辛鑫
(天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司煉鋼廠,河北涉縣056404)
圓坯連鑄生產(chǎn)優(yōu)化
辛鑫
(天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司煉鋼廠,河北涉縣056404)
針對天鐵集團(tuán)煉鋼廠圓坯生產(chǎn)開臺成功率不高、連拉爐數(shù)偏低及成品出現(xiàn)橢圓度超標(biāo),非金屬夾雜和表面裂紋等質(zhì)量缺陷進(jìn)行了研究。采取了強(qiáng)化崗位操作,重新修訂中包烘烤工藝,改用小直徑水口澆注等措施,提高了連澆爐數(shù)。通過加強(qiáng)對結(jié)晶器使用的跟蹤檢查,優(yōu)化工藝參數(shù),調(diào)整保護(hù)渣理化指標(biāo)等,解決了圓坯的質(zhì)量問題,提高了合格率。
連鑄圓坯連拉爐數(shù)結(jié)晶器質(zhì)量
為適應(yīng)天鐵集團(tuán)煉鋼廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求,于2007年~2008年對煉鋼廠原2#小方坯連鑄機(jī)進(jìn)行了深度改造,由原來生產(chǎn)小方坯、矩形坯改為生產(chǎn)方圓坯(以圓坯為主)。投產(chǎn)初期從2008年10月至2009年上半年,圓坯的生產(chǎn)出現(xiàn)了較多的問題,主要有開臺成功率不高,連拉爐數(shù)低;鑄坯存在橢圓度超標(biāo)、非金屬夾雜、表面裂紋等質(zhì)量缺陷,造成質(zhì)量合格率偏低。為解決上述問題,使生產(chǎn)順行,質(zhì)量合格率達(dá)到要求,采取了相應(yīng)的攻關(guān)措施,取得了良好效果。目前已達(dá)到平均月產(chǎn)45 000 t,生產(chǎn)了37Mn5、27SiMn、L360Nb、C22.8、30Mn2V、20G等20余種新鋼種,為天鐵集團(tuán)的產(chǎn)品多元化,創(chuàng)收創(chuàng)效奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
連鑄生產(chǎn)設(shè)備參數(shù)如下:
轉(zhuǎn)爐公稱容量:3座45 t;
機(jī)型:全弧形五流連鑄機(jī);
斷面:覬150mm覬180 mm覬210 mm;
鑄機(jī)半徑:9m;
冶金長度:24m;
中間包容量:T形24~26 t;
流間距:1 300mm;
結(jié)晶器類型:管式弧形結(jié)晶器安裝液面檢測裝置外置式電磁攪拌;
銅管:覬850mm,磷脫氧銅、內(nèi)表面鍍鉻;
振動:無干擾復(fù)式全板簧振動;
振頻:50~274次/min(變頻調(diào)速);
振幅:0~6mm(連續(xù)可調(diào))。
安徽華華電纜集團(tuán)有限公司董事長葉某與程瀚系老鄉(xiāng),為了討好程瀚這個手握實(shí)權(quán)的老鄉(xiāng),2006年春節(jié)期間的一天,葉某以拜年為由,主動來到程瀚位于省公安廳的宿舍送給他5萬元現(xiàn)金和三四條“玉溪”香煙。
3.1.1 開澆時往往會發(fā)現(xiàn)水口中有雜物將其堵塞,通過頻繁開關(guān)塞棒的措施,用注流沖刷雜物,但作用不大,致使開澆時,此流不下流。因澆鋼周期延長,最終導(dǎo)致因爐機(jī)不匹配而提前停澆。一般這種情況下,連拉爐數(shù)不超過10爐。相關(guān)耐材、備件費(fèi)用居高不下。
3.1.2 經(jīng)現(xiàn)場跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn),中包烘烤時間過長或烘烤溫度太高會使包蓋或包壁上的打結(jié)料脫碳崩裂,一部分耐材或粘渣掉落到座磚周圍造成水口堵塞。中包烘烤時間短時,保護(hù)水口溫度達(dá)不到開澆溫度要求(保護(hù)水口與澆注水口為整體式水口),開澆時在保護(hù)水口內(nèi)易結(jié)冷鋼,也會造成該流不能正常澆注。
3.1.3 針對上述問題采取如下措施
(1)重新修訂了中包烘烤工藝制度,小火烘烤2 h,中火烘烤2 h,接到鋼水到精煉爐指令后大火烘烤0.5~1 h,可以根據(jù)當(dāng)天生產(chǎn)情況適當(dāng)調(diào)整中包烘烤,但必須保證開臺時中包包壁外側(cè)溫度達(dá)到100℃,中包烘烤時間在5~6 h之內(nèi),不得超過7 h。
(2)加裝了一個風(fēng)道,以增加水口用負(fù)壓式抽風(fēng)烘烤器的烘烤效果,并用保溫棉為水口保溫,使浸入式水口在開澆前溫度達(dá)到500℃左右。
(3)生產(chǎn)覬210 mm斷面的圓坯時,最初使用的是覬40mm的水口,由于其壁厚為75mm,要達(dá)到烘烤溫度所需要的時間長。中包烘烤時間一般都超過7 h,水口內(nèi)有異物的情況頻繁發(fā)生。另外,開澆時水口直徑大,結(jié)晶器液面不好控制,易冒鋼,事故率高,故將所有斷面的圓坯均改用覬32mm水口澆注。
(4)強(qiáng)化崗位操作。開澆時采用先小流后大流的方法控制鋼流,在控制起步拉速的同時,縮短手動和自動轉(zhuǎn)換時間,最大程度地穩(wěn)定液面,減少冒鋼、漏鋼事故的發(fā)生。
在生產(chǎn)初期,鑄坯橢圓度嚴(yán)重超標(biāo),覬150mm斷面不同方向直徑之差在3 mm~4 mm。通過加強(qiáng)銅管條件的質(zhì)量驗(yàn)收,定期檢測結(jié)晶器水縫,在結(jié)晶器通鋼量達(dá)到1 800 t左右時及時更換結(jié)晶器銅管,控制拉矯壓力在1.8~2.5 MPa等措施,有效地控制了圓坯斷面尺寸,經(jīng)跟蹤檢測,采取措施后圓坯橢圓度在廠控標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
3.2.2 非金屬夾雜
對鑄坯取樣分析,鋼內(nèi)夾雜物主要有內(nèi)生夾雜物和外來夾雜物。內(nèi)生夾雜物來源于煉鋼過程,脫氧產(chǎn)物未能得到充分上浮而殘留在鋼水中。為減少鋼水中的內(nèi)生夾雜物,要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)節(jié)奏,保證鋼水吹氬時間,確保夾雜物充分上浮[1]。在全程保護(hù)澆注的同時,控制結(jié)晶器液面波動不超過±3 mm,以不裸露鋼水液面為原則,勤加、少加保護(hù)渣,減少液面波動造成的卷渣,避免外來夾雜物。
采取措施前后鑄坯經(jīng)掃描電鏡觀察鋼樣中夾雜物顆粒大小對比如圖1、圖2。
3.2.3 表面縱裂
表面縱裂是在結(jié)晶器彎月面區(qū)初生坯殼厚度不均勻,作用于坯殼上的拉應(yīng)力超過鋼的高溫允許強(qiáng)度和應(yīng)變,在坯殼的薄弱處產(chǎn)生應(yīng)力集中,導(dǎo)致產(chǎn)生縱裂出結(jié)晶器后在二冷區(qū)繼續(xù)擴(kuò)展[2]。2#機(jī)在生產(chǎn)之初,出現(xiàn)的縱裂紋很長,有時候9m定尺的鑄坯通長都有裂紋,而且往往在鑄坯凹陷處出現(xiàn)。生產(chǎn)一段時間后,出現(xiàn)的裂紋大部分是無定位、不規(guī)則的毛細(xì)裂紋。
解決措施如下。
(1)下線的結(jié)晶器進(jìn)行解剖后發(fā)現(xiàn)結(jié)晶器進(jìn)回水密封不嚴(yán),有進(jìn)回水互混的情況,減弱了結(jié)晶器的冷卻效果。這樣會導(dǎo)致鑄坯在結(jié)晶器內(nèi)冷卻不均,初生坯殼薄厚不一致,在鑄坯凹陷處的坯殼較薄,承受不了作用于坯殼上的拉應(yīng)力而產(chǎn)生裂紋。于是在結(jié)晶器原進(jìn)回水入口處加裝了“○”型密封墊圈,嚴(yán)格區(qū)分進(jìn)水水路和回水水路,提高結(jié)晶器冷卻強(qiáng)度。
嚴(yán)格對弧精度,如果對弧不好,會造成結(jié)晶器內(nèi)坯殼與銅管之間的氣隙不均勻。在氣隙大的一面,結(jié)晶器傳熱慢,容易造成凹陷[3]。
(2)加強(qiáng)與調(diào)度、轉(zhuǎn)爐的聯(lián)系,除開臺第一爐和異常爐次外,低過熱度澆注,控制過熱度在20℃左右,增加初生坯殼內(nèi)等軸晶的數(shù)量,減少毛細(xì)裂紋。
(3)各斷面鑄坯尤其是在生產(chǎn)27SiMn、37Mn5等易出現(xiàn)表面縱裂的鋼種時,拉速控制在下限,如:27SiMn (覬210 mm)拉速一般控制在1.2~1.3 m/min,37Mn5 (覬150 mm)拉速一般控制在2.2~2.8 m/min。除澆注溫度過低或調(diào)度通知漲拉速之外,不得隨意調(diào)整拉速。
(4)根據(jù)生產(chǎn)情況,調(diào)整了部分工藝參數(shù),見表2。
表2工藝參數(shù)對照表
(5)調(diào)整保護(hù)渣成分和理化指標(biāo),使之與鋼種、拉速更匹配。如圖3所示。
圓坯投產(chǎn)初期生產(chǎn)覬210 mm斷面的20#、27SiMn鋼種時出現(xiàn)批量裂紋廢品,對各流鑄坯作標(biāo)記發(fā)現(xiàn)裂紋各流均出現(xiàn)過,位置也不固定,一般在鑄坯兩頭,凹陷處居多,且裂紋周圍很不潔凈,呈褐色。在裂紋處取樣用電鏡掃描,發(fā)現(xiàn)有非金屬夾雜現(xiàn)象,屬典型的保護(hù)渣性能與鋼種不匹配造成的裂紋。
與保護(hù)渣廠家聯(lián)系,根據(jù)我廠澆注27SiMn、20#鋼成分、拉速等參數(shù),對保護(hù)渣成分略做了調(diào)整,具體數(shù)值(覬210mm斷面)見表3。
表3 27SiMn、20#鋼保護(hù)渣理化性能表
(6)全程保護(hù)澆注,大包保護(hù)套管加密封墊加氬封,正常情況下滿包澆注,開澆前浸入式水口保證垂直、對中良好,專人負(fù)責(zé)檢查、確認(rèn)。水口插入深度80 mm~120mm,穩(wěn)定液面,防止卷渣。
采取這些工藝優(yōu)化措施后,2#機(jī)圓坯連拉爐數(shù)明顯提高。2009年圓坯平均連拉爐數(shù)為14.7爐,2010年平均連拉爐數(shù)為18.1爐。質(zhì)量合格率也從2009年的99.46%,提高到了99.91%。低倍檢驗(yàn)也符合廠控標(biāo)準(zhǔn)。
(收稿2011-03-17責(zé)編崔建華)
[1]譚振宇.20管鋼鑄坯低倍缺陷控制[J].煉鋼,2006,22(2):15.
[2]蔡開科,程士富.連續(xù)鑄鋼原理與工藝[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2003:311.
[3]馬立軍,鄧志勇.改善ST37.0鋼圓坯表面質(zhì)量的實(shí)踐[J].連鑄,2008(4):32.
辛鑫,2005年畢業(yè)于天津理工大學(xué)冶金工程專業(yè),工程師,現(xiàn)在天津天鐵集團(tuán)煉鋼廠從事技術(shù)開發(fā)工作。
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