張立新
(山西興能發(fā)電有限責任公司,山西 古交 030206)
山西興能發(fā)電有限責任公司#1、#2機組是國產(chǎn)300 MW雙水內(nèi)冷發(fā)電機,型號為QFS2-300-2;#3、#4機組是國產(chǎn)600 MW水氫氫冷卻方式發(fā)電機,型號為QFSN-600-2-22F。勵磁方式均是自并勵靜態(tài)可控硅整流勵磁系統(tǒng)。
2010年11月23日15∶40,#2發(fā)電機高阻檢漏儀絕緣低就地和dcs發(fā)信號,經(jīng)電氣技術(shù)人員現(xiàn)場確認,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機確有滴水現(xiàn)象。經(jīng)報調(diào)度緊急停機處理,發(fā)現(xiàn)#2發(fā)電機B相第一分支出現(xiàn)側(cè)(1B1)引線冷卻水管與勵端總匯水管連接處松動,造成該處滴漏。原因是雙水內(nèi)冷發(fā)電機電流密度大,每根線棒所承受的電動力也大,運行中線棒每秒中要承受100次電磁力的振動,其端部振動更嚴重。因而造成引線冷卻水管與勵端總匯水管連接處松動,以至漏水。
2009年10月,#1發(fā)電機組大修期間,發(fā)電機揭大蓋后,點檢部技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)該機汽側(cè)繞組端部2~3處有黃色粉末。切斷綁帶,取出絕緣墊塊,發(fā)現(xiàn)絕緣墊塊有9處磨損,定子繞組主絕緣已經(jīng)被磨穿,其中有2處定子繞組銅線磨損達1.0 mm左右,受損嚴重。原因是安裝時墊塊沒有壓緊,發(fā)電機在運行時,繞組不停振動長期運行造成墊塊與線棒接觸面松動、相互摩擦,導致定子線棒端部磨損。
1)在運行中,應(yīng)嚴格執(zhí)行巡回檢查制度,通過窺視孔加強對機組內(nèi)部的監(jiān)視,檢查定子端部有無滲水、漏水、流膠、焦糊氣味、黃粉、零部件松動、塑料引水管磨損及其它異常情況,發(fā)現(xiàn)隱患及時消除。
2)在檢修中,應(yīng)仔細檢查定子繞組有沒有出現(xiàn)“松”(楔條松、棒線松、墊塊松)、“空”(下層線棒在槽內(nèi)未落實;在出槽口前懸空;線棒端部與綁環(huán)間未靠攏、懸空)、“拼”(上、下層線棒在轉(zhuǎn)角R處應(yīng)留有標準空間,但常常由于調(diào)整不當,拼靠造成間隙距離與標準數(shù)值不符),一旦發(fā)現(xiàn)上述現(xiàn)象,應(yīng)立即采取措施消除。
2007年5月18日,運行人員監(jiān)盤時發(fā)現(xiàn)#3發(fā)電機定子線棒第6點溫度在600 MW負荷時比其它點高8℃左右,于是將發(fā)電機定子冷卻水量由96 t/h提高到97 t/h加強沖洗,但未見明顯改善,且第6點溫度呈上升趨勢。同時,對比發(fā)現(xiàn),第6點線棒對應(yīng)的出水溫度比其它出水溫度測點偏高。5月20日,#3發(fā)電機定子線棒第6點溫度達到55℃,已經(jīng)超過報警值5℃,其他測點溫度平均在43℃左右,即定子引水管出水溫差達12℃。經(jīng)向調(diào)度申請同意,#3發(fā)電機組于5月21日停機備用消缺。
1)停機后立即對發(fā)電機定子線棒進行反沖洗,定子冷卻水壓力0.2 MPa,每小時倒換一次方向,共進行9 h。流量無顯著變化,說明反沖洗沒有起到預(yù)想的效果。
2)對第6點對應(yīng)線棒先通入純凈水,再用1 MPa氧氣吹掃,如此反復5次,未見到明顯雜物,同時測得的流量合格。
3)5月23日,#3發(fā)電機組并網(wǎng)運行;在600 MW負荷下,測得的發(fā)電機第6點溫度比其它測點的溫度高3℃,運行正常。
1)在停機前,熱工專業(yè)技術(shù)人員校核溫度測點顯示正常,第6點線棒溫度與出水溫度同時升高,#3發(fā)電機定子冷卻水銅離子含量超過規(guī)定值45μg/L由此判斷第6線棒微堵。停機后,打開汽側(cè)人孔測量全部42根線棒流量,發(fā)現(xiàn)第6點對應(yīng)的線棒流量較小。由此確認:發(fā)電機第6線棒微堵導致冷卻水流量降低,從而造成發(fā)電機定子線棒溫差大。
2)在機組運行中對定子冷卻水水質(zhì)重視不夠。發(fā)電機定子冷卻水箱充氮保護措施不到位,定子冷卻水離子交換器采用的樹脂不合格,離子交換器處理能力欠缺,造成銅離子超標。
1)嚴格監(jiān)督發(fā)電機定子冷卻水水質(zhì)。2)嚴格執(zhí)行定子冷卻水箱充氮保護措施,及時更換內(nèi)冷水離子交換器樹脂,確保內(nèi)冷水各項指標合格。3)一旦發(fā)電機停機,立即進行定子冷卻水反沖洗。4)每次大修時,必須對發(fā)電機做定子線棒冷卻水流量試驗,以便發(fā)電機定子線棒堵塞時能夠及時處理。
2008年11月12日09∶45,某電廠#4發(fā)電機有功負荷600 MW,轉(zhuǎn)子勵磁電壓431 V,勵磁電流4 724 A。點檢部技術(shù)員發(fā)現(xiàn)#4發(fā)電機碳刷處冒火花并有焦糊味,運行人員到現(xiàn)場檢查時碳刷已經(jīng)嚴重冒火,立即報值長降低發(fā)電機無功負荷,但碳刷冒火情況繼續(xù)惡化,光字牌發(fā)出發(fā)電機轉(zhuǎn)子一點接地信號。運行人員立即跳#4發(fā)電機主斷路器,緊急停爐。停機后檢查發(fā)現(xiàn),#4發(fā)電機勵磁機10組碳刷盒均程度不同燒損,其中2組燒損嚴重,導電板輕度燒傷,滑環(huán)有中度電燒損痕跡,勵磁機擋風環(huán)受熱變形。
碳刷打火有以下幾種原因:1)滑環(huán)、電刷、刷握及刷架表面臟污。2)刷握邊緣卡澀、彈簧壓力不勻。3)機組軸系振動較大,帶動滑環(huán)一起振動。
由于上述原因,造成一部分碳刷接觸不良,接觸電阻增大,使碳刷間電流分配不均,引起碳刷打火。碳刷打火后開始發(fā)熱,由于碳刷的負溫度效應(yīng),碳刷的接觸電阻變小;此時,流過該碳刷的電流將增加,該碳刷愈加發(fā)熱,直至接觸電阻降至飽和最低值,流過的電流至飽和最大值。這樣惡性發(fā)展,使碳刷持續(xù)受熱升溫。同時,碳刷引線由于通過大電流,也發(fā)熱升溫,隨著溫度達到碳刷引線(紫銅)的熔點溫度時,碳刷的引線燒斷,該組碳刷推出運行。當故障碳刷退出運行后,正常運行的碳刷將承擔全部轉(zhuǎn)子電流而出現(xiàn)過負荷現(xiàn)象,導致其過熱升溫,并重復上述碳刷的惡化過程。隨著碳刷惡化程度的發(fā)展和數(shù)量的增加,碳刷打火愈演愈烈,形成環(huán)火,直至燒損碳刷各部件。
1)運行人員必須嚴格執(zhí)行巡回檢查制度,加強對運行機組的巡回檢查。一旦發(fā)現(xiàn)碳刷有打火現(xiàn)象,在立即通知檢修人員的同時,應(yīng)該帶上絕緣手套,提拉碳刷,及時消除卡澀、過熱及異常振動,使碳刷滑動正常。2)檢修技術(shù)人員應(yīng)加強巡視,仔細檢查刷架結(jié)構(gòu)、滑環(huán)與碳刷間隙、碳刷恒壓彈簧等應(yīng)符合要求,及時更換已磨損過短或發(fā)熱變形的碳刷。3)檢修時要做好技術(shù)措施,及時使用新工藝研磨碳刷接觸面,同時對滑環(huán)進行拋光處理。使碳刷接觸面與滑環(huán)弧面接觸良好。4)檢修人員每次停機檢修時,可用壓縮空氣進行吹掃,清除刷架、刷握、滑環(huán)等處的污垢和灰塵,使碳刷滑動自如。5)定期測量碳刷的均流度和溫度,便于發(fā)現(xiàn)過熱、接觸電阻大的碳刷,及時更換。
發(fā)電機系統(tǒng)的故障是多種多樣的,而且要經(jīng)歷潛伏、生成、擴大直至最終演化為現(xiàn)實這一過程。只要日常工作中注意觀察分析,及時發(fā)現(xiàn)故障點并采取正確的處理方式,就能最大限度減少發(fā)電機故障的發(fā)生,確保發(fā)電機的正常運行。
[1] 蔡隆瑞.大型火力發(fā)電機組事故處理及案例分析[M].北京:中國電力出版社,2010:217-227.