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粗苯加氫精制工藝改造實(shí)踐

2012-04-29 16:00:30王銀強(qiáng)
關(guān)鍵詞:加氫精制排液芳烴

王銀強(qiáng)

針對(duì)粗苯加氫精制工藝生產(chǎn)中存在的問(wèn)題,進(jìn)行原因分析,改進(jìn)了相關(guān)工藝,改造后不再出現(xiàn)因預(yù)反應(yīng)器滯堵而停工的現(xiàn)象。非芳烴含苯明顯降低,收到了很好的經(jīng)濟(jì)效益。

唐山中潤(rùn)煤化工有限公司粗苯加氫精制裝置,長(zhǎng)期受到由于原料緊缺、原料質(zhì)量差,所導(dǎo)致裝置部分設(shè)備出現(xiàn)滯堵現(xiàn)象的困擾。使得裝置不能夠長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。非芳烴含苯的量也受到了影響。導(dǎo)致溶劑質(zhì)量差,萃取效果不好。直接影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。為了適應(yīng)國(guó)內(nèi)粗苯原料緊缺及質(zhì)量差的大形勢(shì),經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期摸索和實(shí)踐對(duì)由浙江美陽(yáng)國(guó)際石化醫(yī)藥工程設(shè)計(jì)有限公司所設(shè)計(jì)的粗苯加氫精制工藝進(jìn)行了部分改造。取得了良好的效果。

加氫工序現(xiàn)狀及存在問(wèn)題

本裝置自2009年3月投產(chǎn)以來(lái),隨著粗苯加工量不斷擴(kuò)大,加氫部分出現(xiàn)了許多生產(chǎn)難題,如脫重組分塔真空機(jī)組液相管路經(jīng)常堵塞,補(bǔ)液頻繁;蒸發(fā)塔排液管線時(shí)常堵塞,嚴(yán)重時(shí)需停工清理;加熱爐點(diǎn)火程序頻繁,延誤開(kāi)工時(shí)間,安全上也存在隱患等問(wèn)題,經(jīng)過(guò)不斷的研究和探索,找出了問(wèn)題所在,對(duì)部分裝置進(jìn)行了改造和重新設(shè)計(jì),也取得了不錯(cuò)的效果,粗苯加工能力由設(shè)計(jì)的25噸/小時(shí)提高到32噸/小時(shí),超出設(shè)計(jì)能力的28%。

問(wèn)題存在的原因分析

我國(guó)開(kāi)發(fā)的低溫氣相加氫法工藝為:原料粗苯經(jīng)脫重組分塔脫除重苯后,輕苯與循環(huán)氫混合,經(jīng)連續(xù)蒸發(fā)進(jìn)入加氫反應(yīng)器,加氫反應(yīng)為連續(xù)固定床氣相加氫反應(yīng);加氫過(guò)程產(chǎn)生的硫化氫及其他酸性氣體從穩(wěn)定塔頂排出;加氫油經(jīng)SED(環(huán)丁礬)三苯萃取蒸餾工藝,把非芳烴分離掉;再經(jīng)連續(xù)精餾得到產(chǎn)品苯、甲苯及混合二甲苯。

粗苯加氫反應(yīng)要求參加反應(yīng)的物料均為氣態(tài),而粗苯經(jīng)過(guò)輕苯預(yù)熱器及三級(jí)蒸發(fā)器大部分已轉(zhuǎn)化為氣態(tài),而蒸發(fā)塔就是通過(guò)外接熱源將剩余液態(tài)輕苯轉(zhuǎn)化為氣態(tài),為加氫反應(yīng)做好充分準(zhǔn)備的設(shè)備。但是粗苯中有些沸點(diǎn)較高的組分在脫重組分塔中并不能完全脫除,這時(shí)重組分就會(huì)聚集在蒸發(fā)塔塔底,而裝置原設(shè)計(jì)為間歇性向廢芳烴罐排放,這樣重組分由于沒(méi)有流動(dòng)性而堵塞排液管線。另外,由于現(xiàn)在苯加氫行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致粗苯供不應(yīng)求,粗苯質(zhì)量不斷下降,這就導(dǎo)致粗苯中重組分偏多使得蒸發(fā)塔塔底積液偏多,如果排放不及時(shí)很容易造成排液管線堵塞,進(jìn)而迅速將整個(gè)蒸發(fā)塔及其再沸器堵塞,嚴(yán)重時(shí)甚至可以將預(yù)反應(yīng)器底部堵塞。由此可見(jiàn)原設(shè)計(jì)蒸發(fā)塔排液管線及排液方式已不再適應(yīng)生產(chǎn)和當(dāng)前行業(yè)形勢(shì)需要,急需改進(jìn)。

本改造所要解決的問(wèn)題是克服現(xiàn)有技術(shù)的上述缺陷對(duì)傳統(tǒng)蒸發(fā)塔進(jìn)行排液管線的改進(jìn)并引入一股輕苯起到?jīng)_洗作用,從而徹底解決蒸發(fā)塔排液管線堵塞問(wèn)題。

工藝改造

本改造解決上述技術(shù)問(wèn)題所采用的技術(shù)方案是:將蒸發(fā)塔排液管線由廢芳烴罐改到脫重組分塔底部,這樣能將重組分隨重苯排出加氫系統(tǒng),避免重組分在加氫系統(tǒng)惡性循環(huán);在高速泵出口引入一股輕苯到蒸發(fā)塔底起到?jīng)_洗塔內(nèi)重組分作用;將蒸發(fā)塔排液方式由間歇性改為連續(xù)性排放,排放量可由調(diào)節(jié)閥自動(dòng)控制。

本改造針對(duì)苯加氫企業(yè)蒸發(fā)塔排液管線易堵塞的問(wèn)題對(duì)傳統(tǒng)蒸發(fā)塔進(jìn)行了改進(jìn)。通過(guò)改變排液管線及排液方式有效解決了蒸發(fā)塔堵塞問(wèn)題,本改造的主要特點(diǎn)如下:本改造可將重組分隨重苯排出加氫系統(tǒng),避免了原來(lái)重組分排到廢芳烴罐又要回到加氫系統(tǒng)的弊端;創(chuàng)造性地從高速泵出口引入一股輕苯到蒸發(fā)塔沖洗塔底重組分,能更好地將重組分排出塔內(nèi)。

圖1是改造前后對(duì)比示意圖。其中圖1-2中將蒸發(fā)塔排液部分間歇排入脫重組分塔塔底。并定期從高速泵出口引入輕苯。這兩個(gè)口均為蒸發(fā)塔原有,無(wú)需重新開(kāi)口,只需將管路改造即可。

運(yùn)行效果

唐山中潤(rùn)煤化工有限公司自2011年9月改造后至今,沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)設(shè)備滯堵現(xiàn)象,也沒(méi)有停過(guò)工,真正的實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,為公司創(chuàng)造了利潤(rùn)。

本文針對(duì)國(guó)產(chǎn)化粗苯加氫精制工藝目前存在的問(wèn)題,對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生的原因進(jìn)行了深入的研究,利用現(xiàn)有條件對(duì)部分裝置及管路進(jìn)行了改造,有效解決了上述問(wèn)題,使得裝置能長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,粗苯加工能力不斷得到提升,也為國(guó)內(nèi)同行提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

(作者單位:唐山中潤(rùn)煤化工有限公司)

[1]朱道藩.焦化粗苯和煤焦油的加工[J].煤化工,1991.56

[2]國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局.GB9977-88焦化產(chǎn)品術(shù)語(yǔ)[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,1994

[3]呂國(guó)志,葉煌.國(guó)內(nèi)焦化粗苯加工發(fā)展趨勢(shì)[J].燃料與化工,2006.37

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