張濟(jì)顯,陳天順
(大唐淮南洛河發(fā)電廠,安徽 淮南 232008)
某電廠630 MW超臨界鍋爐采用直流燃燒器,運(yùn)行過程中曾多次出現(xiàn)燃燒器過熱變形,鈍體脫落砸傷鍋爐冷灰斗上部水冷壁,造成泄漏并嗤傷臨近水冷壁管,鈍體最后卡彎撈渣機(jī)刮板的現(xiàn)象。故障情況如圖1所示。
與300 MW等級(jí)鍋爐不同,600 MW等級(jí)鍋爐的爐膛容積熱負(fù)荷大,對(duì)金屬的耐熱性能要求更高。變形燃燒器多出現(xiàn)在低負(fù)荷時(shí)經(jīng)常備用的上層,其原因是上層磨煤機(jī)停備后,對(duì)應(yīng)層煤粉燃燒器通風(fēng)量大幅減少,使燃燒器受冷卻程度不夠。圖1中(a)和(b)所示的現(xiàn)象是在停備情況下由于對(duì)應(yīng)層煤粉燃燒器周界風(fēng)量過小造成的。在電廠增加了停備情況下煤粉燃燒器的周界風(fēng)量后,仍出現(xiàn)圖1(c)所示的現(xiàn)象。雖然燃燒器四壁金屬未變形,但中間隔板已嚴(yán)重變形下垂,鈍體已脫落進(jìn)入撈渣機(jī)。
在鍋爐正常運(yùn)行時(shí),下部水冷壁出口處壁溫在有大流量工質(zhì)不斷流過的情況下仍有300~400 ℃。而處在爐內(nèi)熱量中心位置的燃燒器,又在對(duì)應(yīng)磨煤機(jī)停運(yùn)的情況下,僅靠部分周界風(fēng)冷卻,而且周界風(fēng)溫度也在300 ℃以上,火嘴的金屬溫度勢(shì)必很高。如果周界風(fēng)量不夠,極易出現(xiàn)如圖1中(a)和(b)的變形現(xiàn)象。
按運(yùn)行規(guī)程要求,磨煤機(jī)停運(yùn)后需對(duì)其風(fēng)路進(jìn)行隔離,但周界風(fēng)無法冷卻燃燒器中間隔板及鈍體。在沒有一次風(fēng)粉混合物冷卻的情況下,中間隔板及鈍體受到爐內(nèi)熱量中心強(qiáng)大的熱輻射,對(duì)金屬耐高溫性能提出了很高的要求。鍋爐正常運(yùn)行時(shí),每一次磨煤機(jī)啟停,燃燒器中間隔板及鈍體都要經(jīng)歷一次快冷快熱的過程,長(zhǎng)期如此,勢(shì)必引起金屬特性發(fā)生變化,耐高溫性能減弱。因此,電廠在增加了煤粉燃燒器停備情況下的周界風(fēng)量后,仍出現(xiàn)圖1(c)所示的變形現(xiàn)象。
火嘴的金屬材料焊接性能不好時(shí),溫度變化率大,極易發(fā)生焊口炸裂。中間隔板焊接在燃燒器兩側(cè)壁上,而鈍體僅靠幾個(gè)焊接的擋塊固定掛在隔板上。若擋塊脫落或中間隔板及鈍體自身變形使擋塊擋不住鈍體,在一次風(fēng)的推動(dòng)及鍋爐自身固有振動(dòng)的長(zhǎng)期作用下,并且火嘴向下擺或火嘴水平角度本身就有向下傾斜的情況下,都可能造成鈍體脫落。
(1) 確保備用燃燒器的周界風(fēng)量能滿足燃燒器四壁冷卻的最低要求。在正常情況下,二次風(fēng)擋板的結(jié)構(gòu)能保證當(dāng)周界風(fēng)擋板全關(guān)時(shí)仍留有8 %的通流間隙以冷卻燃燒器,但是安裝質(zhì)量、日常運(yùn)行和維護(hù)質(zhì)量會(huì)使此狀態(tài)發(fā)生改變。因此,要經(jīng)常利用停爐機(jī)會(huì)實(shí)際核對(duì)該最低通流間隙是否符合要求。
(2) 備用燃燒器內(nèi)通冷一次風(fēng)。理論上其冷卻燃燒器的效果要大大優(yōu)于單純?cè)黾又芙顼L(fēng)量,一是因?yàn)槠錅囟鹊?,二是因?yàn)樗粌H冷卻火嘴四壁,還冷卻中間隔板及鈍體。但采用這種方式首先要注意控制冷一次風(fēng)量,不可過大,以防影響到低負(fù)荷時(shí)鍋爐燃燒的穩(wěn)定性;其次,要防止磨煤機(jī)進(jìn)口熱風(fēng)門關(guān)閉不嚴(yán)使磨煤機(jī)內(nèi)溫度上升;第三,要防止磨煤機(jī)及煤粉輸送管道內(nèi)積煤受空氣長(zhǎng)期沖刷自燃。
經(jīng)過實(shí)際試驗(yàn)觀察,電廠現(xiàn)采用的備用磨煤機(jī)通冷風(fēng)指標(biāo)為:一次風(fēng)速4~5 m/s;磨后溫度不超過65 ℃;磨入口冷風(fēng)量10~20 t/h,最大不超過30 t/h。改造后,電廠再未出現(xiàn)燃燒器過熱變形的現(xiàn)象。