袁先鋒 胡 非 林秋華 張 凌
(湖北省黃石供電公司,湖北 黃石 435000)
2010年7月24日某變電站,因6kV 下(本文中的“下”均指黃石下陸變電站)71 開關(guān)燒損,造成110kV 下#3、#4 主變相繼故障跳閘。110kV 下#3主變低壓側(cè)6kV 戶內(nèi)封閉母線橋的母線支柱瓷瓶發(fā)生閃絡(luò)擊穿,引起差動保護(hù)動作(低后備啟動)以及110kV 下#4 主變低壓后備動作。
事故前運(yùn)行方式如圖1所示。110kV 下#4 主變?yōu)闊醾溆脿顟B(tài)(下02、下72 開關(guān)在斷開位置),6kV下#4、5#母線并列運(yùn)行(分段下73 開關(guān)在合閘位置),110kV 下#3 主變帶全部6kV 負(fù)荷(下01、71開關(guān)在合閘位置)。
圖1 事故前運(yùn)行方式
事故發(fā)生后保護(hù)動作的具體經(jīng)過如下:
2010年7月24日05 點(diǎn)18 分,6kV 下75 電流速斷動作,重合不成功;隨后下#3 主變差動保護(hù)動作,下01、下71 開關(guān)跳閘,6kV 全部失壓;同時下#3 主變低后備起動。
將近6s 后,下#4 主變備自投裝置動作,下02、下72 開關(guān)合上,下#4 主變由熱備用轉(zhuǎn)運(yùn)行,帶全部6kV 負(fù)荷。
05:30,下#4 主變低壓后備保護(hù)動作,下72 開關(guān)跳閘,再一次6kV 全部失壓。
06:26,斷開6kV 分段下73 開關(guān),經(jīng)現(xiàn)場運(yùn)行檢查下#4 主變單元設(shè)備及6kV 下#4 母線無明顯故障后,搖出下73 開關(guān),拉開下731 刀閘,經(jīng)地調(diào)令合上下72 開關(guān),恢復(fù)6kV#4 母線運(yùn)行。
06:45, 斷開下74、下75、下76、下77、下78、下79 開關(guān),并搖出。
07:20, 地調(diào)令下#3 主變及下5#母線由熱備用轉(zhuǎn)檢修。
下71 開關(guān)在斷開的狀態(tài)下,搖出下71 開關(guān)進(jìn)行檢查,情況如下:
1)航空插頭及二次元件正常。
2)下71 開關(guān)C 相上動觸頭,彈簧觸子已經(jīng)完全燒損,無殘留物,絕緣澆注物已碳化,情況見圖2。
圖2 故障后的下71 開關(guān)側(cè)面圖
其他損壞情況:
1)下#3 主變低壓側(cè)戶內(nèi)6kV 封閉母線橋的12只母線支柱瓷瓶全部發(fā)生閃絡(luò)擊穿。
2)下71 開關(guān)本體嚴(yán)重弧吹,其柜內(nèi)靜觸頭、金屬件、絕緣件已經(jīng)燒硫嚴(yán)重。
3)下互05PT、下71、下74 間隔的之間支持母線絕緣筒全部燒損,并碳化。
4)下74 與下75 間隔母線倉中的5#母線A、B相全部燒斷、C 相殘留1/3 寬度(注:母線為雙100×10的鋁排)。
7月24日05點(diǎn)18 分,下#3 主變差動保護(hù)動作分析,因下71 開關(guān)C 相動觸頭與圖4中的上固定靜觸頭接觸不良,在6kV 負(fù)荷電流900A 的持續(xù)作用下:
1)下71 開關(guān)C 相彈簧動觸頭燒損無殘留物(見圖2)。
2)下71 開關(guān)C 相,固體絕緣的靜觸頭也超過其極限溫度,其固體絕緣部分燒損引起較大的煙霧。
3)煙霧彌漫到110kV 下#3 主變低壓側(cè)6kV 封閉母線橋中,造成固定母線支柱瓷瓶發(fā)生閃絡(luò),6kV封閉母線橋發(fā)生相間接地故障。
下#3 主變低壓側(cè)母線橋相間故障,屬110kV 下#3 主變低總下71CT 保護(hù)區(qū)內(nèi)故障(如圖3所示),所以下#3 主變差動保護(hù)瞬時動作屬正確;低后備啟動,因有0.5s 延時,動作時間上滯后于差動保護(hù),所以低后備起動正確。
將近6s 后,下#4 主變備自投裝置動作(4.9s跳開下71 開關(guān),0.5s 合上下02、下72 開關(guān)),下#4 主變由熱備用轉(zhuǎn)運(yùn)行,帶全部6kV 負(fù)荷。下#4主變備自投裝置動作正確。
05:30,下#4 主變低后備保護(hù)動作,下72 開關(guān)跳閘,再一次6kV 全部失壓。雖然下71 開關(guān)已斷開,但是在母線倉內(nèi)的C 相上固定靜觸頭故障點(diǎn)繼續(xù)惡化,造成下互05PT、下71、下74 開關(guān)間隔的下5#母線燒斷及絕緣筒嚴(yán)重?zé)龘p。6kV 下#4、5#母線因在并列運(yùn)行狀態(tài)下,下5#母線的短路,引起下#4 主變低后備保護(hù)動作,因保護(hù)配置的問題直接跳開下72 開關(guān),造成6kV 下#4、5#母線全部失壓(下#4 主變低后備保護(hù)應(yīng)第一時段跳開分段下73 開關(guān);當(dāng)下6kV#4 母線仍然存在故障時,第二時段跳開下72 開關(guān))。
根據(jù)主變壓器跳閘事故處理規(guī)定:變壓器若只是后備保護(hù)動作,排除故障元件后則可迅速恢復(fù)送電??紤]到110kV4#主變是低后備保護(hù)動作,為了盡快消除故障,可以采取以下措施:
1)斷開6kV 分段下73 開關(guān),檢查6kV 下#4母線及下#4 主變單元設(shè)備,確定6kV 下#4 母線無明顯故障后,推入下互04PT、立即合下02、72 開關(guān),由110kV 下#4 主變帶6kV 下80、下81、下82、下83、下84、下85 開關(guān)間隔負(fù)荷。
2)06:45,斷開下74、下75、下76、下77、下78、下79 開關(guān),搖出逐一檢查6kV#5 母線及連接設(shè)備,查找故障點(diǎn)。
3)依次打開下互01PT、下71、下74、下75、下76、下77、下78、下79 開關(guān)間隔的下5#母線安裝倉,仔細(xì)檢查6kV 下5#母線有無其他的故障點(diǎn)。
4) 對110kV 下#3 主變進(jìn)行診斷性試驗(yàn)及油樣色譜分析,試驗(yàn)結(jié)果各技術(shù)參數(shù)在合格范圍內(nèi)。
5)因6kV 下74 開關(guān)與下開關(guān)75 間隔的下5#母線燒損嚴(yán)重,又必須保證下75、下76、下77、下78、下79 開關(guān)間隔的恢復(fù)運(yùn)行,采取完全切斷下74 開關(guān)與下75 開關(guān)間隔的下5#母線方案,將絕緣損壞的部分從下5#母線上切除掉。
6)20:30,對下75 間隔至下79 間隔之間的下5#母線,經(jīng)交流耐壓試驗(yàn)合格后,合上分段下73 開關(guān),分別合上下75、下76、下77、下78、下79 開關(guān),由110kV 下#4 主變再帶上下75、下76、下77、下78、下79 開關(guān)間隔負(fù)荷。
7)7月25-26日,部分恢復(fù)下互05PT、下74開關(guān)間隔、下71 開關(guān)間隔、下#3 主變6kV 低壓母線橋等燒損的部件。
8)7月27日將分段下73 由運(yùn)行轉(zhuǎn)檢修,下75、下76、下77、下78、下79 開關(guān)轉(zhuǎn)為檢修狀態(tài)(下74已為檢修狀態(tài)),恢復(fù)下5#母線及其他設(shè)備。經(jīng)各項(xiàng)試驗(yàn)合格,23:30,下#3 主變及下5#母線恢復(fù)送電。
圖3 下71 開關(guān)柜斷面圖
由開關(guān)損壞引起繼電保護(hù)動作,從而進(jìn)一步造 成一定區(qū)域的停電,為了以后能夠減少此類事故的發(fā)生,我們可以考慮以下改進(jìn)措施:
1)在恢復(fù)下71 開關(guān)、靜觸頭及連接母線后,合上下71 開關(guān),測量下5#母線與下71CT 之間的回路電阻,確保下71 開關(guān)動、靜觸頭接觸良好。
2)分別在110kV 下#3、#4 主變低后備保護(hù)中加跳6kV 分段下73 開關(guān)的回路,確保下#3、#4 主變低后備保護(hù)動作時,第一時段跳分段下76 開關(guān),第二時段跳本間隔低總下71 開關(guān)或下72 開關(guān)。
3)進(jìn)一步清理其他站的主變備自投裝置、低后備保護(hù)設(shè)置狀況,確保6~10kV 母線故障時保護(hù)及自動裝置能夠有選擇性的切除和投入,嚴(yán)格做到即避免故障點(diǎn)擴(kuò)大蔓延,有保證非故障設(shè)備能夠正常運(yùn)行。
4)在重點(diǎn)設(shè)備及負(fù)荷較多的重點(diǎn)部位加裝在線或遙信測溫裝置,隨時有效檢測設(shè)備異常發(fā)熱隱形故障,提前轉(zhuǎn)移負(fù)荷和提前檢修避免設(shè)備發(fā)生更大的損壞。