白秀萍 劉愛成
(1.山西真誠工程造價咨詢有限公司,山西太原 030002;2.太原鍋爐集團有限公司,山西太原 030021)
額定蒸發(fā)量220 t/h,額定蒸汽溫度485℃,額定蒸汽壓力(表壓)5.29 MPa,給水溫度105℃,鍋爐排煙溫度137℃,鍋爐設(shè)計熱效率90.7%,燃料消耗量46.33 t/h。
設(shè)計燃料見表1。根據(jù)設(shè)計煤種的性質(zhì),考慮燃燒、循環(huán)的要求,對入爐煤的粒度提出分布要求,要求范圍0 mm~8 mm,切割粒徑d50=1.5 mm,小于200 μm的份額不大于20%,粒度大于6 mm的不大于10%。
表1 設(shè)計燃料
用于爐內(nèi)脫硫的石灰石的要求CaCO3含量大于92%。石灰石既用于脫硫又起循環(huán)物料作用,要求石灰石的入爐粒度范圍在0 mm~1 mm。
該鍋爐為次高溫次高壓,單鍋筒橫置式,單爐膛,自然循環(huán),全懸吊結(jié)構(gòu),全鋼架∏形布置。鍋爐運轉(zhuǎn)層以上露天,運轉(zhuǎn)層以下封閉,運轉(zhuǎn)層標高8 m。
鍋爐主要由爐膛、絕熱旋風(fēng)分離器、自平衡回料閥和尾部對流煙道組成。爐膛采用膜式水冷壁,鍋爐中部是絕熱旋風(fēng)分離器,尾部豎井煙道布置兩級三組對流過熱器,過熱器下方布置兩組光管省煤器及一、二次風(fēng)各兩組空氣預(yù)熱器。給煤機將煤送入落煤管進入爐膛,鍋爐燃燒所需空氣分別由一、二次風(fēng)機提供。一次風(fēng)機送出的空氣經(jīng)一次風(fēng)空氣預(yù)熱器預(yù)熱后由左右兩側(cè)風(fēng)道引入水冷風(fēng)室,通過水冷布風(fēng)板上的風(fēng)帽進入燃燒室;二次風(fēng)機送出的風(fēng)經(jīng)二次風(fēng)空氣預(yù)熱器預(yù)熱后,通過分布在爐膛前后墻上的噴口噴入爐膛,補充空氣加強擾動與混合。燃料和空氣在爐膛內(nèi)流化狀態(tài)下?lián)交烊紵?,并與受熱面進行熱交換。夾帶大量物料的煙氣經(jīng)爐膛出口進入絕熱旋風(fēng)分離器之后,絕大部分物料被分離出來,經(jīng)返料器返回爐膛,實現(xiàn)循環(huán)燃燒。分離后的煙氣經(jīng)轉(zhuǎn)向室、高溫過熱器、低溫過熱器、省煤器、一、二次風(fēng)空氣預(yù)熱器由尾部煙道排出。由于采用了循環(huán)流化床燃燒方式,通過向爐內(nèi)添加石灰石,能顯著降低煙氣中SO2的排放,采用低溫和空氣分級供風(fēng)的燃燒技術(shù)能夠顯著抑制NOx的生成。
爐膛寬度10 700 mm,爐膛深度5 400 mm,爐膛頂棚管標高35 837 mm,鍋爐頂板標高42 300 mm,布風(fēng)板標高5 200 mm,鍋爐寬度21 300 mm,鍋爐深度23 100 mm。
經(jīng)過壓力修正,壓力和流量均留有20%余量,一次風(fēng)機QAG-6C-20.5F,二次風(fēng)機 QAG-6A-17F,引風(fēng)機 QAY-5-24.5F,羅茨風(fēng)機JTS200。采用兩級環(huán)錘式破碎機,出料粒度不大于12 mm;尾部煙氣凈化采用布袋式除塵器,除塵效率不小于99.8%。
該爐2008年12月開始調(diào)試運行,在烘煮爐及前期低負荷調(diào)試過程中,出現(xiàn)了主蒸汽溫度偏低、排煙溫度偏高的問題。鍋爐實際使用煤種為煙煤+造氣爐渣,造氣爐渣比例一般在20%左右,表2為典型入爐煤取樣化驗結(jié)果。鍋爐運行初期的運行參數(shù)見表3。
表2 煤種工業(yè)分析
表3 220 t/h循環(huán)流化床鍋爐初期部分運行參數(shù)
由上述參數(shù)可知,運行工況不正常。分析是由于鍋爐尾部過熱器、省煤器受熱面積灰嚴重造成的。雖然鍋爐尾部煙道裝設(shè)激波吹灰器,而吹灰效果很不理想,不能有效清除積灰,導(dǎo)致主蒸汽溫度偏低、排煙溫度偏高。
針對上述問題,將原有的激波吹灰器改為蒸汽吹灰器,其參數(shù)如下:
名稱/型號:伸縮式蒸汽吹灰器/C304C 5.5(3.7)m;位置/數(shù)量:過熱器/10(省煤器/6);推進(旋轉(zhuǎn))速度:2 190 mm/min(19 r/min);吹灰蒸汽壓力(溫度):1.3 MPa~2.0 MPa(≤350 ℃);單個吹灰器蒸汽耗量:50 kg/min~100 kg/min;吹灰頻率1次/24 h。
吹灰汽源取自自用蒸汽接口,經(jīng)過減溫減壓器后,吹灰器蒸汽壓力降至1.5 MPa~1.8 MPa。蒸汽吹灰器于2009年3月25日15:25投運,鍋爐運行負荷在170 t/h~200 t/h之間,主蒸汽溫度從吹灰前376℃上升至485℃,減溫水量由0 t/h增加至13 t/h,排煙溫度從145℃下降至115℃,吹灰效果顯著。鍋爐運行趨于正常,見表4。典型的減溫水變化見圖1。減溫水量與吹灰與否密切相關(guān),同時,與負荷有關(guān),見圖2。在此過程中,主蒸汽基本控制在483℃左右,見圖3。
表4 220 t/h循環(huán)流化床鍋爐后期部分運行參數(shù)
圖1 吹灰器投運后典型的減溫水變化
圖2 吹灰器投運后減溫水隨負荷的變化
圖3 主蒸汽溫度
在吹灰器每天吹一次的條件下,排煙溫度的變化見圖4。經(jīng)過跟蹤運行,確認合理的吹灰時間及頻率,優(yōu)化運行操作,最終確認每班(8 h)吹掃一次,每次約25 min,效果最佳。吹灰器投運后,鍋爐運行正常。對入爐煤、底渣和飛灰取樣進行分析,2009年3月11日入爐煤熱值15 800 kJ/kg,底渣含碳量2%,飛灰含碳量9%;2009年3月12日入爐煤熱值16 729 kJ/kg,底渣含碳量2.2%,飛灰含碳量10.3%。結(jié)果比較合理。
根據(jù)數(shù)據(jù),可得到不同煙氣流速下的灰污系數(shù),見圖5??紤]煙氣流速的影響:不同煙氣下的灰污系數(shù)與設(shè)計取定的灰污系數(shù)之比k是煙氣流速的函數(shù):
圖4 每天吹灰一次下排煙溫度變化
圖5 實際灰污系數(shù)與設(shè)計值之比k與煙氣流速的關(guān)系
根據(jù)運行參數(shù),可以得到k的表達式:
通過對流化床鍋爐運行調(diào)整研究,可看出流化床鍋爐有自己獨有的特點。
1)循環(huán)流化床鍋爐的煤種適應(yīng)性非常好,可燃燒煤矸石在內(nèi)的各種劣質(zhì)燃料。但燃料的灰分含量不宜變化過大,否則在受熱面布置不變的條件下,將產(chǎn)生設(shè)計與實際的偏差。
2)煤粉爐、鼓泡床爐及層燃爐均有統(tǒng)一的熱力計算標準,灰污染系數(shù)有成熟的經(jīng)驗和計算數(shù)值,而循環(huán)流化床鍋爐熱力計算,依自己的經(jīng)驗選取污染系數(shù)往往低于實際污染系數(shù),對流受熱面的積灰使排煙溫度偏高。建議設(shè)計時熱力計算中的灰污染系數(shù)應(yīng)考慮燃料的灰分和分離器的性能選取。
3)煙氣流速對對流受熱面的灰污系數(shù)有著重要影響。煙速偏低將導(dǎo)致積灰嚴重,在分離器性能比較好的條件下,尾部受熱面的防磨已不是主要問題,而重點應(yīng)轉(zhuǎn)移到解決積灰問題上,設(shè)計時應(yīng)適當(dāng)提高尾部受熱面的煙氣流速。
4)不同煙氣下灰污系數(shù)與設(shè)計取定灰污系數(shù)之比k是煙氣流速的函數(shù),本文根據(jù)運行數(shù)據(jù)得到了k的表達式:
該表達式可以用于設(shè)計。