吳浩明
(廣州東方電力有限公司,廣東 廣州 511457)
珠江電廠2號(hào)發(fā)變組及1號(hào)啟備變掛220 kV 2M母線運(yùn)行;2號(hào)機(jī)組廠用電由2號(hào)高廠變供電,6 kV公用I段母線由1號(hào)啟備變供電;公用IB段與廠用IIB段聯(lián)絡(luò)650b開(kāi)關(guān)合閘,620b開(kāi)關(guān)處于聯(lián)鎖備用狀態(tài);6 kV脫硫II段由6 kV廠用IIB段607c開(kāi)關(guān)供電。電廠6 kV廠用電具體接線見(jiàn)圖1。
2011-03-31,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)670c開(kāi)關(guān)柜二次室內(nèi)端子排C相端子破裂。
10:25~10:50,將6 kV脫硫II段母線由6 kV公用IB段供電倒至6 kV廠用IIB段供電。
10:52,更換脫硫II段電源開(kāi)關(guān)670c電流回路端子。檢修人員更換了670c電流回路全部電流端子,并經(jīng)CT伏安特性、裝置采樣、回路絕緣、通流及直阻試驗(yàn),確認(rèn)CT特性及控制回路正常。
16:51,檢修處理結(jié)束。運(yùn)行人員拆除670c開(kāi)關(guān)安措(拉開(kāi)開(kāi)關(guān)柜內(nèi)接地刀閘),并測(cè)得電纜絕緣合格。
19:09,運(yùn)行人員將6 kV脫硫II段由6 kV廠用II段供電倒至6 kV公用IB段供電。
19:09:04,合620b開(kāi)關(guān)正常,將6 kV公用IB段與6 kV廠用IIB段環(huán)網(wǎng)運(yùn)行。
19:09:51,合670c開(kāi)關(guān)。
19:09:52,“650b過(guò)流、低壓側(cè)分支二后備跳閘、高廠變差動(dòng)、高廠變重瓦斯動(dòng)作、高廠變壓力釋放閥動(dòng)作”光字牌報(bào)警。605b,620b,602a,602b,2202,F(xiàn)MK,41E開(kāi)關(guān)跳、主機(jī)跳閘,鍋爐滅火,6 kV廠用IIa段自投正常。6 kV公用IB段、6 kV廠用IIb段失壓,廠低備變25T自投正常。6 kV公用I段配電室冒煙,消防隊(duì)到場(chǎng)滅火,670c開(kāi)關(guān)未跳閘,手動(dòng)打跳。
2號(hào)發(fā)變組保護(hù)A、B屏高廠變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作報(bào)警,發(fā)變組保護(hù)C屏2號(hào)高廠變重瓦斯保護(hù)動(dòng)作報(bào)警,2號(hào)高廠變壓力釋放閥動(dòng)作,670c開(kāi)關(guān)過(guò)流I段、過(guò)流II段保護(hù)動(dòng)作報(bào)警,620b開(kāi)關(guān)過(guò)流保護(hù)動(dòng)作報(bào)警,650b開(kāi)關(guān)過(guò)流保護(hù)動(dòng)作報(bào)警,1號(hào)啟備變保護(hù)低壓B分支過(guò)流保護(hù)動(dòng)作報(bào)警,直流控制I段(6 kV公用IB段直流電源接在該段)負(fù)極接地報(bào)警。各保護(hù)裝置均正確動(dòng)作。
事故造成2號(hào)高廠變防爆玻璃破裂,大量變壓器油噴出。對(duì)2號(hào)高廠變開(kāi)展油色譜檢查發(fā)現(xiàn),2號(hào)高廠變油中各特征氣體均嚴(yán)重超標(biāo),其中總烴值為12.255 ‰,乙炔值為4.702 ‰。而2號(hào)主變、1號(hào)啟備變的油色譜檢查結(jié)果合格。
電纜室內(nèi)三相電纜接線排及電纜線耳全部燒損,其中A,C相電纜燒損最嚴(yán)重;三相接地刀靜、動(dòng)觸頭首觸部分都有明顯的燒損痕跡,接地刀的軟連接被燒熔;電纜室內(nèi)靠A相側(cè)柜板嚴(yán)重?zé)龘p。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),670c開(kāi)關(guān)“五防”閉鎖功能正常,開(kāi)關(guān)本體被故障波及熏黑,670c開(kāi)關(guān)鄰近開(kāi)關(guān)柜被故障波及而熏黑。
查閱故障錄波器,顯示如下:
19:09:05,運(yùn)行人員合620b開(kāi)關(guān);
19:09:58,運(yùn)行合670c開(kāi)關(guān),發(fā)變組高廠變高壓側(cè)C相電流相量突變量啟動(dòng),6 kV廠用IIB段三相電壓由6 000 V下降至540 V,電流由1 248 A上升至最高19 144 A(平均值18 400 A);
1 500 ms后,670c開(kāi)關(guān)過(guò)流I段、過(guò)流II段保護(hù)動(dòng)作(開(kāi)關(guān)未跳開(kāi));
故障發(fā)生1 825 ms后,650b開(kāi)關(guān)過(guò)流保護(hù)動(dòng)作跳開(kāi)650b開(kāi)關(guān);
故障發(fā)生1 874 ms后,620b開(kāi)關(guān)過(guò)流保護(hù)動(dòng)作跳開(kāi)620b開(kāi)關(guān)。此時(shí)6 kV廠用IIB段602b開(kāi)關(guān)電流由A相17 916 A下降至負(fù)荷電流值,6 kV廠用IIB段三相電壓A相電壓為0,B、C相電壓升高至5 869 V,顯示公用段故障點(diǎn)已與2號(hào)機(jī)組隔離,但高廠變已發(fā)生A相接地;
故障發(fā)生2 019 ms后,高廠變重瓦斯保護(hù)出口顯示2號(hào)高廠變已發(fā)生匝間短路,跳2202開(kāi)關(guān)、602a,602b開(kāi)關(guān)、勵(lì)磁系統(tǒng)FMK,41E開(kāi)關(guān);
故障發(fā)生2 376 ms后,因發(fā)電機(jī)衰減電壓造成匝間短路發(fā)展為相間接地短路,高廠變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作出口,但因公用IB未切除三相短路負(fù)荷造成電壓低,6 kV廠用IIB段電源切換裝置因“備用電源電壓低 ”而“閉鎖切換”,620b開(kāi)關(guān)未自投;
故障發(fā)生2 003 ms后,1號(hào)啟備變B分支過(guò)流保護(hù)動(dòng)作,605b開(kāi)關(guān)跳閘切除短路電流。
670c保護(hù)、1號(hào)啟備變保護(hù)、2號(hào)發(fā)變組保護(hù)、650b開(kāi)關(guān)保護(hù)整定值均與定值單相符,檢查動(dòng)作回路為完好狀態(tài),故障過(guò)程開(kāi)關(guān)動(dòng)作情況與定值單相符。
(1) 從故障錄波圖可以看出,670c開(kāi)關(guān)故障為三相短路故障,故障點(diǎn)在開(kāi)關(guān)電纜室內(nèi)。故障直接原因?yàn)椋弘娎|頭絕緣不良或在交叉部位存在絕緣缺陷,670c開(kāi)關(guān)柜因負(fù)荷電流較大,電纜出線根數(shù)較多(每相3根,共9根),電纜之間接線交叉,而電纜交叉處存在絕緣碰磨減薄現(xiàn)象。670c開(kāi)關(guān)合閘時(shí),操作過(guò)電壓首先將A,C相電纜頭交叉處擊穿,相間短路,短路電弧在電纜室內(nèi)迅速發(fā)展為三相短路,將A,B,C三相電纜接線板燒損。
(2) 670c開(kāi)關(guān)合閘后,670c開(kāi)關(guān)電纜室三相短路電弧產(chǎn)生的氣體沖擊及振動(dòng)引起跳閘回路輔助結(jié)點(diǎn)接觸不好,導(dǎo)致670c開(kāi)關(guān)跳閘回路斷線(DCS系統(tǒng)報(bào)“控制回路斷線”),造成670c開(kāi)關(guān)保護(hù)出口動(dòng)作,但開(kāi)關(guān)未跳開(kāi),未能及時(shí)切除故障點(diǎn)。
(3) 02T高廠變是雙分裂變壓器,屬沈陽(yáng)變壓器廠上世紀(jì)90年代初的產(chǎn)品,該類變壓器本身存在抗短路能力差、耐短路機(jī)械強(qiáng)度不夠的隱患。本次670c開(kāi)關(guān)柜三相短路點(diǎn)在6 kV公用I段,短路電流18 400 A,小于按國(guó)標(biāo)規(guī)定計(jì)算的耐受短路電流20 320 A,且2號(hào)高廠變?cè)? 800 ms切除故障時(shí),已經(jīng)發(fā)生內(nèi)部故障,這表明2號(hào)高廠變抗沖擊能力不能滿足國(guó)標(biāo)的要求。因此,2號(hào)高廠變自身存在抗短路能力差的隱患。
(1) 2號(hào)高廠變?cè)?70c開(kāi)關(guān)三相短路中,耐受19 000 A(8.3Ie)的短路電流在1 820 ms內(nèi)發(fā)生匝間短路,證明其耐受短路沖擊能力薄弱。因此,需對(duì)變壓器進(jìn)行增容及增強(qiáng)抗短路能力改造。
(2) 6 kV系統(tǒng)段間聯(lián)絡(luò)線、脫硫電源、電動(dòng)給水泵電機(jī)等電源由于工作電流較大,多采用多根電纜并聯(lián)的供電方式。因此,必須對(duì)這些設(shè)備電纜的交叉情況開(kāi)展普查、建立臺(tái)賬,并定期巡視檢查,對(duì)絕緣存在問(wèn)題的電纜重做電纜終端頭。對(duì)其他存在交叉的電纜頭,采取增加熱縮絕緣套、改大零序電流互感器孔徑等方法來(lái)改善電纜接線空間條件,盡量保證各相電纜頭在空間位置上留有空氣距離。如受條件限制無(wú)法做到,應(yīng)在交叉部位采取增加熱縮絕緣墊等措施。
(3) 加強(qiáng)對(duì)6 kV開(kāi)關(guān)設(shè)備的檢查維護(hù)力度,定期對(duì)開(kāi)關(guān)輔助結(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查,并對(duì)6 kV系統(tǒng)電氣保護(hù)配置的合理性進(jìn)行評(píng)估、整改。
(4) 電廠6 kV系統(tǒng)備用電源保護(hù)現(xiàn)仍使用繼電器保護(hù),保護(hù)功能單一,離散性大,配合困難。因此,計(jì)劃將所有備用電源保護(hù)改造為微機(jī)保護(hù),并將小級(jí)差時(shí)限配合范圍擴(kuò)大至6 kV系統(tǒng)。