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熱回收焦?fàn)t爐門內(nèi)襯材料的發(fā)展

2011-07-25 11:20臧小俊王永興
山西建筑 2011年33期
關(guān)鍵詞:陶瓷纖維爐門結(jié)渣

臧小俊 王永興

焦炭是鋼鐵行業(yè)基礎(chǔ)原料之一,傳統(tǒng)煉焦?fàn)t為水平式機焦?fàn)t,炭化室正壓操縱,其最大的缺點是污染嚴重,雖然采取了多項治污措施,但還是無法完全解決污染問題,因此各國都試圖開發(fā)新型替代技術(shù)。

20世紀80年代國外開始研究無污染的煉焦方法,一種新型煉焦?fàn)t開始投入生產(chǎn),這就是清潔型熱回收焦?fàn)t,與傳統(tǒng)機焦?fàn)t的最大區(qū)別是它負壓操作、揮發(fā)分爐內(nèi)完全燃燒。這就避免了有害氣體的逸散,保護了環(huán)境。

我國在20世紀90年代對熱回收焦?fàn)t進行開發(fā),雖起步稍晚,但很快在世界上取得了領(lǐng)先優(yōu)勢,多項技術(shù)都為首創(chuàng),如:液壓搗固技術(shù);平接焦技術(shù)等。由于其清潔性,短短十年間這種焦?fàn)t在我國就取得了巨大的發(fā)展并走向世界,尤其是在環(huán)境比較敏感的地區(qū)。

從2003年7月第一座QRD清潔型熱回收焦?fàn)t投產(chǎn)以來,焦?fàn)t的爐門內(nèi)襯一直是困擾設(shè)計單位和各焦化企業(yè)多年的難題。各焦化企業(yè)一直在澆筑料和陶瓷纖維模塊之間選擇和更換,但都達不到理想的使用壽命。不但增大了焦化廠的運行費用,而且更換不及時還燒壞損傷爐門本體。下面以遼寧盛盟焦化有限公司的爐門內(nèi)襯調(diào)查情況為例,向大家做簡要說明:

遼寧盛盟焦化有限公司在2005年1月建成投產(chǎn)。該企業(yè)采用山西省化工設(shè)計院的專利技術(shù)——QRD-2000清潔型熱回收焦?fàn)t。入爐煤的揮發(fā)分Vd=24%。炭化室最高使用溫度1 350℃,正常操作溫度1 250℃ ~1 300℃。從投產(chǎn)至今,爐門內(nèi)襯使用了三類材料:澆筑料、陶瓷纖維模塊和氧化鋯—莫來石磚。

1 爐門內(nèi)襯使用情況

1)2005年投產(chǎn)初期使用輕質(zhì)硅藻土澆筑料。上下爐門一套14 000元,需要烘烤才能使用。投產(chǎn)半年就出現(xiàn)損壞。損壞狀況:縱橫裂紋,強度低,易脫落。

2)2006年9月更換為陶瓷纖維模塊。上下爐門一套16 000元。使用8個月出現(xiàn)損壞。損壞狀況:a.含鋯陶瓷纖維模塊在長期使用時,坍塌的煤餅在表面結(jié)渣,由于模塊沒有足夠的強度,結(jié)渣增厚會導(dǎo)致模塊剝落;b.上爐門下沿有一個150 mm的小沿,由于爐門密封不嚴,竄入空氣燃燒導(dǎo)致局部高溫,該處燒熔后將鐵水滴到下爐門內(nèi)襯,從而損壞下爐門內(nèi)襯。

3)2007年6月陸續(xù)改為磷酸鹽澆筑料。上下爐門一套33 600元。廠家承諾不需烘烤,干燥硬化30 h后就可使用。使用3個月就出現(xiàn)了損壞,后來增加干燥時間30 d,使用壽命得到延長,但由于澆筑料在制作過程中,偶然影響因素比較多,導(dǎo)致性能不穩(wěn)定。使用中短則七八個月?lián)p壞,長則使用一年半。損壞狀況:有斷開、脫落及裂紋,陶瓷杯斷裂。

4)2010年5月開始使用氧化鋯—莫來石磚,上下爐門一套34 000元,使用至今無損壞。

2 三種爐門內(nèi)襯材料的比較

2. 1 澆筑料

優(yōu)點:

可任意成型,整體性好,便于機械化施工。

缺點:

1)須在現(xiàn)場配制、現(xiàn)場成型、現(xiàn)場養(yǎng)護或烘烤,影響因素較多,性能不穩(wěn)定。

2)澆筑料的理化指標,是預(yù)制試塊燒結(jié)后的檢測指標,廠家所提供的指標和實際有較大出入,不能作為設(shè)計選用依據(jù)。

3)爐門的澆筑料內(nèi)襯,若需要烘烤,由于爐門鑄鐵耐溫的限制,必然在距澆筑料的工作面的不同距離存在溫度梯度,澆筑料烘烤后變成層狀結(jié)構(gòu)。各層之間溫差應(yīng)力可能使?jié)仓袭a(chǎn)生裂紋。

4)不需烘烤的澆筑料,在焦?fàn)t炭化室1 250℃ ~1 350℃的情況下使用,也會在內(nèi)部產(chǎn)生裂紋。并且由于炭化室煤餅上下溫度不一樣,在爐門澆筑料的縱向產(chǎn)生應(yīng)力,造成澆筑料損壞。

2. 2 陶瓷纖維模塊

優(yōu)點:

質(zhì)量輕,熱導(dǎo)率和熱容量低,抗熱震性和抗機械振動性優(yōu)良,爐門表面溫度低,散熱量少。

缺點:

1)強度較差,坍塌的煤餅在表面結(jié)渣,結(jié)渣增厚會導(dǎo)致模塊剝落,使厚度減薄,影響使用壽命;

2)如果上下爐門結(jié)合處密封不嚴,竄入空氣燃燒導(dǎo)致局部高溫,該處燒熔后將鐵水滴到下爐門內(nèi)襯,從而損壞下爐門內(nèi)襯。

2. 3 氧化鋯—莫來石爐門磚

其技術(shù)指標如表1所示。

表1 材料技術(shù)指標

優(yōu)點:

1)性能穩(wěn)定,不會因為現(xiàn)場施工的因素影響材料的性能。

2)強度高,抗熱震性好。

缺點:

1)施工要求高。

2)爐門表面溫度及散熱量比陶瓷纖維模塊差,但與澆筑料基本相近。

3 結(jié)語

爐門內(nèi)襯采用襯磚結(jié)構(gòu)是各焦化企業(yè)試圖選擇的方案。但由于清潔型焦?fàn)t最高操作溫度在1 350℃,爐門頻繁開閉對磚的抗震性要求比較高。設(shè)計單位沒有研發(fā)力量,為找到適合操作工況滿足使用的爐門襯磚,一直積極聯(lián)合耐火材料廠家和生產(chǎn)企業(yè)在已投產(chǎn)的焦?fàn)t上做實驗。氧化鋯—莫來石爐門磚,2006年在山東順鑫焦業(yè)有限公司實驗在上爐門內(nèi)襯,使用至今。2009年在山東日照焦電有限公司實驗在下爐門內(nèi)襯,使用至今。2010年在遼寧盛盟焦化有限公司得到應(yīng)用,至今使用完好。從實驗和實際使用的調(diào)查情況分析,此種磚已能滿足生產(chǎn)使用要求,雖然一次性投入略高,但因為使用壽命長,不但大量的減少焦化廠的運行費用,而且可以避免內(nèi)襯更換不及時,燒損爐門本體,綜合效益比較明顯,尤其對國外項目是一種理想的材料。

[1] 中國冶金百科全書總編緝委員會.中國冶金百科全書(煉焦化工)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1992.

[2] 葛 林.筑爐手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1996.

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