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火力發(fā)電廠煙氣脫硫添加劑應(yīng)用的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

2011-11-15 08:24:38張永國(guó)董傳深
浙江電力 2011年7期
關(guān)鍵詞:己二酸循環(huán)泵石灰石

張永國(guó),董傳深

(神華浙江國(guó)華浙能發(fā)電有限公司,浙江 寧波 315612)

石灰石—石膏濕法煙氣脫硫(WFGD)因其技術(shù)成熟可靠、脫硫率高、石灰石價(jià)廉易得等優(yōu)點(diǎn),在煙氣脫硫中占有主導(dǎo)地位[1-2]。但是石灰石在水中的溶解度很低,工業(yè)上一般采用較大液氣比(L/G)和325目以下粒度的石灰石漿液,造成脫硫裝置投資高、能耗大。而且隨著煤炭大量的開采和使用,煤炭品質(zhì)逐漸降低,煤粉含硫量逐漸升高,使某些已經(jīng)投運(yùn)的脫硫設(shè)備即使在其設(shè)計(jì)脫硫效率下也很難達(dá)到SO2排放標(biāo)準(zhǔn)。所以提高石灰石溶解速率、降低液氣比,以及在不對(duì)原有脫硫設(shè)備進(jìn)行改造升級(jí)的前提下提高系統(tǒng)對(duì)高硫煤的適應(yīng)性,是目前WFGD技術(shù)的主要研究方向。其中,脫硫添加劑的研究與應(yīng)用是主要措施之一。

在總結(jié)脫硫添加劑發(fā)展的基礎(chǔ)上,結(jié)合某火力發(fā)電廠脫硫添加劑的實(shí)踐應(yīng)用,分析火力發(fā)電廠煙氣脫硫添加劑應(yīng)用的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。

1 脫硫添加劑的發(fā)展及機(jī)理的研究

在WFGD系統(tǒng)中加入有機(jī)添加劑既能提高脫硫效率和吸收劑利用率,又能防垢,可提高系統(tǒng)運(yùn)行可靠性,降低運(yùn)行費(fèi)用[3],因此添加劑的研究一直是熱門話題。至今已有幾十種添加劑被研究過,但不同的研究者對(duì)同一種添加劑應(yīng)用于不同的WFGD裝置中,得到的結(jié)果不盡相同,且機(jī)理也不盡完善[4]。

20世紀(jì)70年代初,德國(guó)SHU公司[5]采用石灰石吸收液中加入甲酸的添加劑技術(shù),不但提高了脫硫劑的脫硫效率和石灰石的利用率,而且加強(qiáng)了系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性。美國(guó)EPA在10 MW機(jī)組的脫硫裝置上對(duì)己二酸進(jìn)行了研究,在典型操作條件下,SO2脫除效率在不加己二酸時(shí)為80%~85%,而加入己酸時(shí)可增加到90%~95%。1998年,Drik E和Luckas M[6]的實(shí)驗(yàn)表明,在同樣的操作條件下,加入一定量的己二酸可使脫硫效率從48%提高到97%,與1993年Olausson S[7]得到的結(jié)果相同。

浙江大學(xué)在旋流塔板脫硫試驗(yàn)裝置上,進(jìn)行了采用某有機(jī)廢液作添加劑時(shí)對(duì)脫硫效率以及脫硫漿液特性影響的研究。結(jié)果表明,添加適量的添加劑可使脫硫效率提高5%以上。在此基礎(chǔ)上,還研究了己二酸對(duì)石灰石漿液脫硫的影響,結(jié)果表明,通過向漿料中添加己二酸,可以明顯改善化學(xué)反應(yīng)與傳質(zhì)過程,能促進(jìn)CaCO3的溶解并減緩漿料pH值的下降,從而提高脫硫率[8]。

國(guó)內(nèi)很多文獻(xiàn)對(duì)脫硫添加劑的作用機(jī)理進(jìn)行了詳細(xì)的闡述[9-10],加入添加劑后能夠較好地減緩脫硫漿液pH值的降低過程,從而減少液相傳質(zhì)阻力和氣相傳質(zhì)阻力,同時(shí)由于添加劑的表面活性的作用,能夠改善化學(xué)反應(yīng)的傳質(zhì)過程,促進(jìn)碳酸鈣的溶解并減緩漿液pH值的下降,從而提高脫硫效率[10]。

2 某發(fā)電廠脫硫添加劑實(shí)踐應(yīng)用

2.1 試驗(yàn)對(duì)象

某發(fā)電廠的600 MW機(jī)組煙氣脫硫工程采用石灰石—石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng),一爐一塔單元匹配,吸收塔為噴淋塔,設(shè)計(jì)脫硫裝置效率不小于95%。

在實(shí)際運(yùn)行過程中,必須3臺(tái)漿液循環(huán)泵同時(shí)運(yùn)行,才能保證脫硫效率大于95%。在設(shè)計(jì)燃煤硫份條件下,不同負(fù)荷工況時(shí),停運(yùn)任何一臺(tái)漿液循環(huán)泵后都將導(dǎo)致脫硫裝置效率小于90%。吸收塔的3臺(tái)漿液循環(huán)泵和電機(jī)相關(guān)參數(shù)如表1和表2所示。

試驗(yàn)中采用的復(fù)合添加劑的成分主要是己二酸、乙酸等。

表1 漿液循環(huán)泵參數(shù)

表2 漿液循環(huán)泵電機(jī)參數(shù)

2.2 試驗(yàn)過程

記錄脫硫塔運(yùn)行參數(shù),對(duì)比添加劑加入前后脫硫效率的變化情況。加入添加劑且運(yùn)行工況穩(wěn)定后,在不同負(fù)荷工況下,嘗試停運(yùn)不同漿液循環(huán)泵,評(píng)估對(duì)脫硫效率的影響。

機(jī)組負(fù)荷分別為450 MW,500 MW,550 MW,600 MW,燃煤硫份穩(wěn)定。脫硫系統(tǒng)按照運(yùn)行規(guī)程調(diào)整正常后,記錄吸收塔pH值、進(jìn)出口SO2濃度、漿液循環(huán)泵A/B/C電流及脫硫效率;分別依次停運(yùn)A,B,C泵,待脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定,記錄吸收塔pH值、進(jìn)出口SO2濃度、運(yùn)行中的2臺(tái)漿液循環(huán)泵電流及脫硫效率。

添加劑加入循環(huán)漿液后,重復(fù)以上試驗(yàn)。

2.3 試驗(yàn)結(jié)果與分析

如表3所示,脫硫添加劑使用前,吸收塔入口 SO2濃度(標(biāo)況下)為 1 500~1 900 mg/m3,負(fù)荷在450~600 MW時(shí),停運(yùn)任意一臺(tái)漿液循環(huán)泵,脫硫效率均小于90%;脫硫添加劑添加后,相同條件下,停運(yùn)任意一臺(tái)漿液循環(huán)泵,脫硫效率均大于90%。

系統(tǒng)在停運(yùn)C泵,運(yùn)行A/B泵時(shí),在不考慮石灰石粉耗量變化的前提下,每月可節(jié)省廠用電運(yùn)行成本約14萬元,同時(shí)新增運(yùn)行材料成本約6.8萬元,每月可節(jié)省約7.2萬元,全年累計(jì)節(jié)省86萬元。此外,石灰石粉的粒度可由325目降為250目,使磨機(jī)的廠用電率有所下降。

試驗(yàn)中,石膏的CaCO3含量略有提升,從1.5%升至約2.8%,但經(jīng)過調(diào)整和優(yōu)化,可完全控制在2.5%以內(nèi);CaSO3含量降低,廢水化學(xué)需氧量(COD)升高,其他化驗(yàn)指標(biāo)基本無明顯變化,脫硫添加劑添加后急劇提升了石灰石粉的反應(yīng)速率。

表3 脫硫添加劑使用前后比較

不加添加劑時(shí)pH值從5.5至3.5沒有緩沖效果。加入添加劑后pH值的緩沖范圍增大,并隨添加劑加入量的增大而增大。因此,在實(shí)際煙氣脫硫過程中加入添加劑能減少因SO2濃度波動(dòng)引起的pH值波動(dòng),使運(yùn)行更平穩(wěn)。

添加劑既可以促進(jìn)石灰石的溶解,提高脫硫劑的利用率,從而減少其用量,還能強(qiáng)化H+離子的傳遞,緩沖吸收液的pH值,抑制SO2溶解導(dǎo)致的氣—液界面酸度的降低,加速SO2的吸收,提高脫硫率。此外,脫硫添加劑具有分散作用,可以增強(qiáng)石灰石的表面活性,增加石灰石的分散性,降低其沉降速度,增大有效傳質(zhì)面積,促進(jìn)石灰石的溶解,減少設(shè)備結(jié)垢。

3 結(jié)論

根據(jù)脫硫添加劑的實(shí)際應(yīng)用情況,可以得到以下結(jié)論:

(1)在現(xiàn)有脫硫系統(tǒng)不改變的情況下,加入脫硫添加劑可以明顯提高脫硫效率,使煙氣排放符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

(2)在保證脫硫效率不下降的前提下,加入適量的脫硫添加劑,可以停運(yùn)一臺(tái)漿液循環(huán)泵,提高漿液循環(huán)系統(tǒng)設(shè)備的備用系數(shù),降低漿液循環(huán)泵停運(yùn)后對(duì)脫硫效率的負(fù)面影響。同時(shí)可節(jié)約廠用電,有明顯的節(jié)能效果及經(jīng)濟(jì)效益。

(3)使用脫硫添加劑后,降低了漿液中CaSO3含量,提高了廢水COD,但其他化驗(yàn)指標(biāo)無明顯變化,未發(fā)現(xiàn)脫硫添加劑對(duì)脫硫系統(tǒng)防腐材料有顯著影響。

(4)加入適量的脫硫添加劑后,使得石灰石漿液pH值的緩沖范圍增大,能減少因SO2濃度波動(dòng)引起的pH值波動(dòng),使運(yùn)行更平穩(wěn),提高了脫硫系統(tǒng)對(duì)煤種硫份變化的適應(yīng)范圍,使得高硫煤得以利用。

[1]胡金榜,胡玲玲,段振亞,等.濕法煙氣脫硫添加劑研究進(jìn)展[J].化學(xué)工業(yè)與過程,2005,22(6):456-460.

[2]楊磊,盧嘯風(fēng).WFGD工藝典型脫硫添加劑應(yīng)用探討[J].電站系統(tǒng)工程,2007,23(3):4-6.

[3]MOBLEY J D.Organic Acids Can Enhance Wet Limestone Flue Gas Scrubbing[J].Power Engineering,1986,90(5):32-35.

[4]李玉平,譚天恩,景國(guó)紅.無機(jī)鹽對(duì) SO2·H2O·CaCO3氣、液、固三相反應(yīng)系統(tǒng)pH值的影響[J].環(huán)境污染與防治,1997,19(5):1-5.

[5]ROCHELLER G T,KING C J.The Effect of Additives on Mass Transfer in CaCO3or CaO Slurry Scrubbing of SO2form Waste Gases[J].Ind Eng Chem Fund,1977,16(1):67-75.

[6]AHLBECK J,ENGMAN T,FALTEN S,et al.A Method for Measuring the Reactivity of Absorbents for Wet Flue Gas Desulfurization.Chem Eng Sci[J].1993,48(20):3479-3484.

[7]OLAUSSON S,WALLIN M,BJERLE I.A Model for the Absorption of Sulfur Dioxide into a Limestone Slurry.The Chemical Engineering Journal[J].1993,51:99-108.

[8]吳忠標(biāo),余世清,莫建松.己二酸強(qiáng)化石灰石漿液脫硫工藝過程研究[J].高?;瘜W(xué)工程學(xué)報(bào),2003,17(5):540-544.

[9]奚勝蘭.石灰石濕法煙氣脫硫添加劑的實(shí)驗(yàn)研究[J].能源環(huán)境保護(hù),2003,17(1):32-35.

[10]袁翀,龐旭,薛勇.濕法煙氣脫硫添加劑的試驗(yàn)研究[J].江蘇環(huán)境科技,2007,20(2):27-30.

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