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改造原煤準(zhǔn)備系統(tǒng) 提高洗煤廠經(jīng)濟(jì)效益

2011-08-15 00:48周建國
科學(xué)之友 2011年11期
關(guān)鍵詞:洗煤廠給煤機(jī)煤倉

周建國

(山西魯能河曲電煤開發(fā)有限責(zé)任公司,山西 河曲 036500)

1 概況

上榆泉洗煤廠是一座礦井型動力煤洗煤廠,年入洗能力為450萬t,雙系統(tǒng)運(yùn)行,入洗原煤粒度為300~0 mm。洗煤廠入洗原煤來自上榆泉煤礦,礦井采出的毛煤經(jīng)過兩道通過式破碎機(jī)破碎后直接進(jìn)入3個毛煤倉,洗煤廠沒有準(zhǔn)備車間對毛煤再進(jìn)行篩分破碎,按照設(shè)計要求,進(jìn)入毛煤倉的煤粒度已符合洗煤廠入洗要求。

上榆泉洗煤廠主要包括五大系統(tǒng):原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)、粒度為300~35 mm的塊原煤動篩分選系統(tǒng)、粒度為35~2 mm的末原煤重介分選系統(tǒng)、粒度為2~0.15 mm的粗煤泥螺旋分選系統(tǒng)和粒度為0.15~0 mm的細(xì)煤泥處理系統(tǒng)。

上榆泉洗煤廠原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)和塊原煤分選系統(tǒng)主要流程見圖1。由圖1可以看出,礦井采出的毛煤直接進(jìn)入3個毛煤倉,分別經(jīng)每個倉下的6臺給煤機(jī)給入1個圓錐形溜槽轉(zhuǎn)載至122皮帶,經(jīng)123除鐵器除鐵后轉(zhuǎn)載至201皮帶,經(jīng)202除鐵器除鐵后進(jìn)入150 t的緩沖倉暫存,然后經(jīng)203、204給煤機(jī)分別給入205、206分級篩分級,300~35 mm塊原煤轉(zhuǎn)載至207、208手選皮帶,經(jīng)過手選除雜后進(jìn)入209、210動篩跳汰機(jī)分選。動篩跳汰機(jī)入洗最大粒度為300mm,故必須確保進(jìn)入洗煤廠原煤粒度小于300mm,粒度大于300 mm的大塊原煤進(jìn)入動篩跳汰機(jī)后將對動篩跳汰機(jī)產(chǎn)生嚴(yán)重破壞,使動篩跳汰機(jī)無法正常運(yùn)行。

實(shí)際生產(chǎn)中,部分大塊(粒度為600×300×300 mm)原煤甚至超大塊(粒度為1200×300×300 mm)原煤進(jìn)入洗煤廠,導(dǎo)致給煤機(jī)給料槽被砸壞,122皮帶被撕,轉(zhuǎn)載溜槽被堵被砸壞,207、208手選皮帶多次被撕,動篩跳汰機(jī)弧板、搖床篩板、排料輪隔板被嚴(yán)重?fù)p壞,大量的機(jī)電事故致使洗煤廠根本無法正常生產(chǎn)。

2 改造過程

由于井下不能保證洗煤廠入洗原煤粒度,大塊嚴(yán)重影響生產(chǎn),洗煤廠準(zhǔn)備把井下采出的毛煤在進(jìn)入毛煤倉前轉(zhuǎn)載出去,新建一個準(zhǔn)備車間,把大于300 mm的大塊全部破碎,保證洗煤廠入洗粒度,現(xiàn)場考察發(fā)現(xiàn),沒有場地建準(zhǔn)備車間,只得另外研究制定方案。洗煤廠先后研究、制定、比較、采取了多個方案,力求保證洗煤廠正常生產(chǎn)。

方案一,在手選皮帶上增加人員,把超過洗煤廠入洗粒度的大塊全部選出,運(yùn)行了一段時間后發(fā)現(xiàn),手選人員勞動強(qiáng)度太大,雖然手選人員很努力,但也只能清除少部分大塊,無法解決根本問題。

于是洗煤廠研究實(shí)施了方案二,在205、206分級篩與207、208手選皮帶之間的轉(zhuǎn)載溜槽上安裝一層篩孔為300×300 mm的固定篩,小于300mm的原煤進(jìn)入動篩分選系統(tǒng),粒度大于300mm的大塊直接排除溜槽,人工外運(yùn),試用幾天后發(fā)現(xiàn),特別容易堵,且給煤機(jī)至分級篩之間的設(shè)備仍然破壞嚴(yán)重,不能解決問題,不實(shí)用。

經(jīng)過再三研究比較,實(shí)施了方案三。方案三是在每個毛煤倉下給煤機(jī)與122皮帶之間轉(zhuǎn)載的圓錐型溜槽上進(jìn)行改造,在圓錐形溜槽深度為200 mm的地方用槽鋼焊成600×600 mm篩孔的篦子,在圓錐形溜槽底部與122皮帶之間安裝齒輥式破碎機(jī),破碎機(jī)的入料粒度為600 mm,出料粒度為300 mm。在圓錐形溜槽篦子上方給煤機(jī)給煤處設(shè)手選工及時清除大于600 mm的超大塊,不讓篦子堵塞。方案三實(shí)施后,解決了撕皮帶、破壞溜槽、破壞動篩跳汰機(jī)的問題,保證了洗煤廠正常生產(chǎn)。

3 改造后的效益分析

原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)改造前,大塊造成了大量的機(jī)電事故,增加了維修難度,提高了維護(hù)成本,3個月造成經(jīng)濟(jì)損失500萬元,洗煤廠全體人員疲憊不堪,而每天的入洗原煤量為3000 t左右,是洗煤廠額定生產(chǎn)能力的20%,全年僅能入洗原煤90萬t,實(shí)現(xiàn)銷售收入1.8億元,洗煤廠生產(chǎn)任務(wù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)根本無法完成。

原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)改造購買、安裝3臺破碎機(jī)一次性投入850萬元,新增手選工每年增加費(fèi)用60萬元。原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)改造后,解決了大塊造成的的機(jī)電事故停產(chǎn)問題,降低了勞動強(qiáng)度,減少了維護(hù)成本,洗煤廠每天的原煤入洗量都能達(dá)到15000t,當(dāng)年入洗原煤450萬t,實(shí)現(xiàn)銷售收入9億元,生產(chǎn)任務(wù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)順利完成,銷售收入是改造前的5倍。

4 結(jié)束語

筆者所在洗煤廠原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)改造后,在隨后一年的運(yùn)行中生產(chǎn)正常,生產(chǎn)任務(wù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)順利完成,改造非常成功。原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)的改造經(jīng)驗(yàn)對在同類型的洗煤廠具有一定的推廣價值。

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