謝強郭召海阮林華韓春雨
(1.新疆油田重油開發(fā)公司;2.新疆油田公司質(zhì)量管理與節(jié)能處)
新疆稠油站區(qū)保溫系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)應(yīng)用實踐
謝強1郭召海1阮林華1韓春雨2
(1.新疆油田重油開發(fā)公司;2.新疆油田公司質(zhì)量管理與節(jié)能處)
近幾年,新疆油田的稠油產(chǎn)量日趨增加,開采規(guī)模逐年擴大,稠油生產(chǎn)站區(qū)冬季采暖在擯棄了低壓鍋爐供暖模式后,一直采用高壓蒸汽經(jīng)減壓后直接供暖,經(jīng)一次循環(huán)后外排,導(dǎo)致了大量蒸汽的浪費,制約了稠油熱采開發(fā),影響稠油熱采的經(jīng)濟性。為了提高稠油熱采冬季采暖工藝的經(jīng)濟性及安全性,開展了一系列節(jié)能減排技術(shù)的研究與應(yīng)用,先后開展了直混式蒸汽自動相變摻熱加熱、熱泵余熱利用、超導(dǎo)液采暖散熱、高溫采出液余熱利用等一系列新技術(shù)的研究應(yīng)用。經(jīng)分析計算,節(jié)汽率可達70%以上,提高了采暖蒸汽的熱利用率,有效降低了冬季采暖費用。
稠油 采暖 超導(dǎo)液 高溫污水 采出液 蒸汽摻熱 節(jié)能降耗
隨著新疆油田重油公司稠油開采的深入,重油公司主力產(chǎn)油區(qū)塊已由蒸汽吞吐的開采方式向蒸汽驅(qū)油開采方式轉(zhuǎn)變,已經(jīng)基本進入油田開采的中后期,蒸汽需求量大大增加,而公司全年冬季保溫用汽80×104m3左右,約占公司產(chǎn)汽量的6%左右;因而,開展稠油站區(qū)保溫系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)研究與應(yīng)用,對于提高稠油熱采冬季采暖工藝的經(jīng)濟性及安全性,創(chuàng)建能源節(jié)約型企業(yè)具有重要意義。
眾所周知,稠油開采是高投入、高成本的開采工藝。近幾年,新疆油田的稠油產(chǎn)量日趨增加,而稠油開采最有效的手段是注蒸汽熱采,高溫、高壓蒸汽的產(chǎn)生必然伴隨著大量的能量消耗,其成本約占稠油開采總成本60%。而在稠油生產(chǎn)過程中,非生產(chǎn)用汽的比重相對較高,尤其是冬季保溫用汽相對較多,新疆地處北溫帶,遠(yuǎn)離海洋,冬季供暖期較長。稠油熱采站區(qū)冬季采暖大都采用生產(chǎn)用高溫、高壓蒸汽,高壓蒸汽在站內(nèi)經(jīng)兩級減壓后(降至0.4~0.6 MPa)進入站內(nèi)采暖保溫系統(tǒng)。蒸汽供暖主要是利用蒸汽的汽化潛熱,經(jīng)過散熱后的蒸汽凝結(jié)成水,凝結(jié)水經(jīng)疏水閥進入回水系統(tǒng),由回水管網(wǎng)排入排空池,經(jīng)一次循環(huán)后直接外排,導(dǎo)致熱量的浪費。這種供暖方式具有以下缺點:
蒸汽冷凝后的凝結(jié)水,其溫度相對較高,經(jīng)過疏水閥進入回水系統(tǒng),未通過換熱裝置直接排入排空池,造成熱量的浪費,蒸汽供暖的無效熱損失較大。再由于疏水閥質(zhì)量不好,維修不善,導(dǎo)致其工作不正常,使得大量蒸汽進入回水系統(tǒng),排至排空池,形成蒸汽的浪費。
由于蒸汽供暖溫度高,壓力波動大,對蒸汽輸送管網(wǎng)、閥件及散熱器產(chǎn)生的熱應(yīng)力大,使得蒸汽輸送管網(wǎng)、閥件及散熱器的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象嚴(yán)重,造成日常維護工作量大。
首先,冬季蒸汽供暖方式是將高溫高壓蒸汽直接降壓后進入保溫系統(tǒng),若降壓控制不穩(wěn)或安全閥失靈或保溫管線堵塞,將會導(dǎo)致采暖系統(tǒng)壓力升高,以至造成采暖管線或散熱片爆裂,對工作人員以及設(shè)備設(shè)施造成威脅。其次,高溫蒸汽在各散熱器中換熱冷凝,釋放其汽化潛熱,這是一個等溫過程;因此,散熱器溫度較高,高于100℃,易造成工作人員燙傷。
通過對新疆油田稠油熱采冬季保溫工藝調(diào)研,分析總結(jié)出新疆油田稠油熱采冬季蒸汽保溫工藝存在的問題。針對稠油熱采工藝特點,結(jié)合目前較為成熟的冬季采暖、工藝保溫技術(shù),優(yōu)選出適合新疆油田稠油生產(chǎn)蒸汽自動相變摻熱加熱采暖、回用污水余熱利用、超導(dǎo)液采暖等技術(shù),確定研究目標(biāo),進行現(xiàn)場實驗。通過現(xiàn)場實驗對技術(shù)方案進行優(yōu)化完善,對實驗效果進行分析,為新疆油田稠油熱采冬季保溫提供安全、高效的采暖工藝。
目前,國內(nèi)采用的蒸汽采暖的方式主要是換熱方式,主要有管殼式換熱器、板式換熱器等,這兩種都為表面式換熱器,易受水側(cè)結(jié)垢的影響,嚴(yán)重時甚至?xí)?dǎo)致系統(tǒng)不能正常運行。為保證采暖系統(tǒng)的正常運行,一般都需要對進入熱網(wǎng)水進行處理,從而增大了系統(tǒng)的投資和運行成本。另外,表面式加熱器運行中產(chǎn)生疏水,如不回收,則蒸汽的熱量不能被充分利用,如果回收,則使系統(tǒng)復(fù)雜。蒸汽相變摻熱加熱技術(shù)是通過混合消音式加熱器,將蒸汽摻入到加熱罐中冷凝,凝結(jié)水與熱網(wǎng)水混合,進行直接接觸式換熱。這種換熱方式可解決結(jié)垢問題及凝結(jié)水回收問題,換熱系數(shù)相對較高,且不受結(jié)垢和不凝結(jié)氣體的影響,幾乎無散熱損失。直混式蒸汽自動相變摻熱加熱技術(shù)就是將蒸汽直接摻入熱網(wǎng)循環(huán)水中,采用微孔噴射技術(shù),通過射流加熱器將蒸汽與水進行直接快速的熱交換。其主要特點是:熱網(wǎng)循環(huán)水的壓力與蒸汽壓力無相互的制約關(guān)系,蒸汽壓力較低時也能正常工作;在蒸汽壓力波動較大時,無須進行調(diào)整,蒸汽摻熱系統(tǒng)也能正常工作。直混式蒸汽自動摻熱加熱工藝流程見圖1。
2.1.1 現(xiàn)場應(yīng)用與效果分析
2007年,重油開發(fā)公司在供熱站應(yīng)用了蒸汽摻熱采暖技術(shù),并由西北節(jié)能測試中心對試驗結(jié)果進行了測試。由表1可知,蒸汽摻熱采暖系統(tǒng)的節(jié)能率達到70.5%。采用蒸汽摻熱采暖系統(tǒng)運行成本主要有兩部分組成:一是加熱用蒸汽的消耗;二是提供循環(huán)水壓力的循環(huán)泵的電力消耗。15#供熱站蒸汽摻熱采曖試驗測試結(jié)果見表1。
表1 15#供熱站蒸汽摻熱采暖試驗測試結(jié)果對照
經(jīng)分析計算,一個采暖周期摻入的蒸汽量為2 753.5 t,重油開發(fā)公司噸汽操作成本78元,則消耗蒸汽成本為20.9×104元,蒸汽摻熱采暖系統(tǒng)總運行成本為23.2×104元。蒸汽直接供暖系統(tǒng)一個采暖周期耗蒸汽量為9 720 t,采暖成本為73.97×104元。年節(jié)約成本50.66×104元。
重油開發(fā)公司稠油開采是以注蒸汽形式來開采的。因此,在稠油開采過程中需大量的高溫高壓蒸汽注入地層,用來提升油層壓力及溫度。在稠油處理時將會產(chǎn)生大量高溫含油污水,經(jīng)污水處理站處理達到排放標(biāo)準(zhǔn)后,才能回用或排放,其溫度在50~60℃之間,屬低品位熱能且熱量較大。利用熱泵技術(shù)回收低品位熱能,以加熱采暖管網(wǎng)中的循環(huán)水,這既能回收部分低品位熱量,又能達到冬季供暖的目的。
污水源熱泵技術(shù)就是利用污水熱源[1],通過少量的電能輸入,采用熱泵原理,實現(xiàn)低溫位熱能向高溫位熱能轉(zhuǎn)移的技術(shù)。
污水源熱泵機組利用卡諾循環(huán)原理[2]工作,其工作原理是:由電能驅(qū)動壓縮機,使工質(zhì)循環(huán)運動反復(fù)發(fā)生物理相變過程,分別在蒸發(fā)器中汽化吸熱,在冷凝器中液化放熱,使熱量不斷得到交換傳熱,使機組實現(xiàn)制熱功能。污水源熱泵運行原理見圖2。
2.2.1 現(xiàn)場應(yīng)用與效果分析
2009年,重油開發(fā)公司在新建的克淺污水處理站進行熱泵余熱利用采暖試驗。目前,該站熱泵采暖系統(tǒng)運行效果良好,各采暖間溫度滿足冬季采暖要求。由于未采用蒸汽采暖,一個采暖期可節(jié)約蒸汽約7 000 m3,重油開發(fā)公司噸汽操作成本78元,則節(jié)約蒸汽成本54.6×104元。熱泵采暖要消耗部分電能,由熱泵運行參數(shù)可知,其能效比為3.79,而克淺10區(qū)污水處理站最大采暖熱負(fù)荷為332.5 KW,平均熱負(fù)荷為199.5 kW,則一個采暖期所耗電量為22.74×104kWh。電費按0.776元/kWh計算,所用電費為17.6×104元,熱泵采暖一個采暖期節(jié)約運行費用37×104元。
重油公司淺層稠油自1986年開采以來已有20多年,到目前為止,在用稠油熱采計量站300多座。稠油計量站自投產(chǎn)以來,站區(qū)、設(shè)備、管網(wǎng)冬季都采用注汽鍋爐生產(chǎn)的高溫高壓蒸汽進行保溫。按照核定的計算,計量站每天保溫用蒸汽量在6~8 m3左右,依此推算一個保溫期,計量站冬季保溫則要消耗約38.25×104m3蒸汽,從而加大了公司非井耗汽量。
利用蒸汽加熱超導(dǎo)液,利用加熱后的超導(dǎo)液對計量站進行冬季保溫,實現(xiàn)保溫蒸汽與值班人員的分離,可大大提高采暖系統(tǒng)的安全性。同時,利用溫控閥來有效控制保溫蒸汽的使用量,即解決了蒸汽采暖的不安全問題,又降低了計量站冬季采暖成本,以此解決計量站保溫問題具有重要的現(xiàn)實意義。
利用現(xiàn)有的蒸汽減壓裝置將高壓蒸汽降壓到0.4 MPa,溫度為143℃,作為換熱熱源,換熱后的冷凝水經(jīng)溫控閥排入集油罐,溫控閥控制溫度在80℃,避免蒸汽進入集油罐,提高蒸汽利用率。蒸汽-超導(dǎo)液換熱器采用逆流換熱,提高了換熱效果。同時高溫蒸汽進入換熱器內(nèi)膽,加熱外膽中的超導(dǎo)液,減少無效熱損失,避免由于換熱器表面溫度較高而燙傷人的事故發(fā)生。散熱器采用串聯(lián)連接,高進低出,利用超導(dǎo)液受熱汽化膨脹為動力,推動冷凝后的超導(dǎo)液返回?fù)Q熱器,形成循環(huán)??紤]到超導(dǎo)液供暖為試驗項目,采暖系統(tǒng)在設(shè)計時采用中壓設(shè)計,蒸汽-超導(dǎo)液換熱器加裝旁通閥,可實現(xiàn)蒸汽供暖工藝。由于超導(dǎo)液采暖使用的散熱器較蒸汽多,在施工設(shè)計時在部分散熱器進出口加旁通,減少散熱系統(tǒng)的散熱面積,可有效控制采暖間的溫度。采油計量站冬季超導(dǎo)液采暖技術(shù)改造工藝流程見圖2。
2.3.1 現(xiàn)場應(yīng)用與效果分析
2009年,重油開發(fā)公司在克淺10井區(qū)進行采油計量站超導(dǎo)液采暖技術(shù)應(yīng)用試驗,利用減壓蒸汽加熱超導(dǎo)液進行采暖。為了達到節(jié)能的效果,加熱后的蒸汽經(jīng)溫控閥控制后,溫度降到80℃以下,排入集油系統(tǒng)。通過分析計算,一個采暖期內(nèi)節(jié)汽率達87.9%;考慮到換熱系統(tǒng)的散熱損失,綜合節(jié)能率按80%計算,則節(jié)約蒸汽費用7.8×104元。
在開采新疆淺層稠油過程中,其開采方式主要是蒸汽熱力,即蒸汽吞吐和蒸汽驅(qū)。這種開采方式是將高溫高壓蒸汽注入地層,增加地層熱量,加熱地層原油。由于地層較淺,高溫高壓蒸汽在地層中冷凝成具有一定溫度的水,冷凝水和地層原油一起會被抽油機抽汲出來。一般情況下,油井采出液的溫度較高,在30~110℃之間,蘊含很高的熱能。其原理主要是利用計量站油井采出液所蘊含的熱能,就近對本計量站站區(qū)進行保溫。在不影響原油集輸?shù)那闆r下,通過散熱器換熱來實現(xiàn)站區(qū)值班室冬季保溫。由于采出液溫度波動較大,利用采出液無法滿足室內(nèi)設(shè)計溫度時,將熱源調(diào)整為減壓蒸汽,原有高壓蒸汽減壓系統(tǒng)(減壓閥、安全閥、壓力表、截止閥)均保留。采油計量站采暖系統(tǒng)改造示意見圖3。
2.4.1 現(xiàn)場應(yīng)用與效果分析
通過現(xiàn)場應(yīng)用與分析,采用回收采出液熱能的方式不僅可以實現(xiàn)計量站保溫,而且能夠減少高品質(zhì)蒸汽的消耗,產(chǎn)生較大的經(jīng)濟效益。按多年來計量站保溫蒸汽耗量6~8 m3/d,克拉瑪依市每年冬季采暖期為6個月,該站節(jié)約了非生產(chǎn)耗汽1 260 m3;考慮到采出液溫度較低時,需用蒸汽采暖,按綜合節(jié)汽率80%計算,年節(jié)約蒸汽1 008 m3,降低采暖成本7.8×104元。
根據(jù)稠油站區(qū)采暖工藝及稠油生產(chǎn)各環(huán)節(jié)工藝特點,結(jié)合較為成熟的采暖工藝技術(shù),篩選出直混式蒸汽摻熱采暖技術(shù)、熱泵余熱利用采暖技術(shù)、超導(dǎo)液采暖技術(shù)、高溫采出液余熱利用采暖技術(shù),并分別在稠油熱采供熱站、污水處理站、采油計量站進行了試驗應(yīng)用,取得了較好的綜合效益。綜合效果對比見表2、表3、表4。
表2 各節(jié)能技術(shù)應(yīng)用綜合效果
表3 重油公司不同采暖方式對比
表4 各節(jié)能技術(shù)經(jīng)濟效益對比
目前,稠油生產(chǎn)站區(qū)采暖仍然以蒸汽采暖為主,通過稠油站區(qū)采暖新技術(shù)現(xiàn)場試驗研究,結(jié)合稠油生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的特點,稠油生產(chǎn)站區(qū)采暖可分為三種類型:第一種是各稠油處理站與污水處理站,其共同的特點是,都有大量的低品位余熱利用資源可利用,可進行熱泵余熱利用采暖技術(shù)改造。第二種是各供熱站,由于目前部分供熱站未進行回用污水改造,沒有余熱利用資源,可采用直混式蒸汽摻熱加熱采暖技術(shù)改造。對于已進行的高溫回用污水改造的供熱站,在不影響鍋爐安全運行的情況下,可進行熱泵余熱利用采暖技術(shù)改造,也可進行直混式蒸汽摻熱加熱采暖技術(shù)改造。第三種是各采油計量站,根據(jù)各采油計量站的特點,可分為中心計量站與托管計量站。中心計量站是為操作人員提供值班與休息的計量站,操作人員只在托管計量站進行現(xiàn)場操作,操作完畢后則回中心計量站;考慮到安全因素,可在中心計量站進行超導(dǎo)液采暖技術(shù)改造,在托管計量站進行高溫采出液采暖技術(shù)改造。針對采出液溫度較低的計量站,可進行超導(dǎo)液采暖技術(shù)改造。
[1]鄧壽祿,黃學(xué)義,范榮霞,等.油田污水源熱泵的用能分
析與經(jīng)濟性評價[J].中外能源,2009,14(6):103-105.
[2]顧文卿.熱泵生產(chǎn)新工藝、節(jié)能技術(shù)與熱泵系統(tǒng)創(chuàng)新設(shè)計、科學(xué)應(yīng)用、性能測驗及國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)使用手冊[M].香港:中國科技文化出版社,2007:399.
10.3969/j.issn.2095-1493.2011.07.003
謝強,2004年畢業(yè)于南京工業(yè)大學(xué),工程師,從事稠油開采地面工程研究工作,E-mail:xieq666@petrochina.com.cn,地址:新疆油田重油開發(fā)公司油田工藝研究所,834000。
2011-07-28)