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1 000 MW超超臨界塔式鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整

2011-11-15 08:24:36潘國清徐小瓊應明良蔡潔聰
浙江電力 2011年7期
關鍵詞:熱汽氧量投運

潘國清,徐小瓊,應明良,蔡潔聰

(浙江省電力試驗研究院,杭州 310014)

某發(fā)電廠2×1 000 MW超超臨界塔式鍋爐自從基建調(diào)試移交生產(chǎn)后,一直存在鍋爐結(jié)焦嚴重、再熱汽溫偏低、NOX排放高、鍋爐輔機功耗高及排煙溫度偏高等諸多問題。經(jīng)過為期近1個月的燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗,有效地提高了機組再熱汽溫,降低了鍋爐運行氧量,大大降低了送、引風機及磨煤機的耗電量,降低了NOX排放濃度,提高了鍋爐整體經(jīng)濟性。

1 設備概況

該鍋爐是上海鍋爐廠引進Alstom Power公司Boiler Gmbh技術生產(chǎn)的SG-3091/27.46-M531超超臨界直流鍋爐,采用超超臨界壓力參數(shù)變壓運行、單爐膛塔式布置,一次中間再熱、四角切圓燃燒、平衡通風、固態(tài)排渣,全鋼懸吊構(gòu)造、運轉(zhuǎn)層以上露天布置。設計煤種為活雞兔礦煤,校核煤種為烏蘭木倫礦煤。

鍋爐采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),配6臺上海重型機器廠生產(chǎn)的HP1163/Dyn型中速輥式磨煤機,每臺磨煤機帶2層煤粉噴嘴,共12層,可上下擺動,用以調(diào)節(jié)蒸汽溫度。燃燒器由下至上依次為ABCDEF布置,其中B層燃燒器配備了山東煙臺龍源公司的等離子點火系統(tǒng),以實現(xiàn)機組無油點火啟動。在煤粉噴嘴四周布置有燃料風(周界風),燃燒器風箱分成獨立的4組,下面3組風箱對應4層煤粉噴嘴,即2臺磨煤機,在每相鄰2層煤粉噴嘴之間布置有1層燃料輔助風噴嘴。每相鄰2層煤粉噴嘴的上方布置了1個組合噴嘴,其中預置水平偏角的輔助風噴嘴和直吹風噴嘴各占50%出口面積。在上層煤粉燃燒器組頂部布置有1層緊湊燃盡風(CCOFA)噴嘴。在整個煤粉燃燒器組頂部布置有1組6層可水平擺動的分離燃盡風(SOFA)噴嘴。每層燃燒器各裝有4只機械霧化式油噴嘴,共24只油槍,總?cè)萘繛?5%鍋爐最大出力工況(BMCR),用于鍋爐點火穩(wěn)燃和低負荷穩(wěn)燃,每只油槍均配有高能點火裝置。

風煙系統(tǒng)由一、二次風系統(tǒng)和對流煙道組成,配有上海鼓風機廠生產(chǎn)的2臺動葉可調(diào)軸流式送風機、2臺動葉可調(diào)軸流式一次風機,成都電力機械廠生產(chǎn)的2臺靜葉可調(diào)軸流式引風機和2臺上海鍋爐廠生產(chǎn)的三分倉立軸受熱面回轉(zhuǎn)式空氣預熱器。

2 燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗

2.1 制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗

保持磨煤機出力70 t/h、通風量為127 t/h不變,通過調(diào)節(jié)磨煤機動態(tài)分離器電機轉(zhuǎn)速為750 r/min,800 r/min,850 r/min,900 r/min,950 r/min,1 000 r/min,1 050 r/min,分別在磨煤機出口的4根煤粉管上抽取煤粉樣,進行細度分析,了解磨煤機動態(tài)分離器電機轉(zhuǎn)速變化與煤粉細度之間的關系。試驗結(jié)果表明,磨煤機動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速對煤粉細度有很大影響,圖1給出了在磨煤機出力及通風量保持不變的情況下動態(tài)分離器與煤粉細度的關系曲線。

圖1 磨煤機動態(tài)分離器電機轉(zhuǎn)速與煤粉細度關系

由試驗結(jié)果可知:磨煤機動態(tài)分離器是調(diào)節(jié)煤粉細度的最直接和有效的手段,磨煤機動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速增大,煤粉變細,說明有相當一部分煤粉又重新進行了碾磨,增加了磨煤機電耗,降低了制粉系統(tǒng)的經(jīng)濟性。試驗所用煤種為神華優(yōu)混煤,對當前煤種來講,動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速可以選擇為800~900 r/min之間,雖然此時的煤粉細度R90為22%~26%大于廠家設計要求(R90為17%左右),但鍋爐飛灰及底渣含碳量均不高且磨煤機動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速降低后能大幅降低電耗,提高了運行的經(jīng)濟性。

2.2 擺角調(diào)整試驗

在1 000 MW負荷工況下,維持鍋爐總風量、磨組運行方式、磨煤機動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速及鍋爐配風方式不變的情況下,通過調(diào)節(jié)SOFA及燃燒器的擺角位置,觀察擺角變化對鍋爐汽溫、減溫水量及NOX的影響。擺角變化對NOX排放濃度及再熱汽溫影響的結(jié)果如圖2所示。

圖2 SOFA和燃燒器的擺角位置與NOX排放濃度及再熱蒸汽溫度的關系

試驗結(jié)果表明,隨著SOFA和燃燒器擺角的上移,再熱汽溫明顯好轉(zhuǎn),過熱器總減溫水量也相應呈增大趨勢,但試驗過程中同時也發(fā)現(xiàn)NOX排放濃度也急劇上升。因此,一味地追求提高再熱汽溫而導致NOX排放濃度的急劇升高顯然是不合適的,綜合考慮建議在日常運行過程中擺角位置控制在80%以內(nèi)。

2.3 配風調(diào)整試驗

2.3.1 偏置二次風調(diào)整試驗

偏置二次風(CFS)與一次風之間有22°的角度,如圖3所示,偏轉(zhuǎn)的二次風氣流把一次風煤粉氣流包裹在爐膛中央,形成富燃料區(qū),在燃燒器區(qū)域及上部四周水冷壁附近則形成富氧區(qū),這樣的空氣動力場減少了灰渣在水冷壁上的沉積,并使灰渣松散。在機組負荷及其他風門不變的情況下,改變偏置二次風門開度,觀測其對鍋爐燃燒的影響。試驗結(jié)果表明,隨著偏置風的增大鍋爐結(jié)焦狀況能得到明顯改善,但NOX排放濃度略有增加。

2.3.2 燃料風調(diào)整試驗

在1 000 MW負荷工況下,維持磨煤機投運方式、磨煤機動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速、氧量及偏置風不變的情況下進行燃料風調(diào)整試驗,觀察燃料風的變化對鍋爐汽溫、結(jié)焦特性及NOX的影響。

圖3 偏置二次風(CFS)布置圖

試驗結(jié)果表明,燃料風增大后鍋爐再熱汽溫無明顯改觀,但鍋爐結(jié)焦狀況有所改善,這是因為燃料風增加了射流剛性,加速了一、二次風的混合過程,強化了燃燒,但試驗過程中也發(fā)現(xiàn)隨著燃料風的增大,NOX排放濃度明顯有增大的趨勢,如圖4所示。

圖4 燃料風開度與NOX排放濃度的關系

綜合考慮配風調(diào)整試驗結(jié)果,建議1 000 MW工況時,SOFA開度為100%;CCOFA開度為100%;運行磨對應的CFS開度為45%,油風開度為20%;停運磨對應的CFS開度為30%,油風開度為10%;所有燃料風開度不大于80%;最下層運行磨對應的端部二次風開度為95%,其余為40%,停運磨對應的端部二次風開度為10%。

2.4 省煤器出口氧量調(diào)整試驗

在1 000 MW負荷工況下,維持磨煤機投運方式、磨煤機動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速及鍋爐配風方式不變的情況下進行增、減氧量的試驗,觀察氧量的變化對鍋爐汽溫、灰渣含碳量及NOX排放的影響。在變氧量工況試驗中,對鍋爐飛灰及底渣進行了采樣分析。

試驗結(jié)果表明,隨著氧量由3.5%下降至2.6%,飛灰及底渣含碳量并沒有出現(xiàn)大幅上升的趨勢(見圖5),由此說明鍋爐能夠在較低氧量工況下運行,同時隨著氧量的降低可以大大減少鍋爐排煙熱損失,提高鍋爐效率;氧量的增減對主蒸汽及再熱蒸汽溫度并無多大影響,但隨著氧量的減少,送、引風機電流及NOX排放濃度均大幅下降(見圖6),起到了良好的節(jié)能減排效果。綜合考慮灰渣含碳量及NOX排放情況,建議1 000 MW工況時,氧量為3%。

圖5 運行氧量與灰渣含碳量及NOX排放濃度的關系

圖6 運行氧量與送、引風機電流的關系

2.5 變磨組試驗

在1 000 MW負荷工況下,維持磨煤機動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速、鍋爐總風量、二次風配風方式、燃燒器及SOFA擺角不變,通過磨煤機不同的投運組合,觀察其對鍋爐汽溫、結(jié)焦特性及NOX的影響。表1給出了變磨煤機投運組合試驗的結(jié)果。

試驗結(jié)果表明,投運上5層磨組(B/C/D/E/F)較下5層磨組(A/B/C/D/E)有利于機組主汽溫與再熱汽溫的提高,各輔機電耗無明顯差異;但投運上5層磨組時的NOX排放濃度高于投運下5層磨組的排放值。由于機組安裝了選擇性催化還原性脫硝裝置(SCR),可有效降低NOX的排放濃度,綜合考慮后,建議機組投運上5層磨組。

表1 不同磨煤機組合對鍋爐汽溫、NOX、風機等的影響

2.6 吹灰優(yōu)化調(diào)整

機組投產(chǎn)后,鍋爐結(jié)焦比較嚴重,2009年底有一次因鍋爐掉大焦而卡死撈渣機造成機組非計劃停運。運行人員采用增加吹灰頻率的方式來減緩鍋爐結(jié)焦,但過高的吹灰頻率一方面易吹損、吹薄鍋爐受熱面,引發(fā)鍋爐爆管,另一方面徹底改變了各段受熱面的積灰分布,特別是爐膛吹灰過于頻繁后,增加了爐膛輻射吸熱,降低了爐膛出口煙溫和再熱汽溫,減少了對流受熱面的吸熱。再熱汽溫長期嚴重低于設計值,會影響機組的經(jīng)濟性。經(jīng)過燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗后,合適的煤粉細度及良好的配風方式徹底解決了鍋爐結(jié)焦問題,對吹灰方式也進行了優(yōu)化調(diào)整,大幅減少了水冷壁及過熱器區(qū)域的吹灰頻率,維持再熱器及省煤器區(qū)域吹灰頻率不變。目前在滿負荷工況下,投運下5層磨煤機再熱汽溫也能達到594℃左右,比調(diào)整前的汽溫高了近20℃。

3 結(jié)論

通過燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗得出了鍋爐及其輔機安全、高效、低電耗,同時兼顧NOX排放特性的最佳運行方式。

(1)提高機組再熱汽溫。經(jīng)過燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗,2臺鍋爐再熱汽溫由試驗前的580℃(投運上5層磨組)和570℃(投運下5層磨組)上升至597℃(投運上5層磨組)和594℃(投運下5層磨組),取得了良好的經(jīng)濟效益。

(2)降低NOX排放。試驗過程中,對SCR進口煙氣中的NOX含量進行了記錄,NOX含量的降低主要得益于運行氧量的減少以及良好的配風。通過降氧量以及良好的配風措施,與燃燒調(diào)整前相比可降低NOX排放濃度60 mg/m3左右,減少了因NOX排放引起的相關費用,同時NOX排放濃度的降低也可降低脫硝系統(tǒng)的運行壓力。

(3)降低風機電耗。通過燃燒調(diào)整試驗,使?jié)M負荷工況下單臺引風機電流從420 A左右降到405 A左右,單臺送風機電流從145 A左右降到125 A左右,取得了良好的經(jīng)濟效益。燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗不僅大大降低了送、引風機的耗電量,提高了鍋爐整體經(jīng)濟性,同時也大大增加了送、引風機的裕量。

[1]樊泉桂.超超臨界及亞臨界參數(shù)鍋爐[M].北京:中國電力出版社,2007.

[2]岑可法.鍋爐燃燒試驗研究方法及測量技術[M].北京:水力電力出版社,1987.

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