付亞榮(華北油田第五采油廠)
冀中南部油田中間基原油低溫脫水技術
付亞榮(華北油田第五采油廠)
為降低進入中后期開發(fā)的冀中南部油田中間基原油脫水能耗,從原油的本構方程等基礎研究入手,提出以氫氧化鈉為催化劑,甲苯封口的由“酚醛、胺醛、酚胺樹酯”高活性“頭”為起始劑與環(huán)氧丙烷、環(huán)氧乙烷聚合,環(huán)氧氯丙烷封口的低溫破乳劑制備方法,創(chuàng)建了正交試驗復配現(xiàn)場破乳劑模式?,F(xiàn)場溫度在40~45℃、50~80 mg/L加量時,脫后原油含水小于0.2%,污水含油小于150 mg/L,實現(xiàn)了節(jié)能減排。為其他原油低溫脫水提供了可借鑒的技術思路。
中間基原油 低溫脫水 破乳劑 節(jié)能減排
冀中南部投入開發(fā)的油田普遍進入高含水、高采出程度、高采油速度的“三高”階段,采出的原油含水量劇增。為了穩(wěn)定原油生產,相繼應用了表面活性劑驅、聚合物驅、三元復合驅等,以提高原油最終采收率。上述工藝導致采出液與常規(guī)采油措施相比性質變化很大,采出液乳化嚴重,乳化穩(wěn)定性增強,聯(lián)合站油水分離困難,加熱輸送和原油處理能耗急劇增加。隨著采出液量的不斷增大,電化學兩段式脫水工藝設備處于超負荷運行狀態(tài),脫水質量明顯下降。為了保障原油脫水質量,必須給高含水原油加熱,這消耗了大量的熱能,增加了生產成本。
雖然大慶、遼河、長慶、中原等油田的技術人員對原油低溫破乳劑進行過深入的研究,也有成功的礦場應用范例[1-2],但是各油田的原油物性相差很大,其他油田應用的低溫破乳劑對冀中南部原油不適用?,F(xiàn)有原油破乳劑的最佳破乳溫度一般在60~80℃,在低溫下破乳效果很差,無法滿足原油常溫輸送和低溫預處理工藝流程的需要。因此,適應高含水期原油輸送和處理工藝要求,降低原油生產過程中的熱能損耗和生產成本,開展冀中南部油田原油低溫破乳技術的研究工作是十分必要的。
___按照“完善基礎研究,區(qū)別不同原油,突破技術難關,節(jié)能減排實踐”的工作思路,從不同原油的基礎研究入手,找出低溫脫水破乳劑必須具備的特性,突破適合不同原油低溫破乳劑配方的難關,進行破乳劑脫水優(yōu)化試驗,然后進行現(xiàn)場工業(yè)化實踐,應用中不斷完善提高。
對原油的第一關鍵組分、第二關鍵組分的研究表明,冀中南部油田原油分別屬于石蠟基、中間基、環(huán)烷基原油,其本構方程存在很大的差異。進行低溫脫水,其破乳劑必須具備較強的表面活性、良好的潤濕能力、足夠的絮凝能力和很高的聚結能力,而且要脫水效率高,用量少,價格便宜,不影響原油質量,不引起管道和設備腐蝕結垢。石蠟基原油含膠質、瀝青質等親油活性物少,原油乳狀液的穩(wěn)定劑主要是微晶石蠟,界面穩(wěn)定膜的強度差,易于破乳,但是破乳后污水質量差,脫出的水易帶有微小油珠;環(huán)烷基原油瀝青、膠質含量高,形成的原油乳狀液較穩(wěn)定,破乳困難;中間基原油中所含的環(huán)烷酸,一般是以鈉鹽形式存在的親水性表面活性劑,易形成較穩(wěn)定的O/W型原油乳狀液。為了提高原油采收率,常采用表面活性劑驅、聚合物驅、三元復合驅等手段,采出液中含有一定量的泥砂,多為O/W/O或W/O/W型乳狀液。
采用“改頭、交聯(lián)、復配”思路,創(chuàng)建了冀中南部中間基原油低溫脫水破乳劑及其制備方法,實現(xiàn)了現(xiàn)場節(jié)能減排。
苯酚、四乙烯五胺、甲醛在同一體系中能形成具有“互補性”和“優(yōu)勢性”、以甲苯封口的由“酚醛、胺醛、酚胺樹酯”混合而成的高活性破乳劑“頭”;打破常規(guī)束縛制備的破乳劑干劑以氫氧化鈉為催化劑,讓中間體與環(huán)氧丙烷、環(huán)氧乙烷聚合,環(huán)氧氯丙烷封口,提高了聚醚的活性;創(chuàng)建了正交試驗復配現(xiàn)場破乳劑的生產模式。
中間基原油的黏溫數(shù)據具有雙重性,既有環(huán)烷基原油的黏度隨溫度下降而直線上升的特點,又有石蠟基原油黏溫曲線存在拐點的特點,屬于高乳化性原油,在常規(guī)脫水中對破乳劑要求很高,低溫脫水十分困難。
冀中南部車城油田屬中間基原油,脫水溫度為65~70℃,每年需要消耗大量自用燃油(不含水原油)用于升溫,能耗大。采用“改頭、交聯(lián)、復配”方式研制出了高效的、適合中間基原油的低溫脫水破乳劑,獲得中國發(fā)明專利:ZL 200710119726.7[3]。
破乳劑的組成特征是:各組分質量分數(shù)為:干劑45%~65%,甲醇5%~10%,其余為水。干劑的組分質量分數(shù)為:中間體PEA 21.5%~40%,氫氧化鈉1.5%~3.5%,環(huán)氧乙烷20%~40%,環(huán)氧丙烷15%~35%,環(huán)氧氯丙烷2%~8%。制備中間體PEA的原料和配比為:苯酚0.8~1.5 mol,四乙烯五胺2.5~3.5 mol,甲醛2.0~3.5 mol,甲苯0.02~0.05 mol。
首先在反應釜中加入0.8~1.5 mol的苯酚、2.5~3.5 mol的四乙烯五胺開動攪拌,加熱升溫至140℃,抽空、充氮,接著緩慢滴加2.0~3.5 mol甲醛,反應壓力0.3~0.45 MPa,反應溫度140℃±5℃;反應2 h后,溫度降至120℃,再緩慢滴加0.02~0.05 mol甲苯,反應壓力0.2~0.35 MPa,反應溫度120℃±5℃,平衡反應1 h,待反應釜內壓力回零后降溫,得到中間體PEA。
首先在反應釜中加入21.5%~40%的中間體PEA、1.5%~3.5%的氫氧化鈉,開動攪拌,加熱升溫至135℃,抽空、充氮,接著緩慢滴加15%~35%的環(huán)氧丙烷,反應壓力0.2~0.25 MPa,反應溫度130℃±5℃;再緩慢滴加20%~40%環(huán)氧乙烷,反應壓力0.2~0.4 MPa,反應溫度135℃±5℃;最后緩慢滴加2%~8%的環(huán)氧氯丙烷,反應壓力0.1~0.2 MPa,反應溫度120℃±5℃;平衡反應1 h,待反應釜內壓力回零后,降溫出料得到干劑。
干劑為45%~65%,置于搪瓷混配釜中,開動攪拌,升溫至50℃±5℃,緩慢滴加質量分數(shù)為5%~10%的甲醇和水后,攪拌30~60 min,降溫出料得到低溫破乳劑。
根據制定的合成路線,在室內復配合成了36個低溫原油破乳劑樣品,用車城油田中間基原油按SY/T 5281對合成的樣品進行了脫水性能評價。對篩選出的10個有較高脫水率和較快脫水速率的單劑,進行單劑1∶1總加量200 mg/L的二元復配,試驗溫度45℃。得到2種復配破乳劑,脫水率比單劑提高幅度超過8.5個百分點。
選擇這2種復配破乳劑進行正交試驗,脫水率、水質為評價指標,溫度、破乳劑加量、復配比為3個因素,每個因素取5個水平(溫度:40~44℃,總加量分別為100、150、200、250、300 mg/L,復配質量比分別為3∶1、2∶1、1∶1、1∶2、1∶3)。結果表明:3個因素中影響脫水率的極差是不相同的。溫度對脫水率極差影響小于2.5個百分點,復配比對脫水率極差影響最小,破乳劑的加量從100 mg/L增加到300 mg/L時,脫水率曲線在200 mg/L處存在拐點;復配比1∶2或2∶1時,復配雙劑的效果最好。因此,對中間基原油脫水應用復配比1∶2或2∶1雙劑復配的破乳劑,現(xiàn)場溫度40~44℃,實際加量為室內試驗的?2~■3,能滿足生產需要。
2007年5月復配破乳劑開始在冀中南部油田的聯(lián)合站應用,原油脫水溫度在40~45℃、低溫破乳劑的加量在50~80 mg/L時,脫后原油含水小于0.2%,污水含油小于150 mg/L,達到了原油外輸標準。脫后污水中含油量達標。
1)中間基原油低溫脫水破乳劑采用的是“改頭、交聯(lián)、復配”技術思路。
2)中間基原油低溫脫水破乳劑具有破乳速度快、用量少、污水含油少的特點。
[1]范振中,劉慶旺,尉小明,等.LTB低溫高效稠油破乳劑的研制與評價[J].油氣田地面工程,2001,20(1):29-30.
[2]宋軍,汪麗.原油低溫破乳劑FP330評價[J].化學工程師,2007,136(1):60-61.
[3]付亞榮,蔡遠紅,田煒,等.一種低溫破乳劑及其制備方法:中國,ZL 200710119726.7[P].2010-06-30.
10.3969/j.issn.2095-1493.2011.06.007
付亞榮,1987年畢業(yè)于重慶石油學校,高級工程師,主要從事油田開發(fā)方面的研究,E-mail:hbfyr@yahoo.com.cn,地址:河北省辛集市華北油田第五采油廠工程技術研究所,052360。
2011-04-11)