李 昕
(湘潭電機股份有限公司特電研究所,湖南湘潭 411101)
電機作為機械電子產(chǎn)品的驅(qū)動件,其振動和噪聲大小反映了產(chǎn)品的性能好壞,電機噪聲也是衡量一個電機生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品技術(shù)水平、質(zhì)量水平的重要指標(biāo)之一。作為電機生產(chǎn)廠家要滿足客戶對電機噪聲小的要求,如何解決電機噪聲問題就自然成為電機制造行業(yè)特別關(guān)注的問題。
本文主要介紹某大型直流電機在電磁方案設(shè)計不改變條件下,根據(jù)電機振動、噪聲產(chǎn)生的機理,對直流電機進行測試分析,確定主要振動噪聲源,然后根據(jù)對振動噪聲影響較大的主要零部件如電機的刷桿及刷桿座的結(jié)構(gòu)分析、端蓋焊接及加工、風(fēng)機電機轉(zhuǎn)子動平衡、電機總裝配、零部件加工等制造工藝采取有效措施,達到減小振動、降低噪聲5~10dB的目的。
電機振動分為電磁振動和機械振動。其電磁振動主要由電機定、轉(zhuǎn)子磁場相互作用產(chǎn)生隨時間和空間變化的徑向力,使定子鐵芯和機座隨時間周期性變形而引起振動;機械振動包括由轉(zhuǎn)子不平衡引起的離心力所產(chǎn)生的機械振動和噪聲,軸承振動噪聲,電刷與換向器滑動接觸振動,受軸承振動激發(fā)的端蓋軸向、徑向振動等。另外在電機的通風(fēng)系統(tǒng)中存在風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)以及轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)形成的氣體、渦流噪聲,風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)使冷卻氣體周期性脈動或氣體撞擊障礙物產(chǎn)生的單頻噪聲,風(fēng)路中薄壁零件諧振或風(fēng)路設(shè)計不合理,也將產(chǎn)生噪聲。
為保證電機性能減小振動和降低噪音,合理的設(shè)計結(jié)構(gòu)、制造工藝方法與零部件制造過程中的加工質(zhì)量決定電機的振動與噪聲。除設(shè)計因素外,工藝水平的提高對電機振動和噪聲的抑制起著重要作用。
2.1.1 刷架結(jié)構(gòu)改進前測試情況及分析
我們對直流電機振動測試數(shù)據(jù)進行了分析,發(fā)現(xiàn)各測點在不同工況下在某頻率點或頻率段振動幅值的一些規(guī)律。其中刷架端測點振動幅度最大值、次大值產(chǎn)生的頻率與電機換向片數(shù)有密切關(guān)系。如直流電機在100 r/min工況下,其刷架端的測點振動幅度最大值、次大值的頻率為600 Hz和1200 Hz。600正好為直流電機轉(zhuǎn)速值100和換向片片數(shù)360的乘積除以60所得。并且換向器端振動明顯大于非換向器端,據(jù)此我們將減小刷架的振動作為減振降噪工作的重點研究方向之一。
2.1.2 刷桿座及刷桿結(jié)構(gòu)改進、工藝研究情況
根據(jù)測試分析結(jié)論,我們對刷桿座及刷桿結(jié)構(gòu)進行了工藝性改進和研究,通過有限元計算等方法,對刷桿、刷架的強度進行了核算,設(shè)計并制造了用于工藝研究的刷桿座和刷桿。工藝刷桿座和刷桿在原有基礎(chǔ)上增加了強度,增大了刷桿與刷桿座的接觸面積,增大了刷桿安裝孔距,從而使刷桿的安裝更加穩(wěn)固。將新制工藝刷桿座和刷桿裝配在直流電機上測試,其振動加速度有明顯改善,振動加速度級降低了4 dB左右。
2.1.3 電刷、刷盒結(jié)構(gòu)的工藝研究及測試情況
在工藝刷桿座和刷桿生產(chǎn)過程中,我們同時對電刷、刷握結(jié)構(gòu)進行了工藝研究和測試。我們分別更換了各種不同型號的電刷和刷握進行了振動測試,其中采用的電刷有:D374(不帶橡膠減振墊)和D214(帶橡膠減振墊);采用的刷握有壓指結(jié)構(gòu)和恒壓彈簧結(jié)構(gòu)。通過交差測試對比,電機的振動加速度沒有明顯差距,據(jù)此我們認(rèn)為電刷和刷握結(jié)構(gòu)對電機的振動加速度影響不大。
普通電機的機座、端蓋及電樞支架的焊接均采用普通焊條焊接,為達到降噪的目的,我們采用藥芯焊絲焊接方式。藥芯焊絲焊接可以減少大型結(jié)構(gòu)件的焊接變形,減少其內(nèi)部應(yīng)力,減少焊接飛濺,改善焊縫成形,提高結(jié)構(gòu)件外觀質(zhì)量及焊縫的機械性能等。前期我們對普通鋼材(Q235)的藥芯焊絲焊接工藝進行了研究,通過大量試驗,掌握了藥芯焊絲焊接普通鋼材的各種工藝參數(shù)及焊接技術(shù),同時在電機的零件上使用驗證;后期開展了電機機座、端蓋、電樞支架等結(jié)構(gòu)件藥芯焊絲焊接工藝研究,進行了大量的樣件焊接試驗。對不同牌號的材料(如35號鋼、鋼板Q235等)在不同狀態(tài)(如鍛件、鑄件、鋼板)、不同厚度采用藥芯焊絲焊接,通過大量試驗和驗證,掌握了電機結(jié)構(gòu)件材料在不同狀態(tài)、不同厚度下的藥芯焊絲焊接工藝參數(shù),并編制了焊接工藝守則。經(jīng)過機加工及試驗驗證,機座、端蓋及電樞支架等的焊接變形得到了有效控制,焊縫成形美觀,保證了機座、端蓋等結(jié)構(gòu)件的強度和穩(wěn)定性。
為了分析端蓋加工尺寸分散性對整機振動值影響,生產(chǎn)了兩件樣件端蓋,全部采用藥芯焊絲焊接,一方面對藥心焊絲焊接進行了工程應(yīng)用驗證;另一方面利用樣件端蓋增加了兩次電機裝配,充分開展了裝配工藝研究;第三是開展了加工尺寸分散性對整機振動值影響分析研究,加工中對樣件端蓋止口等關(guān)鍵尺寸特意加工至上偏差或下偏差,分別進行了裝配和振動噪聲檢測,檢測結(jié)果無明顯差別,表明在圖紙要求尺寸范圍內(nèi),端蓋止口等尺寸的分散性對整機振動值影響不大。
通過對直流電機三次解體更換端蓋、軸承座、彈性安裝,相應(yīng)的三次檢測結(jié)果僅相差約2-3 dB,相對已出廠的同型號五套產(chǎn)品相差約13 dB的較大分散性情況表明,本次直流電機裝配工藝研究是成功的。通過裝配工藝研究我們總結(jié)了引起振動值分散的具體裝配因素,并形成了一系列工藝文件,確保后續(xù)產(chǎn)品裝配質(zhì)量滿足技術(shù)要求。
在減振降噪工藝研究中,新型材料的應(yīng)用研究也成為一個重要的研究方向。通過調(diào)研,我們選擇了一種新型材料——阻尼鋼板作為減振降噪應(yīng)用研究的對象。通過工藝、設(shè)計人員的調(diào)研和分析,首先在冷卻系統(tǒng)和刷架中實施了應(yīng)用性研究。我們制作了工藝研究用的一套冷卻系統(tǒng),在這套冷卻系統(tǒng)中底板和蝸殼等采用了阻尼鋼板制作,在刷架中增加了阻尼墊片,摸索出了阻尼鋼板焊接、折彎及加工的工藝方法。采用阻尼鋼板生產(chǎn)的一套冷卻系統(tǒng)因考慮到阻尼鋼板的使用壽命和加工工藝不成熟等因素,只做為工藝研究用。
通過對阻尼鋼板的應(yīng)用研究,雖然沒有大量應(yīng)用于產(chǎn)品上,但已基本掌握了阻尼鋼板的焊接、加工的工藝方法,為今后阻尼鋼板的應(yīng)用打下了一定的基礎(chǔ)。
沖片質(zhì)量的好壞將直接影響鐵心疊壓后的質(zhì)量。該電機在生產(chǎn)中,電樞、主極、換向極沖片均采用進口數(shù)控沖床上沖制,沖制后增加去毛毛刺工序,同時為保證運輸及疊壓,每一張扇形沖片均進行編號并按順序疊放于專用工裝中。為保證電樞鐵心疊壓壓力和疊片數(shù)量的準(zhǔn)確性,沖槽之前,為確保電樞鐵心分段長度的一致性,采取對電樞鐵心進行全預(yù)疊的工藝,即對電樞鐵心全鐵心長度進行一次預(yù)先疊壓,保證每段鐵心長度的一致性。同時鐵心疊壓時嚴(yán)格控制疊壓的壓緊力,并在疊壓后檢測鐵心尺寸及疊壓的松緊程度,保證了電樞鐵心的疊壓質(zhì)量。
換向器是由銅、鋼、云母等各種物理性質(zhì)差異懸殊的材料制成的,在長期反復(fù)的溫度與離心力作用下,必須保持工作表面的幾何形狀不發(fā)生變形,同時電機運行過程中,電刷運行時與換向器表面接觸是間斷性接觸,電刷從換向器接觸點滑入另一換向片的過程中,如果換向器倒角不夠圓滑,則會引起電刷跳動增大,從而引起振動偏大,同時換向器的表面局部圓度大也可能引起電刷跳動過大,為此換向器生產(chǎn)過程中,采用專用工藝措施保證云母片完全收縮和云母膠硬化,使換向器成為一個堅實穩(wěn)定的整體,再將換向器進行動成型及超速試驗,依據(jù)離心力的作用壓緊,使換向器不致在運行時發(fā)生突片現(xiàn)象。換向器加工時,嚴(yán)格控制換向器工作表面的直徑、長度等尺寸公差及外圓的圓度偏差,對表面換向器溝槽采取工藝措施進行拋光處理。
該直流電機電樞鐵心重量大,為保證電樞的質(zhì)量均衡,設(shè)計要求單獨對電樞鐵心校平衡,以了保證旋轉(zhuǎn)件質(zhì)量的均衡,本電樞鐵心采用動平衡方式平衡整個工件,為此根據(jù)電樞鐵心的結(jié)構(gòu)及動平衡機的結(jié)構(gòu),專門設(shè)計并制造了電樞鐵心動平衡用的假軸,為保證電樞鐵心在動平衡試驗過程中的準(zhǔn)確性,對假軸也進行了單獨動平衡試驗,電樞鐵心經(jīng)動平衡試驗,其平衡精度等級滿足設(shè)計要求。
電機轉(zhuǎn)子的殘余不平衡量對電機振動影響很大,為保證電樞質(zhì)量的均勻性,要求對電機電樞進行動平衡。
在電機制造過程中我們對轉(zhuǎn)軸、電樞鐵心、電樞支架、換向器等的制造精度進行控制,嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)軸加工過程中內(nèi)外圓粗糙度和同軸度;嚴(yán)格控制沖片制造過程中尺寸精度;嚴(yán)格控制鐵心疊壓過程中尺寸精度、鐵心重量、鐵心內(nèi)外圓的同心度及緊密度;嚴(yán)格控制支架焊接時焊縫質(zhì)量及筋條等分均勻;嚴(yán)格控制換向器制造中換向片的對稱性、換向片對軸中心線的平行度;嚴(yán)格控制電樞鐵心動平衡的精度,這樣保證各零部件質(zhì)量均衡一致性,從而保證整個電樞的質(zhì)量較均衡。
為保證電機轉(zhuǎn)子的平衡,采取了電機試驗時進行現(xiàn)場動平衡。其原理是:利用振動測量方法,直接測量電機軸承座的振動幅值和相位角,然后經(jīng)計算處理。在電樞校正平面上進行平衡試驗,以得到電樞失重的質(zhì)量、大小和位移,然后相應(yīng)增、減平衡質(zhì)量,使電樞平衡失重減小,達到平衡的目的。
在進行了多次振動測試分析后,直流電機在同等運行工況下在開風(fēng)機與停風(fēng)機的不同狀態(tài)下,機腳振動值約有(2-3)dB差別,從頻譜圖分析風(fēng)機軸頻影響較大,風(fēng)機的振動經(jīng)機座傳遞至電機機腳,對電機整機振動值影響較大,而要降低基頻振動應(yīng)在風(fēng)機轉(zhuǎn)子動平衡上下功夫。在現(xiàn)有動平衡設(shè)備基礎(chǔ)上,我們通過采取風(fēng)機轉(zhuǎn)子單獨進行動平衡,風(fēng)機葉輪單獨平衡,最終轉(zhuǎn)子與葉輪裝配好后再一起進行動平衡。然后進行通風(fēng)機組在額定工況時振動測試,轉(zhuǎn)子經(jīng)過平衡措施后通風(fēng)機振動值降低了3 dB,風(fēng)機轉(zhuǎn)子動平衡后有效減小了整機振動水平。
2.1 0.1 刷架系統(tǒng)裝配
為保證電刷在換向器圓周上受力均勻一致,設(shè)計了一套立式刷架裝配模(傳統(tǒng)的直流電機刷架裝配模均為臥式),模仿電機實際情況裝配好電刷,調(diào)整電刷彈簧壓力,嚴(yán)格控制電刷彈簧的壓力一致性,避免了常規(guī)刷架裝配裝上電刷后上、下半部彈簧壓力不一致的情況(裝配時調(diào)整刷架彈簧壓力,但實際裝上電機后,由于電刷、彈簧的自重影響,會出現(xiàn)實際施加在上、下半部電刷的壓力出現(xiàn)差值),從而減少了因電刷彈簧上、下半部壓力不一致而引起的振動。
2.1 0.2 電刷磨合
電機運行時,由于電刷在換向器圓周表面的運動和間隙運動,電機旋轉(zhuǎn)一周,電刷就在換向器表面間歇運動N次(N為換向片數(shù)),電刷由換向溝槽進入換向器表面,和從換向器表面滑出進入換向器溝槽,電刷會產(chǎn)生跳動,引起振動,這與換向器表面粗糙度、換向器表面圓柱度、換向器溝槽倒角、電刷接觸面、電刷彈簧壓力等有關(guān)。
根據(jù)前期減振降噪研究的結(jié)果,電機運行時電刷與換向器的接觸產(chǎn)生的噪聲是電機主要噪聲源之一,為此對電刷系統(tǒng)裝配、電刷磨合狀態(tài)進行了專項研究。電機裝配完成后先對電刷進行預(yù)磨,然后對電刷與換向器表面進行通電運轉(zhuǎn)磨合,對每個電刷進行接觸面檢查,并對換向片工作區(qū)域邊緣毛刺進行研修,保證其光滑圓順,振動檢測前電機進行了長時間帶載磨合電刷,使電刷與換向器接觸面積達85%以上。
2.1 1.1 控制定、轉(zhuǎn)子鐵心軸向?qū)χ芯确治?/p>
電機裝配過程中,如果定、轉(zhuǎn)子鐵心縱軸面不對中,在電機運行時將會產(chǎn)生附加的軸向電磁拉力,將對電機振動產(chǎn)生影響,為減少電機軸向拉力對電機振動的影響,必須嚴(yán)格控制定、轉(zhuǎn)子鐵心的對中精度,盡量減少鐵心不對齊而產(chǎn)生的軸向附加電磁拉力。
在電機裝配時,采用專用工裝通過移動軸承座的方法調(diào)整電樞徑向?qū)χ?,以磁極鐵心為基準(zhǔn),確定電樞鐵心軸向中心在磁極鐵心中心的對應(yīng)一致的位置上,盡量使兩端電樞鐵心外端面到磁極鐵心端面的距離相等,電樞鐵心中心線與定子磁極鐵心中心線基本重合;根據(jù)圖1所示檢測圓周上所標(biāo)尺寸C、D,使其差值均在1mm以內(nèi),保證定、轉(zhuǎn)子鐵心軸向?qū)χ芯取?/p>
圖1 定子轉(zhuǎn)子鐵心軸向?qū)χ?/p>
2.1 1.2 磁路系統(tǒng)主極、換向極的裝配工藝分析
定子磁路系統(tǒng)由主極、換向極在機座內(nèi)圓等分分布,用螺栓與機座緊固。為保證裝配后主極、換向極端面平齊在一個圓柱體內(nèi),裝配時采用專用測量工具,通過調(diào)整主極、換向極位置,使主極、換向極端面平齊度在 1mm以內(nèi),調(diào)整極間間距均勻度在 1mm以內(nèi),為控制其同軸度,先測量主極、換向極對徑尺寸,控制其偏差在0.25mm以內(nèi),同時磁路系統(tǒng)在主極、換向極裝配后上立車校同軸度,使電機主極、換向極極間距離和端面裝配的精度及同軸度均控制在要求范圍之內(nèi)。
2.1 1.3 電機氣隙均勻度的控制工藝分析
定、轉(zhuǎn)子氣隙均勻度好,將減少由于定、轉(zhuǎn)子不均勻而產(chǎn)生的徑向磁拉力的影響。在嚴(yán)格控制電樞和磁路系統(tǒng)主極鐵心同軸度外,電機裝配后,設(shè)計專用氣隙塞規(guī)檢查氣隙,根據(jù)氣隙檢查情況調(diào)整軸承座高度,從而調(diào)整電樞在定子內(nèi)的徑向位置,以保證電機氣隙符合均勻度要求,經(jīng)檢測的數(shù)據(jù)都在要求范圍內(nèi)。
2.1 1.4嚴(yán)格規(guī)定電機總裝配關(guān)鍵位置連接螺栓擰緊力矩,保證螺栓擰緊力及均勻性
為保證電機裝配質(zhì)量一致性,減少人為因素引起電機裝配后分散性大的現(xiàn)狀,在電機總裝配過程中,編制了螺栓擰緊力矩表,除了對設(shè)計圖樣中規(guī)定的磁路系統(tǒng)的主極螺栓和換向極螺栓采用力矩扳手?jǐn)Q緊外,同時對關(guān)鍵位置如機座拼合面螺栓、端蓋止口螺栓、冷卻系統(tǒng)安裝螺栓、軸承座拼合面連接螺栓、機座地腳面與減振器連接螺栓等也用力矩扳手?jǐn)Q緊,實際操縱時嚴(yán)格按螺栓擰緊力矩表執(zhí)行后,很好的保證了關(guān)鍵位置螺栓聯(lián)結(jié)的擰緊力和擰緊力的一致性和均勻度。
通過對直流電機進行工藝分析研究,采取一系列工藝措施后,電機按照現(xiàn)場彈性底座安裝的要求進行彈性安裝試驗,總振級及各頻段振動噪聲檢測結(jié)果均優(yōu)于考核指標(biāo),其中總振級比考核指標(biāo)低了3 dB,完全滿足直流電機使用要求。
通過進一步研究零部件加工及添置高精度機加工設(shè)備及振動噪聲檢測專用軟硬件,繼續(xù)進行電機振動噪聲檢測研究,掌握和提高振動噪聲檢測分析能力,輔以加強質(zhì)量監(jiān)控及回用品控制的措施達到最終控制產(chǎn)品振動噪聲離散性的目的,將會制造質(zhì)量更優(yōu)、性能更好的低噪聲的電機。
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