周偉彬
(浙江省水電管理中心,浙江 杭州 310009)
梅村水庫電站位于浙江龍泉市安仁鎮(zhèn)安仁溪上,距龍泉市城區(qū)45公里。水庫1994年建成,壩址上游集雨面積50.9平方公里,總庫容71.2萬立方米,正常庫容50萬立方米,為?。ǘ┬退畮欤反逅畮祀娬緭蜗掠伟踩暑?703畝農(nóng)田澆灌任務。配套電站于1996年建成并投入發(fā)電,電站裝機2×250千瓦,設計年平均發(fā)電量150萬千瓦時。受諸多因素影響,電站當時采用的水輪發(fā)電機組為舊機組,裝機容量偏小,控制系統(tǒng)為手動控制,經(jīng)過十多年運行,機組老化、效率低,存在較大安全隱患。
梅村電站更新改造中的控制系統(tǒng)原來為手動,在改造中增加了自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)了機組的自動開機、自動停機、自動調頻、自動調壓、自動準同期并網(wǎng)、自動調節(jié)機組的有功無功功率,實現(xiàn)了機組的電氣及水機保護,實現(xiàn)了機組各種運行參數(shù)的測量,實現(xiàn)了與上位機的通信。增容改造后裝機為2×320千瓦,年設計平均發(fā)電量為193萬千瓦時。
在梅村電站的更新改造中,新增加的自動控制系統(tǒng)有別于通常采用的微機自動控制系統(tǒng)。通常的微機自動控制系統(tǒng)開停機邏輯控制、頻率調節(jié)、自動準同期、發(fā)電機保護、發(fā)電機電氣參數(shù)的測量、溫度測量等都分別采用專用的微機裝置來實現(xiàn),系統(tǒng)構成復雜,裝置多,費用高,后期運行維護管理要求高,一般來講,通常的微機自動控制系統(tǒng)較適用于容量1000kW以上的高壓機組,類似梅村電站這樣機組容量為幾百kW的0.4kV的低壓機組適用性并不理想。
梅村電站更新改造中采用的NDK-2001低壓機組智能控制系統(tǒng)是專門針對機組容量為幾百kW的0.4kV的低壓機組開發(fā)的自動控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用工控單片機系統(tǒng),將數(shù)字處理技術和模擬處理技術相結合,系統(tǒng)高度集成,一套控制系統(tǒng)就能實現(xiàn)機組自動開停機控制、頻率調節(jié)、自動準同期、發(fā)電機保護、發(fā)電機電氣參數(shù)測量、溫度測量等功能,具有控制系統(tǒng)結構簡單緊湊、運行維護容易的特點。
梅村電站自動化改造的低壓機組智能控制系統(tǒng)采用工業(yè)級微機系統(tǒng),模塊化插卡結構。所有的模塊安裝在機箱中,有電源模塊1塊、CPU主處理模塊1塊、24路開關量輸入模塊2塊、24路開關量輸出模塊2塊、12路溫度測量模塊1塊、8路模擬量輸入模塊1塊、同期模塊1塊、交流電參數(shù)測量模塊1塊,結構類似PLC,可將低壓機組智能控制系統(tǒng)認為是專門用于低壓機組控制的定制PLC(包括下面編程方式的研究),見圖1。
低壓機組智能控制系統(tǒng)結構緊湊、功能全,一個機箱就代替了通常的微機控制系統(tǒng)的多個裝置。系統(tǒng)在CPU主處理模塊上,有2個通信接口,其中一個用于與觸摸顯示屏相連,通過觸摸顯示屏可實現(xiàn)對機組的操作和控制,同時顯示機組的各種狀態(tài)和參數(shù),另一個通信接口用于與上位計算機相連。
從圖1低壓機組智能控制系統(tǒng)結構可看出,該系統(tǒng)將機組的控制、調節(jié)、同期并網(wǎng)、測量、保護、顯示、操作與參數(shù)設置、編程等功能都集于一體,具有結構緊湊、功能齊全、安裝調試容易、使用方便的特點。
(1)控制
控制功能是低壓機組智能控制系統(tǒng)的基本功能,具有自動開機、自動停機、事故停機等控制功能。在自動開機過程中,智能控制系統(tǒng)檢測開機條件,機組符合開機條件,智能控制系統(tǒng)開始技術供水,開啟水輪機導葉,啟動機組,機組起勵建壓,控制機組同期并網(wǎng)發(fā)電。
在自動停機過程中,機組智能控制系統(tǒng)先給機組卸負荷至空載,分發(fā)電機空氣斷路器,將水輪機導葉關至全關,機組轉速降到額定轉速35%以下時,機組制動,切除技術供水,完成停機,或在事故停機過程中完成停機。
(2)調節(jié)
機組的調節(jié)分為機組并網(wǎng)前的頻率、電壓調節(jié)和機組并網(wǎng)后的有功功率、無功功率調節(jié)。
①機組并網(wǎng)前的頻率、電壓調節(jié)
梅村電站機組并網(wǎng)前的頻率調節(jié)是低壓機組智能控制系統(tǒng)重點調節(jié)的參數(shù)。許多低壓機組為節(jié)約成本,都不配置自動液壓調速器,僅采用手電兩用調速器來控制水輪機導葉,無法實現(xiàn)機組頻率的自動調節(jié)。梅村電站的水輪機也同樣采用手電兩用調速器,要完成機組頻率自動調節(jié),必須由低壓機組智能控制系統(tǒng)控制手電兩用調速器來實現(xiàn)。對低壓機組智能控制系統(tǒng)來講,必須具有機組頻率調節(jié)功能,低壓機組智能控制系統(tǒng)與手電兩用調速器相配合應具有自動液壓調速器的功能,使機組的頻率穩(wěn)定在額定頻率。
但是手電兩用調速器與自動液壓調速器比較,性能差異較大,機構動作精度低、死區(qū)大,電機慣性不易控制,電機正反轉有間隙且不對稱,超調量較難控制,調節(jié)精度差、時間長,如要求機組頻率調節(jié)精度高,則電動機正反轉頻繁,操作機構的磨損加大。而低壓機組智能控制系統(tǒng)提供的機組頻率能接近額定頻率,電動機的調節(jié)次數(shù)少,超調量及超調次數(shù)少,將機組的頻率調節(jié)誤差控制在±0.3Hz~±0.5Hz實用范圍內(nèi),滿足低壓小機組的實際使用要求。
為達到上述頻率調節(jié)的實際使用要求,低壓機組智能控制系統(tǒng)采用比例加微分的調節(jié)規(guī)律,與自動液壓調速器不同的是,其比例系數(shù)和微分系數(shù)在頻率增減兩個方向是有差異的。這是因為電動機在正反轉動作過程中,它的間隙、慣性等具有不對稱性,手電動操作器的調節(jié)量由下式表達:
式中:Δy—手電動操作器調節(jié)量;
Δf—頻率偏差;
K1—比例系數(shù);
K2—微分系數(shù)。
低壓機組并網(wǎng)前的電壓調節(jié)相對簡單,低壓0.4kV發(fā)電機一般都有電抗分流勵磁系統(tǒng)或靜止可控硅勵磁系統(tǒng)。發(fā)電機的電壓由電抗分流勵磁系統(tǒng)的調節(jié)裝置或靜止可控硅勵磁系統(tǒng)的調節(jié)裝置調節(jié),梅村電站采用電抗分流勵磁系統(tǒng),在機組并網(wǎng)前,機組電壓由電抗分流勵磁系統(tǒng)調節(jié)裝置調節(jié)。
②機組并網(wǎng)后的有功功率、無功功率調節(jié)
機組并網(wǎng)后,低壓機組智能控制系統(tǒng)將按給定的有功功率、無功功率,對水輪機的手電兩用操作器、發(fā)電機的勵磁系統(tǒng)進行調節(jié),使機組的有功功率、無功功率穩(wěn)定在規(guī)定的誤差范圍內(nèi),從而實現(xiàn)機組有功功率、無功功率的自動調節(jié)。低壓機組智能控制系統(tǒng)除能實現(xiàn)機組有功功率、無功功率的自動調節(jié)外,還能由運行人員在觸摸屏上對機組的有功功率、無功功率進行手動增減操作。
(3)同期并網(wǎng)
低壓機組智能控制系統(tǒng)具有自動同期并網(wǎng)的功能。當機組在并網(wǎng)運行模式時,低壓機組智能控制系統(tǒng)將控制機組的頻率、電壓跟蹤電網(wǎng)的頻率、電壓,對機組的頻率、電壓進行調節(jié),當機組的頻率差、電壓差、相位差等符合同期要求時,低壓機組智能控制系統(tǒng)將發(fā)出同期合閘命令,控制機組完成同期合閘。同時,在達到同期條件時,也將給出頻率差、電壓差、相位差相應的指示,以便于操作人員監(jiān)視。
(4)測量
低壓機組的測量主要有電氣量參數(shù)的測量和非電氣量參數(shù)的測量,梅村電站的參數(shù)測量也不例外。
①電氣量參數(shù)測量
低壓發(fā)電機的電氣量參數(shù)主要有發(fā)電機的三相交流電氣參數(shù)和勵磁電流、勵磁電壓等直流電氣參數(shù)。
發(fā)電機的三相交流電氣參數(shù)的測量通過低壓機組智能控制系統(tǒng)電參數(shù)采樣模塊實現(xiàn)的,電參數(shù)采樣模塊采用交流采樣方式,采集發(fā)電機的三相電流、三相電壓、頻率、電流和電壓的相位等參數(shù),通過內(nèi)部計算的方式計算出有功功率、無功功率、功率因數(shù)等參數(shù)。勵磁電流、勵磁電壓等直流參數(shù)通過變送器將其變成4~20mA的模擬量,送至低壓機組智能控制系統(tǒng)模擬量采集模塊,實現(xiàn)勵磁電流、勵磁電壓的測量。
②非電氣量參數(shù)測量
梅村電站的非電氣量參數(shù)主要有機組軸承和繞組的溫度量,溫度量測量的PT100熱電阻直接接至低壓機組智能控制系統(tǒng)的溫度量測量模塊,完成機組的溫度測量。其他電站的水壓、油壓、水位等參數(shù)可通過變送器轉換成4~20mA參數(shù),送至低壓機組智能控制系統(tǒng)模擬量采集模塊,完成這些參數(shù)的模擬量采集。
(5)保護
低壓發(fā)電機的容量一般小于800kW,因此其保護配置也較簡單,僅配置過電流、過電壓、欠電壓、頻率過高、頻率過低的保護。梅村電站也同樣配置了上述幾種電氣保護,當某一保護啟動時,發(fā)出相應的事故停機信號或故障報警信號,保護的電流、電壓、頻率信號來自于電壓機組智能控制系統(tǒng)的電參數(shù)測量模塊。
(6)顯示、操作與參數(shù)設置
梅村電站采用的低壓機組智能控制系統(tǒng)配有一塊液晶觸摸顯示屏,顯示、操作與參數(shù)設置等都是通過該液晶觸摸顯示屏來完成的。電站運行參數(shù)、狀態(tài)的顯示,機組自動同期的指示等都在液晶觸摸顯示屏上顯示;機組的開停機控制操作,自動空氣斷路器的合分控制操作等在液晶觸摸顯示屏上完成;參數(shù)設置包括初始參數(shù)的設置,如電流互感器、電壓互感器變比的設置,溫度測量熱電阻型號的設置,保護整定值的設置,此外還包括運行參數(shù)的設置,如有功功率、無功功率給定值的設置等,這些參數(shù)的設置都通過液晶觸摸顯示屏來完成。
(7)通信
梅村電站采用的低壓機組智能控制系統(tǒng)具有通信接口。梅村電站配置了上位機,機組的各種運行狀態(tài)、參數(shù)等可通過通信接口送至上位機,在上位機上顯示、儲存、查詢,上位機的開停機控制、功率調節(jié)命令也可通過通信送至低壓機組智能控制系統(tǒng),由低壓機組智能控制系統(tǒng)完成相應的控制、調節(jié)。
(8)編程
低壓機組智能控制系統(tǒng)由工業(yè)微機系統(tǒng)構成,采用工業(yè)級單片機及相應的外圍芯片。眾所周知,單片機的編程語言通常采用匯編語言或高級語言編譯后變成可執(zhí)行文件寫入芯片,在現(xiàn)場如需修改控制流程等,必須由專業(yè)開發(fā)人員完成。為此,我們在低壓機組智能控制系統(tǒng)中設置了軟PLC ,采用PLC的梯形圖編程方式來完成程序的編制、修改,這樣普通的技術人員就能編程,方便推廣使用。
對于水電站自動控制系統(tǒng)來說,可靠性是第一位的。梅村電站采用的低壓機組智能控制系統(tǒng)同樣如此,提高低壓機組智能控制系統(tǒng)可靠性主要從硬件、軟件方面著手。
為了提高低壓機組智能控制系統(tǒng)硬件可靠性,在硬件上采用工業(yè)級芯片,采用隔離、濾波、布線、接地、看門狗等抗干擾技術,加強開關量、模擬量、溫度量等輸入輸出接口的抗干擾能力;在開關量接口上采用隔離技術;在模擬量輸入接口上采用濾波器;在印刷電路板設計中采用合理布線,減少器件間的相互干擾,保證整個系統(tǒng)良好的接地。利用看門狗電路防止系統(tǒng)死機,當出現(xiàn)死機時重啟系統(tǒng)。
除硬件外,還可通過軟件來提高低壓機組智能控制系統(tǒng)的可靠性,在軟件方面通過軟件濾波及軟件智能判別來提高可靠性。
梅村電站于2009年3月改造完成投產(chǎn)運行,3年運行實踐表明,低壓機組智能控制系統(tǒng)運行可靠,功能完善,自動化程度高,能夠實現(xiàn)電站機組自動開停機操作,自動同期并網(wǎng),能夠實現(xiàn)機組有功功率、無功功率自動調節(jié),能與手電兩用調速器相配套實現(xiàn)頻率自動調節(jié),保護動作作用于事故自動停機并報警,安裝調試方便,投資節(jié)省。
從NDK-2001低壓機組智能控制系統(tǒng)在梅村電站應用的實際來看,該系統(tǒng)具有針對性強,專門針對低壓機組研發(fā),性能優(yōu)良,功能能夠滿足低壓機組的控制需要,是優(yōu)秀的低壓機組自動控制系統(tǒng),適用于新建電站及老電站技術改造,具有一定的推廣應用價值。
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