肖國振
(國華太倉發(fā)電有限公司,江蘇太倉215433)
神華國華發(fā)電企業(yè)在2000年后成批安裝國產(chǎn)600 MW汽輪發(fā)電機組,該系列機組為QFSN-600-2型水氫氫冷汽輪發(fā)電機,額定功率為600 MW、額定電壓為20 kV。定子線圈結(jié)構(gòu)為上層和下層各42根線棒,60相帶三相雙層繞組,2支路并聯(lián)“Y”連接,線棒主絕緣厚度設(shè)計值為5.4 mm,定子端部固定結(jié)構(gòu)采用美國西屋公司的剛-柔綁扎固定結(jié)構(gòu),絕緣等級為F級。國華N廠2號機于2005年11月14日首次并網(wǎng),12月31日投入運行;國華T廠7號、8號發(fā)電機組分別于2006年1月26日和2005年12月8日投入運行。2006年2月N廠2號機組在檢修中發(fā)現(xiàn)發(fā)電機汽、勵兩端定子線棒均有絕緣放電燒損碳化現(xiàn)象,為此公司專業(yè)技術(shù)人員對故障產(chǎn)生的原因、處理辦法和預(yù)防性檢查措施進行了全面分析研究,初步摸索了該類型發(fā)電機預(yù)防性檢查、防暈治理、試驗驗收的辦法。在2007年,T廠相繼對7號和8號機組進行了相應(yīng)預(yù)防性檢查,再次實現(xiàn)了發(fā)電機預(yù)防性檢查、防暈治理、試驗驗收的方案,各機組起機后長期穩(wěn)定運行。該批次檢修、防暈治理、試驗參數(shù)確定所積累的經(jīng)驗可供同類型發(fā)電機組的預(yù)防性檢查治理參考。
在國華NT2號機組檢修中發(fā)現(xiàn)汽、勵兩端定子線棒各有1處絕緣燒損碳化現(xiàn)象,2個故障點在汽勵兩側(cè)的幾何位置相同,都在4號、5號槽上層線棒之間的(距汽、勵兩側(cè)端部槽口約80 cm)水籠帶斷口附近,其中5號線棒汽側(cè)主絕緣炭化較嚴(yán)重,主絕緣炭化深度約3 mm,如圖1所示。
1.2.1 故障點清理檢查
為查明故障原因,對故障點表面進行清理。首先對線棒故障點燒損炭化物進行鐵磁性檢查,發(fā)現(xiàn)碳化物中無任何鐵磁物質(zhì)存在,說明故障不是鐵磁物質(zhì)發(fā)熱造成;然后對燒損線棒絕緣表面清理,發(fā)現(xiàn)故障線棒絕緣燒損碳化區(qū)域只發(fā)生在主絕緣外層,絕緣內(nèi)層無燒損現(xiàn)象,說明燒損碳化過程是從外向內(nèi)發(fā)展的,故障起點是在故障線棒絕緣外部,即熱源在線棒表面。
將4號、5號槽上層故障線棒拆除后,對其進行了交流耐壓試驗,試驗電壓30 kV/min,并對故障線棒解剖,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部絕緣無過熱痕跡,進一步證明故障起點在故障線棒絕緣外部,排除線棒導(dǎo)體發(fā)熱的可能。另外,故障點距離鐵心端部80 cm,通過排除法,分別排除了線棒導(dǎo)體發(fā)熱、鐵磁物質(zhì)影響、鐵心發(fā)熱等可能因素,推出惟一可能是絕緣表面放電發(fā)熱造成絕緣表面燒損炭化。因此,對線棒的防暈性能進行了檢查。
發(fā)電機定子端部起暈的原因是裸露或絕緣導(dǎo)體周圍的氣體在電場作用下,發(fā)生局部游離的輝光放電現(xiàn)象。發(fā)電機定子繞組在通風(fēng)槽口、斷部出槽口及隔相等處,其絕緣表面的電場分布是不均勻的。當(dāng)局部場強達(dá)到臨界場強時,氣體發(fā)生局部放電(輝光放電),出現(xiàn)藍(lán)色的熒光,這是一種電暈現(xiàn)象。發(fā)電機在制造過程中,由于工藝原因,絕緣層間與股線間存在間隙,在溫度場作用下,尤其在機組起停引起的溫度變化循環(huán)作用下,間隙會沿線棒縱向逐漸增大。當(dāng)工作電壓超過絕緣的起始放電電壓時,即產(chǎn)生局部放電。由局部放電引起的熱效應(yīng)、機械效應(yīng)和化學(xué)效應(yīng)逐漸加劇,使定子絕緣性能進一步惡化,最終導(dǎo)致絕緣的損壞。當(dāng)前各國對測量局部放電量來判定電機絕緣狀態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)尚未取得一致意見,但是起暈試驗已被證實是監(jiān)測和衡量電機絕緣狀態(tài)好壞的一種有效的手段。
1.2.2 防暈性能檢查
首先對單根線棒進行防暈試驗,為檢驗單根線棒的防暈性能,分別挑選了與故障發(fā)電機同批次和不同批次的線棒進行了起暈試驗和電暈發(fā)熱試驗,起暈試驗均合格[1],即30 kV不起暈(標(biāo)準(zhǔn)1.5倍額定電壓)。但在電暈發(fā)熱試驗時發(fā)現(xiàn)所有試驗線棒兩側(cè)端部均有發(fā)熱現(xiàn)象,最高溫升24℃左右,具體數(shù)據(jù)如表1所示。試驗條件是模擬額定電壓為20 kV,加壓1 h。試驗儀器是10 kV·A交流耐壓裝置一套和FLIR紅外線成像儀。
表1 電暈發(fā)熱試驗數(shù)據(jù)表
試驗線棒的發(fā)熱點相同,均為中低阻防暈帶的搭接處,可能存在防暈缺陷。因為無標(biāo)準(zhǔn)可比,所以電暈發(fā)熱試驗只能作為防暈性能優(yōu)劣的參考,但測量20 kV涂漆防暈結(jié)構(gòu)線棒電暈發(fā)熱試驗時的最高點溫升只有10℃。
對照600 MW發(fā)電機上層線圈防暈加工制造的樣本,標(biāo)定單根線棒電暈發(fā)熱試驗的熱點位置發(fā)現(xiàn),線棒汽勵兩端中阻和低阻交界處溫升最高,且汽側(cè)高于勵側(cè)。測出上層故障線棒5號和1號線棒故障的確切位置,如圖2所示。5號線棒汽側(cè)燒損最嚴(yán)重,故障位置距離中低阻發(fā)熱處約100 mm,說明防暈層發(fā)熱不是造成絕緣燒損的直接原因。
圖2 故障點位置
為檢查故障發(fā)電機整機防暈性能,將2根故障線棒拆除后,在發(fā)電機汽勵兩側(cè)搭建暗室,進行了分相整機起暈試驗,接線方式為試驗相加壓,其他兩相接地。試驗結(jié)果如表2所示。整機起暈試驗結(jié)果說明起暈電壓很低(10 kV)。
表2 整機起暈試驗數(shù)據(jù)
1.2.3 試驗小結(jié)
根據(jù)以上試驗結(jié)果,判斷故障的原因。4號、5號槽上層線棒各處在不同相的高電位區(qū)域,線棒之間的電位差約20 kV(整機起暈電壓試驗證明起暈電壓約10 kV),且故障線棒之間存在水龍帶出口,加劇了故障處電場畸變,導(dǎo)致5號槽上層線棒故障處產(chǎn)生強烈的局部放電,使線棒表面絕緣材料碳化。絕緣碳化又加強了局部放電,如此惡性循環(huán),最終造成5號槽上層線棒故障處的絕緣受損,并波及4號槽上層線棒對應(yīng)的絕緣表面。所幸這次故障發(fā)現(xiàn)及時,未導(dǎo)致定子繞組相間短路的嚴(yán)重后果。
1.3.1 起暈原因分析
從整機起暈試驗、單根線棒起暈試驗和電暈發(fā)熱試驗說明雖然單根線棒的起暈電壓較高(30 kV以上),但是整機的起暈電壓卻很低(10 kV)。通過觀察發(fā)現(xiàn)起暈點集中在隔相的綁帶處和線棒間的小間隙處。根據(jù)電暈原理分析,隔相的綁帶處起暈原因是綁帶綁扎工藝差,綁帶邊緣有飛邊、毛刺,并有起層和填充不實,形成尖端或小間隙,造成局部電場畸變,出現(xiàn)電暈放電,而這些尖端、毛刺、線棒間的小間隙全部是由于下線工藝差造成。
1.3.2 故障處理
根據(jù)起暈原因分析,將電暈故障發(fā)電機上層線棒全部更換,下層線棒做補暈處理,水籠帶出口位置由隔相改為同相的線棒間,并確定處理后的整機起暈試驗要求為:整機起暈電壓標(biāo)準(zhǔn)為1.1倍額定電壓(即22 kV)不起暈,交流耐壓試驗時無金黃色亮點、無灼傷痕跡。對下層線棒進行工藝改進,去除下層線棒兩側(cè)端部綁帶毛刺、尖角,去除絲狀物,并徹底進行清潔。對所有綁帶的邊緣徹底清理、修整,對綁帶邊緣補漆。處理后下層起暈試驗(22 kV以下不起暈)和耐壓(36 kV/min)符合要求。整機起暈試驗達(dá)到24 kV以下不起暈。該發(fā)電機故障處理后正常運行6個月,復(fù)查定子端部無電暈放電痕跡。
借鑒國華N廠2號發(fā)電機故障、檢查、試驗和處理的經(jīng)驗,國華T廠在2007年相繼對7號和8號機組進行了整機起暈檢查和防暈處理,避免了發(fā)電機定子線棒燒損故障的發(fā)生。
國華T廠7號發(fā)電機整機起暈試驗數(shù)據(jù)(定子冷卻水吹干后試驗):氣溫24℃;機溫25℃;濕度54%。
(1)汽、勵兩側(cè)端部升壓至22 kV無起暈亮點,定子繞組各部溫升正常。
(2)勵側(cè)出槽口11點處有微弱熒光點,經(jīng)檢查為絕緣漆脫落造成。
(3)汽、勵兩側(cè)絕緣引水管上各有一處微弱熒光點,經(jīng)檢查為臟污造成。
(4)勵側(cè)連接線與支架結(jié)合處有一熒光點,經(jīng)檢查為毛刺造成。
以上起暈點經(jīng)清潔、刷低阻絕緣漆干燥處理后試驗,定子繞組A,B,C三相試驗電壓30 kV未見起暈點??梢?,7號發(fā)電機起暈點處理后,發(fā)電機通風(fēng)槽口、端部出槽口及隔相等處沒有輝光放電現(xiàn)象,定子繞組絕緣表面的電場分布均勻。防暈性能合格。
8號發(fā)電機整機起暈試驗,試驗條件為:氣溫13℃;機溫15℃;濕度56%;A,B,C三相加壓22 kV,不起暈,但均有三處微弱熒光點。
(1)汽、勵兩側(cè)端部升壓至22 kV無起暈亮點,定子繞組各部溫升正常。
(2)A,B,C三相勵側(cè)端部各有三處微弱熒光點,經(jīng)檢查為絕緣漆脫落造成。
對以上微弱熒光點進行清潔、刷低阻絕緣漆干燥處理后試驗,A,B,C三相加壓30 kV,不產(chǎn)生熒光點。8號發(fā)電機起暈點處理后,發(fā)電機通風(fēng)槽口、端部出槽口及隔相等處沒有輝光放電現(xiàn)象,定子繞組絕緣表面的電場分布均勻。設(shè)備防暈性能合格。
綜上所述,定子線棒絕緣表面防暈層壓制工藝粗糙,線棒表面褶皺及毛刺多是造成整機起暈電壓低的主要原因。國華T廠7號、8號發(fā)電機定子線圈起暈性能略優(yōu)于國華N廠2號機性能。
目前電力行業(yè)的交接試驗標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)試標(biāo)準(zhǔn)均無起暈試驗內(nèi)容,發(fā)電機制造行業(yè)只對單根線棒的起暈電壓有明確要求,還沒有整機起暈電壓標(biāo)準(zhǔn)的國標(biāo)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。建議整機起暈標(biāo)準(zhǔn)為:整機起暈電壓不低于24 kV,交流耐壓時無金黃色亮點、無灼傷痕跡;整機起暈試驗安排在夜晚。試驗條件為在搭建發(fā)電機起暈試驗暗室,用肉眼和紫外呈像儀同時觀察。發(fā)電機整機起暈試驗不僅可以有效判斷發(fā)電機的防暈性能,而且還可發(fā)現(xiàn)線棒之間間隙小、綁帶綁扎差、綁帶邊緣有飛邊毛刺及填充不實等工藝質(zhì)量問題。整機起暈試驗也可作為檢驗發(fā)電機制造和檢修質(zhì)量的一個新判據(jù),值得同類機組借鑒和推廣。
[1]JB/T 56082—1996,汽輪發(fā)電機 產(chǎn)品質(zhì)量分等[S].