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造氣單元油壓系統(tǒng)常見掉壓原因及處理

2012-04-11 01:58:28
化工設(shè)計(jì)通訊 2012年5期
關(guān)鍵詞:造氣氣爐油壓

向 宏

(湖北新洋豐合成氨廠,湖北荊門 448150)

油泵是造氣的心臟,要保障造氣工段生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行,首先必須在設(shè)計(jì)和技改時(shí),充分考慮造氣生產(chǎn)能力的大小,閥門配置情況,為其配備合理的油壓設(shè)備,如油泵及電機(jī)、蓄能器、電磁換向閥及閥站、油缸、油管等,保證油壓系統(tǒng)可靠、配套、完善、規(guī)范、通用且具擴(kuò)展性;其次應(yīng)保證液壓油品質(zhì)及油溫的穩(wěn)定;還應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備巡回檢查力度,對(duì)突發(fā)情況能正確快速處理;不誤操作。

水壓改油壓,手動(dòng)操作改為微機(jī)自動(dòng)控制,是造氣一次劃時(shí)代意義的技術(shù)革命,為造氣 “三位一體”技術(shù)的推廣應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),為合成氨向大中型、大規(guī)模、集團(tuán)化發(fā)展作出了非凡貢獻(xiàn)。但在實(shí)際生產(chǎn)中,因資金、技術(shù)等原因限制,導(dǎo)致油壓技術(shù)先天不足,或因設(shè)備技術(shù)不完善、安裝不合乎規(guī)范、巡回檢查及維護(hù)保養(yǎng)力度不夠、對(duì)突發(fā)事故的處理不當(dāng)、誤操作等導(dǎo)致油壓系統(tǒng)掉壓,致生產(chǎn)波動(dòng),甚至發(fā)生安全事故的案例屢見不鮮,給企業(yè)的安全和生產(chǎn)帶來(lái)了隱患。下面我就生產(chǎn)中常見單元油壓系統(tǒng)掉壓的原因及處理措施作一些膚淺的探討,不正確之處望同仁們指正。

1 設(shè)計(jì)不科學(xué)致油壓系統(tǒng)掉壓

某合成氨廠新增兩臺(tái)φ2 650mm造氣爐,按設(shè)計(jì)要求安裝兩臺(tái)FC-CB-50型油泵及7.5kW電機(jī),單爐試車油壓系統(tǒng)運(yùn)行正常。不久,兩臺(tái)造氣爐同時(shí)投運(yùn)后出現(xiàn)經(jīng)常掉壓現(xiàn)象,閥門動(dòng)作緩慢,爐子頻繁跳停,造氣爐憋壓嚴(yán)重。鉗工更換部分電磁閥及油管后仍沒(méi)有解決問(wèn)題,給安全和生產(chǎn)造成極大威脅。

1.1 掉壓原因

因油泵功率過(guò)小,油壓系統(tǒng)動(dòng)力源容量小,無(wú)法滿足多油缸同時(shí)動(dòng)作所需液壓油壓力和流量,導(dǎo)致油壓系統(tǒng)掉壓。

1.2 處理措施

將兩臺(tái)油泵更換為PV2R2-65型,電機(jī)相應(yīng)更換為15kW后,油壓穩(wěn)定,造氣爐運(yùn)行平穩(wěn),此后未出現(xiàn)過(guò)掉壓現(xiàn)象。

1.3 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

隨著造氣爐直徑由φ2 260mm不斷擴(kuò)大,到φ3 300mm甚至更大,造氣管道、閥門亦隨之不斷加大,油缸也由φ63mm型加大到φ90mm型。若油壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)跟不上造氣整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)變化,或?yàn)楣?jié)約資金而盲目采用小氮肥油壓系統(tǒng)運(yùn)行較大的閥門油缸,必將得不償失,事倍功半。因此,新建或擴(kuò)建時(shí),不僅需根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要,科學(xué)設(shè)計(jì),配置合理的油壓系統(tǒng)設(shè)備,使用配套的油泵、電機(jī)、電磁換向閥及閥站、蓄能器、油缸、油管等,保證閥門動(dòng)作迅速,開關(guān)靈活,以滿足安全生產(chǎn)的要求;還要根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要,為油壓系統(tǒng)保留一定的擴(kuò)展空間,為新技術(shù)、新設(shè)備技改打好基礎(chǔ)。

2 技改不科學(xué)致油壓系統(tǒng)掉壓

同一合成氨造氣,2010年10月,在造氣爐自動(dòng)下灰技改過(guò)程中,為解決上灰門閥桿過(guò)短、灰渣易堵不下的難題,將一臺(tái)造氣爐兩個(gè)上灰閥油缸由φ80mm改為φ90mm,進(jìn)行試驗(yàn)。試車時(shí)該單元油壓系統(tǒng)波動(dòng),經(jīng)常掉壓,而其他用φ80mm上灰閥油缸的單元?jiǎng)t未出現(xiàn)此種現(xiàn)象,且該單元油壓系統(tǒng)配置與另幾個(gè)單元的全部相同。對(duì)該單元電磁閥及油缸進(jìn)行全面檢查和部分更換后,仍掉壓。

2.1 掉壓原因

2009年10月,該廠成功進(jìn)行了自動(dòng)加焦改造,在原油壓系統(tǒng)的基礎(chǔ)上新增了三個(gè)油缸;自動(dòng)下灰技改,又新增了三個(gè)油缸;采用φ80mm上灰閥油缸,剛好利用完單元油壓系統(tǒng)動(dòng)力源容量。再改用φ90mm油缸,油泵輸出液壓油壓力及流量便無(wú)法滿足系統(tǒng)需求,出現(xiàn)油壓系統(tǒng)掉壓現(xiàn)象。

2.2 解決方案

將兩個(gè)φ90mm上灰閥油缸重新更換為φ80mm油缸后,該單元油壓系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行。

2.3 處理措施

任何設(shè)備其功率都是有一定限度的,因而我們?cè)谶M(jìn)行技改時(shí),應(yīng)充分考慮已有油壓系統(tǒng)功率的大小,科學(xué)合理地配置設(shè)備,確保技改項(xiàng)目的成功和安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

3 油泵站設(shè)備機(jī)械故障致單元油壓系統(tǒng)掉壓

2011年8月的某天,一合成氨廠造氣車間二單元油壓系統(tǒng)突然掉壓,油壓由5MPa陡降至0,單元造氣爐全跳停,造氣爐底下灰圓門冒火,該單元操作工緊急停車處理。

3.1 掉壓原因

該單元安裝有PV2R3-94油泵兩臺(tái),南泵運(yùn)轉(zhuǎn),北泵備用。出現(xiàn)事故后,當(dāng)重新啟用南泵時(shí),發(fā)現(xiàn)油泵無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn),遂啟用北泵。經(jīng)查系南泵突發(fā)性機(jī)械故障壞死,操作工未及時(shí)啟用備泵,致單元油壓系統(tǒng)掉壓,閥門未回復(fù)到正常停車位置,煙囪閥未提起,導(dǎo)致造氣爐憋壓,下灰圓門憋開,煤氣遇空氣摩擦起火。

3.2 處理措施

關(guān)好單元各爐下灰油缸球閥,防止下灰油管燒穿引燃液壓油而導(dǎo)致火災(zāi)和液壓油大量泄漏事故,同時(shí)用水為著火處下灰油缸油管降溫;迅速啟用備泵,煙囪閥提起后爐底大火自然熄滅;檢查更換下灰油缸和油管,正常后恢復(fù)生產(chǎn);通知鉗工檢修更換故障油泵并試車合格后備用。

3.3 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

油泵站內(nèi)油泵一般采用開一備一、開二備一、開三備一方案。建議各單元油泵站不統(tǒng)一安裝在一起,而采用分單元設(shè)置,以便于出現(xiàn)緊急情況時(shí)處理,避免出現(xiàn)誤操作,威脅安全生產(chǎn)。油泵機(jī)械部分故障、油泵進(jìn)口密封圈安裝不正確漏空氣、溢流閥先導(dǎo)閥錐頭及彈簧調(diào)節(jié)失靈、聯(lián)軸器磨損、聯(lián)軸器套子磨損嚴(yán)重或破裂、電機(jī)故障等都易導(dǎo)致單元油壓系統(tǒng)掉壓,因此,正常生產(chǎn)中,應(yīng)加大對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及巡回檢查力度,定期檢查更換易損件,確保泵站設(shè)備運(yùn)行正常。當(dāng)班操作工應(yīng)明了單元油泵開備情況,出現(xiàn)油壓系統(tǒng)掉壓時(shí),應(yīng)迅速啟用備泵,維持系統(tǒng)油壓穩(wěn)定,避免造氣爐憋壓,導(dǎo)致事故發(fā)生。安裝油壓聯(lián)鎖裝置,在用泵故障掉壓時(shí)自動(dòng)啟用備泵,穩(wěn)定單元油壓。

4 液壓油品質(zhì)不合格致油壓系統(tǒng)掉壓

4.1 安裝作業(yè)不規(guī)范致系統(tǒng)掉壓

2007年,某合成氨造氣新安裝兩臺(tái)造氣爐,試車合格后投運(yùn)。不久,該單元連續(xù)出現(xiàn)油壓系統(tǒng)掉壓事故。

4.1.1 掉壓原因

經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)油泵聲音異常,溫度高,油泵進(jìn)口濾網(wǎng)、電磁閥處有大量鐵屑及雜物堵塞。究其因,系施工隊(duì)作業(yè)時(shí)為省事,未按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)油管進(jìn)行酸洗;油管切割也未使用切割機(jī),而直接用氣割;安裝時(shí)沒(méi)有對(duì)管道進(jìn)行吹掃,導(dǎo)致鐵屑鐵銹進(jìn)入油壓系統(tǒng),堵死油泵進(jìn)口濾網(wǎng),致系統(tǒng)掉壓。

4.1.2 處理措施

對(duì)有堵電磁閥及時(shí)清洗更換;加大油泵進(jìn)口濾網(wǎng)清洗力度,除去濾網(wǎng)處堵塞鐵屑及雜物,直至系統(tǒng)油壓正常。

4.2 液壓油水分增加油變質(zhì)致掉壓

2010年8月,某造氣車間二單元油壓系統(tǒng)頻繁掉壓,檢查發(fā)現(xiàn)該單元油泵站油柜油位在未加油的情況下持續(xù)上漲,油渾濁,油中有絮狀懸浮物。

4.2.1 掉壓原因

該車間油壓系統(tǒng)使用板式水冷換熱器為液壓油回油降溫。因二單元板式換熱器內(nèi)漏,冷卻水經(jīng)系統(tǒng)回油進(jìn)入油柜,致油柜內(nèi)油位不斷上漲,液壓油氧化嚴(yán)重,破壞了油膜潤(rùn)滑,致使油壓系統(tǒng)掉壓。

4.2.2 處理措施

利用機(jī)械過(guò)濾,濾掉油中水分(為不影響生產(chǎn),在不停泵情況下進(jìn)行,有機(jī)會(huì)最好全部換掉變質(zhì)液壓油),加油至油位正常。

4.3 油溫超標(biāo)致單元油壓系統(tǒng)掉壓

2012年元月某天,天降大雪,室外溫度低至-15℃以下。某造氣車間四個(gè)單元油壓系統(tǒng)頻繁掉壓報(bào)警,部分閥門動(dòng)作緩慢,造氣爐因閥門閥檢不到位頻繁跳停,致生產(chǎn)不穩(wěn)。

4.3.1 掉壓原因

氣溫過(guò)低,液壓油粘度增加,流速緩慢,導(dǎo)致系統(tǒng)掉壓,閥門動(dòng)作過(guò)慢。

4.3.2 處理措施

利用單元汽包出口蒸汽,為油柜內(nèi)液壓油加溫至20℃左右后,油壓系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行。同理,夏天氣溫過(guò)高,超過(guò)液壓油規(guī)定工作溫度時(shí),液壓油氧化變質(zhì)加劇,黏度和酸值增加,易形成油泥而沉淀,甚至堵塞油路,致系統(tǒng)掉壓。因此,夏季氣溫升高時(shí),應(yīng)及時(shí)為液壓油系統(tǒng)降溫,開啟外部板式換熱器,用冷水降溫,必要時(shí)還需為油泵站增設(shè)排氣扇降溫,保證液壓油在規(guī)定溫度范圍內(nèi)正常運(yùn)行。

4.4 油位過(guò)低致系統(tǒng)掉壓

某造氣一單元油壓系統(tǒng)頻繁掉壓,雖多次倒泵仍半小時(shí)掉壓一次,油泵振動(dòng)大,聲音嘈雜刺耳。

4.4.1 掉壓原因

一單元油泵站油泵進(jìn)口濾網(wǎng)連接鋼管比其他單元的短,當(dāng)油位下降后,濾網(wǎng)高出油柜內(nèi)油面,空氣自濾網(wǎng)處進(jìn)入油泵。由于氣泡具有可壓縮性,導(dǎo)致油泵工作時(shí)產(chǎn)生空隙,發(fā)出噪聲,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致系統(tǒng)掉壓。

4.4.2 處理措施

立即補(bǔ)充液壓油至正常油位。

4.5 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

造氣用液壓油的黏度、水分、氧化安定性、抗磨性、抗剪切性、抗泡沫性等都要合乎要求,否則極易導(dǎo)致單元油壓系統(tǒng)掉壓。但在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,因?yàn)榘惭b作業(yè)不合規(guī)范、油溫變化、油位變化、升降溫設(shè)備泄漏等多種原因,常常導(dǎo)致液壓油性質(zhì)的變化,為油壓系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行埋下了隱患。因而在實(shí)際生產(chǎn)中,我們要規(guī)范安裝油壓系統(tǒng)設(shè)備;搞好液壓油的油溫控制工作及對(duì)設(shè)備 “跑、冒、滴、漏”的治理工作;嚴(yán)格交接班,加強(qiáng)巡回檢查,杜絕因油位過(guò)低抽空氣致系統(tǒng)掉壓現(xiàn)象的發(fā)生;大修時(shí)要對(duì)各個(gè)單元油柜及各換向閥站的電磁閥進(jìn)行全面徹底的清洗,用干凈合格的液壓油來(lái)保障油壓系統(tǒng)運(yùn)行的平穩(wěn)。

5 設(shè)備內(nèi)漏,高壓低串致系統(tǒng)掉壓

某造氣一單元油壓系統(tǒng)運(yùn)行較正常,但在2012年4月的一段時(shí)間里,頻繁出現(xiàn)系統(tǒng)掉壓現(xiàn)象。經(jīng)檢查液壓油、油泵、蓄能器全部正常,更換部分電磁閥后仍掉壓。

5.1 掉壓原因

通過(guò)對(duì)該單元所有油缸進(jìn)行全面檢查,最后發(fā)現(xiàn)4#造氣爐煤氣總閥油缸內(nèi)漏,關(guān)掉油管球閥后閥門自動(dòng)下落,判斷是油缸密封件損壞,液壓油高壓低串所致。

5.2 處理措施

停爐更換該事故油缸密封件后,系統(tǒng)油壓恢復(fù)正常。

5.3 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

因油缸活塞桿動(dòng)作頻繁,對(duì)內(nèi)部密封件的磨損是相當(dāng)厲害的。若運(yùn)行時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而未更換密封件,或因密封件質(zhì)量差,極易造成密封件損壞,液壓油高壓低串致系統(tǒng)掉壓。同樣,電磁閥運(yùn)行時(shí)間過(guò)長(zhǎng),油桿腔間隙變大,內(nèi)漏流量超標(biāo);蓄能器內(nèi)部橡膠皮囊損壞或充氣壓力未達(dá)標(biāo),以及正常運(yùn)行時(shí)泄壓閥開啟或未關(guān)嚴(yán),都是導(dǎo)致油壓系統(tǒng)掉壓的原因。我們除了加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)及巡回檢查力度外,還必須配備電磁閥和油缸、蓄能器的檢測(cè)校驗(yàn)裝置,定期對(duì)油缸、電磁閥、蓄能器進(jìn)行檢測(cè)更換;采用質(zhì)量可靠的配件;保證工藝指標(biāo)的規(guī)范,防止因油壓大幅超標(biāo)造成密封件損壞以及因充氣壓力過(guò)低致蓄能器無(wú)法正常工作。

6 系統(tǒng)液壓油大量外泄致系統(tǒng)掉壓

6.1 油缸脫落致掉壓

2007年6月的一天,某造氣四單元油壓系統(tǒng)突然掉壓,煤氣總閥處平臺(tái)起火,該單元緊停。

6.1.1 掉壓原因

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)13#造氣爐上行煤氣閥油缸與閥門支架上部座子分離脫落,液壓油大量外泄,致單元油壓系統(tǒng)掉壓,液壓油遇高溫起火。

6.1.2 處理措施

迅速停掉四單元全部造氣爐,關(guān)13#爐換向站進(jìn)出球閥;關(guān)該單元煙囪閥球閥,若煙囪閥已落下,應(yīng)松開造氣爐頂部探火孔泄壓,但嚴(yán)禁點(diǎn)火。安排部分人員滅火,部分人員為該單元油泵站油柜補(bǔ)油至正常油位后,開啟單元其他正常爐,避免后工段大減量。通知鉗工更換上行煤氣閥油缸,合格后啟用該爐。

6.2 油管穿眼致系統(tǒng)掉壓

2009年10月的一天夜班約20:35,某造氣車間二單元油壓系統(tǒng)掉壓,經(jīng)查該單元8#爐回收閥處有大量液壓油外泄。

6.2.1 掉壓原因

8#爐回收閥油缸下部油管穿眼漏油,二單元油柜油位過(guò)低致系統(tǒng)掉壓。

6.2.2 處理措施

同油缸脫落處理步驟相同,油柜補(bǔ)油合格后啟用單元正常爐。油管更換,合格后8#爐投運(yùn)。

6.3 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

防范勝于救災(zāi)——加強(qiáng)巡回檢查及維護(hù)保養(yǎng)仍是關(guān)鍵。設(shè)備承包鉗工應(yīng)每天對(duì)所管轄設(shè)備進(jìn)行仔細(xì)的檢查和維護(hù)保養(yǎng),對(duì)油缸的固定連接松緊情況、油管的老化及與附近其他設(shè)備的摩擦磨損及保護(hù)情況、油管的防振情況都應(yīng)了然于胸,并把相關(guān)工作落到實(shí)處,防范于未然,杜絕因液壓油大量外泄導(dǎo)致安全、環(huán)保事故的發(fā)生,及因油的外泄而造成的巨大經(jīng)濟(jì)損失。

7 誤操作導(dǎo)致系統(tǒng)掉壓

2012年1月的一天,某造氣車間二單元爐多次跳停,系統(tǒng)油壓波動(dòng)頻繁。啟用兩臺(tái)泵運(yùn)行可維持正常,但停一臺(tái)泵后又掉壓,檢查油壓系統(tǒng)設(shè)備均正常,但該單元有兩臺(tái)爐吹風(fēng)同步時(shí)間較長(zhǎng)。

7.1 掉壓原因

主操操作不精心,吹風(fēng)排隊(duì)不科學(xué),有兩爐吹風(fēng)時(shí)間重疊較多。因吹風(fēng)階段閥門動(dòng)作較多,若兩爐吹風(fēng)同步動(dòng)作或錯(cuò)開時(shí)間較短,造成諸多閥門同時(shí)動(dòng)作,油泵輸出液壓油壓力及流量供不上,從而導(dǎo)致掉壓。

7.2 處理措施

對(duì)該單元爐重新進(jìn)行吹風(fēng)排隊(duì)后,系統(tǒng)油壓穩(wěn)定如初。

7.3 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

多爐同步吹風(fēng),既破壞制氣入爐風(fēng)壓的正常,重風(fēng)還會(huì)造成潛熱爐溫的不穩(wěn),以及單元油壓的大幅波動(dòng),給安全生產(chǎn)帶來(lái)危害。所以,車間應(yīng)加大對(duì)造氣主操的教育力度,提高主操的安全責(zé)任意識(shí),加大對(duì)誤操作的處罰力度。

8 結(jié) 語(yǔ)

“造氣無(wú)氣,全廠無(wú)戲”。造氣崗位的消耗占合成氨全廠消耗的50%以上,因而造氣工段的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)事關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)成本高低,更關(guān)系到全廠的安全環(huán)保問(wèn)題。只有通過(guò)科學(xué)的設(shè)計(jì)與技改、配套合理的油壓設(shè)備、千方百計(jì)保證液壓油質(zhì)量的穩(wěn)定、做好巡回檢查及維護(hù)保養(yǎng)工作、正確熟練處理突發(fā)事故、杜絕誤操作的發(fā)生,才能保障造氣油壓系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,為全廠生產(chǎn)的穩(wěn)定及節(jié)能降耗奠定良好基礎(chǔ)。

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