唐 鵬,王海龍,黃 旭
(中鐵隧道集團(tuán)一處有限公司,重慶401121)
地下工程是不可逆工程,對結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和施工標(biāo)準(zhǔn)要求高。城市輕軌地鐵車站跨度大,在其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和施工中有較多的關(guān)鍵技術(shù)[1],特別是高大模板施工技術(shù)、結(jié)構(gòu)成型質(zhì)量控制等。在嚴(yán)控結(jié)構(gòu)質(zhì)量的同時(shí),通過冉家壩車站結(jié)構(gòu)高大模板施工技術(shù)的研究,確保了車站結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量。
重慶軌道交通六號線冉家壩車站位于重慶市渝北區(qū)新南路與龍山大道交匯處,車站主體全長227.4 m,寬29.46 m,與五號線車站形成南北向平行換乘,與東西走向的環(huán)線相交,埋深41 m,為地下3層單島4線車站,上部為地下2層物業(yè)開發(fā)層,結(jié)構(gòu)形式為框架結(jié)構(gòu),防水設(shè)計(jì)為全包防水。車站主體結(jié)構(gòu)部分總建筑面積28 156 m2,主體鋼筋工程量約15 150 t,混凝土工程量約51 106 m3。車站總體布置見后圖1和圖2。
圖1 冉家壩車站平面布置圖Fig.1 Plan layout of the Ranjiaba station
圖2 冉家壩車站效果圖Fig.2 Impression drawing of Ranjiaba station
冉家壩車站為深基坑,主體結(jié)構(gòu)最大層高約8 m,側(cè)墻厚900 mm,因外掛防水板側(cè)墻內(nèi)無法采用對拉螺桿進(jìn)行支撐體系加固,而采用單邊支模體系,施工難度極大[2]。
為實(shí)現(xiàn)既定的精品工程目標(biāo),冉家壩車站施工伊始就制定了創(chuàng)優(yōu)方案,在確保結(jié)構(gòu)質(zhì)量的同時(shí),對高大模板混凝土施工外觀質(zhì)量控制和關(guān)鍵工序做了詳細(xì)的策劃和研究。
在確定質(zhì)量目標(biāo)后,通過對已施工完成的同類工程進(jìn)行觀摩、調(diào)查,各工程對混凝土外觀質(zhì)量也比較重視,但在施工中,切實(shí)控制好混凝土外觀質(zhì)量,做得不夠理想,主要存在以下問題。
1)由于模板的多次使用,混凝土表面砂漿流失,加上振搗不到位,導(dǎo)致結(jié)構(gòu)表面存在麻面、起泡及起砂現(xiàn)象,詳見圖3和圖4。
圖3 混凝土表面起泡Fig.3 Bubbles on the concrete surface
2)新舊模板混用,高大模板搭設(shè)平整度控制不夠,導(dǎo)致結(jié)構(gòu)存在錯(cuò)臺,平整度差,詳見圖5。
3)混凝土澆筑過程中,中間間隔時(shí)間太長,導(dǎo)致混凝土冷縫及色差現(xiàn)象,詳見圖6。
4)模板工質(zhì)量安全意識差,高大模板搭設(shè)存在安全隱患,詳見圖7。
通過對側(cè)墻混凝土外觀質(zhì)量控制的調(diào)查和分析,得出表1內(nèi)所示分析數(shù)據(jù),根據(jù)表1數(shù)據(jù),繪制混凝土外觀質(zhì)量缺陷統(tǒng)計(jì)表,見表2。
表1 側(cè)墻混凝土外觀質(zhì)量調(diào)查、評價(jià)分析表Table 1 Testing on and estimation of quality of concrete appearance at sidewall
表2 質(zhì)量缺陷統(tǒng)計(jì)表Table 2 Statistics of quality defect of the concrete
根據(jù)統(tǒng)計(jì)表繪制排列圖找出混凝土外觀的主要質(zhì)量問題,見圖8。
由圖8看出:施工中對側(cè)墻混凝土外觀質(zhì)量的控制不理想,為A類因素,是主要問題。
圖8 質(zhì)量缺陷排列圖Fig.8 Quality defects of the concrete
研究的主要目的是改善施工工藝,控制施工流程,加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制,以點(diǎn)帶面控制本工程整體混凝土外觀質(zhì)量,使車站側(cè)墻、板及柱外觀質(zhì)量達(dá)到:無表面起砂,表面平整、清潔、色澤一致;無錯(cuò)臺、漏漿,棱角方正,線條順直;無明顯起泡、蜂窩、麻面,達(dá)到 GB 50204—2002《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》[3]的標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)檢測合格率達(dá)到95%以上。
1)公司通過ISO9001質(zhì)量認(rèn)證多年,按照貫標(biāo)要求進(jìn)行管理可以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。先從結(jié)構(gòu)尺寸控制入手,制定高于國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn),作為一個(gè)手段來進(jìn)行過程控制,見表3。
表3 結(jié)構(gòu)尺寸偏差質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)Table 3 Standards of side error of the structure mm
2)組建強(qiáng)有力的創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)班子,投入了專項(xiàng)的科研攻關(guān)經(jīng)費(fèi),并制定了一系列的獎(jiǎng)罰措施,使小組成員的積極性得到了有效提高,集思廣益,潛力得到挖掘。
3)外部環(huán)境:業(yè)主單位對本工程極為重視,對該施工工藝研究非常支持,監(jiān)理單位協(xié)助強(qiáng)抓過程控制。
4)研究的特點(diǎn)是“小、實(shí)、活、新”,針對性強(qiáng),而且嚴(yán)抓過程控制,現(xiàn)場整改較容易。
5)設(shè)備優(yōu)勢:本工程所需混凝土全部在用業(yè)主指定的商品混凝土,具有攪拌質(zhì)量好、運(yùn)輸速度快,能有效保證混凝土的性能穩(wěn)定。
6)小組成員都活動(dòng)在施工現(xiàn)場第一線,抓現(xiàn)場過程控制能力強(qiáng),管理及施工班組整體素質(zhì)高。
為找出影響因素,通過研究討論,得出高大模板混凝土外觀質(zhì)量偏差因果,見圖9。
圖9 側(cè)墻模板混凝土外觀質(zhì)量偏差因果圖Fig.9 Cause of bad concrete's appearance quality at sidewall
對因果圖中14個(gè)末端因素進(jìn)行要因確認(rèn),見表4。
表4 末端因素確認(rèn)表Table 4 Checking on causes
根據(jù)要因分析及確認(rèn),制定相應(yīng)處理對策,見表5。
表5 對策表Table 5 Treatments
1)組織作業(yè)隊(duì)模板工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和思想教育,加強(qiáng)其質(zhì)量意識,端正工作態(tài)度。
2)制定《立模質(zhì)量及模板利用率獎(jiǎng)罰措施》,規(guī)定每月按完成的面積,模板重復(fù)利用3次及以上且立模合格者,按每方混凝土2元實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì);立模質(zhì)量不合格或模板重復(fù)利用少于3次,按每方混凝土2元進(jìn)行處罰。
階段性效果:通過技術(shù)培訓(xùn)和思想教育,經(jīng)檢查,在以后的立模中無質(zhì)量問題,模板利用率每月均能達(dá)到3次以上。
1)對模板所用材料進(jìn)行調(diào)查。要求廠家提供的竹膠板及木枋尺寸符合施工要求,并簽訂合同,確保質(zhì)量。
2)組織人員對模板進(jìn)行局部試拼,對接縫處不嚴(yán)密和有錯(cuò)臺的地方通過張拉器進(jìn)行調(diào)整。
階段性效果:通過對材料的選定,模板用材符合質(zhì)量要求,模板經(jīng)試拼調(diào)整后,精度符合設(shè)計(jì)要求。
1)增加專職測量放線員進(jìn)行測量,并由技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查監(jiān)督,對施工過程中的每一環(huán)節(jié)嚴(yán)格要求。
2)改變原有的測量方法,在樓面墻柱定位放線過程中,先整體測量,再分段測量,減少積累誤差[4]。
階段性效果:通過以上實(shí)施,測量做到了正規(guī)化,軸線、截面尺寸等得到有效控制,使測量產(chǎn)生的誤差消除在下道工序前。
1)組織對振搗工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),成績達(dá)到優(yōu)良者方可上崗,對工作經(jīng)驗(yàn)不足水平較差人員進(jìn)行局部調(diào)整,使施工人員技術(shù)水平滿足要求。
2)組織編制《高大模板混凝土澆筑振搗作業(yè)指導(dǎo)書》,規(guī)范操作,加強(qiáng)振搗工在混凝土澆筑過程中正確操作,不留死角。
階段性效果:經(jīng)考核,振搗工考試成績優(yōu)秀,現(xiàn)場實(shí)際操作技能滿足施工需要。
1)在混凝土澆筑過程中振搗時(shí)間的控制相對困難,組織對振搗工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),全面掌握振搗分層厚度、振搗方式、間距、時(shí)間、操作等要點(diǎn)。
2)編制詳細(xì)的技術(shù)交底書,并由振搗工簽字、集中學(xué)習(xí)。
3)混凝土澆筑過程中質(zhì)檢員實(shí)行旁站值班,控制并記錄混凝土的振搗時(shí)間。
階段性效果:經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)交底,側(cè)墻的泵送混凝土振搗持續(xù)時(shí)間均在20~30 s,經(jīng)多次檢查,均在目標(biāo)范圍內(nèi)。
針對自檢、互檢不到位要因,按公司的制度要求,在班組開展“三檢”制度。由技術(shù)負(fù)責(zé)人召開項(xiàng)目部管理人員和班組長會(huì)議,推行三檢制度,并進(jìn)行詳細(xì)的交底,提出了具體的操作要求:
1)設(shè)立專項(xiàng)資金作為班組質(zhì)量檢查員的獎(jiǎng)勵(lì)基金,對班組施工質(zhì)量進(jìn)行考核,對班組質(zhì)量檢查員進(jìn)行排位,獎(jiǎng)勵(lì)工作到位的質(zhì)量檢查員。
2)分班組、分片管理,責(zé)任到人,并落實(shí)獎(jiǎng)罰措施。
3)在相互檢查中,做比較,尋找病因,限期整改。
4)采用先進(jìn)的工具,制作定型的模具、限位進(jìn)行檢查。
5)嚴(yán)抓過程控制,定點(diǎn)、定位進(jìn)行監(jiān)督檢查。
階段性效果:經(jīng)檢查,制度落實(shí)到位,各班組的質(zhì)量競爭氣氛濃厚,過程控制順利。
由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人組織班組長現(xiàn)場觀察,提出建議并研究,采取了以下措施:
1)在側(cè)墻鋼筋間預(yù)留人行通道,防止混凝土澆筑過程中振搗工踩踏鋼筋及模板,減少振搗死角及模板移位。
2)由技術(shù)負(fù)責(zé)人對操作人員進(jìn)行交底,派經(jīng)驗(yàn)好的師傅示范操作,減少振動(dòng)棒振搗棒操作不正確,避免碰觸模板。
3)混凝土澆搗過程中派人跟蹤檢查,發(fā)現(xiàn)鋼筋及模板偏位,及時(shí)糾正。
階段性效果:通過加強(qiáng)過程監(jiān)控,操作不當(dāng)?shù)囊虻玫浇鉀Q,使混凝土振搗及模板工程技術(shù)得到很大提高。
1)主體施工至物業(yè)1層側(cè)墻時(shí),對混凝土表面外觀質(zhì)量進(jìn)行了檢測,實(shí)施效果非常明顯。共查350個(gè)點(diǎn),不符合要求的15個(gè)點(diǎn),合格率達(dá)95.71%。具體檢查情況見表6。實(shí)施前后對比見圖10。
表6 側(cè)墻混凝土外觀質(zhì)量檢查驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)表Table 6 The Inspection and acceptance of quality of concrete appearance at sidewall
2)實(shí)施前后對比圖詳見圖10。
圖10 實(shí)施前后對比圖Fig.10 Comparison and contrast between before and after quality control
從表6和圖10可以看出,通過對高大模板混凝土外觀質(zhì)量過程控制研究,改善了施工工藝,控制了施工流程,加強(qiáng)了關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制?;炷镣庥^質(zhì)量達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),為下一步工程驗(yàn)收及爭先創(chuàng)優(yōu)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),同時(shí)深入貫徹,直至主體結(jié)構(gòu)施工結(jié)束,實(shí)施成果詳見圖11。
圖11 實(shí)施效果圖Fig.11 Effects of quality control
1)編制《高大模板混凝土澆筑振搗作業(yè)指導(dǎo)書》《立模質(zhì)量及模板利用率獎(jiǎng)罰措施》,按照以上措施和方法,將在冉家壩車站主體結(jié)構(gòu)剩余工程施工中繼續(xù)運(yùn)用,以鞏固本次研究的成果。
2)物業(yè)層頂板板主體結(jié)構(gòu)完成,委托建筑工程檢測中心對結(jié)構(gòu)實(shí)體混凝土外觀質(zhì)量進(jìn)行了檢測。最終模板拆除后,混凝土表面平整、清潔、色澤一致;無錯(cuò)臺、漏漿、棱角方正,線條順直;無明顯起泡、蜂窩、麻面。外觀質(zhì)量評定合格率為96.5%。
3)冉家壩車站主體結(jié)構(gòu)分部驗(yàn)收中,所有分項(xiàng)驗(yàn)收一次性通過并得到業(yè)主及專家的一致好評。
對重慶軌道交通六號線一期冉家壩車站明挖主體結(jié)構(gòu)高大模板混凝土外觀質(zhì)量過程控制研究表明:合理組織、科學(xué)有效的施工方案能安全高效的做好車站主體結(jié)構(gòu)施工,對工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量和外觀質(zhì)量有著重要意義。通過本次工程實(shí)踐,也為其他類似工程實(shí)施相關(guān)主體結(jié)構(gòu)施工提供了一定的借鑒意義。
[1] GB 50010—2002混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范[S].北京:中華人民共和國建設(shè)部,2002.(GB 50010—2002 Design of Concrete Structures[S].Beijing:The people's Republic of China Ministry of construction,2008.(in Chinese))
[2] GB 50009—2001混凝土結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范[S].北京:中華人民共和國建設(shè)部,2006.(GB 50009—2001 Code for load of Concrete Structures[S] Beijing:The people's Republic of China Ministry of construction,2006.(in Chinese))
[3] GB 50204—2002混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)[S].北京:中華人民共和國建設(shè)部,2002.(GB 50204—2002 Concrete Construction Quality Acceptance rules[S].Beijing:The People’s Republic of China Ministry of construction,2008.(in Chinese))
[4] GB/T 50308—2008城市軌道交通工程量測規(guī)程[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2008.(GB/T 50308—2008 Code for city traffic measure[S].Beijing: China Architecture & Building Press,2008.(in Chinese))