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660 MW超超臨界機組鍋爐尾部受熱面磨損分析

2012-06-12 09:42:50易大銳王曉亞
綜合智慧能源 2012年9期
關(guān)鍵詞:管排熱器省煤器

易大銳,王曉亞

(1.江蘇國華陳家港發(fā)電有限公司,江蘇 鹽城 224631;2.江蘇電力建設(shè)第三工程公司,江蘇 鎮(zhèn)江 212003)

0 引言

燃煤鍋爐煙氣中含有硬度較高的顆粒,會在鍋爐流道內(nèi)對受熱面管產(chǎn)生沖擊。運行時間越長,管子表面磨損越嚴(yán)重,致使鍋爐無法安全、穩(wěn)定運行。據(jù)大量文獻(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,鍋爐事故占整個機組停機事故的70%,磨損爆管占鍋爐受熱面事故的70%,因此,對于鍋爐磨損問題的研究顯得非常重要[1]。

目前,有關(guān)鍋爐飛灰顆粒對管子磨損的問題,國內(nèi)、外都做了大量研究,取得了較大進(jìn)展[2],豐富了磨損的數(shù)值計算理論,同時也在運營電站中進(jìn)行了實踐。

1 鍋爐尾部受熱面概況

江蘇國華陳家港發(fā)電有限公司配備上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG-2037/26.15-M626型2037 t/h超超臨界直流Π型鍋爐。

Π型鍋爐尾部煙道煙氣流場較平穩(wěn),受前、后煙氣流場影響較小,流場情況相對簡單,故本文只對尾部受熱面磨損原因進(jìn)行分析[3]。

低溫水平過熱器全部布置于后煙井后煙道(中間隔墻與后墻之間區(qū)域)內(nèi),低溫再熱器布置于后煙井前煙道(前包墻與中間隔墻之間區(qū)域)內(nèi)。均順列排列,與煙氣成逆流布置,共134片,沿爐膛寬度均布。省煤器布置于鍋爐后煙井低溫過熱器、低溫再熱器下方,如圖1所示。

低溫過熱器、低溫再熱器只在吹灰器孔區(qū)域設(shè)計有防磨瓦,省煤器在吹灰器孔區(qū)域原設(shè)計有防磨瓦。

鍋爐原設(shè)計只在后煙井前煙道的中隔墻上、后煙道的后包墻上(如圖2所示)及省煤器進(jìn)口處前、

圖1 省煤器布置情況

后墻上(如圖3所示)焊有煙氣阻流板,以防形成煙氣走廊而造成局部磨損。

2 計算與分析

由于磨損受飛灰顆粒在煙氣中分布、煙氣流速、顆粒大小、硬度等多個條件的影響,選用1973年鍋爐熱力計算標(biāo)準(zhǔn)(前蘇聯(lián))推薦計算公式

式中:Emax為最大磨損量;a為與煤灰磨損特性及管束結(jié)構(gòu)有關(guān)的磨損系數(shù),可近似選取a=14×10-9mm·s3/(g·h);η為灰粒碰撞管壁的頻率因子,求最大磨損量時,η=1;M為管材的抗磨系數(shù),碳鋼管M=1.0,合金鋼管M=0.7;qV為管束計算斷面處煙氣中飛灰的質(zhì)量濃度(根據(jù)空氣預(yù)熱器出口煙氣中飛灰的質(zhì)量濃度 8.14 g/m3,近似取 qV=10.00 g/m3);kqV為飛灰質(zhì)量濃度場不均勻系數(shù),Π形布置時,kqV=1.2;t為鍋爐運行時間(鍋爐廠承諾80 000 h);R90為飛灰細(xì)度(近似取磨煤機煤粉設(shè)計細(xì)度R90=18%);kv為煙氣速度場不均勻系數(shù),Π形布置時,kv=1.25;kD為鍋爐額定負(fù)荷時煙速與平均運行負(fù)荷下煙速的比值,對于蒸發(fā)量≥120 t/h鍋爐,kD=1.15;vg為管束間最窄截面處的平均煙氣流速(假定灰粒沖擊管壁的速度等于來流速度),管束前平均煙速為,則,m/s(d為受熱面管子外徑,mm;s1為管束橫向節(jié)距,mm)。

2.1 低溫過熱器磨損計算結(jié)果

2.2 低溫再熱器磨損計算結(jié)果

2.3 省煤器磨損計算結(jié)果

結(jié)合火力發(fā)電廠檢修標(biāo)準(zhǔn):碳鋼和低合金鋼管的壁厚減薄大于30%,低溫過熱器管減薄量δ=7.50×30%=2.25(mm);低溫再熱器管減薄量 δ=4.00×30%=1.20(mm);省煤器 管減薄量 δ=7.80 ×30%=2.34(mm)。由上述標(biāo)準(zhǔn)可知,在無防護(hù)措施、恒定鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)、均勻條件、考慮不均的情況下,低溫過熱器、低溫再熱器、省煤器在不更換管子的前提下不可能滿足80000 h的運行要求。需要更換管子的時間:低溫過熱器,2.5年;低溫再熱器,不到1年;前煙井省煤器,3.5年;后煙井省煤器,1.5年。

某600 MW電站鍋爐省煤器設(shè)計安裝了3 mm厚的防磨瓦,在運行2年后已磨穿,說明磨損速度在1 mm/年以上,個別拐角處磨損速率已接近 3 mm/年[4-5]。

3 檢修實際情況

#1機組已投入商業(yè)運行2164.15 h,#2機組已投入商業(yè)運行2393.70 h,平均運行2 278.93 h。在停機備用檢修時對尾部受熱面普查發(fā)現(xiàn):低溫過熱器蛇形管排最上層平均減薄0.1 mm,第3層平均減薄0.2mm,其中個別地方減薄0.4mm。低溫再熱器蛇形管排最上層無減薄,第3層平均減薄0.1 mm。省煤器蛇形管排最上一層平均減薄0.1 mm,第2層平均減薄0.2 mm,其中個別地方減薄0.3 mm。

省煤器第1層與第2層中間隔墻存在磨損減薄現(xiàn)象,平均減薄0.2 mm,中間隔墻中的一根管子存在1個5 mm×5 mm,深2~3 mm的凹坑。

由上述檢查情況可見,鍋爐實際磨損情況比計算結(jié)果好一些,但磨損情況不容樂觀[6-7]。

4 結(jié)論

江蘇國華陳家港發(fā)電有限公司鍋爐尾部受熱面設(shè)計的防磨裝置(含阻流板)過于簡化,起不到防磨作用。以上計算未考慮煙氣走廊、鍋爐超負(fù)荷運行等惡劣情況,鍋爐尾部受熱面防磨罩完善如下:

(1)低溫過熱器、低溫再熱器管排需要在每層上面及拐角處滿裝防磨瓦。

(2)低溫過熱器、低溫再熱器管排需要在每層下面拐角處裝設(shè)防磨瓦。

(3)低溫再熱器吹灰器區(qū)域防磨罩長度不足,倒Z彎管處無防磨罩。

(4)低溫過熱器、低溫再熱器、省煤器與四周墻壁間需要裝設(shè)防止煙氣偏流的阻流板。

(5)將3 mm厚的防磨瓦加厚。

影響鍋爐飛灰磨損問題的因素很多,是一個復(fù)雜的技術(shù)問題,還需要在江蘇國華陳家港發(fā)電有限公司技術(shù)人員在機組運行中做大量的科學(xué)試驗和實踐論證,進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)磨損原因,研究防磨措施,以提高鍋爐的安全、穩(wěn)定性,確保鍋爐長周期運行。

[1]岑可法,樊建人,池作和,等.鍋爐和熱交換器的積灰、結(jié)渣、磨損和腐蝕的防止原理與計算[M].北京:科學(xué)出版社,1994.

[2]張家元,周孑民,閆紅杰.煤粉鍋爐膜法富氧局部助燃技術(shù)[J].中南大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2007,38(5):857-862.

[3]鄒嘉奇,陳永彬,張東.超臨界鍋爐屏式過熱器受熱面超溫原因分析及對策[J].華電技術(shù),2010,32(10):16-17.

[4]董琨,王環(huán)麗,許愛軍.國產(chǎn)1000 MW超超臨界鍋爐基建期受熱面缺陷的分析與治理[J].華電技術(shù),2010,32(11):1-4.

[5]徐軍濤,劉志杰.鍋爐啟動過程受熱面安全分析與防止超溫的控制措施[J].華電技術(shù),2010,32(12):61 -63.

[6]鹿理春.防止630 MW超臨界鍋爐高溫受熱面氧化皮脫落的對策[J].華電技術(shù),2010,32(10):1 -3.

[7]孫海元,李德文,范曉明.670 MW貧煤鍋爐高溫受熱面熱偏差大的原因分析及改進(jìn)[J].華電技術(shù),2011,33(7):37-40.

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