羅志浩,張 彩
(浙江省電力試驗研究院,杭州 310014)
隨著百萬千瓦容量的火力發(fā)電機組逐步增多,百萬千瓦機組對電網(wǎng)調(diào)度AGC的響應(yīng)和對電網(wǎng)一次調(diào)頻的影響越來越突出。在百萬千瓦機組的協(xié)調(diào)控制中,DCS至DEH的有功通道偏差成為機組AGC響應(yīng)和一次調(diào)頻效果的制約因素。目前,通道誤差的修正還沒有有效的措施,本文首次提出通過軟件修正的方法對有功通道偏差進行處理。
通常1 000 MW超臨界機組的協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)有4種控制方式:機爐協(xié)調(diào)控制方式(CC)、鍋爐跟蹤控制方式(BF)、鍋爐輸入控制方式(BI)和鍋爐手動控制方式(BH)。
當(dāng)機組處于協(xié)調(diào)方式下(CC)時,AGC的指令或機組負(fù)荷手動設(shè)定指令經(jīng)速率限制后加上一次調(diào)頻偏差并經(jīng)負(fù)荷限制器形成功率需求指令(簡稱MWD),MWD經(jīng)主蒸汽壓力偏差修正后分別送給鍋爐、汽機主控,用以控制進入鍋爐的煤量、水量、風(fēng)量和汽機調(diào)門開度,調(diào)節(jié)機組的電能輸出并保證機組各項參數(shù)正常。在鍋爐主控回路中,MWD經(jīng)過主蒸汽壓力偏差修正后得到鍋爐輸入指令(BID),在協(xié)調(diào)控制方式下,BID=MWD+MWDEV+其中MWDEV為負(fù)荷偏差,PTDEV為主蒸汽壓力偏差。BID分別送到燃料控制、給水控制和風(fēng)量控制等子回路,以控制鍋爐燃燒。在汽機主控回路中,功率需求指令與實際功率相減形成功率偏差,功率偏差加上主汽壓力偏差(作用很弱)并經(jīng)過壓力偏差校正后送到功率控制調(diào)節(jié)器,輸出信號至汽機DEH,在DEH中經(jīng)過閥門特性函數(shù)轉(zhuǎn)換成閥門開度指令,控制汽機調(diào)門開度,實現(xiàn)機爐的協(xié)調(diào)控制。圖1是三菱公司超臨界百萬機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的SAMA圖。
圖1 協(xié)調(diào)控制SAMA簡圖
在協(xié)調(diào)控制方式下,汽機主控指令可等同于汽機調(diào)門開度指令,在一次調(diào)頻功能投入的情況下,頻差對應(yīng)的功率信號在DEH側(cè)直接疊加在調(diào)門開度指令上,同時DCS側(cè)的功率指令也疊加頻差對應(yīng)的功率值,以防止協(xié)調(diào)系統(tǒng)將調(diào)門開度指令拉回。
通常,汽機主控指令(或稱為有功指令)是由DCS系統(tǒng)經(jīng)過硬件模擬量輸出通道送至DEH系統(tǒng)的模擬量輸入通道,再轉(zhuǎn)換成調(diào)門開度指令。有功指令在鍋爐和汽機協(xié)調(diào)中起著非常重要的作用,而有功指令在通過DCS系統(tǒng)的模擬量輸出卡輸出,再經(jīng)DEH的模擬量輸入卡輸入時,不可避免會存在通道誤差。根據(jù)對部份1 000 MW機組的統(tǒng)計,該項誤差可達(dá)0.3%,即DEH接受到的功率指令信號偏差將近3 MW,這無疑會對機組AGC響應(yīng)以及機組一次調(diào)頻功能造成較大的影響。
為保障電力系統(tǒng)安全、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟運行,維護電力企業(yè)的合法權(quán)益,促進電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)和并網(wǎng)發(fā)電廠協(xié)調(diào)發(fā)展,全國各個區(qū)域都制定了發(fā)電廠并網(wǎng)運行管理實施細(xì)則。電力調(diào)度交易機構(gòu)依照細(xì)則具體實施調(diào)度管轄范圍內(nèi)并網(wǎng)發(fā)電廠運行考核和結(jié)算,這直接關(guān)系到各個并網(wǎng)電廠的經(jīng)濟利益。因此,華東電網(wǎng)公司已制定了與機組AGC運行情況和一次調(diào)頻考核相關(guān)的考核細(xì)則。
機組AGC運行情況考核中包括了對機組AGC平均調(diào)節(jié)速率和AGC調(diào)節(jié)精度的考核。其中,AGC調(diào)節(jié)精度考核電量為兩種考核電量之和∶
式中:Q1AGC為日平均調(diào)節(jié)精度系數(shù)小于0.8時,AGC調(diào)節(jié)精度考核電量;Q2AGC為目標(biāo)出力和實際出力偏差考核電量;A為日平均調(diào)節(jié)精度系數(shù);t考考核核為2 h; αAGC為AGC考核系數(shù), 其數(shù)值為1;PN為機組額定容量;P實實際際為機組實際出力;P目目標(biāo)標(biāo)為機組目標(biāo)出力;T為機組AGC每日投運時間。
機組有功控制的精準(zhǔn)率會影響AGC的調(diào)節(jié)精度,如果DCS至DEH的有功通道帶來的誤差為3 MW,以24 h為單位,利用公式(2)計算得到的考核電量誤差將達(dá)到7 200 kWh。
火力發(fā)電機組的一次調(diào)頻功能參數(shù)設(shè)置基本一致,即轉(zhuǎn)速死區(qū)為±2 r/min,轉(zhuǎn)速不等率取5%,最大調(diào)頻負(fù)荷限制為6%MCR,如圖2所示。在電網(wǎng)頻率越過機組一次調(diào)頻死區(qū)及發(fā)生大擾動時將進行一次調(diào)頻性能考核,考核以機組一次調(diào)頻效果為依據(jù)。
圖2 一次調(diào)頻功能參數(shù)設(shè)置曲線
一次調(diào)頻效果是指當(dāng)電網(wǎng)頻率超出50±Δfsq(機組頻率控制死區(qū))且持續(xù)時間超過20 s時,一次調(diào)頻機組在電網(wǎng)頻率超出50±Δfsq的時段內(nèi)(最大為60 s)的實際發(fā)電出力與起始發(fā)電出力之差的積分電量占相應(yīng)時間內(nèi)理論計算積分電量的比例。在不同轉(zhuǎn)速下,計算得到理論積分電量和有功偏差帶來的積分電量,如表1所示,其中T為調(diào)頻時間(s)/3600。
3 MW的有功偏差,影響了機組的一次調(diào)頻性能,尤其在小頻差范圍內(nèi),有功偏差帶來的影響不容忽視。經(jīng)測算,在有功偏差與一次調(diào)頻方向相反的情況下,轉(zhuǎn)速偏差在3.1 r/min以內(nèi)時,僅由于有功通道偏差的影響,機組的調(diào)頻效果將不足60%;轉(zhuǎn)速偏差在2.45 r/min以內(nèi)時,有功通道偏差將使機組的調(diào)頻效果為零,考核時將被計為一次調(diào)頻未動作。對于一次調(diào)頻的月動作正確率小于80%以及調(diào)頻效果不足60%的機組,都將產(chǎn)生考核電量。因此,在一次調(diào)頻考核中,DCS至DEH的有功通道誤差將弱化一次調(diào)頻功能。為保證功率控制的精準(zhǔn)率,減小有功通道誤差對AGC以及一次調(diào)頻的負(fù)面影響,有必要尋求消除有功通道偏差的方法。
表1 通道偏差對調(diào)頻效果的影響
有功指令信號通過硬件通道由DCS送至DEH,這一過程帶來約0.3%的誤差,DEH側(cè)收到的有功指令信號通過通信的方式反送給DCS,DEH反送信號與DEH收到的信號是無差的。用提高卡件通道的精度來消除誤差的方法,在實際應(yīng)用中并不可取。可充分利用DEH至DCS通信數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,在軟件中通過邏輯修正的方法,將誤差引至信號的源頭進行補償,以減小或消除通道誤差。修正方法如圖3所示。
圖3 有功偏差修正邏輯簡圖
在修正邏輯中,DCS發(fā)出的功率指令減去通信返回的DEH功率指令得到通道誤差。為避免通信故障和升降負(fù)荷帶來的影響,通道誤差需要先經(jīng)過上下限幅和滯后環(huán)節(jié)再疊加到壓力修正后的功率指令上,其中上下限設(shè)置為±5 MW,滯后模塊 F(t)的滯后時間設(shè)置為 1200 s。
以某電廠1 000 MW機組為例,對采用上述修正方法前、后的通道誤差情況進行分析試驗。
修正前,DCS送至DEH的MWD信號與DEH收到的MWD信號存在約0.3%的通道誤差,記錄數(shù)據(jù)如圖4所示。2009年12月8日02∶04∶16,AGC未投入時,DCS側(cè)的MWD為550 MW,DEH收到的MWD為553 MW,偏差為3 MW;04∶48∶03,AGC 投入時,DCS側(cè)的 MWD 為 583 MW,DEH收到的MWD為586 MW。從整個曲線看,DEH收到的功率指令與DCS送出的有功指令偏差約為3 MW。
圖4 誤差修正前有功數(shù)據(jù)記錄曲線
修正后,記錄數(shù)據(jù)如圖5所示。2010年2月03日13∶15∶09,AGC未投入且穩(wěn)態(tài)情況下,DCS側(cè)的MWD為863 MW,DEH收到的MWD為863 MW,無偏差。從曲線看,在穩(wěn)態(tài)時DEH收到的功率指令與DCS發(fā)出的功率指令完全重合,升降負(fù)荷階段存在約1 MW的偏差。
圖5 誤差修正后有功數(shù)據(jù)記錄曲線
實驗數(shù)據(jù)顯示,修正后穩(wěn)態(tài)時有功通道偏差為零,升降負(fù)荷階段有功偏差明顯減小。功率控制的精準(zhǔn)率得以提高,機組對AGC的響應(yīng)情況和一次調(diào)頻效果都有所改善。
針對動態(tài)時通道誤差未能完全消除的情況再次進行了試驗,發(fā)現(xiàn)有功信號在硬件傳遞過程中會產(chǎn)生約2 s的延時,由于通道延時的存在,升降負(fù)荷時的通道偏差暫時還無法完全消除。
1 000 MW超臨界機組大多存在有功指令信號在系統(tǒng)硬件間傳遞時會產(chǎn)生通道誤差的問題。采用本文提出的方法進行誤差修正,可以達(dá)到靜態(tài)誤差完全消除、動態(tài)誤差明顯減小的效果。另外,由于對信號源頭疊加的偏差信號進行了幅值限制,也就限制了通信故障帶來的影響。本設(shè)計不僅適用于有功指令信號,也適用于其他不同系統(tǒng)之間通過模擬量輸出/輸入通道進行傳輸?shù)男盘枺鋫鬟f過程中存在的通道誤差都可利用該方法進行實時修正。
[1] 劉維烈.電力系統(tǒng)調(diào)頻與自動發(fā)電控制[M].北京:中國電力出版社,2006.