王建保,陳增興
(大亞灣核電運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司生產(chǎn)準(zhǔn)備部,廣東 深圳518124)
在嶺澳核電站二期1號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組(L3)汽-水分離再熱器系統(tǒng)(GSS)調(diào)試運(yùn)行過程中,由于存在導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)質(zhì)量、疏水管道布置及疏水調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)等缺陷,導(dǎo)致發(fā)生多次抽汽再熱器(汽-水分離再熱器第一級(jí))、新蒸汽再熱器(汽-水分離再熱器第二級(jí))隔離,甚至發(fā)生機(jī)組跳閘事件,對(duì)機(jī)組的運(yùn)行造成了很大的影響。本文通過對(duì)L3GSS系統(tǒng)存在的這些缺陷進(jìn)行根本原因分析,指出了系統(tǒng)運(yùn)行存在的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)提出了有效的處理措施。
圖1 L3GSS系統(tǒng)疏水流程簡(jiǎn)圖Fig.1 Flow chart of the L3GSS system drainage
核電汽輪機(jī)的新蒸汽為濕飽和蒸汽(約0.2%~0.4%的水分),蒸汽在高壓缸膨脹做功后排汽濕度高達(dá)14.3%。如果此蒸汽被直接送往中壓缸及低壓缸,將會(huì)產(chǎn)生汽蝕和水錘,從而大大縮短機(jī)組的使用壽命。為避免出現(xiàn)這種情況,設(shè)計(jì)了GSS系統(tǒng)。高壓缸的蒸汽作完功后,被送入到汽-水分離再熱器(MSR);濕蒸汽在MSR中進(jìn)行汽-水分離和再熱,使進(jìn)入中壓缸的蒸汽為過熱蒸汽,減低了對(duì)汽輪機(jī)葉片的沖蝕。由于中壓缸入口溫度的提高,增大了蒸汽的做功焓降,提高了機(jī)組的熱效率。同時(shí),GSS系統(tǒng)還起到了合理分配中壓缸負(fù)荷、減輕高壓缸負(fù)載的作用。
汽-水分離再熱器主要由汽-水分離裝置、抽汽再熱器、新蒸汽再熱器組成。圖1為L(zhǎng)3GSS系統(tǒng)的疏水流程簡(jiǎn)圖,其中所有設(shè)備均為GSS系統(tǒng)的設(shè)備,主要連接的系統(tǒng)有:主蒸汽系統(tǒng)(VVP)、高壓給水加熱器系統(tǒng)(AHP)、凝結(jié)水抽取系統(tǒng)(CEX)和給水除氧器系統(tǒng)(ADG)。
MSR預(yù)分離器疏水、汽-水分離器疏水及高壓缸排汽管道疏水通過重力被排入L3GSS A列/B列 MSR 疏水箱(L3GSS103/203BA);抽汽再熱器由汽輪機(jī)組第7級(jí)抽汽(即高壓缸4級(jí)后抽汽,同時(shí)為7號(hào)高壓加熱器提供加熱蒸汽)供給加熱蒸汽,凝結(jié)水通過重力被排入L3GSS A列/B列 MSR第1級(jí)疏水箱(L3GSS101/201BA);新蒸汽再熱器由新蒸汽(VVP系統(tǒng)蒸汽)供給加熱蒸汽,凝結(jié)水通過重力被排入L3GSS A列/B列MSR第2級(jí)疏水箱(L3GSS102/202BA)。
L3GSS101/201BA正常疏水通過調(diào)節(jié)閥控制排入6號(hào)高壓加熱器,事故時(shí)通過應(yīng)急疏水調(diào)節(jié)閥排入凝汽器;L3GSS102/202BA正常疏水通過調(diào)節(jié)閥控制排入7號(hào)高壓加熱器,事故時(shí)通過應(yīng)急疏水調(diào)節(jié)閥排入凝汽器;L3GSS103/203BA正常疏水通過L3GSS103/203BA 疏水泵(L3GSS190/290PO)排入除氧器,事故時(shí)通過應(yīng)急疏水調(diào)節(jié)閥排入凝汽器。
L3GSS系統(tǒng)共有6個(gè)疏水箱,每個(gè)疏水箱頂部設(shè)計(jì)安裝3個(gè)導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)測(cè)量液位,通過3取2選擇器輸出液位信號(hào),對(duì)疏水調(diào)節(jié)閥進(jìn)行控制,同時(shí)也可以觸發(fā)保護(hù)信號(hào)動(dòng)作。L3GSS系統(tǒng)正常疏水調(diào)節(jié)閥(L3GSS161/261VL、171/271VL、196/296VL)為比例積分(P)調(diào)節(jié),其特點(diǎn)為調(diào)節(jié)精確,但響應(yīng)速度慢;應(yīng)急疏水調(diào)節(jié)閥(L3GSS165/265VL/175VL/275VL/180VL/280VL)為比例(P)調(diào)節(jié),其特點(diǎn)為響應(yīng)速度快,但調(diào)節(jié)波動(dòng)較大。這種設(shè)計(jì)可以保證系統(tǒng)正常疏水時(shí)液位調(diào)節(jié)準(zhǔn)確、穩(wěn)定,而當(dāng)水箱液位上升時(shí),應(yīng)急疏水調(diào)節(jié)閥可以快速響應(yīng)。
L3GSS系統(tǒng)疏水箱液位保護(hù)信號(hào)如下:
(1)L3GSS101BA 液 位 高 高 或 者L3GSS102BA液位高高——抽汽再熱器隔離。
(2)L3GSS102BA 液 位 高 高 或 者L3GSS202BA液位高高——新蒸汽再熱器隔離。
(3)L3GSS103BA 液 位 高 高 或 者L3GSS203BA液位高高——汽輪機(jī)跳閘。
(4)抽汽再熱器隔離時(shí)L3GSS102BA液位高或者L3GSS202BA液位高——汽輪機(jī)組甩負(fù)荷至10%最大連續(xù)額定功率(MCR);新蒸汽再熱器隔離時(shí)L3GSS101BA液位高或者L3GSS201BA液位高——汽輪機(jī)組甩負(fù)荷至10%MCR。
各疏水箱液位定值如表1所示。
表1 L3GSS系統(tǒng)疏水箱液位定值Table1 Set value of the L3GSS system drain tank level mm
(1)測(cè)量原理
導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)的導(dǎo)波雷達(dá)探測(cè)器發(fā)出的高頻微波脈沖沿著測(cè)量組件(鋼纜或者鋼棒)傳播,遇到被測(cè)介質(zhì)時(shí),由于介電常數(shù)突變,部分脈沖能量被反射回來(lái)。發(fā)射脈沖與反射脈沖的時(shí)間間隔與被測(cè)介質(zhì)的距離成正比。導(dǎo)波雷達(dá)探測(cè)器測(cè)量的時(shí)間間隔通過模擬計(jì)算,同時(shí)被轉(zhuǎn)換為4~20mA的電流信號(hào)輸出,對(duì)應(yīng)疏水箱的真實(shí)液位。
(2)質(zhì)量缺陷分析
L3GSS系統(tǒng)共有18個(gè)導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)。在液位計(jì)靜態(tài)調(diào)校時(shí),該液位計(jì)測(cè)量準(zhǔn)確;當(dāng)機(jī)組帶負(fù)荷運(yùn)行時(shí),大部分液位計(jì)的測(cè)量值都存在尖峰甚至滿量程虛假信號(hào)。經(jīng)過多次調(diào)試后,液位計(jì)液位測(cè)量的性能有所改善,但是部分液位計(jì)在測(cè)量時(shí)仍然存在閃發(fā)尖峰信號(hào)的情況(尤其在機(jī)組狀態(tài)變化時(shí)),該故障無(wú)法完全消除。根據(jù)大亞灣核電站導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)(其型號(hào)與L3GSS系統(tǒng)應(yīng)用的導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)型號(hào)不同)實(shí)際應(yīng)用情況的反饋,并未出現(xiàn)這種問題。因此可以判定目前L3GSS系統(tǒng)采購(gòu)的導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)存在質(zhì)量缺陷,在線測(cè)量時(shí)性能不穩(wěn)定。
L3GSS系統(tǒng)設(shè)計(jì)為導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)集合了調(diào)節(jié)及保護(hù)功能:疏水箱的測(cè)量液位通過3取2選擇器輸出液位模擬信號(hào)提供正常疏水調(diào)節(jié)閥及應(yīng)急疏水調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)信號(hào),同時(shí)這些液位模擬信號(hào)被閾值探測(cè)器轉(zhuǎn)換為低水位、高水位、高高水位的邏輯保護(hù)信號(hào)。如果液位計(jì)測(cè)量性能不穩(wěn)定,將直接影響系統(tǒng)疏水的調(diào)節(jié)、保護(hù)及機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。在機(jī)組運(yùn)行過程中,液位計(jì)測(cè)量值閃發(fā)尖峰虛假信號(hào)將干擾疏水調(diào)節(jié)閥的正常調(diào)節(jié)功能,如果同一疏水箱的2個(gè)以上的導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)同時(shí)閃發(fā)尖峰虛假信號(hào),就容易觸發(fā)保護(hù)信號(hào)誤動(dòng)作而造成MSR單級(jí)隔離,甚至機(jī)組甩負(fù)荷、跳閘。
L3GSS系統(tǒng)導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)設(shè)計(jì)安裝方式為頂置安裝,如圖2所示。頂置安裝式導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)直接測(cè)量疏水箱的液位,測(cè)量值更加真實(shí)準(zhǔn)確,而且較側(cè)式安裝更加簡(jiǎn)便。但由于導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)測(cè)量桿較長(zhǎng),要求其安裝位置正上方有較大的安裝空間。而L3GSS系統(tǒng)疏水管道的布置在設(shè)計(jì)時(shí)未充分考慮頂置安裝式導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)的安裝要求,部分位于液位計(jì)正上方的疏水管道布置時(shí)未預(yù)留出足夠的安裝空間,導(dǎo)致4個(gè)導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)無(wú)法安裝在疏水箱頂部:L3GSS103MN(L3GSS101BA液位計(jì))、L3GSS111MN(L3GSS102BA 液位計(jì))、L3GSS212/213MN(L3GSS202BA 液 位 計(jì) )??紤]到疏水管道坡度及應(yīng)力設(shè)計(jì)較為復(fù)雜,且現(xiàn)場(chǎng)管道布置比較密,不適于修改疏水管道走向,因此這4個(gè)液位計(jì)采用側(cè)式安裝,通過連通管安裝在浮筒里。對(duì)于側(cè)式安裝的液位計(jì),其測(cè)量原理即連通器原理:浮筒中的水柱與疏水箱的水柱在連通管處有相同的靜壓力,從而可以用浮筒中水柱的高度間接反映疏水箱的液位(圖3)[1],即:
圖2 頂置安裝Fig.2 Level transmitter installed on the top
式中,H為疏水箱的真實(shí)液位;H′為浮筒的液位;ρ1為飽和疏水的密度;ρ2為飽和蒸汽的密度;ρ3為浮筒里水的平均密度。
圖3 連通器式液位計(jì)原理圖Fig.3 Theoretical diagram of the connector level transmitter
由于ρ3總是大于ρ1,因此側(cè)裝式液位計(jì)的測(cè)量液位總是低于疏水箱的真實(shí)液位。對(duì)于L3GSS101/102/202BA,由于液位計(jì)的安裝方式不同,導(dǎo)致同一疏水箱上不同液位計(jì)的測(cè)量總是存在偏差。尤其是在系統(tǒng)瞬態(tài)工況時(shí),浮筒中的液位測(cè)量滯后于疏水箱水位,疏水液位偏差將加大。同時(shí)耦合L3GSS系統(tǒng)導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)質(zhì)量缺陷引起的測(cè)量性能不穩(wěn)定的問題,導(dǎo)致這幾個(gè)疏水箱的液位計(jì)測(cè)量偏差容易超過3取2選擇器的默認(rèn)最大偏差(Delta值,設(shè)計(jì)值為液位計(jì)總量程的1%)。當(dāng)同一疏水箱的3個(gè)液位計(jì)兩兩偏差值大于限值時(shí),3取2選擇器失效,同時(shí)輸出“失效”信號(hào)。此時(shí),該疏水箱的疏水調(diào)節(jié)閥失去調(diào)節(jié)信號(hào)(疏水調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)器轉(zhuǎn)為手動(dòng)位),系統(tǒng)也失去液位保護(hù)信號(hào)。在L3機(jī)組沖轉(zhuǎn)并網(wǎng)及升負(fù)荷過程中,曾多次發(fā)生由于同一疏水箱的3個(gè)液位計(jì)的測(cè)量值兩兩偏差大于限值導(dǎo)致3取2選擇器失效的情況。此時(shí),系統(tǒng)疏水調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)器轉(zhuǎn)為手動(dòng)位,失去自動(dòng)調(diào)節(jié)。即使3取2選擇器恢復(fù)正常之后,疏水調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)器仍然保持手動(dòng)位,無(wú)法回復(fù)自動(dòng)控制。而L3機(jī)組主控室操縱員未及時(shí)手動(dòng)打開應(yīng)急疏水調(diào)節(jié)閥,最終疏水液位持續(xù)上升,MSR相應(yīng)加熱器被隔離。
該疏水管道布置缺陷已經(jīng)反饋到其他核電項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)改進(jìn)。
2010年8月2日,進(jìn)行L3機(jī)組50%負(fù)荷平臺(tái)下甩負(fù)荷至空載試驗(yàn)。20∶31,斷開L3GSY001JA,機(jī)組處于空載運(yùn)行狀態(tài)。20∶33,L3GSS103BA液位高高導(dǎo)致機(jī)組跳閘。期間疏水調(diào)節(jié)曲線如圖4所示(曲線采集于數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)DCS)。
圖4 L3GSS103BA液位高高導(dǎo)致汽輪機(jī)跳閘疏水調(diào)節(jié)曲線Fig.4 The L3GSS103BA level regulation curve when the steam turbine trips
L3GEX402MW為L(zhǎng)3機(jī)組的負(fù)荷,L3GSS126MY為3取2選擇器輸出液位信號(hào),L3GSS196VL為疏水泵出口調(diào)節(jié)閥,即L3GSS103BA正常疏水調(diào)節(jié)閥,L3GSS180VL為L(zhǎng)3GSS103BA應(yīng)急疏水調(diào)節(jié)閥。如圖4所示,當(dāng)機(jī)組甩負(fù)荷至空載運(yùn)行之后,L3GSS126MY開始從正常疏水調(diào)節(jié)液位值(700mm)升高,L3GSS196VL/180VL開始參與液位調(diào)節(jié)。約20s之后,L3GSS196VL開度增加1倍,L3GSS180VL達(dá)到全開,但是疏水箱液位L3GSS126MY繼續(xù)升高至1 700mm,保護(hù)信號(hào)動(dòng)作,造成機(jī)組跳閘。查詢期間L3GSS203BA液位變化曲線與此相似。
L3GSS103/203BA疏水來(lái)自于高壓缸排汽管道疏水、MSR預(yù)分離器疏水及汽-水分離器的疏水,其正常疏水管線與應(yīng)急疏水管線設(shè)計(jì)疏水能力均可獨(dú)自承受機(jī)組100%負(fù)荷時(shí)的最大疏水量。當(dāng)機(jī)組從50%負(fù)荷平臺(tái)甩負(fù)荷至空載運(yùn)行時(shí),高壓缸的排汽量遠(yuǎn)低于機(jī)組帶載運(yùn)行的排汽量,因此此時(shí)L3GSS103/203BA的疏水量遠(yuǎn)小于最大設(shè)計(jì)水平。造成L3GSS103/203BA液位不斷上升從而導(dǎo)致機(jī)組跳閘的根本原因在于其疏水調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)存在缺陷:L3GSS系統(tǒng)采用頂置安裝式導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)直接測(cè)量疏水箱的液位,測(cè)量值更加真實(shí)準(zhǔn)確;同時(shí),正常疏水調(diào)節(jié)閥L3GSS196/296VL設(shè)定目標(biāo)液位為700mm,應(yīng)急疏水調(diào)節(jié)閥L3GSS180/280VL設(shè)定目標(biāo)液位為1 100mm,全開液位為1 500mm。當(dāng)機(jī)組出現(xiàn)負(fù)荷下降的瞬態(tài)工況時(shí)(如50%負(fù)荷平臺(tái)下甩負(fù)荷至空載),高壓缸排汽壓力迅速下降,導(dǎo)致L3GSS103/203BA壓力迅速下降,與此同時(shí),疏水箱內(nèi)的存水溫度幾乎沒有變化,于是疏水箱內(nèi)的大量存水(設(shè)計(jì)值為700mm)將整體產(chǎn)生閃蒸現(xiàn)象,存水內(nèi)部迅速產(chǎn)生大量汽泡導(dǎo)致疏水箱液位迅速提升。即當(dāng)機(jī)組遇到較大的瞬態(tài)工況時(shí),由于閃蒸現(xiàn)象,L3GSS103/203BA疏水液位上升過快,目前的疏水調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)(液位保護(hù)定值設(shè)定及疏水調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)設(shè)定)無(wú)法有效控制疏水箱的液位,易導(dǎo)致機(jī)組跳閘。
根據(jù)大亞灣核電站的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)反饋,建議將目前的導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)更換為Magnetrol enhanced model 705系列,以改善液位計(jì)測(cè)量性能。
L3GSS系統(tǒng)疏水管道布置缺陷耦合導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)質(zhì)量缺陷,導(dǎo)致導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)液位測(cè)量偏差問題,設(shè)置臨時(shí)控制更改如下:
(1)通過對(duì)系統(tǒng)正常運(yùn)行期間疏水參數(shù)的模擬計(jì)算,并預(yù)留出裕量,建議將導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)3取2選擇器的偏差判斷閾值改為總量程的20%。
(2)對(duì)L3GSS101/201/102/202/103/203BA,液位3取2選擇器失效信號(hào)觸發(fā)相應(yīng)的應(yīng)急疏水閥全開信號(hào)。
(3)對(duì) L3GSS101/201/102/202BA,液位3取2選擇器失效延時(shí)3s,和對(duì)應(yīng)的應(yīng)急疏水閥閥位反饋小于5%做“與”邏輯后,觸發(fā)相應(yīng)疏水箱的高高液位保護(hù)信號(hào)。
(4)對(duì) L3GSS103/203BA,液位3取2選擇器失效延時(shí)3s,和對(duì)應(yīng)的應(yīng)急疏水閥閥位反饋小于5%做“與”邏輯后,觸發(fā)相應(yīng)疏水箱的高高液位保護(hù)信號(hào)。
L3GSS103/203BA疏水調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)優(yōu)化,設(shè)置臨時(shí)控制更改如下:
(5)疏水液位保護(hù)定值:低低液位為200mm,低液位為300mm,高高液位為1 800mm。
(6)疏水調(diào)節(jié)閥目標(biāo)定值:L3GSS196/296VL目標(biāo)液位為500mm;L3GSS180/280VL目標(biāo)液位為900mm,全開液位為1 100mm。
(7)取電功率的變化速度(下降沿)做閾值判斷,當(dāng)大于200MW/min時(shí),L3GSS 180VL/280VL全開。
(8)對(duì)于調(diào)試期間100%負(fù)荷平臺(tái)孤島試驗(yàn)、甩負(fù)荷至空載試驗(yàn)及跳堆試驗(yàn)等大瞬態(tài)試驗(yàn)開始前,臨時(shí)設(shè)置高高水位保護(hù)信號(hào)延時(shí)90s觸發(fā)。本項(xiàng)臨時(shí)控制更改的目的是通過以上試驗(yàn)得出經(jīng)過疏水設(shè)計(jì)優(yōu)化后,L3GSS103/203BA在大瞬態(tài)試驗(yàn)期間疏水閃蒸液位能夠達(dá)到的最高值。最后試驗(yàn)可知,在大瞬態(tài)試驗(yàn)期間L3GSS103/203BA疏水液位可以得到有效控制。因此本項(xiàng)臨時(shí)控制更改在試驗(yàn)完成后即取消,不再保留。
L3機(jī)組87%負(fù)荷平臺(tái)后的停機(jī)消缺期間更換了新型導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì),并在系統(tǒng)調(diào)試運(yùn)行期間實(shí)施了以上8項(xiàng)臨時(shí)控制更改。
通過L3GSS系統(tǒng)的調(diào)試結(jié)果可知,目前導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)測(cè)量準(zhǔn)確,液位測(cè)量無(wú)閃發(fā)尖峰的虛假信號(hào)。對(duì)于L3GSS101/102/202BA,在系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)其液位測(cè)量偏差穩(wěn)定,小于液位計(jì)總量程的10%,在大瞬態(tài)試驗(yàn)期間液位偏差略微上升;對(duì)于其他安裝位置相同的液位計(jì),液位測(cè)量偏差相對(duì)較小,約為液位計(jì)總量程的1%~5%。因此臨時(shí)控制更改(1)中的偏差判斷閾值可由總量程的20%改為10%。對(duì)于L3GSS103/203BA疏水調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)缺陷,在機(jī)組100%負(fù)荷平臺(tái)時(shí)進(jìn)行孤島試驗(yàn)、甩負(fù)荷至空載試驗(yàn)及跳堆試驗(yàn)過程中,其疏水液位已經(jīng)得到了有效的控制,最高僅升至900~1 000mm。
盡管更換新型的導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)后,液位計(jì)的測(cè)量性能已經(jīng)比較準(zhǔn)確可靠,但是為了提高GSS系統(tǒng)調(diào)節(jié)信號(hào)及保護(hù)信號(hào)的可靠性及穩(wěn)定性,決定增加一項(xiàng)控制更改,即液位保護(hù)信號(hào)與調(diào)節(jié)信號(hào)分開,并且增加濾波和延時(shí)控制來(lái)消除液位擾動(dòng)信號(hào)對(duì)液位測(cè)量的影響:
(9)各疏水箱的液位測(cè)量值經(jīng)過1s的濾波后,通過3取2選擇器輸出液位模擬信號(hào)提供疏水調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)信號(hào);同時(shí)這些液位測(cè)量值信號(hào)被閾值探測(cè)器轉(zhuǎn)換為低水位、高水位、高高水位的二進(jìn)制符號(hào),然后通過3取2選擇器(邏輯量選擇器)延時(shí)3s后輸出邏輯保護(hù)信號(hào)。
縱上所述,為了解決L3GSS系統(tǒng)的導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)質(zhì)量、疏水管道布置及疏水調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)缺陷,L3機(jī)組進(jìn)行了新型導(dǎo)波雷達(dá)更換,并實(shí)施了一系列臨時(shí)控制更改。通過L3機(jī)組調(diào)試試驗(yàn)的驗(yàn)證,并與ALSTOM公司討論后最終確定:臨時(shí)控制更改(1)、(2)、(5)、(6)、(7)、(9)保留,其他臨時(shí)控制更改取消。目前的處理措施改善了導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)的測(cè)量性能,提高了系統(tǒng)調(diào)節(jié)及保護(hù)信號(hào)的可靠性及穩(wěn)定性,消除了導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)質(zhì)量、疏水管道布置及疏水調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)等缺陷對(duì)系統(tǒng)及機(jī)組運(yùn)行的影響。
在電廠汽-水系統(tǒng)中,疏水液位測(cè)量、調(diào)節(jié)及保護(hù)在CEX、低壓給水加熱器系統(tǒng)(ABP)、ADG、AHP及主給水流量控制系統(tǒng)(ARE)中均有應(yīng)用;而導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)具有安裝維護(hù)量小、調(diào)校方便、測(cè)量精確、性能可靠等優(yōu)點(diǎn),將會(huì)在以后的疏水系統(tǒng)設(shè)計(jì)中得到廣泛的應(yīng)用。本文對(duì)L3GSS系統(tǒng)在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)質(zhì)量、疏水管道布置及疏水調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)等缺陷進(jìn)行了梳理分析,提出了改進(jìn)建議及處理措施,保證了機(jī)組安全、穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,也為類似的事件提供了借鑒。
[1]侯子良 .鍋爐汽包水位測(cè)量系統(tǒng)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2005.