郭海峰 伏安林 (大慶煉化公司動(dòng)力一廠)
凝結(jié)水回收技術(shù)在蒸汽管網(wǎng)運(yùn)行中的應(yīng)用
郭海峰 伏安林 (大慶煉化公司動(dòng)力一廠)
汽動(dòng)排凝回收技術(shù)及閉式凝結(jié)水回收技術(shù)在大慶煉化公司蒸汽管網(wǎng)中進(jìn)行了成功應(yīng)用,完全解決了冒汽和結(jié)冰現(xiàn)象,保證了蒸汽管網(wǎng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。汽動(dòng)排凝站和閉式凝結(jié)水回收器年創(chuàng)回收效益共計(jì)100.2×104元,年投資回報(bào)率11.8%。文中對(duì)蒸汽管網(wǎng)的安全平穩(wěn)運(yùn)行和節(jié)能減排技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行分析,同時(shí)對(duì)工藝進(jìn)一步優(yōu)化提出了建議。
汽動(dòng)排凝站 閉式回收器 回收利用
大慶煉化公司蒸汽管網(wǎng)凝結(jié)水回收站,主要是解決全廠局部蒸汽管網(wǎng)溫度低,流速慢,易產(chǎn)生滯留和積水問題,同時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)冒汽量大,蒸汽管網(wǎng)水擊事故。
蒸汽管網(wǎng)凝結(jié)水回收站于2010年10月13日建成并投運(yùn),凝結(jié)水回收A、B站采用的是SATP(汽動(dòng)排凝回收工藝)技術(shù),凝結(jié)水回收C、D站采用的是JF-CW閉式凝結(jié)水回收技術(shù)。實(shí)施后解決了現(xiàn)場(chǎng)冒汽,并按等級(jí)對(duì)蒸汽和凝結(jié)水有效進(jìn)行回收利用。
首先,將1.0 MPa、3.5 MPa蒸汽管網(wǎng)排凝點(diǎn)的汽水混合物,分別通過管道自壓輸送至SATP機(jī)組前端的1.0 MPa、3.5 MPa蒸汽匯汽缸,低壓蒸汽匯汽缸內(nèi)的汽水混合物,經(jīng)過疏水器,進(jìn)入SATP機(jī)組內(nèi)的低壓汽水分離器,進(jìn)行汽水分離。中壓蒸汽匯汽缸內(nèi)的汽水混合物,經(jīng)過疏水器,進(jìn)入SATP機(jī)組內(nèi)的中壓汽水分離器,進(jìn)行汽水分離,分離后的凝結(jié)水通過疏水閥進(jìn)入低壓汽水分離器,繼續(xù)進(jìn)行汽水分離,分離后的凝結(jié)水通過疏水閥進(jìn)入凝結(jié)水收集罐,再流入凝結(jié)水自動(dòng)泵,被蒸汽加壓后輸送到凝結(jié)水用戶。
輔助排凝后的部分中壓蒸汽,經(jīng)分離器后轉(zhuǎn)為動(dòng)力用蒸汽,分別進(jìn)入“次低壓噴射器”和“乏汽噴射器”,中壓蒸汽進(jìn)入次低壓噴射器,對(duì)次低壓蒸汽進(jìn)行補(bǔ)壓,使其達(dá)到1.0 MPa蒸汽管網(wǎng)的壓力、溫度;另一部分次中壓蒸汽進(jìn)入乏汽噴射器,對(duì)凝結(jié)水收集罐中過來的閃蒸汽進(jìn)行補(bǔ)壓,使其達(dá)到1.0 MPa蒸汽管網(wǎng)的壓力、溫度,然后將提壓的1.0 MPa蒸汽匯合后,送回到1.0 MPa蒸汽管網(wǎng)使用。
根據(jù)汽動(dòng)排凝站的(SATP)工藝原理,完全實(shí)現(xiàn)將1.0 MPa、3.5 MPa蒸汽管道中的凝結(jié)水排出并回收,同時(shí)將排凝用輔助蒸汽和凝結(jié)水二次蒸汽達(dá)到完全回收利用的目的,見圖1。
蒸汽管網(wǎng)產(chǎn)生汽水混合物通過自壓,直接送至凝結(jié)水回收器進(jìn)水塔,汽水混合物經(jīng)過進(jìn)水塔內(nèi)擋水板進(jìn)行汽液分離,分離出的乏汽進(jìn)入進(jìn)水塔塔頂匯集,匯集后的乏汽通過吸汽穩(wěn)壓器抽出,融入外輸凝結(jié)水中,降低罐內(nèi)壓力。分離出的水通過擋水板自流進(jìn)入罐內(nèi)匯集,匯集后的凝結(jié)水達(dá)到啟泵液位后,通過水泵外輸,達(dá)到高效閉式回收的目的。
1.3.1 凝結(jié)水回收A站(圖2)
凝結(jié)水回收A站(汽動(dòng)排凝站),主要負(fù)責(zé)回收動(dòng)力鍋爐附近3.5 MPa、1.0 MPa蒸汽管網(wǎng)存滯留或流速較慢、溫度較低的蒸汽排凝點(diǎn)的乏汽及凝結(jié)水,回收的乏汽通過提壓、提溫并入1.0 MPa蒸汽主管網(wǎng),回收的凝結(jié)水通過氣動(dòng)泵送至鍋爐除氧器進(jìn)行回收利用。
1.3.2 凝結(jié)水回收B站(圖3)
凝結(jié)水回收B站(汽動(dòng)排凝站),主要負(fù)責(zé)回收硫銨回收附近3.5 MPa、1.0 MPa蒸汽管網(wǎng)存滯留或流速較慢、溫度較低的蒸汽排凝點(diǎn)的乏汽及凝結(jié)水,回收的乏汽通過提壓、提溫并入1.0 MPa蒸汽主管網(wǎng),回收的凝結(jié)水通過氣動(dòng)泵送至化學(xué)三站曝氣池進(jìn)行回收利用。汽動(dòng)排凝站見圖4。
圖1 SATP-Ⅲ機(jī)組工作原理
圖2
圖3
圖4 汽動(dòng)排凝站圖片
1.3.3 凝結(jié)水回收C站(圖5)
凝結(jié)水回收C站(閉式回收器),主要負(fù)責(zé)回收五換附近和加氫改制DN350蒸汽線末端的1.0 MPa蒸汽管網(wǎng)存滯留或流速較慢、溫度較低的蒸汽排凝點(diǎn)的凝結(jié)水,回收的凝結(jié)水通過凝結(jié)水外輸泵送至七換高溫凝結(jié)水精處理裝置進(jìn)行回收利用。1.3.4 凝結(jié)水回收D站(圖6)
圖5
凝結(jié)水回收D站(閉式回收器),主要負(fù)責(zé)回收3#崗至宏偉DN500閥門一段1.0 MPa蒸汽管網(wǎng)存滯留或流速較慢、溫度較低的蒸汽排凝點(diǎn)的凝結(jié)水,回收的凝結(jié)水通過凝結(jié)水外輸泵送至五換凝結(jié)水罐,與五換凝結(jié)水匯合后,再通過五換站內(nèi)凝結(jié)水外輸泵連續(xù)送至七換高溫凝結(jié)水精處理裝置進(jìn)行回收利用。閉式回收器見圖7。
圖6
1)根據(jù)煉化公司蒸汽管網(wǎng)工藝流程特點(diǎn),為保證冬季蒸汽管網(wǎng)安全平穩(wěn)運(yùn)行,丙烯腈3.5 MPa蒸汽管網(wǎng)長期連續(xù)排凝點(diǎn)4處,加氫改質(zhì)(DN350)1.0 MPa蒸汽管網(wǎng)長期連續(xù)排凝點(diǎn)15處,導(dǎo)致冬季現(xiàn)場(chǎng)大量冒汽,造成蒸汽浪費(fèi)。
2)為保證夏季蒸汽管網(wǎng)安全平穩(wěn)運(yùn)行,丙烯腈3.5 MPa長期連續(xù)排凝點(diǎn)4處,宏偉DN500閥門1.0 MPa蒸汽管網(wǎng)長期連續(xù)排凝點(diǎn)37處。改造前蒸汽管網(wǎng)排凝點(diǎn)見圖8。
冬夏季,丙烯腈3.5 MPa、宏偉(DN500) 1.0 MPa、加氫改質(zhì)(DN350)1.0 MPa蒸汽管網(wǎng)長期連續(xù)排凝點(diǎn)共56處,通過此次改造56處排凝點(diǎn)排出的乏汽及凝結(jié)水全部回收利用,既保證了蒸汽管網(wǎng)安全平穩(wěn)運(yùn)行,又徹底杜絕了局部蒸汽管網(wǎng)長期現(xiàn)場(chǎng)冒汽現(xiàn)象(圖9)。
1)汽動(dòng)排凝站年回收效益
凝結(jié)水回收A站額定回汽量6.75 kg/L,額定回水量5.0 kg/L。
凝結(jié)水回收B站額定回汽量4.0 kg/L,額定回水量5.0 kg/L。
年回收汽量860 t;
年回收水量800 t;
年回收效益14.1×104元。
2)閉式回收器年回收效益
凝結(jié)水回收C、D站共有排凝點(diǎn)32個(gè),每個(gè)排凝點(diǎn)使用的是armstrong steam trap Model 2011型蒸汽疏水閥,額定排量為50 kg/L。
年回收水量12.8×104t;
年回收效益86.1×104元。
3)年效益合計(jì)100.2×104元。
4)年投資回報(bào)率11.8%
凝結(jié)水回收B站因該區(qū)域中壓排凝點(diǎn)較少(3點(diǎn)),低壓排凝點(diǎn)較多(13點(diǎn)),進(jìn)入冬季后凝結(jié)水量增加,導(dǎo)致次低壓噴射器、乏汽噴射器工作效果較差。經(jīng)與技術(shù)人員研究確認(rèn),一是增加中壓蒸汽排凝點(diǎn);二是在設(shè)備設(shè)計(jì)壓力允許范圍內(nèi),提升工作壓力。
凝結(jié)水回收C、D站各支線排凝點(diǎn)分布較遠(yuǎn),排凝點(diǎn)末端冬季運(yùn)行存在一定的凍凝隱患。為此,在排凝點(diǎn)末端加裝跨線,提高排凝點(diǎn)壓力,加快凝結(jié)水流速,避免發(fā)生凍凝現(xiàn)象。
根據(jù)汽動(dòng)排凝站、閉式回收器投運(yùn)后的運(yùn)行狀況可以看出,汽動(dòng)排凝站、閉式回收器的回收技術(shù)科學(xué)合理,性能可靠,對(duì)煉油、化工企業(yè)的蒸汽管網(wǎng)排凝點(diǎn)產(chǎn)生的乏汽和排凝液集中回收作用較大;在全部回收蒸汽管網(wǎng)乏汽和排凝液的同時(shí),確保了蒸汽管網(wǎng)安全平穩(wěn)運(yùn)行,提高了大慶煉化公司蒸汽管網(wǎng)管理水平,對(duì)蒸汽管網(wǎng)回收凝結(jié)水具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
10.3969/j.issn.2095-1493.2011.07.006
郭海峰,1988年畢業(yè)于廣東石油學(xué)校,工程師,從事基層技術(shù)工作,E-mail:guohaif@petrochina.com.cn,地址:大慶煉化公司動(dòng)力一廠外網(wǎng)車間,163411。
2011-06-11)