瞿學(xué)坤
常見熟料fCaO高的原因及解決辦法
Common Reasons and Solutions for High Free Lime Clinkers
瞿學(xué)坤
但凡從事水泥生產(chǎn)的人都知道熟料游離氧化鈣(以下簡稱游離鈣)對熟料質(zhì)量的重要性,它的高低直接影響水泥的安定性及熟料質(zhì)量。根據(jù)游離鈣產(chǎn)生的原因可分為:輕燒游離鈣、一次游離鈣、二次游離鈣。下面結(jié)合我公司近年來新型干法水泥的生產(chǎn)歷程,談?wù)劤R娛炝蟜CaO高的原因及解決辦法。
輕燒游離鈣主要是來料不穩(wěn)或塌料、掉窯皮,或燃料成分變化或喂料量不當(dāng)增大,使得煅燒溫度低,導(dǎo)致游離鈣過高。一旦出現(xiàn)上述異常現(xiàn)象,要立即減料,如果塌料較大或窯尾溫度降低較多,此時(shí)減料幅度要略大些,但不宜一次減料過大,防止C1出口溫度升得過高、過快;緊接著相應(yīng)減少分解爐的喂煤,控制好分解爐出口溫度,防止過高造成預(yù)熱器堵塞;如果游離鈣超標(biāo)不多,可適當(dāng)減料10~30t/h,分解爐出口溫度控制比正常略高10℃左右,但不要超過920℃;同時(shí)要查明塌料原因或煅燒溫度低的原因,采取解決辦法,待游離鈣合格后投料量再逐步加至正常值。
一次游離鈣是由于生料中氧化鈣成分過高,或煅燒不良,熟料中仍存在未進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)的CaO。這些CaO經(jīng)高溫煅燒呈“死燒狀態(tài)”,結(jié)構(gòu)致密,晶體較大,水化很慢,容易引起安定性不良,常見情況有以下幾種。
在預(yù)分解窯的工藝控制中,一般采用兩高一中的配料方案,即SM、AM以及KH適中。我公司石灰石礦山MgO含量高,熟料中MgO含量在3.5%~5%之間,所以我們的配料方案兩高(KH、SM)一中(AM)的配料,這樣的配料方案在生料成分穩(wěn)定時(shí)fCaO還能控制住,只要KH大于控制指標(biāo)就會造成熟料fCaO偏高,因?yàn)镵H過高C3S含量相對較多,熟料煅燒就會困難,fCaO也就自然升高,這種情況比較常見。一般新型干法線熟料KH控制在0.86~0.90,我公司熟料KH控制在0.90~0.93之間,一旦超過0.93,fCaO就會偏大。當(dāng)熟料的SM高時(shí)液相量就會偏少,fCaO不易被C2S吸收形成C3S,造成fCaO偏高;當(dāng)然SM過低,溶劑礦物過多,加之我公司熟料中MgO偏高,所以很容易造成厚長窯皮、結(jié)圈、結(jié)大球、結(jié)大蛋等,致使窯內(nèi)通風(fēng)不好窯況惡化,fCaO也會偏高。當(dāng)AM過高時(shí)熟料液相粘度增大,不利于fCaO的擴(kuò)散吸收,也會造成fCaO偏高;當(dāng)然AM過低液相就會提前出現(xiàn)形成球,在燒成帶燒不透造成fCaO偏高,同樣由于熟料需要的煅燒溫度低,如果按正常的溫度控制,也會造成燒成帶結(jié)粒粗大、大塊多、熟料內(nèi)部傳熱慢,窯況不穩(wěn)定,導(dǎo)致fCaO偏高。
在實(shí)際的生產(chǎn)管理中,配料方案應(yīng)與生產(chǎn)用原燃料的情況有機(jī)結(jié)合,逐步找出適合本生產(chǎn)線的配料方案。我們公司干法線在2006年剛投產(chǎn)時(shí),考慮到系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,停機(jī)次數(shù)多,操作員操作技能不熟練,結(jié)合石灰石中MgO高等情況,我們制定的配料方案是KH=0.88±0.02,SM=2.9±0.1,AM=1.6±0.1,生產(chǎn)用煤采用優(yōu)質(zhì)煙煤,熟料產(chǎn)量5300t/d左右,系統(tǒng)運(yùn)行比較穩(wěn)定,熟料質(zhì)量也比較穩(wěn)定。2007年10月由于煤價(jià)快速上漲,為了降低生產(chǎn)成本,我們對配煤方案進(jìn)行了調(diào)整,增大了集團(tuán)公司內(nèi)部生產(chǎn)的長焰煤的比例,生產(chǎn)煤工業(yè)分析變化見表1。
表1 煤工業(yè)分析
雖然增大喂煤量后生產(chǎn)能夠穩(wěn)定住,調(diào)整后生產(chǎn)煤的發(fā)熱量降低,水分增大,揮發(fā)分基本一樣,但熟料fCaO合格率卻大幅下滑,合格率勉強(qiáng)達(dá)到70%,同時(shí)燒成帶后部17~21m處窯皮變厚??紤]干法線產(chǎn)量不是很高,于是對配料方案進(jìn)行了調(diào)整:KH=0.88±0.02,SM=2.6±0.1,AM=1.6±0.1,調(diào)整后生料的易燒性明顯好轉(zhuǎn),fCaO合格率重新回到85%以上,只是標(biāo)準(zhǔn)煤耗略微增大。
首先是原料成分發(fā)生變化導(dǎo)致生料成分波動(dòng)大,其中影響最大的是石灰石品位的波動(dòng)。由于公司的石灰石中MgO含量高,因此礦山上至少有兩個(gè)MgO含量不同的采面同時(shí)開采搭配使用,才能保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。一旦出現(xiàn)單采低鎂高鈣的工作面時(shí),生料KH就會激增,如果配料調(diào)整不及時(shí),熟料fCaO就會出現(xiàn)偏高。后來我們加大石灰石檢驗(yàn)的頻率,由每周一次改為兩天一次取樣分析,并對分包礦山開采的公司進(jìn)行嚴(yán)格的考核并據(jù)此獎(jiǎng)罰。
其次就是硅質(zhì)原料的波動(dòng),我們公司的石灰石品位較低,石灰石氧化鈣的含量在42%~49%之間,為了確保正常的配料,硅質(zhì)原料采用紅砂巖和硅微粉搭配使用,成分見表2。
表2 硅質(zhì)原料成分表,%
由表2可見,這兩種原料二氧化硅的含量差別較大,系統(tǒng)設(shè)計(jì)又沒有考慮搭配使用,故未設(shè)計(jì)配料秤,只設(shè)計(jì)一個(gè)下料口(我公司堆煤系統(tǒng)設(shè)計(jì)有兩臺定量給料機(jī),便于實(shí)現(xiàn)精確配煤)。這給砂巖和硅微粉的搭配使用帶來很大不便,只能靠鏟車入料時(shí)進(jìn)行簡單的配比。剛開始我們的配比方案是砂巖:硅微粉=3:1,后來調(diào)整為2:1,就是讓鏟車司機(jī)按照配比三斗砂巖加一斗硅微粉或兩斗砂巖加一斗硅微粉搭配入料。通過化驗(yàn)數(shù)據(jù)來看很不理想,生料的SM波動(dòng)比較大,熟料fCaO合格率低。于是我們又調(diào)整配比方案為砂巖:硅微粉=1:1,這樣便于鏟車司機(jī)進(jìn)行操作;同時(shí)改進(jìn)堆料方法,采用波浪形堆料法,每次堆3m高就移動(dòng)3m,再堆3m高,第二層每堆的落料點(diǎn)定在第一層的兩堆正中間,堆料到比第一層頂點(diǎn)高3m時(shí)移動(dòng)3m再堆,依此類推。堆料過程中化驗(yàn)室還要不定時(shí)抽查,因?yàn)閮煞N物料的顏色不同,砂巖是紅色,硅微粉是黃色,如果配料不均勻很容易看出來。經(jīng)過幾天運(yùn)行后,生料的SM穩(wěn)定了下來,熟料的fCaO就正常了。即便是這樣,只要化驗(yàn)室配料能夠保證,一般還是不要同時(shí)使用兩種品位相差很多的硅質(zhì)原料,這樣生料成分會更加穩(wěn)定。
熟料煅燒不好的影響因素較多,歸納起來最為常見的原因有兩種,一種是煅燒溫度低,另一種是火焰形狀及位置不合理。
(1)當(dāng)原燃料發(fā)生了變化而操作未及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,尤其是煤質(zhì)變差時(shí),如果一味追求產(chǎn)量,多加煤頂著燒,就容易出現(xiàn)窯結(jié)圈、長厚窯皮、結(jié)大球,分解爐系統(tǒng)出現(xiàn)溫度倒掛,煙室結(jié)皮嚴(yán)重,熟料升重降低,fCaO明顯升高。當(dāng)出現(xiàn)煤質(zhì)變差時(shí),我們首先采取的措施就是調(diào)整燃燒器的參數(shù),主要是調(diào)整內(nèi)外風(fēng)間隙,使火焰變得短粗,強(qiáng)化煤粉的燃燒,同時(shí)還要提高一次風(fēng)的壓力;其次是降低煤粉細(xì)度,對于煤磨是立式磨的生產(chǎn)線來說尤其是磨損后期,煤磨可允許的停機(jī)時(shí)間不多,加之因煤質(zhì)變差導(dǎo)致用煤量加大,因此降低煤粉細(xì)度的空間非常有限,如果窯況還是不行,只好減產(chǎn)保質(zhì)量。
(2)二次風(fēng)和三次風(fēng)的匹配對窯的產(chǎn)質(zhì)量起著非常重要的作用,新型干法水泥生產(chǎn)線最基本的工藝規(guī)律是:風(fēng)、煤、料、窯速要配合適當(dāng),其中風(fēng)是最重要的。風(fēng)量決定投料量,風(fēng)量決定喂煤量,風(fēng)量也就影響著產(chǎn)品質(zhì)量。我公司多次出現(xiàn)熟料fCaO不合格的原因就是因?yàn)槎物L(fēng)和三次風(fēng)分配不當(dāng)造成的。特別是對于那些沒有高溫氣體分析儀或有但分析儀不能穩(wěn)定工作的生產(chǎn)線來說,想準(zhǔn)確地判斷二次風(fēng)和三次風(fēng)是否匹配不容易,主要是根據(jù)熟料、窯皮、分解爐系統(tǒng)溫度的變化以及窯電流的變化來分析。當(dāng)三次風(fēng)過大時(shí)窯內(nèi)通風(fēng)不好,窯頭煤加不上去,窯電流低,二、三次風(fēng)溫低,熟料結(jié)粒差,顏色發(fā)黃。想要穩(wěn)住窯電流必須提高分解爐出口的溫度,且分解爐出口溫度不好控制,一旦出現(xiàn)溫度升高可迅速到930℃,剛一減煤溫度很快又降了下來,接著窯電流就會快速下滑,窯頭飛砂嚴(yán)重。此時(shí)分解爐用煤量比正常值要高,煙室溫度高、結(jié)皮多。出窯熟料中?100mm~?300mm的料球多,嚴(yán)重時(shí)篦冷機(jī)料床的表面布滿這種料球。這時(shí)fCaO合格率會大幅下降,所以一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要及時(shí)關(guān)小三次風(fēng),增大窯風(fēng)。出現(xiàn)這種情況常見的原因是三次風(fēng)閘板部分燒斷發(fā)生脫落。當(dāng)三次風(fēng)過小時(shí),分解爐用煤比例就會變小,但分解爐出口溫度不低,此時(shí)入窯物料分解率不高,致使窯內(nèi)負(fù)荷加重,同時(shí)窯內(nèi)通風(fēng)加大,火焰被拉長,燒成帶溫度降低,窯皮變長。此時(shí)窯電流表現(xiàn)為忽高忽低穩(wěn)定不住,這是與三次風(fēng)過大表現(xiàn)不一樣的地方。檢查出窯熟料可見外觀發(fā)灰,砸開后內(nèi)部疏松多孔,就是一種欠燒料。由于和窯風(fēng)過小的熟料有相似之處,如果判斷失誤采取措施不當(dāng)就會適得其反,窯況不但沒能好轉(zhuǎn),反而更加惡化。所以必須認(rèn)真鑒別,準(zhǔn)確定位,做到調(diào)整果斷有效。
(3)在二次風(fēng)和三次風(fēng)分配正常的情況下,如果系統(tǒng)出現(xiàn)波動(dòng),如來料不穩(wěn)或塌料、掉窯皮以及因配料站斷料而引起生料成分大幅波動(dòng)等情況,加上操作員看火、看料的經(jīng)驗(yàn)不足盲目加煤,就會出現(xiàn)頭煤過多喂煤偏少的現(xiàn)象,造成煙室溫度偏高,煙室結(jié)皮快,如清理不及時(shí),就會產(chǎn)生煙室溫度不高但分解爐出口溫度高的情況。熟料中有結(jié)球,經(jīng)過破碎機(jī)破碎后出現(xiàn)一定量的疏松黃塊,注意不是外面黑里面黃的塊,操作員往往會誤認(rèn)為溫度低進(jìn)一步加大頭煤,這樣就會使窯況進(jìn)一步惡化,熟料fCaO會連續(xù)幾班不合格,因?yàn)榧幢闶歉G況調(diào)整過來,但窯內(nèi)燒成帶后面的結(jié)球要想全都轉(zhuǎn)出來也需要一個(gè)過程。出現(xiàn)這種情況先要提高分解爐的溫度,待窯電流出現(xiàn)升高的趨勢時(shí)快速減頭煤,這時(shí)就會發(fā)現(xiàn)窯電流會加速升高,二次風(fēng)溫和三次風(fēng)溫同步升高。同時(shí)先前加不上的尾煤也可以慢慢加上去了,分解爐出口溫度反而會緩慢下降,系統(tǒng)逐步恢復(fù)正常,但熟料fCaO的下降會慢一些。
(1)火焰分叉或火焰偏移也會造成fCaO偏高,這主要是因?yàn)槿紵鞫瞬拷Y(jié)焦、燃燒器各風(fēng)道間隙不均或風(fēng)道磨損嚴(yán)重引起的火焰形狀變形,煤粉燃燒不完全、燒成帶火力強(qiáng)度不夠等,造成熟料fCaO偏高的,出現(xiàn)這種情況應(yīng)及時(shí)清理端部結(jié)焦,或者準(zhǔn)備更換燃燒器,一般的5000t/d生產(chǎn)線窯用燃燒器都有備用件。
(2)窯頭燃燒器的定位不正確會造成熟料fCaO偏高。我公司燃燒器定位的原則是:首先冷態(tài)下將端部和窯口平齊,調(diào)整燃燒器水平時(shí)其中心線與窯口端面的圓心重合,然后再下調(diào)整50mm,偏料30mm。其次在熱態(tài)下燃燒器端部與窯口齊或靠外100mm,調(diào)整的依據(jù)是燃燒器端部有輕微積料,但不會堆積過高,因?yàn)椴捎萌斯で謇韺θ紵鞯臐沧⒘蠐p傷很大。
(3)燃燒器風(fēng)道燒爛漏風(fēng)或風(fēng)壓太低也會造成fCaO偏高。多風(fēng)道燃燒器是靠高風(fēng)速及各道風(fēng)的速度差來強(qiáng)化煤粉的燃燒,并保持良好火焰形狀的,一旦風(fēng)道燒爛或磨穿,各風(fēng)道風(fēng)量、風(fēng)速將隨之變化,極大地影響火焰的形狀和燒成的火力強(qiáng)度,就會出現(xiàn)熟料fCaO高。我公司2008年10月曾出現(xiàn)過因燃燒器澆注料脫落導(dǎo)致外風(fēng)道燒蝕出洞的情況,一次風(fēng)機(jī)的壓力由22kPa降到17kPa,導(dǎo)致熟料fCaO升高,二次風(fēng)溫下降,火焰發(fā)散。停窯檢修后系統(tǒng)恢復(fù)正常。
二次游離鈣形成的原因主要是剛燒成的熟料冷卻速度較慢,或還原氣氛下C3S分解成為氧化鈣和C2S,或熟料中的堿等取代出C3S、C3A中的氧化鈣。由于是重新游離出來的,故稱二次游離氧化鈣。對于采用篦冷機(jī)冷卻熟料的生產(chǎn)線,一般來講高溫段冷卻風(fēng)機(jī)的風(fēng)門都是全開的,只要保證正常的料層的厚度,熟料的冷卻速度是不成問題的。對于還原氣氛來說,通過觀察砸開的出窯熟料顏色是很容易判斷的,也是容易采取措施處理的。
綜上所述,當(dāng)發(fā)生fCaO不合格時(shí)首先要從操作上分析原因,并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整,使系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常。如果反復(fù)出現(xiàn)fCaO不合格說明此窯已屬帶病運(yùn)轉(zhuǎn),此時(shí)單靠操作調(diào)整已經(jīng)無能為力了,要組織化驗(yàn)、工藝、機(jī)電、車間等相關(guān)部門共同分析影響生產(chǎn)的因素,逐條解決,才能使生產(chǎn)恢復(fù)正常。
[1]謝克平.水泥新型干法生產(chǎn)精細(xì)操作與管理[M].2006.12.
TQ172.622.29
A
1001-6171(2011)01-0105-03
2010-05-28; 編輯:趙 蓮