崔傳榮,曹曉輝,李鑫輝,駱桂斌
(瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司 技術(shù)中心,遼寧 瓦房店 116300)
重型卡車變速箱內(nèi)第二根軸后端使用滿裝圓柱滾子軸承NUP312ENV/C3,在變速箱中承受徑向和軸向的聯(lián)合載荷,所承受的徑向力約為3.5~27.5 kN,軸向力約為6.36~7.07 kN,但無(wú)大的沖擊載荷;轉(zhuǎn)速為250~3 000 r/min;潤(rùn)滑方式為飛濺潤(rùn)滑。
軸承在使用過(guò)程中滾子磨損較快,特別是靠近平擋圈外徑處的端面磨損嚴(yán)重(磨出深溝),造成抱死及燒軸。
根據(jù)軸承的失效形式分析其原因有以下幾個(gè)方面。
(1)滿裝滾子結(jié)構(gòu)。在工作時(shí)滾子間滾動(dòng)面直接接觸,且相互間發(fā)生滑動(dòng),作用力較大,在滾子接觸區(qū)不容易形成液體動(dòng)力潤(rùn)滑油膜,因此,在一定條件下,滾子損壞不是由于疲勞失效而是摩擦或磕傷所致。
(2)平擋圈及與平擋圈相接觸用于軸向定位的墊圈(圖1)。平擋圈外徑過(guò)大,加大了滾子端面與平擋圈的接觸面,不利于潤(rùn)滑油膜的形成,增加了滾子的磨損,也不利于承載軸向力。而且與平擋圈相接觸的墊圈設(shè)計(jì)過(guò)高且與平擋圈無(wú)間隙的接觸,也不利于飛濺潤(rùn)滑的形成,造成溫升較大。同時(shí)第二根軸最長(zhǎng),剛性較差,系統(tǒng)制造誤差及軸承存在一定的徑向游隙,造成軸端將產(chǎn)生一定的位移量和撓度,導(dǎo)致第二根軸回轉(zhuǎn)中心線與軸承回轉(zhuǎn)中心線不重合,造成軸承的早期失效。
1—外圈;2—滾子;3—內(nèi)圈;4—平擋圈;5—墊圈
(3)軸向游隙。在軸承的軸向游隙不能滿足軸的軸向位移的情況下,滾子端面與擋邊及平擋圈之間將失去油膜而變?yōu)橹苯拥膲毫佑|,當(dāng)滾子高速工作時(shí),極易造成滾子端面的嚴(yán)重磨損。同時(shí)在高速運(yùn)轉(zhuǎn)的條件下溫升較高,內(nèi)、外圈溫差較大,內(nèi)、外圈熱膨脹量不一樣,造成徑向游隙減小,致使軸承卡死。
從使用條件分析,該軸承承受的為中等的徑向與軸向聯(lián)合載荷,轉(zhuǎn)速也不高,由于變速箱是成型的產(chǎn)品,在仍采用圓柱滾子軸承的前提下,對(duì)軸承內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行改進(jìn)。
(1)改用帶方頭鉚保持架的圓柱滾子軸承NUP312EMN/C3(圖2)。在轉(zhuǎn)速不高的情況下,該軸承的保持架使?jié)L子間不再直接接觸,潤(rùn)滑條件得到較大改善,其摩擦因數(shù)、極限轉(zhuǎn)速均遠(yuǎn)優(yōu)于滿裝滾子結(jié)構(gòu)的軸承,降低了軸承的溫升和摩擦力矩,因此該軸承的性能要遠(yuǎn)優(yōu)于滿裝圓柱滾子軸承。該軸承的最大徑向力為Fr=27.5 kN,只占該軸承額定動(dòng)載荷(Cr=150 kN)的18%,完全滿足要求。改進(jìn)前、后軸承的性能對(duì)比見(jiàn)表1。
1—外圈;2—保持架座;3—保持架蓋;4—滾子;5—內(nèi)圈;6—平擋圈;7—墊圈
表1 性能對(duì)比
(2)平擋圈及墊圈的改進(jìn)。使平擋圈的高度與內(nèi)圈擋邊高度一致,平擋圈的強(qiáng)度完全滿足使用要求,平擋圈高度的減小,使?jié)L子端面與平擋圈的接觸區(qū)域減小(圖2),進(jìn)而降低了滾子端面的磨損;使墊圈高度與平擋圈高度一致即可,墊圈在這里只起軸向定位作用,其高度的降低可減小與平擋圈磨損的機(jī)會(huì),其與平擋圈之間要留有一定的空間,以便于潤(rùn)滑。同時(shí)改善內(nèi)圈、外圈及平擋圈的形狀,使各自與滾子端面相接觸的擋邊部分帶有17′的角度(圖2),這樣,滾子端面與各擋邊間將以楔形接觸(在圓周方向),從而使?jié)L子與擋邊接觸區(qū)具有較好的接觸和潤(rùn)滑條件及較低的運(yùn)行溫度,可使軸承具有較大的軸向承載能力;另外,滾子凸度采用對(duì)數(shù)素線修形設(shè)計(jì),滾子端面為球基面,在給定的載荷作用下可使?jié)L子與滾道之間的接觸應(yīng)力達(dá)到均勻分布。通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì),該軸承對(duì)于由于制造誤差而造成軸的撓曲和歪斜及自身與軸回轉(zhuǎn)中心線的不重合都有很強(qiáng)的適應(yīng)能力,提高了承載能力。
(3)適當(dāng)加大軸承的軸向游隙。為避免由于軸的軸向移動(dòng)較大而造成滾子與擋邊端面間的不良接觸,軸向游隙可增加0.05~0.10 mm,以使軸承的潤(rùn)滑條件得到改善,內(nèi)、外圈熱膨脹量變得較為均勻,軸承旋轉(zhuǎn)靈活性得到提高。
軸承的最大允許軸向載荷主要由滾子和擋邊接觸區(qū)滑動(dòng)表面的載荷能力決定,也就是說(shuō)主要取決于軸承潤(rùn)滑狀況、運(yùn)行溫度及散熱條件,其計(jì)算公式為
式中:Fap為最大允許軸向載荷,kN;K1為潤(rùn)滑系數(shù);Cor為基本額定靜載荷,kN;n為轉(zhuǎn)速,r/min;d為軸承內(nèi)徑,mm;D為軸承外徑,mm;K2為潤(rùn)滑系數(shù);Fr為最大徑向載荷,kN。
取K1=0.5,Cor=166 kN,n=220 r/min,d=60 mm,D=130 mm,K2=0.05,F(xiàn)r=27.5 kN,計(jì)算得Fap=17.8 kN,此計(jì)算值是滿裝圓柱滾子軸承的最大允許軸向載荷。
改進(jìn)設(shè)計(jì)后,潤(rùn)滑條件得到大大改善,K1=1,K2=0.1;則Fap=35.6 kN,軸承的軸向承載能力可得到大幅提高。
改進(jìn)后的軸承經(jīng)上機(jī)和裝車試驗(yàn),完全滿足使用要求,未出現(xiàn)溫升過(guò)高,軸承抱死的故障,現(xiàn)已批量供貨。