周海燕,李 欣,錢春軍
(1.上海老港廢棄物處置有限公司,上海 201302;2.上海第二工業(yè)大學(xué),上海 201209)
鎂鹽固化污泥及污泥焚燒灰渣作為原生污泥新型固化劑應(yīng)用工藝研究
周海燕1,李 欣2,錢春軍1
(1.上海老港廢棄物處置有限公司,上海 201302;2.上海第二工業(yè)大學(xué),上海 201209)
根據(jù)以廢治廢的原則,提出以鎂鹽固化污泥和污泥焚燒灰渣作為原生污泥固化劑。結(jié)果表明,當(dāng)鎂鹽固化污泥與原生污泥混合攪拌的投加比例達(dá)16.7%時(shí),經(jīng)過7 d的養(yǎng)護(hù),原生污泥含水率由80%降至22%左右;以污泥焚燒灰渣作為固化劑,也能夠明顯改善原生污泥的脫水性能,在投加比例為4.76%~16.7%的條件下,經(jīng)過3 d和6 d的養(yǎng)護(hù)后,含水率分別降至46.53%~41.08%和34.29%~23.92%。
鎂鹽固化污泥;污泥焚燒灰渣;固化劑;混合;含水率
由于城市污水廠出廠污泥含水率高,污泥的低熱值、低強(qiáng)度不適合直接進(jìn)行焚燒、堆肥、填埋等處理處置,在對污泥進(jìn)行處理處置前需要對污泥進(jìn)行脫水預(yù)處理。目前,污泥預(yù)處理采用的主要技術(shù)手段是固化養(yǎng)護(hù)[1-2]。固化劑的投加在一定程度上增加了污泥的處理處置成本。筆者本著以廢治廢的原則,研究以固化污泥和污泥焚燒灰渣作為固化劑處理污泥,既達(dá)到降低污泥含水率的目的,又在一定程度上降低污泥處理處置的成本,為污泥固化養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)型工藝路線的確定打下一定的技術(shù)基礎(chǔ)。
1.1 M1型固化劑
M1型固化劑是根據(jù)實(shí)驗(yàn)室結(jié)果,采用幾種礦石復(fù)配后輕燒得到的產(chǎn)品,其有效成分大部分為各種鹽的氧化物,特別是鎂鹽。
1.2 鎂鹽固化養(yǎng)護(hù)后的固化污泥(以下簡稱固化污泥)
污泥加入固化劑,經(jīng)過養(yǎng)護(hù)脫水后,污泥的物理化學(xué)性質(zhì)發(fā)生了根本性的變化,顏色由黑色轉(zhuǎn)變?yōu)橥咙S色,臭度降至3級以下,機(jī)械強(qiáng)度增大,滲透性增強(qiáng),其性質(zhì)與土壤性質(zhì)接近,摻入原生污泥中可明顯改善污泥的脫水性能,提高原生污泥的滲透率和穩(wěn)定性。
1.3 污泥焚燒灰渣
將生活污泥與固化劑按照100∶5~100∶8的比例混合后,養(yǎng)護(hù)3~5 d,然后添加木屑、礦化垃圾篩上物、煤粉等高熱值的添加物,然后再經(jīng)過2~3 d的養(yǎng)護(hù),其低位熱值超過14 650 kJ/kg,可以代替劣質(zhì)煤作為燃料使用。
污泥煤作為燃料燃燒后,其中有機(jī)組分的燃燒產(chǎn)物為氣態(tài)氧化物,金屬組分的燃燒產(chǎn)物將回歸為氧化物狀態(tài),因此考慮將其燃燒產(chǎn)物作為固化劑,對污泥進(jìn)行固化脫水,以減少固化劑的用量,節(jié)省固化脫水的成本。
2.1 M1型固化劑與固化污泥固化劑的固化效果
試驗(yàn)所取原生污泥含水率為81.5%,做了4組試驗(yàn),其中:一組為原生污泥對照組(無固化劑投加);二組投加M1型固化劑,投加量分別為5%、10%、15%、20%;三組和四組投加固化污泥,三組(固化污泥含水率為35.20%)試驗(yàn)中原生污泥與固化污泥按照 10∶1、10∶1.5、10∶2、10∶2.5(投加量分別為9.1%、13%、16.7%、20%)的比例混合;四組(固化污泥含水率為27.65%)試驗(yàn)中原生污泥與固化污泥按照10∶0.5、10∶1、10∶1.5、10∶2(投加量分別為 4.76%、9.1%、13%、16.7%)比例混合。試驗(yàn)污泥均置于20℃的恒溫箱中養(yǎng)護(hù),分別測試3 d和7 d后的混合物含水率變化,以不加任何物質(zhì)的原生污泥為參照作比較。試驗(yàn)結(jié)果見表1~4。
表1 一組原生污泥對照組的試驗(yàn)結(jié)果
表2 二組M1固化劑對照組的試驗(yàn)結(jié)果
表3 三組投加含水率35.20%的固化污泥對照組的試驗(yàn)結(jié)果
表4 四組投加含水率27.65%的固化污泥對照組的試驗(yàn)結(jié)果
從表1~4可看出,對于不添加脫水劑的原生污泥,養(yǎng)護(hù)3 d和7 d后的含水率變化不明顯,這說明原生污泥中的水分自然條件下在短時(shí)間內(nèi)很難脫除。二組中混合了不同比例(5%、10%、15%、20%) M1固化劑的原生污泥經(jīng)過3 d和7 d的養(yǎng)護(hù)后,含水率分別下降至52.83%~40.31%和25.31%~18.33%,下降率分別為35.18%~50.54%和68.94%~77.51%;三組采用了含水率為35.20%的固化污泥作為脫水劑,摻加了不同比例(9.1%、13%、16.7%和20%)的固化污泥的原生污泥經(jīng)過3 d和7 d的養(yǎng)護(hù)后,含水率下降率分別達(dá)到了42.28%和73.47%;四組采用了含水率為27.65%的固化污泥作為脫水劑,當(dāng)摻加比例分別為4.76%、9.1%、13%和16.7%的固化污泥的原生污泥,經(jīng)3 d和7 d養(yǎng)護(hù)后的含水率下降率分別為19.03%~31.84%和66.34%~74.04%。
從數(shù)據(jù)分析可以看出,加入固化劑或者固化污泥后的原生污泥的脫水性能得到改善,經(jīng)過養(yǎng)護(hù)后水分能夠脫除。經(jīng)過3 d養(yǎng)護(hù)期,M1固化劑改性的原生污泥的脫水效果明顯好于固化污泥;但經(jīng)過7 d的養(yǎng)護(hù)期,2種污泥脫水劑改性的原生污泥的脫水效果差別不明顯。由于實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)是在恒溫箱中養(yǎng)護(hù),比自然環(huán)境中養(yǎng)護(hù)條件好,尤其是相對于低溫、多雨的天氣,因此工程應(yīng)用中的養(yǎng)護(hù)時(shí)間將隨天氣情況而有所不同。但從實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)來看,當(dāng)固化養(yǎng)護(hù)后的污泥含水率降至30%后,完全可以代替M1固化劑使用。
2.2 污泥焚燒灰渣作為固化劑的固化效果
污泥煤焚燒后產(chǎn)生的灰渣約占污泥煤總質(zhì)量的40%,含水率為1%左右,試驗(yàn)中原生污泥含水率為81.5%,灰渣的含水率為1.24%,將原生污泥與燃燒灰渣的比例按照10∶0.5、10∶1、10∶1.5、10∶2(投加量分別為 4.76%、9.1%、13%、16.7%)混合,放于20℃的恒溫箱中,分別測試養(yǎng)護(hù)3 d和6 d后污泥的含水率,結(jié)果見表5。
表5 污泥焚燒灰渣作為固化劑的試驗(yàn)結(jié)果
由表5可知,污泥焚燒灰渣作為固化劑,也能夠明顯改善原生污泥的脫水性能,在投加比例為4.76%~16.7%的條件下,經(jīng)過3 d和6 d的養(yǎng)護(hù)后,含水率分別降至46.53%~41.08%和34.29%~23.92%,含水率下降率分別為42.91%~49.60%和57.93%~70.65%,其效果為M1固化劑的84%~91.1%,完全可以代替M1固化劑使用,不僅提高了原生污泥的固化脫水效果,還實(shí)現(xiàn)了焚燒灰渣的資源化利用。
1)自然條件下,污泥中的水分在短時(shí)間內(nèi)較難脫除。M1型固化劑能夠較大程度地改善污泥的脫水性能,在污泥固化中可設(shè)定10%的投加量,既能使污泥含水率在7 d后降至22.1%,又符合經(jīng)濟(jì)性要求,有效控制污泥的處理成本。
2) 相同條件下,經(jīng)過3 d養(yǎng)護(hù)期,M1固化劑改性的原生污泥的脫水效果明顯好于固化污泥。然而,經(jīng)過7 d的養(yǎng)護(hù)期,利用固化污泥(含水率為35.20%和27.65%)作固化劑,添加量為16.7%時(shí),污泥的含水率均可降至22%左右,固化效果良好,可以替代M1型固化劑。
3)固化污泥的含水率越低,用作固化劑時(shí)的投加量越小。由實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,以含水率為35.20%和27.65%的固化污泥作固化劑,經(jīng)7 d養(yǎng)護(hù)后,達(dá)到相同的固化效果需要的投加量分別為13.0%與4.76%。
4)污泥焚燒灰渣作為固化劑,也能夠明顯改善原生污泥的脫水性能,完全可以代替M1固化劑使用,既能使原生污泥達(dá)到良好的固化脫水效果,又可實(shí)現(xiàn)焚燒灰渣的資源化利用。
[1]朱宏,孟玉.城市污水處理廠污泥的固化法處置[J].中國資源綜合利用,2010,28 (2):38-39.
[2]車承丹,朱南文,李艷,等.城市污水處理廠污泥固化處理技術(shù)研究[J].安全與環(huán)境學(xué)報(bào),2008,8(3):56-59.
Reuse of Mg Salt-Solidified Sludge and Sludge Incineration Ash as Curing Agents for Raw Sludge
Zhou Haiyan1,Li Xin2,Qian Chunjun1
(1.Shanghai Laogang Waste Disposal Co.,Ltd,Shanghai 201302;2.Shanghai Second Polytechnic University,Shanghai 201209)
Based on waste control by waste itself,Mg salt-solidified sludge and sludge incineration ash were used as curing agents for raw sludge.The results showed that moisture content of raw sludge could be reduced to 22%from 80%after 7 days’curing,when aiding ratio of Mg salt-solidified sludge into raw sludge was 16.7%.Sludge incineration ash as curing agent could improve dewatering performance of the raw sludge.Meanwhile,moisture content of the raw sludge can be reduced to 46.53%~41.08%after 3 days’curing and 34.29%~23.92%after 6 days’curing,when aiding ratio of sludge incineration ash into raw sludge was 4.76%~16.7%.
Mg salt-solidified sludge;sludge incineration ash;curing agent;mixing;moisture content
X703
A
1005-8206(2011) 03-0048-03
2011-03-03
周海燕(1969—),高級工程師。現(xiàn)任上海老港廢棄物處置有限公司總工程師,科技和信息管理部經(jīng)理。主要研究生活垃圾填埋技術(shù)、垃圾滲瀝液的處理處置技術(shù)、市政污泥的處理處置技術(shù)、垃圾填埋場臭氣污染控制技術(shù)等。已發(fā)表核心期刊論文5篇,已獲得授權(quán)專利7項(xiàng)。
(責(zé)任編輯:劉冬梅)