李佳東,周凱,黃振鑫,孟剛
(華能銅川電廠,陜西 銅川 727100)
噴嘴調(diào)節(jié)配汽是汽輪機普遍采用的配汽方式,在變負(fù)荷過程中,它通過改變調(diào)節(jié)級進汽面積,采用部分進汽的方式減少進汽節(jié)流損失,提高運行的經(jīng)濟性。若噴嘴配汽設(shè)計不合理,調(diào)節(jié)級在部分進汽時就會產(chǎn)生較大的配汽不平衡汽流力,給機組的運行帶來不利影響。華能銅川電廠一期工程2×600 MW空冷燃煤發(fā)電機組采用東方汽輪機廠生產(chǎn)的NZK600-16.7/538/538型亞臨界凝汽式汽輪機,該機組采用全電調(diào)控制的基于單閥控制設(shè)計的復(fù)合閥配汽方式。該配汽方式既可在啟動和低負(fù)荷階段按節(jié)流配汽方式運行,也可在額定負(fù)荷下按噴嘴配汽方式運行。該配汽方式在額定負(fù)荷下的效率較高,但在部分負(fù)荷時的節(jié)流損失較大,影響機組運行的經(jīng)濟性。
2010年機組A級檢修期間,華能銅川電廠將機組調(diào)門的配汽方式由復(fù)合閥序修改為順序閥序,修改后在節(jié)能方面取得了良好的效果,機組運行的安全性也得到了提升。
2010年,華能銅川電廠進行了汽輪機配汽控制優(yōu)化工作。配汽優(yōu)化后,采用了順序閥對角進汽的噴嘴配汽方案。機組平均熱耗改善量約為37.3 kJ/(kW·h),機組煤耗降低約1.45 g/(kW·h),降低了節(jié)流損失,提高了機組在高負(fù)荷區(qū)的效率。優(yōu)化后的配汽曲線如圖1所示。
圖1 高壓調(diào)節(jié)閥閥門開度與流量指令關(guān)系曲線
從圖1可以看出,高調(diào)門1和高調(diào)門3按照同樣的曲線首先動作,在流量指令達(dá)到67.57%時,高調(diào)門2從0開度逐漸開啟,在流量指令達(dá)到86.3%時,高調(diào)門4從0開度逐漸開啟。根據(jù)配汽優(yōu)化試驗結(jié)果,機組負(fù)荷在300~350MW時采用兩閥滑壓運行方式,在350~540MW時采用三閥漸開滑壓運行方式,在540MW以上時采用定壓運行方式。
2.1.1 操作員站設(shè)計
分散控制系統(tǒng)(DCS)操作員站設(shè)計了復(fù)合閥序與順序閥切換操作界面,操作員站畫面上顯示整個切換進程并設(shè)置了大負(fù)荷擾動自動保持切換功能,待負(fù)荷穩(wěn)定后繼續(xù)切換,確保切換過程中機組負(fù)荷穩(wěn)定。
2.1.2 復(fù)合閥與順序閥切換設(shè)計要點
(1)在投入功率回路的情況下,切換過程中若實際負(fù)荷與目標(biāo)負(fù)荷偏差超過12MW,則切換暫停,待實際負(fù)荷與目標(biāo)負(fù)荷偏差小于8MW并延時3 s后,切換繼續(xù)進行。
(2)在切換過程中,若出現(xiàn)控制器初始化等故障,切換暫停,待正常后繼續(xù)進行。
(3)數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(DEH)流量曲線切換完成10min后,自動發(fā)指令到DCS,進行DCS中的滑壓曲線切換。
(4)投入功率回路,如果鍋爐主蒸汽壓力無法穩(wěn)定而導(dǎo)致負(fù)荷發(fā)散波動,可切除功率回路至閥位控制方式進行流量曲線切換。
(5)當(dāng)閥門參考指令大于99.99%或機組已跳閘時,實現(xiàn)閥序的快速切換。
(6)在進行切換操作前,需先將協(xié)調(diào)控制解除,DEH側(cè)與協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)(CCS)側(cè)的一次調(diào)頻解除。
(7)從原閥序向順序閥切換時,負(fù)荷需要在360 MW以上;從順序閥向原閥序切換時,可在300MW以上進行。
2.2.1 順序閥改造后瓦溫變化
汽輪機由復(fù)合閥改為順序閥后,軸承的負(fù)載變化不大,#1,#2軸承基本工作在設(shè)計工況下,瓦溫和軸振與復(fù)合閥運行時基本相當(dāng),保持在安全范圍內(nèi)。在順序閥運行方式下,與復(fù)合閥運行狀態(tài)相比,瓦溫平均值偏低(見表1)。具體情況為:在復(fù)合閥運行狀態(tài)下,左側(cè)#1瓦溫度高于右側(cè)#1瓦溫度,右側(cè)#2瓦溫度高于左側(cè)#2瓦溫度。在順序閥運行狀態(tài)下,低負(fù)荷時,右側(cè)#1瓦溫度高于左側(cè)#1瓦溫度,左側(cè)#2瓦溫度高于右側(cè)#2瓦溫度;高負(fù)荷時,左側(cè)#1瓦溫度高于右側(cè)#1瓦溫度,右側(cè)#2瓦溫度高于左側(cè)#2瓦溫度。
表1 機組負(fù)荷為540MW時#1,#2瓦溫度對比 ℃
2.2.2 順序閥改造后軸心軌跡變化
汽輪機配汽改造后,機組采用對角進汽,調(diào)節(jié)級配汽不平衡汽流力較小,軸心軌跡在變負(fù)荷過程中變化不大。
#1軸承軸心軌跡:在復(fù)合閥序下,X軸方向活動范圍為-12~15μm,Y軸方向活動范圍為-15~12 μm;在順序閥序下,X軸方向活動范圍為-14~15 μm,Y軸方向活動范圍為-15~15μm。#2軸承軸心軌跡:在復(fù)合閥序下,X軸方向活動范圍為-6~6 μm,Y軸方向活動范圍為 -15~21μm;順序閥序下,X軸方向活動范圍為-6~6μm,Y軸方向活動范圍為-21~18μm。
2.2.3 順序閥改造后軸心位置變化
汽輪機配汽改造后,在分析軸系對中的影響時發(fā)現(xiàn),機組采用對角進汽,調(diào)節(jié)級配汽不平衡汽流力較小,機組在變負(fù)荷過程中#1瓦和#2瓦處軸心位置與單閥運行時幾乎不會發(fā)生變化,因此,機組在動態(tài)運行過程中軸系對中狀況良好。
機組調(diào)門的配汽方式由復(fù)合閥序修改為順序閥序后,在節(jié)能方面取得了良好的效果。但汽輪機綜合閥位在85.4%~86.4%時,高調(diào)門2閥位指令將從50.0%迅速開啟至90.0%。因此,在機組主蒸汽壓力和負(fù)荷在一定區(qū)間時,高調(diào)門2出現(xiàn)大幅快速抖動情況,不利于機組的安全、穩(wěn)定運行。同時,機組在高負(fù)荷時仍出現(xiàn)比較明顯的汽流激振現(xiàn)象,導(dǎo)致機組振動較大,影響機組的穩(wěn)定運行。針對這種情況,在順序閥的基礎(chǔ)上對配汽方式進行了修改,具體為保持高調(diào)門1和高調(diào)門3的曲線不變,將高調(diào)門2和高調(diào)門4的開啟順序?qū)φ{(diào)并對其曲線參數(shù)進行修改。參數(shù)修改后,機組在高負(fù)荷時汽流激振現(xiàn)象得以明顯緩解。
華能銅川電廠順序閥改造后的運行狀況表明,機組在低負(fù)荷區(qū)的效率有所提高,機組流量特性的線性度有所改善,提高了機組在高負(fù)荷區(qū)運行的安全性。在保障機組安全的情況下,機組單序、順序閥2套函數(shù)不僅能實現(xiàn)相互無擾切換,而且機組在順序閥狀態(tài)下減少了閥門的節(jié)流損失,提高了機組的經(jīng)濟性。
華能銅川電廠在順序閥改造過程中,由于氣流激增問題將#2和#4閥門開啟順序?qū)φ{(diào)并對流量參數(shù)進行了修訂,取得了良好的效果。順序閥改造應(yīng)根據(jù)機組運行的具體情況而定,優(yōu)先保證機組安全、穩(wěn)定運行。
[1]陸頌元.汽輪發(fā)電機組振動[M].北京:中國電力出版社,2000.