zhuǎn)站來液,正常情況下來液溫度在32~36℃左右,試驗時六站的來液溫度全部降低,平均在22~24℃左右(原油的凝固溫度為27 ℃)[1]。

開始試驗時隨著各站溫度全面降低,脫水器跳閘,2臺脫水器分別跳閘6次,恢復(fù)時間較長,造成原油無法進行外輸。來液油水分離不徹底,沒進行電脫直接進入污水系統(tǒng),但由于時間較短,各沉降罐油位變化不明顯,對過濾后的污水也沒有明顯的影響。根據(jù)以上情況,采取相應(yīng)措施,首先提高了加熱爐的燃燒量,但溫度始終無法提高。在正常情況下,溫度均在43~47℃之間,將火量提高到加熱爐最大燃燒負荷時,加熱爐出口溫度最高40℃;同時加大破乳劑用量,從開始用量的2.5 kg/h加大到7.2 kg/h,但脫水器仍然沒有恢復(fù)。經(jīng)化驗測量含水最高在50%左右(正常在15%左右)。

初步分析原因,來液溫度較低,造成游離水內(nèi)原油乳化困難,從游離水分離出來的原油含水較高,水的比熱高于油,導(dǎo)致加熱爐升溫困難。進入脫水器后,由于含水持續(xù)較高,致使脫水器長時間跳閘,恢復(fù)困難。

針對此次低(常)溫集輸試驗出現(xiàn)的問題,通過相應(yīng)的辦法和措施,提高了脫水器在低(常)溫集輸過程中的穩(wěn)定性。

2 試驗中存在的主要問題

在試驗過程中,來液的溫度、壓力、流量、加熱爐溫度等參數(shù)都發(fā)生著較大的變化。通過儀表可以觀測到油水界面,通過看窗可以觀測到油質(zhì)的好壞,對觀測數(shù)據(jù)進行分析,并依據(jù)研究成果進行動靜態(tài)數(shù)據(jù)綜合預(yù)測,從而對試驗過程中的一些操作方法進行評定,盡量避免脫水器跳閘或縮短脫水器跳閘時間。通過對溫度、壓力、流量、加藥量等參數(shù)的控制,確定出合理的操作管理方法。

試驗過程中發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)過程中主要是溫度發(fā)生了較大的變化,說明來液溫度是造成脫水器不穩(wěn)定的主要因素,而含水、油質(zhì)、加藥量等數(shù)據(jù)也存在問題,針對這些問題采取了相應(yīng)的解決和補救措施。

3 問題解決措施

2.1提高一段加熱爐溫度,保證脫水系統(tǒng)的穩(wěn)定性

脫水崗的流程為:來油閥組—游離水脫除器—一段加熱爐—脫水器—二段加熱爐。

在脫水器之前所記錄的溫度數(shù)據(jù)為來液溫度和一段加熱爐溫度,而來液溫度由中轉(zhuǎn)站控制,聯(lián)合站無法控制,所以關(guān)鍵就是控制一段加熱爐的溫度。在未試驗的正常情況下,一段啟用單臺加熱爐,來液溫度在30~35℃之間,一段加熱爐溫度控制在45℃左右,而在試驗過程中,來液溫度降低到23~27℃之間,一段加熱爐在33℃左右,最高只能達到38℃,根據(jù)這一情況,采取了兩項相應(yīng)的措施。

1)通過降低流速提高溫度。通過降低游離水壓力,加大放水,降低游離水到脫水器之間液體流動速度,從而增加液體在加熱爐中停留的時間,來達到增溫目的。通過試驗,雖然收到了效果,達到了增溫目的,但產(chǎn)生較多的負面影響:崗位工人的勞動強度加大,管理方面困難多;容易看窗見油,造成跑油事故。

2)通過啟雙加熱爐提高溫度。有加熱爐3臺,1臺一段爐、1臺二段爐、1臺兩用爐,同時啟用雙爐來達到增溫目的。試驗效果良好,但天然氣消耗較多。

2.2 降低含水,保證脫水系統(tǒng)的穩(wěn)定性

含水高低是原油外輸?shù)囊粋€重要指標(biāo),也是影響脫水器穩(wěn)定的一個重要因素,脫水器內(nèi)水位較高或電極周圍原油含水過高都會造成脫水器短路跳閘。如果原油在游離水脫除器內(nèi)油水分離不徹底,進入到脫水器中,就會造成脫水器內(nèi)油水界面乳化嚴重,致使脫水器跳閘[2]。

1)增加原油在游離水脫除器中的沉降時間,降低一段含水。站內(nèi)有游離水脫除器3臺,以現(xiàn)有的實際處理量來講,2臺處理能力足可以滿足需要。通過輪流倒換2臺游離水脫除器,增加來液的沉降時間,來達到降低游離水脫除器內(nèi)原油含水的目的。

2)提高破乳效果,降低一段含水。平時每天的破乳劑加藥量為110~130 kg,根據(jù)現(xiàn)在的脫水器狀況,提高加藥量為170~190 kg/d,用以提高游離水的破乳效果。

3)將特定的破乳劑直接回入脫水器來提高破乳效果。在普通破乳劑的投加方式上做了改動,還通過增加1臺小排量的加藥泵對脫水器直接進行加藥。每天加藥量大約增加50 kg左右,提高了脫水器內(nèi)油水界面的破乳效果。

2.3 改善油質(zhì),保證脫水系統(tǒng)的穩(wěn)定性

油質(zhì)不好是造成脫水器不穩(wěn)定的一個重要因素。在油質(zhì)不好的情況下,游離水和脫水器看窗都能看到一些黑色的固體顆粒,主要成分是硫化鐵和一些雜質(zhì),主要原因是溫度較低、來液油質(zhì)不好和沉降時間較短。主要采用增加藥劑量和沉降時間來降低差油質(zhì)對脫水器的影響。

3 結(jié)論

1)在低(常)溫生產(chǎn)過程中,溫度是一個最主要的參數(shù),其他參數(shù)大多都是因為溫度的變化而發(fā)生變化,所以在日常生產(chǎn)過程中一定要嚴密監(jiān)控各位置的溫度參數(shù)。

2)在管理過程中不能將全部操作都針對溫度1個參數(shù),要多方位思考,各項工藝都要考慮到,目的是保證脫水系統(tǒng)穩(wěn)定。

3)由于在脫水系統(tǒng)采取的措施得力,為低溫集輸提供了有力條件,該系統(tǒng)天燃氣消耗量下降50×104m3/a。

[1]孫靈念.河口油田集輸系統(tǒng)在溫度變化情況下的一些認識.科技論文,2005(3).

[2]肖建宏.孤島油田集輸過程中的生產(chǎn)管理[C].油田論文選,2006(4).

10.3969/j.issn.2095-1493.2012.01.017

李丹,2009年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院,從事油田油礦管理工作,E-mail:ldanyk@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶油田第五采油廠第一油礦機關(guān),163513。

2011-09-19)

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