路潔心,李 賀
(中國礦業(yè)大學安全工程學院,江蘇 徐州 221116)
平頂山地區(qū)瓦斯自然災害十分嚴重,且礦區(qū)位于區(qū)域構造上的高構造應力區(qū),煤與瓦斯突出災害是全國最嚴重的地區(qū)之一,礦區(qū)所發(fā)生的130余次的煤與瓦斯突出,70%都與小構造(小斷層、小褶曲)有關。在現(xiàn)有生產礦井中,已有多對礦井先后發(fā)生了煤與瓦斯突出現(xiàn)象,隨著開采深度和開采強度的增加,瓦斯地質條件和開采條件的變化,礦井所面臨的瓦斯突出形式將更加嚴峻。
平煤集團十二礦三水平首采面己15-31010采面位于己七采區(qū)東翼,設計走向1 126 m,可采走向長970 m,斜采長 225 m,煤厚 3.35 ~3.95 m,平均3.80 m,煤層容重 1.31 t/m3,煤層傾角 13°~17°,平均13°,采面標高 -720~ -770 m。機巷斷面12.6 m2,采用錨網梁+錨索支護,綜機回采,回采供風量1 500 m3/min。機巷設計長度1 041 m,標高-770 m,風巷設計長度1 065 m,標高-720 m。根據(jù)十二礦示范化瓦斯綜合治理規(guī)劃及瓦斯綜合治理需要,機風巷施工前,先施工機風巷的高位瓦斯抽排巷,均沿己14煤層施工,巷道斷面均為3.0 m ×2.4 m(寬×高)。機巷高位瓦斯抽排巷與機巷平距40 m,位于機巷下面,設計長度1 034 m;風巷高位瓦斯抽排巷距風巷平距30 m,位于風巷下面,設計長度1 118.7 m。己14煤層厚度0~1.2 m,平均厚度為0.6 m,位于己15煤層上部,距己15煤層 8~12 m。戊組平均厚度6~7 m,位于己15煤層下部,距己15煤層120 m。
在煤層內實施水力壓裂技術時,首先在煤層內施工鉆孔,再注入高壓水。鉆孔在高壓水的作用下,孔壁破裂,壓裂液隨破裂面的擴展和延伸,依次進入下一級弱面,最后進入到煤體內部微裂隙。使煤體內瓦斯的彈性能得到釋放,瓦斯壓力及瓦斯含量降低,煤層透氣性增加,減弱或消除煤體的突出危險性。
為確保己15煤層進風巷掘進過程中的安全生產,根據(jù)己15-31010工作面布置情況,擬定采用定向水力壓裂技術,從時間和空間兩方面進行綜合治理技術。圍繞深部煤與瓦斯突出、掘進速度慢的難題,從穿層水力壓裂增透和瓦斯抽采兩個方面突破著手,實現(xiàn)己15煤層安全型開采和己15進風巷快速掘進。
從己14煤層風巷設計下行孔,下行孔經己15-31010風巷上部至己16、己17煤層底部,實施穿層定向水力壓裂。定向壓裂后,在己14高位巷與己15風巷之間沿巷道走向形成一個卸壓面,對下部的己15煤層巷道產生卸壓保護作用,見圖1。定向水力壓裂孔應超前于掘進工作面80 m左右。
圖1 己15-31010風巷高位巷定向水力壓裂剖面示意圖
穿層定向水力壓裂的一個關鍵技術就是定向孔的導向控制作用。理論上,定向孔的孔徑越大,對裂隙的形成、發(fā)育和擴展越有利。由于受打鉆設備和工藝安全等因素的限制,當孔徑達到一定值后,再增加孔徑不但提高透氣性效果有限,而且會帶來諸多不利因素,所以定向孔直徑一般在75~100 mm,即可達到導向控制作用的目的。本次現(xiàn)場工業(yè)性試驗定向孔孔徑取89 mm。
穿層定向水力壓裂后,施工抽放孔并將其接入瓦斯抽放系統(tǒng),對己15煤層瓦斯進行預抽。要求:必須先施工穿層水力壓裂鉆孔,待壓裂項目結束后,方可施工穿層抽放鉆孔。
在壓裂之前,確保定向孔已經施工密封完畢。準備作業(yè)包含壓裂施工前的各項基礎設施布置和改進作業(yè)。
1)在壓裂設備運輸前,應對道路、井口、井下巷道及高壓管線拐彎處進行勘察,確保所有設備完好可用。
2)擺放壓裂設備,連接高壓管路流程至孔口。低壓管匯集到壓裂泵組的供水管線必須用鋼絲纏繞膠管,并盡可能減少彎曲。
3)高壓管安裝并備齊封孔劑和封孔材料等。
1)按設計要求,在壓裂鉆孔內下入壓裂管路,封孔并驗封合格。
2)儀表監(jiān)測和控制面板應擺放在操作指揮車內。
3)儀表、防爆微機、壓裂泵組及遙控操作臺等的調試,由壓裂泵組、高壓管匯、孔口傳送來的信號決定,此信號應穩(wěn)定可靠,通訊暢通。
4)距離壓裂孔10 m內,安設圖像、聲音傳感器等監(jiān)測儀器。
5)采用靜試壓方法試壓,泵壓應達到管路額定工作壓力的1.5倍。
壓裂孔封孔完畢后,開泵進行水力壓裂。從開始注水到水力壓裂措施結束大約需要120 min時間,水力壓裂全過程一般需要3~5 h。
5#孔壓裂前后流量對比圖見圖2。
圖2 5#孔壓裂前后流量對比圖
5#考察鉆孔距壓裂孔5 m,壓裂前最大抽放濃度為8%,流量為5.9×10-3m3/min,經7天后衰減為零。壓裂后單孔瓦斯抽放濃度到15%,流量達27.8×10-3m3/min,抽放濃度穩(wěn)定。抽放濃度平均增加了70%,瓦斯流量上升了382%。
壓裂前通過打鉆取樣化驗煤體原始水分含量為1.1%左右;壓裂后距壓裂孔每5 m施工一鉆孔分別進行取樣分析,對壓裂前后煤樣的內在含水量進行對比,在30~35 m內,得出壓裂后煤體水分增加34.5%以上,40~60 m 水分增加較少,為 4.5% ~12.7%。煤體注水濕潤,使煤的物理力學性質發(fā)生明顯變化,煤的彈性和強度減小,塑性增大,從而使巷道前方的應力分布發(fā)生根本變化,即隨著煤體的濕潤,高應力區(qū)向煤體深部轉移,應力集中系數(shù)減小。煤體濕潤后,還能使透氣性成百上千倍的降低,上述的各種變化,都表明注水濕潤煤體,可以降低或消除煤層和掘進工作面處的突出危險。
放炮30 min以后,距離工作面5 m處測量粉塵濃度,測量結果見表1。
表1 粉塵濃度測量結果表
實施水力壓裂措施后,從煤體內部,即從塵源上進行了治理,放炮后粉塵濃度平均降低58.5%,井下環(huán)境明顯改善,職工健康得到保證,防塵效果顯著。
進入穿層定向水力壓裂控制區(qū)之前,巷道掘進施工過程中:煤炮頻繁,噴孔夾鉆嚴重,打鉆過程中的鉆屑量多,巷道的瓦斯?jié)舛纫恢碧幱谂R界狀態(tài),施工受到嚴重威脅。
進入穿層定向水力壓裂控制區(qū)之后:煤炮和噴孔夾鉆現(xiàn)象明顯減少,打鉆順利,工作面瓦斯含量降低。生產中,巷道中的瓦斯?jié)舛纫恢狈€(wěn)定在0.2% ~0.3%,即使炮后也未超過0.5%,水力壓裂后未發(fā)生過瓦斯超限事故。
1)論述了穿層定向水力壓裂的卸壓增透機理,并分析了順層起裂和穿層起裂機理,得出:在原巖應力和高壓水壓力雙重作用下壓裂的,其起裂注水壓力不僅與組成鉆孔圍巖的性質相關,還取決于鉆孔周圍軸向與徑向水平應力的大小??傮w表現(xiàn)為:在徑向上受最弱煤分層的影響,在軸向上則受最弱層理面的控制。
2)理論分析和現(xiàn)場實踐表明,穿層定向水力壓裂有效發(fā)揮了高能動力和水力的優(yōu)勢,并將其有機地結合起來。具有以下優(yōu)勢:a)改變煤體的物理力學性質。b)增加并控制卸壓帶長度和方向。c)增透。d)防塵。
3)首次把穿層定向水力壓裂技術應用在高瓦斯、高應力及低透氣性煤層中的煤與瓦斯突出防治方面,并確定了穿層水力壓裂的形式:即從己14煤層高位巷道施工下行孔,穿過己15-31010機風巷上部至己16、己17煤層底部,進行穿層壓裂;壓裂后,布置實施抽采孔,接入瓦斯抽放系統(tǒng),對下部煤層瓦斯進行預抽。
4)現(xiàn)場工業(yè)性試驗表明:實施穿層水力壓裂技術前后,各項參數(shù)和指標明顯變化,增強了防突措施的有效性,縮短了防突措施執(zhí)行時間,達到了良好的卸壓增透效果,達到了防治煤與瓦斯突出的目的;軟化了硬巖頂板,改善了生產過程中的頂板管理;煤體內部含水量大幅增加,提高了降塵率,改善了工作面作業(yè)環(huán)境;有效阻止了煤層的自燃發(fā)火,對煤礦安全生產及綜合治理起到了顯著作用。
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