郭伯春
(四川廣安發(fā)電有限責(zé)任公司,四川廣安 638000)
AGC(automatic generation control)即自動發(fā)電控制,指發(fā)電機(jī)組在規(guī)定的出力調(diào)節(jié)范圍內(nèi),依據(jù)中調(diào)負(fù)荷指令,實(shí)時調(diào)整負(fù)荷,以滿足不斷變化的電力需求,使電網(wǎng)處于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)。2011年9月實(shí)施的《華中區(qū)域并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》和《華中區(qū)域發(fā)電廠并購運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則》(以下簡稱“兩個細(xì)則”),對本區(qū)域內(nèi)發(fā)電廠投入AGC規(guī)定了具體的指標(biāo)和考核辦法。由于發(fā)電廠之前對投入AGC的重視程度不夠,直接投入AGC,存在負(fù)荷響應(yīng)速度慢、主蒸汽壓力波動大等問題,需要對原有控制策略修改和完善,對協(xié)調(diào)控制組態(tài)和方案調(diào)整和優(yōu)化,才能滿足“兩個細(xì)則”的要求。
“兩個細(xì)則”中,對火電廠投入AGC的投運(yùn)率、調(diào)節(jié)容量、響應(yīng)速度、調(diào)節(jié)精度等指標(biāo)做了詳細(xì)的規(guī)定[1],以供本區(qū)域內(nèi)火電廠投入 AGC時遵照執(zhí)行(如下表1)。
廣安電廠600 MW機(jī)組采用中速磨冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),共6臺中速磨煤機(jī),燃燒設(shè)計煤種時5臺運(yùn)行,1臺備用。DCS系統(tǒng)采用愛默生O-vation系統(tǒng),與AGC相關(guān)的I/0測點(diǎn),通過電氣RTU與中調(diào)通信,實(shí)現(xiàn)投入AGC的硬件要求。
表1 華中區(qū)域火電機(jī)組AGC調(diào)節(jié)性能要求
圖1 廣安電廠600 MW機(jī)組投入AGC控制原理圖
軟件方面,在協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的負(fù)荷設(shè)定回路(如圖1所示),增加投切AGC的手/自動站,在“投自動條件”滿足時投入自動,中調(diào)負(fù)荷指令與“一次調(diào)頻補(bǔ)償”相加后,作為負(fù)荷設(shè)定值。其中引入的負(fù)荷上限和下限,在發(fā)生“閉鎖增”或“閉鎖減”時,起到限制負(fù)荷變化范圍,保證機(jī)組的正常出力的作用;引入“變化率”,防止中調(diào)負(fù)荷指令變化過快,超過機(jī)組響應(yīng)能力,影響機(jī)組安全運(yùn)行。由于中調(diào)負(fù)荷指令存在頻繁且較大變化以及不可預(yù)知的特性,機(jī)組投入AGC會引起主參數(shù)大幅度波動,特別是主蒸汽壓力、燃料量、主蒸汽溫度等受到影響很大,不利于機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。加之直吹式制粉系統(tǒng)燃料量變化的響應(yīng)速度慢,調(diào)節(jié)滯后導(dǎo)致過熱器超溫,影響機(jī)組安全運(yùn)行。另外,機(jī)組主參數(shù)的波動,引起調(diào)節(jié)系統(tǒng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)頻繁動作,磨損嚴(yán)重且故障率高,調(diào)節(jié)精度下降,維護(hù)量和維護(hù)費(fèi)用增加。譬如廣安電廠一次風(fēng)機(jī)出口調(diào)門執(zhí)行器由于長期動作頻繁,運(yùn)行中發(fā)生突然關(guān)閉的異?,F(xiàn)象,嚴(yán)重影響投入AGC。
投入AGC后,受中調(diào)負(fù)荷指令特性的影響,要求機(jī)組自動控制能力更高,需要協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)具有更高的調(diào)節(jié)水平。針對廣安電廠600 MW直吹式制粉系統(tǒng)機(jī)組的實(shí)際情況,主要通過以下4個方面對AGC控制策略完善和優(yōu)化,來滿足AGC指標(biāo)。
從AGC投運(yùn)的條件來看(如圖1所示),需要滿足“中調(diào)指令無異常、中調(diào)允許AGC、協(xié)調(diào)控制方式、RunDown”4個條件。當(dāng)前通過電氣RTU與中調(diào)通信,基本解決了DCS與中調(diào)的接口問題,運(yùn)行機(jī)組未發(fā)生“送風(fēng)出力已最大仍小于設(shè)定值100”、“引風(fēng)出力已最大仍小于設(shè)定值200”、“給水出力已最大仍小于設(shè)定值120”等極端異常工況時,其中3個條件都能滿足,只有“協(xié)調(diào)控制方式”需要重視。對于火電廠來說,機(jī)組長期穩(wěn)定地投入?yún)f(xié)調(diào)控制方式,是件復(fù)雜而繁重的工作,特別是機(jī)組長時間運(yùn)行或大小修后,與協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)相關(guān)的測量系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)特性參數(shù)會發(fā)生改變,控制參數(shù)不匹配,應(yīng)調(diào)整有關(guān)參數(shù),包括靜態(tài)參數(shù)和動態(tài)參數(shù),并進(jìn)行必要的擾動試驗(yàn),特別是負(fù)荷擾動試驗(yàn),使協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)能滿足大幅度負(fù)荷變動的要求。
為保證AGC投運(yùn)率,應(yīng)選擇合理的協(xié)調(diào)控制策略。協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)中,以鍋爐跟蹤為基礎(chǔ)的協(xié)調(diào)控制方式(簡稱CCBF方式),由鍋爐和汽輪機(jī)共同完成主蒸汽壓力和機(jī)組功率的調(diào)節(jié)任務(wù),鍋爐側(cè)重于主蒸汽壓力控制,汽輪機(jī)側(cè)重于機(jī)組功率控制,在負(fù)荷變動過程中,能有效地利用鍋爐蓄熱,快速適應(yīng)機(jī)組負(fù)荷指令的要求,同時主蒸汽力壓的偏差也不大,可保障機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行;加之中調(diào)負(fù)荷指令特性的影響,投入AGC時應(yīng)考慮減少主蒸汽壓力的波動,同時減小其他參數(shù)的波動,為更有效地減小主蒸汽壓力的動態(tài)偏差,廣安電廠采用“直接能量平衡的CCBF方式”投入AGC的控制策略。
機(jī)組投入AGC后,其調(diào)節(jié)容量與當(dāng)前運(yùn)行的主要設(shè)備狀況有關(guān)(如圖1所示),出現(xiàn)負(fù)荷閉鎖增或閉鎖減時,將無法滿足額定容量的55% ~100%調(diào)節(jié)范圍要求。為了避免負(fù)荷閉鎖增和閉鎖減發(fā)生,對一、二次風(fēng)量測點(diǎn)、爐膛壓力測點(diǎn)等,進(jìn)行定期檢查和取樣管路吹掃,對一、二次風(fēng)量取樣還加裝了在線連續(xù)吹掃裝置,從而保證長期測量的準(zhǔn)確性和可靠性;提高入爐煤的質(zhì)量,從燃料上滿足負(fù)荷的需求;把電動給水泵長期投入備用,備用時其液力偶合器的開度跟蹤最大出力的給水泵,單臺給水泵跳閘后電動給水泵立即投入運(yùn)行,減小對給水量的擾動;出現(xiàn)高壓加熱器解列、煤質(zhì)差等情況時,應(yīng)適當(dāng)更改AGC的手動輸入上限值。
廣安電廠600 MW直吹式制粉系統(tǒng)機(jī)組AGC負(fù)荷在55%~100%全范圍變化時,需要在動態(tài)過程中啟停磨煤機(jī),因此會引起煤量和爐膛壓力較大的擾動,需優(yōu)化燃料量主控調(diào)節(jié)參數(shù),去掉不必要的遲延時間,使其能夠在盡量短的時間內(nèi)響應(yīng)因啟停磨煤機(jī)而引起的煤量變化,來減小擾動。另外,還需要優(yōu)化各個主系統(tǒng)和子系統(tǒng)與負(fù)荷變化的函數(shù)關(guān)系,達(dá)到投入AGC后協(xié)調(diào)控制良好,不影響負(fù)荷調(diào)節(jié)容量指標(biāo)。
3.3.1 提高燃料響應(yīng)速度
廣安電廠600 MW直吹式制粉系統(tǒng),從煤量指令上升到給煤機(jī)轉(zhuǎn)速變化,到磨煤機(jī)一次風(fēng)量變化,再到入爐煤粉變化,最后燃燒產(chǎn)生熱量變化,這個過程需要約160 s左右,嚴(yán)重影響AGC負(fù)荷擾動時燃料響應(yīng)速度。因此,其控制策略完善如下。
利用負(fù)荷指令的前饋[2],迅速改變給煤量,使鍋爐的燃燒率發(fā)生變化,以適應(yīng)負(fù)荷變化的需要。在煤量指令變化的同時,提前改變一次風(fēng)量,充分利用磨煤機(jī)存在大量余粉,提高燃料響應(yīng)速度。一次風(fēng)量主要受冷、熱風(fēng)調(diào)門開度和一次風(fēng)壓的影響,在磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)門控制回路中引入了給煤量作為前饋,根據(jù)給煤量變化來提前調(diào)整調(diào)門開度,同時用一次風(fēng)量的測量值進(jìn)行修正,從而使入爐燃料能快速響應(yīng)負(fù)荷變化;對于調(diào)節(jié)一次風(fēng)壓的一次風(fēng)機(jī)出口調(diào)門開度,按照負(fù)荷與一次風(fēng)壓的對應(yīng)關(guān)系優(yōu)化其控制參數(shù),從而提高不同負(fù)荷下一次風(fēng)壓的響應(yīng)速度。
3.3.2 采用“定-滑-定”的聯(lián)合滑壓方式
為了在低負(fù)荷下具有快速的負(fù)荷響應(yīng)速度,又有較好的經(jīng)濟(jì)性,廣安電廠600 MW機(jī)組在投入AGC時,采用“定-滑-定”的聯(lián)合滑壓方式。即根據(jù)滑壓運(yùn)行方式下負(fù)荷變動過程中主汽壓力的變化規(guī)律,在滑壓函數(shù)曲線后經(jīng)過一個兩階慣性環(huán)節(jié)后形成主蒸汽壓力設(shè)定值,使主蒸汽壓力設(shè)定值變化速率特性為拋物線,變負(fù)荷初期,主蒸汽壓力設(shè)定值緩慢變化近似定壓運(yùn)行,利用鍋爐蓄熱使機(jī)組獲得快速的變負(fù)荷速度;在中后期隨著預(yù)加前饋的反應(yīng),鍋爐熱量的變化使主蒸汽壓力逐漸變化,此時壓力設(shè)定值也迅速變化;負(fù)荷穩(wěn)定后,主蒸汽壓力設(shè)定值緩慢接近滑壓曲線壓力點(diǎn),這樣既能滿足快速變負(fù)荷的要求,又能在穩(wěn)態(tài)時保證滑壓運(yùn)行要求。
3.4.1 校準(zhǔn)熱量信號
對于廣安電廠采用的“直接能量平衡的CCBF方式”投入AGC的控制策略,鍋爐的熱量釋放與機(jī)組的能量需求,有如下關(guān)系式。
式中,Ps為機(jī)前壓力定值;為汽輪機(jī)調(diào)節(jié)級壓力與機(jī)前壓力之比,代表汽輪機(jī)調(diào)門的有效閥位;為能量平衡信號,表征不同工況下汽輪機(jī)的能量輸入;Ck為鍋爐的蓄熱系數(shù);Pb為汽包壓力;p1+Ck×為熱量信號,間接表示進(jìn)入鍋爐的燃料量和相應(yīng)風(fēng)量,作為燃料主控調(diào)節(jié)器的測量值,其計算是否準(zhǔn)確直接影響AGC的調(diào)節(jié)精度。
廣安電廠的控制策略中,熱量信號作為燃料的測量值應(yīng)主要反映燃料的變化,而在調(diào)門開度的擾動下,應(yīng)調(diào)整P1的變化使之與的作用基本相等、方向相反,從而排除調(diào)門開度的干擾。但在實(shí)際運(yùn)行過程中,隨著調(diào)門的開大熱量信號也在同步上升,廣安電廠600 MW直吹式制粉系統(tǒng),從煤量上升到產(chǎn)生熱量變化需要約160 s左右,在此時間段內(nèi)熱量信號是不應(yīng)該產(chǎn)生明顯變化。因此,需校正Pb的微分參數(shù),使之輸出與P1變化相等,可以通過固定給煤量,然后改變調(diào)門開度,使P1發(fā)生階躍變化,對應(yīng)改變Pb的微分參數(shù)使熱量信號保持不變。
3.4.2 調(diào)整機(jī)前壓力偏差負(fù)荷修正作用
汽輪機(jī)主控中,功率控制回路采用單回路調(diào)節(jié),外加機(jī)前壓力偏差負(fù)荷修正回路,其作用為抑制在大負(fù)荷變動過程中,壓力偏差不至于過大,導(dǎo)致系統(tǒng)發(fā)散,這是以犧牲負(fù)荷為代價換取壓力的穩(wěn)定。此壓力偏差負(fù)荷修正回路是包含死區(qū)的機(jī)前壓力變化對實(shí)際負(fù)荷造成變化的動態(tài)試驗(yàn)函數(shù)關(guān)系,若修正偏大,有利于壓力的穩(wěn)定,但不利于負(fù)荷的響應(yīng),造成負(fù)荷波動大;修正偏小,利于負(fù)荷的穩(wěn)定,但不利于壓力的穩(wěn)定,原因?yàn)閴毫ψ兓斐傻呢?fù)荷變化對調(diào)門的反向動作會讓壓力更加劇烈的波動。因此,調(diào)整機(jī)前壓力偏差負(fù)荷修正作用,使其既負(fù)荷的響應(yīng),有利于壓力的穩(wěn)定,來滿足AGC的調(diào)節(jié)精度指標(biāo)。
廣安電廠600 MW直吹式制粉系統(tǒng)機(jī)組通過對AGC控制策略優(yōu)化和完善后,經(jīng)過CCS負(fù)荷變動試驗(yàn)和AGC負(fù)荷跟隨試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果證明,能夠滿足“兩個細(xì)則”對火電廠投入AGC的調(diào)節(jié)性能要求。機(jī)組投入AGC后,優(yōu)化前暴露的問題得到了有效的處理和解決。為了深入優(yōu)化機(jī)組自動調(diào)節(jié)能力,適應(yīng)投入AGC的需要,2011年廣安電廠利用機(jī)組大修機(jī)會,對其一次風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)電機(jī)進(jìn)行了高壓變頻改造,利用高壓變頻自動控制,一次風(fēng)壓和爐膛壓力調(diào)節(jié)的線性度和快速性得到了很大的提高,既有利于投入AGC,又節(jié)能降耗顯著。
[1]國家電力監(jiān)管委員會華中監(jiān)管局.華中區(qū)域并網(wǎng)發(fā)電廠輔助管理實(shí)施細(xì)則[Z].2011.
[2]畢貞福主編.火力發(fā)電廠熱工自動控制實(shí)用技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2008.