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隧道消防管道爆管產(chǎn)生的原因分析

2011-12-30 21:46陳義森
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2011年16期
關(guān)鍵詞:水閥氣泡管網(wǎng)

陳義森

(廈門路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司,福建 廈門 361026)

1 隧道消防管網(wǎng)爆管原因分析

隧道消防管網(wǎng)中的氣體主要有2部分,一部分是管網(wǎng)未充滿水時(shí)原來存在于管道中的;另一部分則是溶于水中的氣體在流動(dòng)的過程中不斷地析出的。

當(dāng)向空的管道內(nèi)注水時(shí),原來存在于管道中的氣體,尤其是在管道轉(zhuǎn)折處,由于管阻作用無法迅速傳送而被急劇壓縮,形成短暫的高壓氣體。在運(yùn)行過程中,高壓氣體會(huì)向2個(gè)方向釋放壓力,一種是向管道下游傳送,繼續(xù)壓縮管道下游氣體,加速排氣裝置的排氣速度,這種壓力傳送在排氣順暢時(shí),不會(huì)對管網(wǎng)造成損壞;另一種就是反作用于來自管道上游的水,由于氣體的可壓縮特性,導(dǎo)致水與氣體反復(fù)相互沖擊,沖擊力造成管道震顫,震顫程度與注水速度、注水壓力成正比,達(dá)到一定程度時(shí)就會(huì)使管道變形、錯(cuò)位,直至固定裝置失效,繼而在管道薄弱處發(fā)生爆管。

另一方面,溶于水中的氣體,在管道內(nèi)流動(dòng)過程中不斷地從水中析出,形成氣泡上升到管壁,氣泡在水的推力作用下順?biāo)飨蚯斑\(yùn)動(dòng)。在管道上坡段,由于浮力的作用,氣泡流速大于水流速,小氣泡沿管壁一定寬度向前平行流動(dòng),經(jīng)過最高點(diǎn)的排氣裝置時(shí),管道內(nèi)的大部分氣泡有條件排出,由于管壁處的紊流、流速和切線特性,使一些小氣泡越過排氣裝置順坡而行向下游流去,其運(yùn)動(dòng)方向與氣泡所受浮力的分力方向相反,這個(gè)浮力合力產(chǎn)生的阻力,使氣泡運(yùn)動(dòng)的速度減慢,后續(xù)氣泡撞擊前面氣泡而形成大氣泡,氣泡越大產(chǎn)生的浮力也越大。隨著氣體越積越多,水的過流截面縮小,氣體被壓縮,產(chǎn)生強(qiáng)大壓能,容易使管道產(chǎn)生跑冒滴漏甚至大面積爆管。

以上2種結(jié)果重則可使管道內(nèi)的氣壓超過管材許用應(yīng)力臨界點(diǎn),發(fā)生爆管;輕則會(huì)使管道出現(xiàn)壓力不穩(wěn)現(xiàn)象,并造成一系列管道壓力達(dá)標(biāo)的假象,影響正常施工、驗(yàn)收、運(yùn)行的判斷。

無論是爆管還是管內(nèi)壓力不穩(wěn),都對消防管網(wǎng)的正常運(yùn)行帶來極大隱患,并影響到隧道的交通安全,必須準(zhǔn)確分析判斷,及時(shí)消除。

2 隧道消防網(wǎng)管實(shí)例分析

某隧道全長5.02km,隧道內(nèi)消防管網(wǎng)最高點(diǎn)與最低點(diǎn)高差達(dá)130m,隧道外供水管路采用對焊法蘭連接,隧道內(nèi)采用溝槽式連接,在進(jìn)行管道試壓與試運(yùn)行時(shí),先后6次發(fā)生因管道內(nèi)氣體造成的事件,其中比較典型的是因管道內(nèi)存在氣體造成的壓力不穩(wěn)和爆管。

2.1 試壓時(shí)管道壓力始終不達(dá)標(biāo)

2.1.1 事件過程:隧道引線分段試壓時(shí),加壓泵工作2.4h,管道內(nèi)壓力不上升。

2.1.2 事件分析:試壓段長800m,高差24m,試壓壓力為1.2MPa,全段檢查,無滲漏處,檢查最高處的消火栓箱內(nèi)的放水閥,有水放出,無氣體排放現(xiàn)象。分析試壓過程:試壓時(shí)先是把管網(wǎng)內(nèi)的水注滿到一定程度,再用加壓泵注水,使管內(nèi)壓力達(dá)到試壓壓力;注水時(shí)主管道內(nèi)的部分氣體向上游流動(dòng)并經(jīng)排氣裝置排出,部分氣體進(jìn)入支管并被壓縮,通過人工操作箱體內(nèi)的放水閥排出管道;試壓時(shí)施工人員從下游開始逐個(gè)從箱體內(nèi)的放水閥開始放氣,直至有水放出再關(guān)閉放水閥,至此,通常被認(rèn)為管網(wǎng)內(nèi)的氣體已經(jīng)排凈,卻往往忽視了試壓段最高端的支管與試壓泵接口段的氣體,如在試壓接口處沒有裝設(shè)排氣裝置,氣體是無法排放的,只能被壓縮;經(jīng)現(xiàn)場測量,此段管長2.1m,松開打壓泵接口,有高壓氣體排出,壓力表指針急劇下降,反復(fù)此過程后,壓力表指針下降程度減小,因此分析認(rèn)為此問題為管道內(nèi)氣體排放不凈造成。

2.1.3 處理方法及效果:改裝試壓盲板,在盲板上引2根管出來,一上一下,上管加裝一排氣閥,下管與加壓泵相接,在注水過程中,各消火栓箱內(nèi)的放水閥正常放氣,同時(shí)盲板上管的排氣閥也要打開,直至有水放出,再關(guān)閉開始加壓。經(jīng)此改裝,此類現(xiàn)象再?zèng)]出現(xiàn)過,同時(shí)加壓速度也加快了很多。

2.2 試運(yùn)行期間管網(wǎng)壓力不穩(wěn)

2.2.1 事件過程:隧道內(nèi)管網(wǎng)注水2d,壓力達(dá)到設(shè)計(jì)要求,高位水池水位平穩(wěn)保持在2.5m線上,不再下降;但一夜之間,大部分管道壓力下降,部分管段壓力下降為零,開啟閥門,無水放出;檢查水池,水位下降至0.5m,水泵自動(dòng)啟動(dòng)。最初認(rèn)為有人用水,調(diào)出施工段錄像,無用水現(xiàn)象,再注水至壓力穩(wěn)定后,第2天再次出現(xiàn)類似現(xiàn)象,安排人員進(jìn)行全程鋪地式檢查所有接口,發(fā)現(xiàn)有2處漏水點(diǎn),但處理后,現(xiàn)象依舊。

2.2.2 事件分析:經(jīng)計(jì)算用水量發(fā)現(xiàn),2座500m3的水池,全滿狀態(tài)下要注滿近50km的管網(wǎng) (其中2.4km為DN250管道,46km為DN200管道,其他為DN150與DN100管道),加上水泵蓄水時(shí)間需要注水5d,扣除減壓閥調(diào)整時(shí)注的水,在管網(wǎng)不漏水的前提下,最少也要3d才能確保管網(wǎng)內(nèi)水滿。在漏水點(diǎn)造成此現(xiàn)象的因素排除后,問題的關(guān)注點(diǎn)開始集中在管道內(nèi)的氣體排放問題上,為了加速氣體的排放,操作人員都是打開消火栓頭進(jìn)行排氣,發(fā)現(xiàn)有水流出并有壓力時(shí)就關(guān)閉栓頭,理論上應(yīng)該說氣體已經(jīng)基本排凈;現(xiàn)場抽取兩減壓閥間一段進(jìn)行檢查試驗(yàn),把管網(wǎng)水注滿,壓力表達(dá)標(biāo),關(guān)閉2個(gè)減壓閥,在上游減壓閥下方第1個(gè)閥門處打開放水,水壓正常,但臨近閥門壓降不正常,速度過快,關(guān)閉放水閥門,再次注水至壓力表達(dá)標(biāo),閥門全開放水,發(fā)現(xiàn)噴出物為水氣結(jié)合物,多次進(jìn)行類似放水過程,試驗(yàn)管段壓力開始恢復(fù)正常,關(guān)閉保壓24h,管網(wǎng)壓力下降至符合規(guī)范要求。至此表明,此次事件也是由于管網(wǎng)內(nèi)氣體未排盡,導(dǎo)致試壓過程中表壓達(dá)標(biāo)假象。

2.2.3 處理方法及效果:由于隧道內(nèi)已經(jīng)有車輛通行,不能進(jìn)行大面積放水,同時(shí)也考慮到水泵的運(yùn)行要求,采取了不斷注水、不斷排氣的方式,管網(wǎng)初步注滿后,進(jìn)行一次排氣,第2天檢查,有壓力下降時(shí)再進(jìn)行注水再排氣至壓力恢復(fù)正常,經(jīng)過一周的時(shí)間,管道壓力完全恢復(fù)正常狀態(tài),沒有出現(xiàn)反復(fù)現(xiàn)象,抽取幾處閥門放水,再注水觀察24h,壓降符合規(guī)范要求,問題排除。

2.3 檢修時(shí)管道爆管,閥門井破裂

2.3.1 事件過程:高位水池出水管道在維修完畢開始注水時(shí),發(fā)生爆管現(xiàn)象,爆管前均發(fā)生了強(qiáng)烈的管道震顫,并伴有劇烈響聲,隨即發(fā)生爆管,管道固定裝置雙道U型管卡全部損壞,并將下游隧道口閥門井沖垮。

2.3.2 事件分析:上游閥門井至隧道口閥門井管路長約1200m,管道為DN250內(nèi)外涂塑鋼管,井內(nèi)設(shè)DN250手動(dòng)渦輪閘閥,此段管路敷設(shè)在山上,有多處轉(zhuǎn)折點(diǎn),最高處均安裝有自動(dòng)排氣裝置;管道連接方式為對焊法蘭連接,每2m一個(gè)管道支墩,每個(gè)支墩上有立體框式8×80角鋼支架,每個(gè)支架用雙道u型管卡固定管道,隧道口閥門井內(nèi)的三通為轉(zhuǎn)換法蘭連接,并設(shè)兩個(gè)支架固定,符合設(shè)計(jì)要求;事故發(fā)生后,管卡全部松動(dòng),螺紋被拉平,轉(zhuǎn)換法蘭與閥門井壁被損壞。

分析認(rèn)為:此問題為操作人員操作不當(dāng),放水時(shí)閥門打開過快,水池相對隧道口標(biāo)高為96m,壓力很大,當(dāng)閥門打開過快時(shí),帶壓力的水迅速在管道內(nèi)全截面下涌,檢修點(diǎn)處在管道轉(zhuǎn)折點(diǎn)處,轉(zhuǎn)折點(diǎn)是氣體最容易積存的地方,積存的氣體在很短的時(shí)間內(nèi)被迅速壓縮到管道轉(zhuǎn)折點(diǎn),注水時(shí)氣體因無法順暢排出而被迅速壓縮;由于氣體的可壓縮性,當(dāng)氣壓過高時(shí),通過轉(zhuǎn)折點(diǎn)向下擴(kuò)散的壓能在三通處受到制約,因此大量的壓能就反沖向下涌的水,致使壓縮氣體與壓力水發(fā)生間斷性的強(qiáng)烈碰撞與沖擊,從而產(chǎn)生強(qiáng)烈震顫與聲響,導(dǎo)致固定裝置失效,轉(zhuǎn)換法蘭與閥門井壁損壞。

2.3.3 處理方法及效果:放水時(shí)緩開閥門,使水流不能占據(jù)管道的全截面,降低水流速度,使管道內(nèi)的氣體慢慢地匯集到轉(zhuǎn)折點(diǎn)處或最高處從排氣閥中排出,當(dāng)最高點(diǎn)排氣閥出水時(shí),表明管道內(nèi)已無氣體,水已充滿,此時(shí)可以將閥門全部打開。經(jīng)此處理后,未再發(fā)生此類爆管現(xiàn)象。

3 結(jié)語

管道內(nèi)氣體是在正常施工和正常運(yùn)行狀態(tài)下最易導(dǎo)致爆管現(xiàn)象產(chǎn)生的因素之一,也是最危險(xiǎn)的因素之一,但只要了解氣體在管道內(nèi)造成爆管的原理,及時(shí)采取相應(yīng)的措施,就可以避免爆管現(xiàn)象的發(fā)生。

[1]王雄華.消防管道水壓試驗(yàn)事故的處理[J].石油工程建設(shè).2001,8.

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