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PID在首秦加熱爐燃燒系統(tǒng)中的應(yīng)用

2012-04-29 11:33:22王密
科技資訊 2012年29期
關(guān)鍵詞:加熱爐煤氣空氣

王密

摘要:本系統(tǒng)以首秦軋鋼加熱爐系統(tǒng)為基礎(chǔ)介紹加熱爐燃燒智能控制系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)。其原理采用智能控制技術(shù),合理優(yōu)化控制,使燃?xì)庠跔t內(nèi)能充分燃燒。事實(shí)證明:即比常規(guī)控制節(jié)省能源,又減少了大氣的污染、保護(hù)環(huán)境。

關(guān)鍵詞:加熱爐 煤氣 空氣 比例調(diào)節(jié) 串級調(diào)節(jié) 選擇調(diào)節(jié) 充分燃燒

中圖分類號:TK22 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2012)10(b)-0085-01

加熱爐是軋鋼生產(chǎn)企業(yè)主要的耗能設(shè)備,而我廠自動控制技術(shù)研究課題是怎樣在保證被加熱后的鋼坯能夠進(jìn)行有效軋制的前提下,降低加熱爐的能耗,加熱爐被控對象是一個(gè)非線性系統(tǒng),是純滯后、大慣性、時(shí)變的。在生產(chǎn)中,還受到許多因素影響,而PID控適應(yīng)能力差,因此采用常規(guī)控制方法很難取得滿意的效果。最后經(jīng)過無數(shù)次調(diào)試最終提出了一套關(guān)于加熱爐優(yōu)化設(shè)定控制方法。通過仿真試驗(yàn)證明此種控制方案可行。

1 軟硬件設(shè)置

本系統(tǒng)在計(jì)算機(jī)上運(yùn)行WINCC通用監(jiān)控系統(tǒng)支撐軟件,具有友好的動畫界面制作、開放的數(shù)據(jù)接口和網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)大的數(shù)據(jù)采集和處理能力、完善的事件和報(bào)警處理機(jī)制等工能。硬件采用西門子PLC,可靠性高、實(shí)時(shí)性強(qiáng)、體積小且堅(jiān)固耐用。計(jì)算機(jī)設(shè)定控制參數(shù),處理復(fù)雜的數(shù)據(jù)運(yùn)算、存儲及查詢等工能,PLC內(nèi)運(yùn)行設(shè)定的控制邏輯程序,完成控制功能。二者完好結(jié)合實(shí)現(xiàn)燃燒加熱控制的整個(gè)工藝過程。

2 熱損失與過??諝庀禂?shù)的關(guān)系

各種熱損失與過剩空氣系數(shù)之間的關(guān)系。其中:過??諝庀禂?shù)是指實(shí)際空氣量與理論空氣量的比值。當(dāng)過??諝饴师谈吲c最佳燃燒區(qū)域時(shí),熱效率下降(是原因是煙氣熱損耗增加),反之,μ值過低時(shí),由于燃燒不完全而引起熱損失增加,且產(chǎn)生黑煙,污染環(huán)境。當(dāng)燃燒控制在低空氣過剩率區(qū)域時(shí),產(chǎn)生最佳燃燒,污染最小,空氣過剩率的數(shù)值大約在μ=1.10附近。

2.1燃燒控制的方式

加熱爐燃燒系統(tǒng)是采用溫度流量雙交叉限幅并列串級控制的方式,溫度流量雙交叉限幅并列串級控制系統(tǒng)(略可向作者索?。琀S為高選功能;LS為低選功能;K1為K4為交叉限幅系數(shù);P為燃料對空氣量程比;B為空燃比;TSP為溫度設(shè)定值;TPV為爐溫檢測值;PVF、PVA分別為實(shí)測的燃料和空氣流量;F為燃料;A為空氣,L為加熱爐。

燃料流量回路:

空氣流量回路:

式中(1)~(4)分別由控制系統(tǒng)中燃料和空氣流量PID控制回路的特殊功能程序完成計(jì)算。是采用溫度流量雙交叉限幅并列串級控制的方式,使燃料和空氣分別由對方測量值PV求出自己流量的上、下限幅,在這個(gè)范圍內(nèi),既無過剩燃料,又無過剩空氣,并用交叉限幅系數(shù)K1~K4,把接收的溫度信號對流量的設(shè)定值控制在最佳燃燒區(qū),使得爐內(nèi)負(fù)荷變大時(shí)(升溫),空氣先行,負(fù)荷減小時(shí)(降溫),燃料先行,使燃燒過程在熱效率最高的低過剩燃燒區(qū)進(jìn)行,防止產(chǎn)生黑煙和不必要的廢氣,從而能有效地節(jié)省能源,保護(hù)環(huán)境。

根據(jù)以往傳統(tǒng)的控制方法,一般將溫度和煤氣做串級調(diào)節(jié),再將煤氣和空氣做比例調(diào)節(jié)。我最初分別試用了兩大方案,其控制原理如下。這兩種控制方案雖然實(shí)現(xiàn)了控制鋼坯溫度和煤氣、空氣配比進(jìn)爐燃燒的要求,但第一種方案當(dāng)鋼坯溫度小于設(shè)定值時(shí),空氣流量增加在煤氣之后,第二種方案當(dāng)鋼坯溫度大于給定值時(shí),空氣流量減小在煤氣之前。在調(diào)節(jié)過程中,這顯然都會造成煤氣的不完全燃燒。因此,這兩種傳統(tǒng)控制方案都不能滿足實(shí)際要求。

穩(wěn)定情況下,鋼坯溫度被控制在給定值。當(dāng)出現(xiàn)擾動,溫度測量值低于給定值時(shí),溫度調(diào)節(jié)器的輸出開始增大,通過最大值選擇模塊選擇最大值X輸出,乘上比例常數(shù)K,使空氣流量調(diào)節(jié)器的給定值增大,在調(diào)節(jié)器的作用下,空氣流量就開始增大,同時(shí),在最小值選擇模塊的作用下選擇X1輸出,除以比例常數(shù)K,空氣流量信號就變?yōu)橄鄬γ簹饬髁康慕o定值,隨著空氣流量的增大,也即增大了煤氣給定值,在煤氣調(diào)節(jié)器的作用下,使煤氣流量承受著空氣流量增大之后增大,直到三量均衡,測量值回到給定值。而當(dāng)溫度測量值高于給定值時(shí),溫度調(diào)節(jié)器的輸出開始減小,通過最小值選擇模塊選擇最小值X輸出,作為煤氣流量調(diào)節(jié)器的給定值,在調(diào)節(jié)器的作用下,煤氣流量就先開始減小,同時(shí),在最大值選擇模塊的作用下選擇最大值X1輸出,煤氣流量信號就變?yōu)橄鄬諝饬髁康慕o定值,隨著煤氣流量的減小,也即減小了空氣給定值,在空氣調(diào)節(jié)器的作用下,使空氣流量隨著煤氣流量減小之后減小,直到三量均衡,測量值回到給定值。

3 交叉限幅控制

3.1煤氣調(diào)節(jié)設(shè)定值

TIC溫度PID調(diào)節(jié)輸出值與的值比較其中大的值與的值比較其中小的值/100為煤氣調(diào)節(jié)設(shè)定值。

3.2助燃空氣調(diào)節(jié)設(shè)定值

TIC溫度PID調(diào)節(jié)輸出值與的值比較其中小的值與的值比較其中大的值/100為助燃空氣調(diào)節(jié)設(shè)定值。

4 控制系統(tǒng)的軟件功能

4.1數(shù)據(jù)采集和操作控制

加熱爐各項(xiàng)數(shù)據(jù)輸入PLC,參與PLC程序的運(yùn)算處理和控制,實(shí)現(xiàn)PID閉環(huán)回路調(diào)節(jié)控制和運(yùn)算、聯(lián)鎖邏輯。計(jì)算機(jī)上應(yīng)用WINCC通用監(jiān)控系統(tǒng)支撐軟件,設(shè)置形象逼真的動態(tài)畫面,以數(shù)值和曲線等方式顯示PLC的采集數(shù)據(jù)和控制效果、工藝流程,并通過設(shè)定界面調(diào)整PID設(shè)置參數(shù)和控制給定值。在實(shí)際控制中,必須調(diào)整好空氣及煤氣調(diào)節(jié)的PID參數(shù),以便對被控量能夠及時(shí)穩(wěn)定的進(jìn)行調(diào)節(jié),避免超調(diào)停爐。

4.2聯(lián)鎖控制

當(dāng)不利情況引起空氣不足時(shí),應(yīng)使?fàn)t子自動滅火,在設(shè)計(jì)中增加了兩個(gè)運(yùn)算模塊,將測量的空氣流量和煤氣流量做除法得出比例常數(shù),與預(yù)定的最小比例常數(shù)相比較,當(dāng)該得出的比例常數(shù)小于4值時(shí),由控制站輸出相應(yīng)聯(lián)鎖信號,控制煤氣電磁閥關(guān)閉,從而關(guān)閉所有燒嘴,至此使燃燒系統(tǒng)關(guān)閉。當(dāng)停爐時(shí),由于煤氣流量為零,我在設(shè)計(jì)中空氣流量除以煤氣流量就會引起算機(jī)除零錯(cuò)誤,通過把煤氣測量的量程下限設(shè)置為一個(gè)非零小數(shù),以避免因機(jī)器除零錯(cuò)誤而引起系統(tǒng)報(bào)警聯(lián)鎖。

5 結(jié)語

在加熱爐爐溫控制中,采用PID控制方式同時(shí)對其參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,可以取得很好的效果,并將燃燒控制系統(tǒng)進(jìn)一步優(yōu)化,對提高鋼坯加熱質(zhì)量、減少有害物質(zhì)排放量、節(jié)能環(huán)保都十分有益。

參考文獻(xiàn)

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