王 堅(jiān),王 斌,張昊彧,栗曉輝
(1.湖南金宏泰公司,湖南湘潭 411201;2.河南煤業(yè)化工集團(tuán)中原大化公司,河南濮陽 457000)
中原大化集團(tuán)公司尿素生產(chǎn)裝置是國內(nèi)第一套從意大利引進(jìn)的氨汽提尿素生產(chǎn)工藝,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為1 760t/d。1990年5月5日投產(chǎn)。
相較于Stamicarbon的CO2汽提法汽提液,其NH3/CO2比較低(摩爾比為2),氨汽提工藝控制NH3/CO2比較高(摩爾比為3.5)。氨汽提工藝N/C控制較高,增加了后系統(tǒng)的分解回收負(fù)荷。若在較低壓力下分解并加以回收,再送回合成系統(tǒng),需添加大量的水,這樣,將導(dǎo)致水碳比增加,轉(zhuǎn)化率下降,形成惡性循環(huán);若通過降低溫度來增加冷凝吸收效果,又受限于冷卻水的溫度,并有析出固相的危險(xiǎn)。因此,氨汽提工藝設(shè)有中壓系統(tǒng),而且對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)來說,中壓系統(tǒng)控制的好壞,直接關(guān)系到系統(tǒng)是否可以正常運(yùn)行。增加中壓系統(tǒng),能使相當(dāng)多的氨以液氨的形式回收,這樣就降低了碳銨液中的氨碳比,有利于吸收。因此,中壓系統(tǒng)的控制對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行至關(guān)重要。
通過多年對(duì)中壓系統(tǒng)的探索和總結(jié),同時(shí)公司尿素裝置與三胺裝置聯(lián)產(chǎn)以來,通過對(duì)中壓系統(tǒng)的技術(shù)改造和中壓系統(tǒng)操作的規(guī)范,維護(hù)和優(yōu)化了系統(tǒng)的操作,有利于系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
裝置開車以來,由于系統(tǒng)負(fù)荷較高,加之與三胺聯(lián)產(chǎn),三胺大量尾氣回收到中壓系統(tǒng),以上原因造成E106頻繁結(jié)晶堵塞,影響到系統(tǒng)的正常運(yùn)行。三胺與中壓系統(tǒng)連接流程如圖1。
(1)高壓系統(tǒng)氨碳比低,造成到中壓系統(tǒng)氨基甲酸銨濃度高。容易造成E106結(jié)晶堵塞,因此,要嚴(yán)格控制氨碳比在3.2~3.8(摩爾比),嚴(yán)防氨碳比低。
(2)中壓甲銨泵P103到三胺的循環(huán)甲銨量偏小,導(dǎo)致三胺返回的甲銨濃度升高,容易造成E106結(jié)晶堵塞。因此,要積極聯(lián)系三胺,保證中壓甲銨泵P103到三胺的循環(huán)甲銨量正常,防止流量偏低。
圖1 三胺與中壓系統(tǒng)連接流程圖
在原E106前新增設(shè)一臺(tái)E106B換熱器(其流程如圖2),采用動(dòng)力廠來的脫鹽水作為冷卻介質(zhì)。
圖2 中壓冷凝器E106B流程示意
運(yùn)行總結(jié):可以減輕原E106的熱負(fù)荷,減緩中壓冷凝器一直存在的列管結(jié)垢問題,同時(shí)使熱能得以綜合利用。
將氨冷凝器E109循環(huán)水上水管線和回水管線至E106的循環(huán)水管線去掉,E106循環(huán)水東西兩側(cè)均采用32寸循環(huán)水總管來的一次水。
運(yùn)行總結(jié):E106循環(huán)水量比以前部分采用E109來水量大,而且一次水水溫較低,同時(shí)避免了E109循環(huán)水量的不足及該管線腐蝕泄漏問題。
通過以上改造,避免了中壓冷凝器E106頻繁超溫及頻繁堵塞的現(xiàn)象,極大地穩(wěn)定了系統(tǒng)的運(yùn)行。
中壓吸收塔C101塔底溶液經(jīng)P102升壓,送往高壓系統(tǒng),因此,中壓吸收塔C101液位控制對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行非常重要。
長期以來,由于C101液位波動(dòng),及組分變化,經(jīng)常造成P102內(nèi)汽化,影響到系統(tǒng)的正常運(yùn)行。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),對(duì)中壓吸收塔C101進(jìn)行以下改造:
(1)將C101內(nèi)的十字分布器上提300mm;
(2)C101去P102管線入口下延200mm;
(3)在P102入口上200mm處加一個(gè)直徑為800mm的罩;
(4)P102入口管線加十字止旋器。
運(yùn)行總結(jié):改造后徹底解決了P102的汽化問題。
由于液氨貯槽V105中的液氨經(jīng)中壓氨泵P105打出的液氨除一部分作為中壓吸收塔C101回流外,還有一部分經(jīng)高壓泵P101送入高壓系統(tǒng),因此,控制好液氨貯槽V105內(nèi)液氨的純度及液位,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行至關(guān)重要。
正常生產(chǎn)中,液氨貯槽V105影響系統(tǒng)運(yùn)行主要有以下幾個(gè)方面。
造成液位指示不準(zhǔn)的原因主要有以下幾點(diǎn)。
(1)熱洗V105后,V105液位計(jì)總管下部U形管內(nèi)積存的水未排放,導(dǎo)致引氨后視鏡指示一直在60%左右,而實(shí)際V105處于滿液狀態(tài)。
(2)開車引氨時(shí),V105視鏡氣相閥未開,指示偏差很大。
(3)甲銨結(jié)晶或催化劑粉、鐵銹等雜物堵塞導(dǎo)液管。
從上述可以看出,引起V105液位指示不準(zhǔn)主要是開車引氨時(shí)的原因較多,因此,在開車時(shí)要多注意,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,避免因V105液位指示不準(zhǔn)影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
液氨貯槽V105進(jìn)氨基甲酸銨后,再經(jīng)中壓氨泵P105進(jìn)入高壓氨泵P101,直接造成高壓氨泵P101內(nèi)汽化,嚴(yán)重時(shí)造成高壓氨泵P101跳車,整個(gè)系統(tǒng)停車,因此,要嚴(yán)格防止液氨貯槽V105進(jìn)氨基甲酸銨。
液氨貯槽V105的技術(shù)改造如下。
(1)P105A/B進(jìn)液總管改造
P105A/B進(jìn)液總管原設(shè)計(jì)高出V105底部10cm,甲銨進(jìn)入V105后,很容易進(jìn)入P105A/B,于是P105A/B內(nèi)汽化,P101跳車,系統(tǒng)停車。后將P105A/B進(jìn)液總管增高了10cm,目的是防止甲銨進(jìn)入P105A/B,效果比較好。
(2)P105A/B進(jìn)液總管處加一擋板
E109下液管和P105A/B進(jìn)液總管之間加一擋板,V105進(jìn)甲銨液以后,可以有效地降低甲銨液進(jìn)入P105、P101的量及濃度,可以提供時(shí)間引新鮮液氨對(duì)甲銨液進(jìn)行稀釋,防止P105A/B內(nèi)汽化,P101跳車,系統(tǒng)停車。
(1)控制好高壓系統(tǒng)及C101,防止更多的甲銨液進(jìn)入V105;
(2)積極聯(lián)系合成,從合成引入大量純凈的液氨,置換V105;
(3)立即啟動(dòng)P105雙機(jī)運(yùn)行,防止P101內(nèi)汽化;
(4)加大P101送入合成塔的液氨量,將V105內(nèi)帶甲銨的液氨送入合成塔,防止V105內(nèi)甲銨對(duì)管線及P105、P101機(jī)封造成腐蝕。
通過以上對(duì)中壓系統(tǒng)的改造和優(yōu)化操作,保證了SNAM尿素中壓系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,減少了系統(tǒng)的停車次數(shù),增加了公司的經(jīng)濟(jì)效益。
[1]譚天恩主編.化工原理 [M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005.
[2]陳留栓主編,氨汽提法尿素生產(chǎn)知識(shí)問答 [M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2000.