王建華
(龍煤礦業(yè)集團(tuán)聢份有限公司七臺(tái)河分公司鐵東選煤廠,黑龍江,七臺(tái)河,154600)
改造精煤脫泥工藝流程提高精煤產(chǎn)率
王建華
(龍煤礦業(yè)集團(tuán)聢份有限公司七臺(tái)河分公司鐵東選煤廠,黑龍江,七臺(tái)河,154600)
通過(guò)對(duì)洗煤廠精煤篩下水、離心液系統(tǒng)改造,在保證精煤質(zhì)量不變的前提下,精煤回收率提高1.68%,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。
精煤;工脣流程;精煤質(zhì)量
龍湖分公司選煤廠礦井型煉焦煤選煤廠,設(shè)計(jì)能力為120萬(wàn)t,精煤灰分為 10%,主要采用跳汰一浮選一壓濾聯(lián)合工藝流程,入選原煤粒度50—0.5mm,選后精煤主要供鞍鋼、本鋼、通鋼、寶鋼。
2000年以來(lái),隨著入洗量的增加,大井煤不足以滿足入洗要求,必須大量調(diào)入小井煤,由于小井煤煤質(zhì)不穩(wěn)定,細(xì)泥含量大,嚴(yán)重影響精煤質(zhì)量,導(dǎo)致精煤產(chǎn)率降低。
表1 50~0.5 mm原煤浮沉組成綜合表(部分)
1、煤層地質(zhì)結(jié)構(gòu)影響
七煤集團(tuán)龍湖礦及周邊小井均尾薄煤層煤田,頂板、底板破碎,斷層多,條件差,底板泥漿、粉細(xì)砂巖進(jìn)入煤層后可能造成泥化,對(duì)洗選加工煤泥水系統(tǒng)造成影響。
2、原煤可選性
50-0.5mm浮沉組成結(jié)果見(jiàn)表1。±0.1含量可選性評(píng)定結(jié)果見(jiàn)表2。
表2
由13~0.5mm可選性曲線可知,該廠選煤機(jī)理論分選密度為1.332kg/L,±0.1含量為49.00%,屬極難選煤。
3、生產(chǎn)中存在的問(wèn)題
(1)精煤脫泥篩脫泥效果很差,嚴(yán)重制約了精煤質(zhì)量的提高,脫泥篩單機(jī)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3
根據(jù)篩分總效率計(jì)算公式:
η= (a ? θ) × ( β ? a) × 1 00/a ×( β ?θ)×( 100-a)×100%
由表3中數(shù)據(jù)可算出篩分效率僅為24.43%
(2)精煤撈坑入料方式不盡合理,撈坑分級(jí)效果差,一方面由于撈坑穩(wěn)流桶使用效果不好,煤泥不翻花,煤泥在撈坑四角棚住,造成撈坑跑粗,降低了分級(jí)效率;另一方面,脫泥篩篩下水和離心液又回到撈坑,使煤泥在撈坑中二次積聚,對(duì)精煤造成污染,為保產(chǎn)品質(zhì)量,只有降低洗煤機(jī)分選密度,導(dǎo)致精煤產(chǎn)率降低。由此可見(jiàn),解決選煤廠產(chǎn)率低的問(wèn)題最直接的方法是降低精煤的含泥量,為此廠技術(shù)人員對(duì)精煤脫泥系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)與改造。
1、主要工藝改造
半島原脫泥篩篩孔由0.5 mm改為0.75 mm,篩下水和離心液由泵直接打人弧形篩,弧形篩篩下水與撈坑溢流匯合進(jìn)入浮選系統(tǒng)。
2、改造前后工藝流程對(duì)照
改造前后工藝流程對(duì)照見(jiàn)圖1、圖2。
圖1 改造前工藝流程圖
圖2 改造后工藝流程圖
3、增加的主要設(shè)備
增加的主要設(shè)備為弧形篩yhs—34hn4。
4、改造后效果分析
改造后,脫泥篩篩上精煤中-0.5 mm煤泥量降低15.83%,精煤灰分降低1.16%,有效減少了煤泥對(duì)精煤的污染,試驗(yàn)表明,在相同精煤灰分條件下,精煤產(chǎn)率提高1.68%。
表4 改造后弧形篩、脫泥篩單機(jī)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表
改造后,按年入洗185萬(wàn)t,產(chǎn)率提高1.685。按精煤售價(jià)263.40元/t,混煤售價(jià)107.00元/t計(jì)算,1 850 000×1.68%×(263.40-107.00)=4 860 912.00元/a,每年為龍湖分公司多創(chuàng)利潤(rùn)486萬(wàn)元。
TU226
A
1674-3954(2011)02-0144-01