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袋除塵器阻力淺析

2012-04-14 03:11李桂超張曉梅劉后啟
水泥技術(shù) 2012年5期
關(guān)鍵詞:脈沖閥花板清灰

李桂超,張曉梅,劉后啟

袋除塵器阻力淺析

Resistance Analysis of the Bag Filter

李桂超1,張曉梅1,劉后啟2

1 前言

眾所周知,袋除塵器運行阻力的大小,是評價其性能優(yōu)劣的重要參數(shù)之一。袋除塵器總的阻力為機械阻力和濾料過濾阻力(干凈濾料和濾料上沉積粉塵層的阻力)之和。新濾袋阻力一般為100~130Pa;積灰濾料的阻力隨運行時間的延長,濾袋的透氣率逐漸降低,阻力相應(yīng)升高,主要視清灰效果而定。在正常運行情況下,大致在800~1150Pa的范圍內(nèi)。機械阻力取決于袋除塵器本身的結(jié)構(gòu),特別是進、出風(fēng)口閥門的類型和風(fēng)速,一般壓降為190~300Pa。袋除塵器的阻力一般應(yīng)控制在1500Pa左右,最高也不要≯2000Pa。因為袋除塵器的阻力過大,處理風(fēng)量會降低,輕則影響主機的生產(chǎn)能力,重則使整個生產(chǎn)系統(tǒng)陷入癱瘓。

現(xiàn)在新建水泥廠主機和輔機的除塵系統(tǒng)采用袋除塵器的呈上升趨勢。所以,降低袋除塵器的阻力,降低能耗,保證其長期安全運行十分重要。由于影響袋除塵器阻力的因素很多,至今尚無完善的理論計算公式,主要靠各個行業(yè)摸索和積累經(jīng)驗。本文僅就丹東某廠袋除塵器運行阻力偏高的原因加以剖析。雖然該廠袋除塵器的規(guī)格很小,也不是水泥企業(yè),但是運行情況和出現(xiàn)的問題都帶有共性,有一定的借鑒價值。

2 丹東某廠概況

該廠是生產(chǎn)食用油的工廠,安裝有20t和35t供熱鍋爐各一臺,煙氣除塵分別配一臺810m2和1440m2的低壓脈沖清灰袋除塵器。該袋除塵器原設(shè)計為離線清灰。當(dāng)除塵器開始投入運行時基本正常,大約運行10d左右,阻力急劇上升到2000Pa以上,甚至高于3000Pa,此時流化床燃燒爐出現(xiàn)正壓,鍋爐不能正常運行,只好將旁路閥門打開。旁路閥長時間開啟,煙道內(nèi)沉積粉塵量過大無法排除,大量粉塵通過花板進入濾袋內(nèi)部,致使濾袋脫落掉下,掉下的濾袋堵塞下料器造成電機燒毀。同時由于灰斗內(nèi)的積灰不能及時排出、運走,粉塵到處飛揚,操作環(huán)境十分惡劣,最后不得不停機檢修排除故障。后經(jīng)制造廠的整修、調(diào)試、測試和局部改造,現(xiàn)在運行基本正常。出現(xiàn)上述運行阻力過大的原因,經(jīng)過分析認(rèn)為主要有“先天不足”和“后天失調(diào)”兩方面的因素。除塵器本體結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,存在缺陷,應(yīng)屬于“先天不足”;脈沖清灰效果欠佳應(yīng)屬于“后天失調(diào)”。為了以下分析有依據(jù),現(xiàn)將20t鍋爐袋除塵器的主要技術(shù)參數(shù)抄錄如下(35t鍋爐的情況基本相同):

除塵風(fēng)量Q=50000m3/h=833.3m3/min=13.9m3/s;

3個室,每個室90條濾袋,共計270條袋;

濾袋規(guī)格?160mm×6000mm;

一條濾袋面積f≈3.0m2/條;

每個室的過濾面積F1=90×f=90條×3.0=270m2;

濾袋過濾總面積F=90條/室×3室×3.0m2/條=810m2;

毛過濾風(fēng)速vm=Q/F=833.3/810=1.03m/s;

一室停風(fēng)清灰時的過濾面積Fj=90條/室×(3-1)室×3.0m2/條=540m2;

凈過濾風(fēng)速 vj=Q/Fj=833.3/(270×2)=1.54m/s。

3 原因分析

3.1 本體結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理

(1)室數(shù)偏少、凈過濾風(fēng)速偏高

在說明此問題之前,首先要闡述一下丹東廠的問題,有人認(rèn)為主要是“規(guī)格選小了”,這種看法不確切也不全面。因為規(guī)格選小與室數(shù)選少是兩個不同的概念。

袋除塵器的規(guī)格主要取決于過濾面積,該廠20t鍋爐的過濾面積810m2,過濾風(fēng)速1.03m/min,不能說規(guī)格選小了。因為現(xiàn)在國內(nèi)各個工業(yè)部門脈沖袋除塵器的過濾風(fēng)速,大多數(shù)都在1.0m/min左右。相反過濾風(fēng)速>1.2m/min的卻屢見不鮮,國外過濾風(fēng)速>1.2m/min的更為普遍。過濾風(fēng)速的確定與許多因素有關(guān),也很復(fù)雜,有關(guān)資料可查《水泥廠大氣污染排放治理技術(shù)》一書。

除塵器整修后增加了一個室,過濾面積增加了270m2,過濾風(fēng)速降到0.77m/min,幾乎接近反吹風(fēng)清灰的數(shù)據(jù)。當(dāng)然過濾風(fēng)速愈低,對濾袋的使用壽命愈有利,但是,設(shè)計時如果取這樣低的過濾風(fēng)速,必然增加制造成本,影響競爭力。

解決這一問題,有多種方案可供選擇。丹東廠除塵器原設(shè)計是離線清灰,按常規(guī)離線清灰除塵器的室數(shù)不能少于4個,采用增加一個室的方案,雖然費用較高,但停工時間短,也最簡單和快捷,符合現(xiàn)場的實際情況,無疑是最佳選擇。

丹東廠20t鍋爐袋除塵器的規(guī)格不算小,但結(jié)構(gòu)設(shè)計存在缺陷,室數(shù)顯然偏少。如果將各室的濾袋減少,增加一個或兩個室就比較合理了。最好選用長4.0~5.0m的濾袋,過濾面積和過濾風(fēng)速保持不變,可以設(shè)計成4個或5個室,當(dāng)一個室停風(fēng)清灰時,風(fēng)量不致波動過大,凈過濾風(fēng)速也不會太高。當(dāng)然室數(shù)增多,氣缸和脈沖閥的數(shù)量要增加,殼體重量也加重,相應(yīng)制造成本要增加,占地面積也增大??梢哉f有弊有利,但是首先要保證除塵器的性能,這是始終不變的原則。

現(xiàn)場曾將離線清灰改為在線清灰,等于過濾風(fēng)速維持在1.03m/min,但阻力仍居高不下,分析主要原因是室數(shù)偏少。當(dāng)離線清灰時,過濾風(fēng)速和進、出口閥門的風(fēng)速都變大,致使機械阻力相應(yīng)增大。詳見以下計算。

(2)進風(fēng)口偏小、風(fēng)速偏大

各室進風(fēng)口分配器出口面積F1=0.392×0.592(內(nèi)徑)=0.232m2;

每室風(fēng)量q=50000/3600×3=4.6m3/s;

分配器的出口風(fēng)速v1=q/F1=4.6/0.232=19.8m/s;

一個室停風(fēng)清灰時出口風(fēng)速v2=q/F1=(4.6+4.6/2)/0.232=29.7m/s。

風(fēng)速19.8m/s已經(jīng)偏大了,一個室停風(fēng)清灰時,風(fēng)速高達29.7m/s,肯定機械阻力要大增。一般設(shè)計時進口風(fēng)速應(yīng)<18.0m/s。因為蝶閥即使開度為零,本身也有一定阻力;加以各室風(fēng)量并不一定分布很均勻,雖有分配器,空試時一般無人在現(xiàn)場進行調(diào)試。進口閥門風(fēng)速究竟取多大合適,一般要以管道不積灰為原則,建議<15.0m/s為宜。

(3)出風(fēng)口提升閥的直徑偏小風(fēng)速偏大

提升閥直徑D=550mm;

出風(fēng)口面積F2=0.785D2=0.785×0.552=0.237m2;

出口風(fēng)速v3=q/F2=4.6/0.237=19.4m/s;

一個室停風(fēng)清灰時出口風(fēng)速v4=q/F2=(4.6+4.6/2)/0.237=29.1m/s。

出口風(fēng)速富樂公司要求13~15m/s,經(jīng)過多年的摸索,這一數(shù)據(jù)顯然偏大。后來降低到10~12m/s,似乎還有點偏大,建議<8m/s。因為出口風(fēng)速對機械阻力影響很大,有些單位已經(jīng)為此付出過代價。如新疆某水泥廠窯尾袋除塵器原采用普通玻纖濾布,后改用玻纖覆膜濾料,過濾速度提高了,每個室的風(fēng)量相應(yīng)增大,但提升閥的規(guī)格沒有相應(yīng)改變,結(jié)果提升閥的出口風(fēng)速升高,機械阻力增大,致使窯內(nèi)通風(fēng)不暢,窯的產(chǎn)量降低。后來更換大直徑的提升閥,機械阻力大的問題才得以解決。又如某公司在湖北某泥廠電改袋的項目,實際測定的風(fēng)量比用戶提供的設(shè)計風(fēng)量大了許多,致使進、出口管道風(fēng)速高達30/s,窯無法運行,最后管道全部改造后才使得窯正常運行。這兩個實例都說明機械阻力不容忽視。

根據(jù)現(xiàn)場反應(yīng)的情況,開始都認(rèn)為阻力大主要來自濾袋。要證明這一點很簡單,只要在花板上下室安裝一U形管,或者將進出管道的壓差計暫時取下,裝在花板上下室,即過濾室和凈氣室,如果上下壓差在1000Pa左右,說明濾袋過濾基本正常。

根據(jù)現(xiàn)場測試,濾袋過濾阻力已>1000Pa,濾袋供應(yīng)廠家認(rèn)為濾袋透氣率雖然已降低30%,但濾袋還能繼續(xù)使用,說明除塵器阻力居高不下,不是完全來自于濾袋,而是來自于機械阻力,這點從以上的計算也能得到驗證。后來增加一個室,等于各個室的處理風(fēng)量減少了,所以凈過濾風(fēng)速和進、出口風(fēng)速也隨之變小,相應(yīng)機械阻力大為降低,因此除塵器得以恢復(fù)正常運行。

機械阻力偏大,空試時從壓差計的讀數(shù)就能發(fā)現(xiàn),只是當(dāng)時無人注意。開始通煙氣后,因為新袋的阻力小,機械阻力偏大不突出。隨著運行時間的延長,由于清灰效果不理想,致使濾袋阻力逐漸增大,當(dāng)濾袋阻力與機械阻力之和大到鍋爐不能正常運行時,只好打開旁路閥。打開旁路閥終歸不是長久之計,所以要查出阻力大的主要原因,才能對癥下藥,徹底解決。

3.2 清灰效果欠佳

丹東廠除塵器投入運行不到一個月,濾袋阻力已上升到1000Pa以上,說明清灰也達不到預(yù)期效果,分析有以下原因:

(1)脈沖閥使用壽命太短

除塵器投入運行不久,就發(fā)現(xiàn)一些脈沖閥噴吹乏力,膜片和先導(dǎo)閥的線圈也陸續(xù)破裂和燒毀,直接影響清灰效果,致使濾袋阻力不斷增加。該廠的脈沖閥使用壽命短,頻繁損壞,嚴(yán)重影響清灰效果。

(2)清灰周期太短、噴吹氣量不足

20t鍋爐的袋除塵器分3個室,一個室6個脈沖閥,共用一個氣包,第一個閥噴吹后,要求氣包內(nèi)的壓降不能大于30%,也就是說要留有一定時間,等氣包的氣壓恢復(fù)后,第二個閥再噴吹。丹東廠閥噴吹的間隔只有3s,氣包內(nèi)的壓力來不及恢復(fù),因此噴吹氣量不足。

另外,3個室共有18個脈沖閥,每個脈沖閥噴吹間隔時間只有3s,而且一個室清灰后,下一室立即噴吹,中間沒有間隔時間,也就是說脈沖閥的噴吹周期只有48s(3s×18=48s)。設(shè)計是離線清灰,實際運行等于在線清灰,要求清灰周期、脈沖寬度和提升閥的開啟和關(guān)閉時間都是可調(diào)的。但電控產(chǎn)品的功能不全,無調(diào)節(jié)余地,致使濾袋外表面形不成粉塵層,清灰時粉塵不能呈片狀下落,粉塵剛吸附到濾袋表面就被吹起,大大影響清灰效果。

(3)氣包容積偏小

氣包設(shè)計采用?325mm×8mm鋼管,長度1530mm;

容積V=0.7854×0.3252×1.53=0.125m3;

3″脈沖閥當(dāng)噴吹壓力0.3MPa時,脈沖寬度0.15s的一次噴吹量約500L(標(biāo)況),將標(biāo)況下噴吹量換算到工況下絕對壓力為0.4MPa(0.3MPa+0.1MPa)的氣量,則氣包的容積至少要1.3×0.5/4=0.1625m3。實際容積只有0.125m3,顯然偏小,致使噴吹量不足。

(4)安裝問題

據(jù)說濾袋內(nèi)的粉塵有的是花板局部未焊嚴(yán)密所致。濾袋內(nèi)有粉塵無疑會增加濾袋的阻力。但筆者認(rèn)為濾袋進灰不一定完全是花板局部未焊好,花板局部漏灰不可能使濾袋灌滿至1/3~1/2,恐怕掉袋是主要原因。不管是花板未焊好,還是掉袋,都說明安裝不到位,工作粗糙,更是屬于后天失調(diào)的問題。

其他方面問題,對阻力大小的影響關(guān)系不大,本文不予介紹。

4 結(jié)語

袋除塵器阻力的高低,不僅影響其性能的優(yōu)劣,也直接關(guān)系到袋除塵器能否正常運行,所以袋除塵器的阻力一直是各個方面最為關(guān)注的問題之一。一般對濾袋的過濾阻力比較重視,因為過濾阻力直接影響清灰效果和濾袋的使用壽命,而機械阻力往往被人們所忽視。丹東廠袋除塵器的阻力過高,除設(shè)計存在一定缺陷外,機械阻力過高是主因,其經(jīng)驗教訓(xùn)值得吸取。

現(xiàn)在有的單位推出的所謂低阻袋除塵器,據(jù)說運行幾年后,阻力仍<800Pa。不論實際情況如何,千方百計降低阻力的思路是完全正確的,只要堅持不懈地進行鉆研和探索,定會取得良好效果。如果袋除塵器的阻力能長期<800Pa,則袋除塵器的應(yīng)用前景將更加廣闊。

TQ172.688.3

A

1001-6171(2012)05-0041-03

通訊地址:1中材裝備集團有限公司,天津 300400;2中國中材國際工程股份有限公司天津分公司,天津 300400;

2012-03-29;

呂 光

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