李井剛(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)
樹狀集油工藝流程在水驅(qū)油井中的應(yīng)用
李井剛(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)
為簡化工藝流程、節(jié)省投資,大慶油田第六采油廠第二油礦將45口油井改造為單管樹狀集油工藝流程。通過對綜合油井產(chǎn)液量、綜合含水率、井口出油溫度等條件分析,確定采取井口保溫、端點井單管深埋工藝等保溫措施,取消了電加熱器和電熱管保溫措施。通過對采油隊各單井、支干線及主干線壓力、溫度進(jìn)行跟蹤記錄分析,確定了單管樹狀集油工藝流程在采油六廠水驅(qū)油井中推廣實施的可能性。
單管樹狀集油工藝 主干線 支干線 超導(dǎo)車
大慶油田第六采油廠第二油礦在2010年取消了采油202隊341#轉(zhuǎn)油站,其所管轄的45口油井改造為單管樹狀集油工藝流程,共設(shè)置了4條主干線及18條支干線。根據(jù)各單井、支干線及主干線的產(chǎn)液量,利用Pipephase等計算軟件進(jìn)行模擬計算,優(yōu)化集油管道的管徑,確保了從單井到支線及干線的壓力差,使得冬季生產(chǎn)中液體在無加熱及摻水條件下順暢集輸。
第六采油廠第二油礦202隊單管樹狀集油工藝改造共設(shè)集油主干線4條,支干線18條,油井45口,每條支干線掛接油井1~4口。
此次改造取消了計量間,單井產(chǎn)液直接進(jìn)入支干線,匯入主干線。每條支線上設(shè)計一個龍門,可控制該支線上的單井。單井到主干線集輸油管道的管徑逐漸增大,管徑的變大產(chǎn)生了壓力差,這種壓力差能夠保證產(chǎn)液在無加熱及摻水條件下集輸。通過對各單井、支干線及主干線的壓力進(jìn)行跟蹤記錄分析,各單井回壓在0.36~0.6 MPa之間,支干線回壓為 0.27~0.3 MPa,主干線回壓為 0.2~0.25 MPa。2010年冬季202隊采油產(chǎn)量與以往相比基本相同,該流程在冬季能夠正常生產(chǎn)。
1)井口保溫措施。井口地上部分的工藝組合閥及回油立管為40 mm規(guī)格的硅酸鹽保溫;對立管埋地部分設(shè)置地下立管保溫裝置。通過井口部分的保溫防范,可在油井故障停井時,保持井口閥組及立管不凍,確保油井的正常起抽。
2)端點井管道深埋保溫措施。端點井大部分為高產(chǎn)液井,它掛接著低產(chǎn)液量或低含水井,端點井只要不發(fā)生凍堵就可保證整條支干線的運(yùn)行。本次設(shè)計將端點井單井管道埋深2 m,即使油井故障停井,管線也不會凍堵。
3)電加熱器保溫措施。對產(chǎn)液量低于50 m3的兩口端點井和所在支干線總液量低于100 m3的兩口端點井各配備油井電加熱器1臺,提高支干線輸液溫度的作用,保證冬季正常生產(chǎn)。
1)在每口單井井口、支干線閥門及主干線進(jìn)油閥組處分別設(shè)置溫度計及壓力表,及時觀察和了解單井、支干線和主干線處的溫度、壓力變化。
2)設(shè)置油井遠(yuǎn)程計量監(jiān)控裝置,該裝置主機(jī)設(shè)置在隊部,可自動采集抽油機(jī)井功圖、螺桿泵井轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)工況診斷和故障報警等多種功能。
2010年冬季,202隊對各單井、支干線及主干線的溫度和回壓進(jìn)行了跟蹤記錄。
單井分析:液量>50 m3且含水>95%的油井,平均出液溫度為40℃,平均回壓為0.5 MPa,而且回壓基本無變化,這部分井冬季能夠正常生產(chǎn);30<液量<50 m3且含水>95%的油井,平均出液溫度為33℃,平均回壓為0.43 MPa,回壓平均30 d上升0.1 MPa,需要沖洗管線;液量<30 m3的油井,平均出液溫度為15℃,平均回壓為0.38 MPa,回壓平均7 d上升0.1 MPa,需要沖洗管線。
支干線及主干線分析:總液量高于100 m3的支干線,回壓基本無變化;總液量低于100 m3的支干線,回壓平均30 d上升0.05 MPa,需要沖洗管線;4條主干線冬季進(jìn)站溫度分別為38℃、41℃、38℃、41℃,回壓無變化,冬季能夠正常生產(chǎn)。
采油202隊使用超導(dǎo)車進(jìn)行油井熱洗工作,超導(dǎo)車工作原理是使用油井自身井液加熱后洗井,適合高含水油井。
近1年來對洗井工作進(jìn)行了跟蹤記錄,產(chǎn)液量在30~80 m3之間且含水>95%的油井,洗后效果與原轉(zhuǎn)油站熱洗泵效果相同,熱洗周期也基本無變化;產(chǎn)液量<30 m3或含水<95%的油井,效果與原轉(zhuǎn)油站熱洗泵相比較差,熱洗周期也縮短一半,這部分井需用罐車配合洗井或使用熱洗車洗井。
從樹狀工藝流程生產(chǎn)及熱洗效果看,該流程適用于高含水油井,適合油田老井的改造。
1)采油202隊采用單管樹狀集油工藝,取消了6座計量間和1座轉(zhuǎn)油站,各單井減少了摻水熱洗管線,節(jié)約了前期投資。
2)單管樹狀集油工藝與雙管摻水工藝相比,單井每年可節(jié)氣5500 m3,節(jié)電4524 kWh;同時減少計量間6座,轉(zhuǎn)油站l座,每年可節(jié)約計量間及轉(zhuǎn)油站維護(hù)費、材料費近100×104元。
3)超導(dǎo)車洗井與轉(zhuǎn)油站熱洗泵相比,單口井節(jié)約費用1.3×104元。
1)單管樹狀集油工藝適用于高含水油井,可作為老油田更新改造的一種簡化模式,可實現(xiàn)兩級布站。
2)針對冷輸后可能出現(xiàn)的回壓升高、管壁結(jié)蠟等問題,建議摸索油井適合的熱洗周期和各管線回壓升高周期,入冬前對所有油井沖洗干線,保證冬季平穩(wěn)生產(chǎn)。
[1]吳晶.單管樹狀無電熱保運(yùn)集油.油氣田地面工程[J],2011,30(1):62.
[2]李春芳.單管通球冷輸工藝設(shè)計.油氣田地面工程[J].2009,28(8):42.
10.3969/j.issn.2095-1493.2012.01.012
李井剛,1989年畢業(yè)于中國地質(zhì)大學(xué),工程師,從事采油工程工作,E-mail:lijinggang@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶油田第六采油廠第二油礦,163000。
2011-11-28)