丁巖峰,王浩志,孫奉昌
(北京國電富通科技發(fā)展有限責任公司,北京 100070)
某發(fā)電廠1號、2號鍋爐為國外公司制造的500MW超臨界直流爐,鍋爐為單爐體、全懸吊、T型結構,燃料為伊敏露天礦生產(chǎn)的褐煤。鍋爐采用風扇磨直吹式制粉系統(tǒng)、八角噴燃切圓燃燒、平衡通風。
原有的水力除渣系統(tǒng)龐大,系統(tǒng)內(nèi)設備復雜,各聯(lián)接環(huán)節(jié)多,常會引發(fā)各種設備故障。為簡化除灰系統(tǒng),實現(xiàn)節(jié)能降耗,將原水力除渣系統(tǒng)改造為以鋼帶式輸渣機為主的干式除渣系統(tǒng)。1號、2號爐的除渣系統(tǒng)改造后,取得了不錯的效果。經(jīng)一段時間運行后,又對該系統(tǒng)的工藝流程和自動化控制作進一步的優(yōu)化,提高了鍋爐經(jīng)濟性和設備運行可靠性[1]。
在干式排渣系統(tǒng)中,鍋爐的高溫熱爐渣經(jīng)過爐底破碎機落到鋼帶機的輸送帶上,隨輸送鋼帶低速移動。在爐膛負壓的作用下,從鋼帶輸送機頭部風門進入一定量的冷空氣,使熱爐渣在鋼帶上逐漸被冷卻。冷空氣吸收了爐渣顯熱與可燃物再次燃燒釋放的熱量,升溫到400~500℃返送至爐膛。爐渣的熱量被回收,從而減少鍋爐的熱量損失。在鋼帶機出口處,爐渣經(jīng)碎渣機破碎后,進入中間渣斗,然后通過輸送系統(tǒng)將爐渣送到渣庫。
設計原水力排渣系統(tǒng)時,按機組負荷500MW進行計算,排渣量為6t/h,爐渣可燃物含量約30%。改造后,爐渣可燃物的含量為7%左右。可燃物含量降低的原因是大部分可燃物在干式排渣機內(nèi)進行了二次燃燒,所產(chǎn)生熱量用于加熱進入爐膛的冷卻風。經(jīng)測量,在排出爐渣中小于0.45mm粒徑的灰粒,占爐渣總質(zhì)量份額的43%。此粒徑對應于最小帶出速度,可小于1.46m/s。經(jīng)實測,當關斷門全開時,該電廠干排渣系統(tǒng)冷卻風量約為26800Nm3/h,在冷灰斗斷面上的實際平均流速為1.9m/s,能夠托起粒徑為0.5mm的灰粒,冷卻風的最大速度為4m/s,足以托起直徑為1.2mm的渣粒?;叶烦隹谔幰肓巳物L,三次風速約為20m/s,被托起的渣粒卷入三次風內(nèi),再次返回主燃燒區(qū)燃燒,燃后成為飛灰被煙氣帶走。根據(jù)計算,改造后爐渣部分的不完全燃燒損失降低了0.73%。提高了鍋爐的運行效率。
影響鍋爐運行效率的因素是多方面的。對鍋爐效率的影響主要從兩方面分析,其一:增加了未燃燼煤的二次燃燒,提高了煤的燃燒率;其二:相對于水力除渣,干式排渣系統(tǒng)爐膛的下部漏風量增大,爐膛燃燒火焰中心上移,使過熱器的進汽汽溫提高,排煙溫度提高,排煙熱的損失增大,導致鍋爐效率下降。影響趨勢見圖1所示。
圖1 干排渣冷卻風量對鍋爐效率的影響
從鍋爐熱量平衡的角度分析,存在著一個影響鍋爐效率變化趨勢的爐渣冷卻風溫轉折點,如果冷卻風進入爐膛的溫度顯著低于轉折點溫度,將會造成爐膛整體溫度下降,需要多消耗一些燃料,降低了鍋爐的運行效率;如果冷卻風進入爐膛的溫度高于轉折點溫度,會造成爐膛整體溫度上升,在維持吸熱量不變的前提下,燃料消耗量減少,鍋爐的運行效率得到提高。
由于鍋爐的結構特點和煤灰特性、灰渣量及運行工況等因素的不確定性和隨機性,在不同工況下提高鍋爐效率,需要及時調(diào)整鋼帶機相關操作參數(shù),經(jīng)長期實踐中不斷總結,可在運行中采取某些措施。
鋼帶機罩體是由很多連接部件組成。無序風從鋼帶機罩體部件的連接處進入爐膛的,這些風對爐渣的冷卻效率作用不明顯,且其風量無法測量和控制。所以,在加工鋼帶機殼體連接部件時,應嚴格按工藝要求加工。安裝鋼帶機時,每個部件的連接處要定位,要安裝密封條,保證殼體的密封,減少殼體漏風量。
在鋼帶機灰斗頂部上方,安裝可調(diào)節(jié)開度的風門,冷空氣在爐膛負壓作用下由此進入,冷空氣逆鋼帶機輸渣方向進入爐膛,并對熱渣進行逐次冷卻,隨著鋼帶的不斷運轉,熱渣逐漸被冷卻至110~150℃,而冷空氣本身被加熱至300~400℃。
目前,電廠使用的煤種多變,當負荷高、煤質(zhì)較差時渣量增大,鋼帶機的調(diào)速還不能及時反應,干渣在輸送鋼帶上堆積。冷卻風不能對成堆的熱渣進行有效冷卻,使爐渣的冷卻效果變差。為此,在渣井前加裝了可升降調(diào)節(jié)的分渣裝置,靠爐渣和鋼帶之間的摩擦力,將爐渣攤平。調(diào)節(jié)分渣裝置可控制爐渣堆在鋼帶機上的厚度,避免了熱渣堆積在鋼帶機的輸送帶上,使爐渣在鋼帶上均勻分布,增加了爐渣的冷區(qū)面積,提高了爐渣的冷卻效果。
落到鋼帶機鋼帶上的爐渣溫度很高,且爐渣是隨鋼帶運動的。要對鋼帶上爐渣量進行測量,使用現(xiàn)有的檢測手段較難實現(xiàn)。針對鋼帶機上爐渣量隨負荷、煤種變化情況,經(jīng)反復試驗,研制了適用于鋼帶機的爐渣量檢測裝置,該檢測裝置可實現(xiàn)對鋼帶機風門的自動控制,是提高鍋爐運行效率的關鍵部件。
根據(jù)檢測渣量大小,自動控制鋼帶機運轉速度,使鋼帶上的爐渣厚度保持在100mm左右,此厚度有利于爐渣降溫。也可避免因渣量小,鋼帶機運行速度過快,造成鋼帶的磨損。實現(xiàn)爐渣厚度自動控制既可保證爐渣冷卻效果,又能延長鋼帶機的使用壽命。
根據(jù)運行操作經(jīng)驗,在鋼帶機的特定位置加裝測溫熱電偶。
(1)鋼帶機頭部T1位置:碎渣機運行正常,此處溫度在100℃以下。若碎渣機發(fā)生故障或發(fā)生堵渣時,此點溫度>100℃。
(2)鋼帶機過渡段T2位置:此段是鋼帶機傾斜段,爐渣運行的阻力增大。正常運行時,沒有堆渣現(xiàn)象,此段的溫度在150℃以下。當碎渣機、鋼帶機發(fā)生故障或鋼帶機運行速度過低時,鋼帶機過渡段會發(fā)生堆渣現(xiàn)象,此點溫度在150℃以上;
(3)爐底T3位置:正常運行時,此點溫度在180℃以下。當鍋爐渣量突然增多,會發(fā)生堆渣現(xiàn)象,此點溫度會在180℃以上。加裝溫度測點的位置,見圖2所示。
圖2 測點布置圖
用T1、T2、T3及渣量Q的測量值作為控制參數(shù),實現(xiàn)閉環(huán)智能控制。
當T1增加,T2、T3點溫度不變時,可以判斷發(fā)生堵渣,可能是碎渣機設備故障或有異物在碎渣機上方,造成物料結拱不下落現(xiàn)象,此時監(jiān)控報警,提醒運行人員進行檢查;
T2、渣量Q增加,可判斷在T2處出現(xiàn)積渣,應提高鋼帶機運行速度,同時提醒運行人員檢查設備運行情況。
當測得T3處的溫度增加,可判斷已發(fā)生積渣情況,應降低均勻分渣裝置的高度。
具體操作參數(shù)為:當T1低于80℃,關斷風門;當T1、T2、T3、渣量Q同時增加,增加風門開度。300s后再檢測,如果這4個值還在增加,將風門再增加一個開度。采取逐次逼近的方法來調(diào)節(jié)風門開度,反之減小開度,控制渣溫在80~120℃。
通過分析,用渣量的大小和溫度變化來決定風門的開度,避免了渣量大而風門開度小。渣溫過高,造成排渣熱損失增加;也可避免渣量小,而風門開度大,降低了爐底的進風溫度。實現(xiàn)對風門開度的自動化控制,減輕了運行人員的工作量。
干式排渣系統(tǒng)不同于水力除渣系統(tǒng),其對鍋爐運行效率的影響因素較為復雜,通過對干式排渣系統(tǒng)工作狀態(tài)及對鍋爐效率影響因素的分析,在實際運行中對系統(tǒng)工藝、自動控制、運行參數(shù)等進行了優(yōu)化調(diào)整。在鍋爐用煤多變、渣量增大等異常情況下,提高了鋼帶機干排渣系統(tǒng)的適應性。
[1]DL/T5142-2002.火力發(fā)電廠設計技術規(guī)程[S].