文偉 梅松濤
(中國船舶重工集團公司第七一二研究所,武漢 430064)
現(xiàn)代鋼鐵行業(yè)中,提高連鑄線的技術含量,改善連鑄生產(chǎn),是一個重要問題。其中,連鑄線中間包更換技術方面,現(xiàn)在國內(nèi)外正在不斷開發(fā)新技術,使連鑄線生產(chǎn)更加完美,使生產(chǎn)的鋼鐵滿足工業(yè)要求。如何在保持液位穩(wěn)定的情況下完成這項工程,正是本文所要研究的問題。這里我們通過測量塞棒開度與流量大小以及液位波動值之間的關系,計算出他們之間的動態(tài)響應特性,設計了一種新型的PID模糊控制方式,能夠穩(wěn)定的控制液位的波動大小。本方案結合武鋼集團四煉鋼連鑄線工程,研究如何在快速更換中間包的同時,能保證結晶器中鋼水液面的穩(wěn)定控制。
連鑄線中間包更換控制系統(tǒng)包括交流傳動系統(tǒng)、各種自動化儀表、傳感器和電氣元件等設備,這些設備通過工業(yè)以太網(wǎng)與 PLC控制系統(tǒng)進行連接,進行數(shù)據(jù)交換,給PLC提供現(xiàn)場測量到的數(shù)據(jù),以及接受PLC傳輸過來的控制參數(shù)。硬件示意圖如圖1所示。
此方案根據(jù)用戶提供的連鑄車間水口快換的要求和條件,采取如下設計:(1)中間包水口更換通過液壓缸驅(qū)動換取裝置;(2)鋼水液位的控制則通過結晶器液位模糊控制方案。
此系統(tǒng)中,合理控制塞棒位置,可以降低鋼水的波動,使其保持在用戶設定值左右。通過PLC閉環(huán)控制回路來對塞棒進行控制,其控制原理圖如圖所示,將反饋得到的結晶器鋼水實際液面和用戶的設定值相比較,所得到的差值用 PID 調(diào)節(jié)器進行計算,得到了一個可以滿足鋼水波動穩(wěn)定性的塞棒位置控制結果,這個參考值被輸送到直流伺服放大驅(qū)動器中,然后根據(jù)實際的塞棒位置來控制直流伺服電動機,來改變?nèi)舻奈恢酶淖冮_口度大小,滿足液位調(diào)節(jié)的需求,圖2為塞棒自動控制原理圖。
在四煉鋼實際生產(chǎn)系統(tǒng)中,為了使連鑄線生產(chǎn)順利進行,塞棒開口度調(diào)整的速度一般控制在3mm/s左右,而結晶器中鋼水液面的波動一般控制在結晶器高度的15%~85%范圍內(nèi)。
連鑄結晶器液位控制系統(tǒng)的結構,主要包括液位檢測傳感器、控制器、執(zhí)行器等三個機構組成。如圖3,為鋼水液面控制的模擬圖。
為了讓整個連鑄生產(chǎn)線更加完美,所需要的塞棒位置與鋼水流入結晶器的流量關系理想關系如圖4。
第一段:起始區(qū)(也可以叫做塞棒非線性區(qū))。這段時間內(nèi),塞棒打開達到一定開度前,開度太小,鋼水流入結晶器的量太少,因此液面變化比較緩慢。
圖1 結晶器液位控制系統(tǒng)組成示意圖
圖2 塞棒自動控制原理圖
第二段:線性區(qū)。塞棒開度到達一定值以后,這個時候,流入結晶器的鋼水量與塞棒開口度成線性關系,理想的液面變化值也應該和塞棒開度成線性關系。
第三段:全開區(qū)(即飽和區(qū))。當塞棒提升到最大值范圍時候,水口全開后,進入結晶器的鋼水流量達最大值,且不再變化。
圖3 結晶器鋼水液位模擬圖
可以看出,理想的液位控制應在上述分段的線性區(qū)段進行。當結晶器液位達到設定高度,開始澆鑄時,塞棒開度應處于線性段的某個位置,然后根據(jù)實際液面變化改變其開度大小,使結晶器中鋼液的流入量和流出量保持一定平衡,使液面能夠穩(wěn)定的上升下降。
結晶器液位自動控制是通過測量結晶液位器內(nèi)鋼水的實際液位值,然后與參考值相比較,通過調(diào)節(jié)控制塞棒的開口度大小,使結晶器內(nèi)的鋼水表面液面波動保持在預定的范圍內(nèi)。因此在這里,主要是討論液位-塞棒的模糊控制形式,將生產(chǎn)所需要的合理拉速當成一種干擾來處理,控制系統(tǒng)模糊控制原理如圖4所示。
圖4 鋼水流量隨塞棒開度的變化關系圖
圖5 液位控制系統(tǒng)原理圖
模糊控制,即將輸入值以適當?shù)谋壤D換到論域的數(shù)值,利用口語化變量來描述測量物理量的過程 。此方案,通過結晶液位器反映在△t時間內(nèi)液面上升的高度△h,與參考值范圍相比,“過大”、“過小”,來控制塞棒開度“稍小”、“稍大”。在整個過程中,塞棒會根據(jù)液面波動大小來適當調(diào)整,在要求時間t內(nèi)使液面達到穩(wěn)定。
本方案中,結晶器液位自動控制是通過測量結晶液位器內(nèi)鋼水的實際液位值,然后與參考值相比較,通過調(diào)節(jié)控制塞棒的開口度大小,使結晶器內(nèi)的鋼水表面液面波動保持在預定的范圍內(nèi)。因此在這里,我們采用液位-塞棒的模糊控制形式,將生產(chǎn)所需要的合理拉速當成一種干擾來處理,控制系統(tǒng)控制原理如圖6所示。
其中,F(xiàn)UZZYl的輸入變量是實際液位和設定液位值的差值加上澆鑄速度的變化值,它是一個單輸入單輸出模糊控制器,其控制規(guī)則為“輸入=液面設定值-液位測量值+拉速變化率”。
FUZZY2包括兩個輸入變量——澆鑄速度的設定值和塞棒開口位置值,是一個具有兩個輸入變量和一個輸出變量的控制器。
圖6 液位模糊控制框圖
圖7 FUZZY1的輸入
圖8 FUZZY2的輸入變量與輸出變量
以上所設計的模糊控制系統(tǒng)可在STEP7中通過編程由PLC控制實現(xiàn),將控制規(guī)則通過實時比較、控制來實現(xiàn)。實際運行結果表明,該模糊控制系統(tǒng)的控制性能和效果和以往的控制系統(tǒng)相比,具有非常明顯的優(yōu)勢,達到了預期效果。
水口更換智能控制系統(tǒng)PLC程序在整個連鑄線程序中主要包括OB主循環(huán)程序模塊,F(xiàn)C主功能程序塊、DB背景數(shù)據(jù)塊。主功能塊“Actuator Manager Ctrl”執(zhí)行器控制程序通過結合各種工藝參數(shù)數(shù)據(jù),控制塞棒、結晶液位器等各種機構,達到控制要求。
在STEP7中每個塊中,通過程序分段來將實現(xiàn)不同控制功能的程序分段。其中主要有4個程序塊,分別是 NET1塞棒快速振蕩“Actuator Fast Oscillation”、NET2讀取硬件數(shù)據(jù)“Simulate or Read from Hardware”、NET3執(zhí)行器主控制“Actuator Main Control”、NET4 更換中間包水口“Change Tundish Nozzle"。
NET1中主要計算塞棒變化的幅度與時間的關系數(shù)據(jù);NET2功能是讀取模擬塞棒位置數(shù)據(jù),模擬其位置,提供給主執(zhí)行器;NET3通過前面程序段對塞棒位置變化的計算和模擬,并結合液面數(shù)據(jù),進行實際塞棒位置控制;NET4通過檢測更換水口前液面、塞棒位置,在接受到更換水口命令后開始更換水口。
現(xiàn)場調(diào)試時,通過工業(yè)以太網(wǎng)將工控機、PLC以及各種類型傳感器建立好連接以后,將程序下載進CPU。首先通過冷調(diào)試,即產(chǎn)線停產(chǎn)運行的時候進行測試,調(diào)試結果是系統(tǒng)的各項通訊正常連接,并且模擬的運行系統(tǒng)可以達到要求,各項程序數(shù)據(jù)穩(wěn)定運行。冷調(diào)試完畢,將連鑄線投入使用,進行熱調(diào)試,水口一鍵快換正常完成,并且在產(chǎn)線運行過程中,結晶器中液位一直能保持相對的穩(wěn)定性,表明程序的設計達到了預期的設計效果,并且用戶可根據(jù)實際情況,非常方便的修改程序參數(shù),以滿足不同的生產(chǎn)需求。
本設計在液位調(diào)節(jié)控制中,除液位變量外,還結合了澆鑄速度設定值的變化,拉坯速度的改變量,還有塞棒的開口度大小等各方面情況的變化,有效地控制了這些因素,避免了他們的變化帶來的影響,在控制精度方面得到了很好的保證,具備良好抗干擾性。同時,利用模糊控制器的輸出作為PID控制器的增益值,這種設計結構是一種復合式模糊PID控制系統(tǒng),具有以下優(yōu)點: 模糊控制器起到很好的魯棒性作用,動態(tài)響應快,超調(diào)量小。投入于武鋼四煉鋼產(chǎn)線的實際生產(chǎn)情況也證明了該設計達到了良好的控制效果,運行時結晶器液位能夠保持穩(wěn)定,使該廠連鑄線能夠安全可靠的進行,節(jié)省了大量資源,降低了車間工人的工作操作強度。
本文中對水口智能快換系統(tǒng)在結構分析、模糊參數(shù)自整定PID控制器理論基礎和應用方法以及實際程序設計方面進行了介紹,某些方面還有待繼續(xù)改造來更適合實際生產(chǎn)要求。
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