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600 MW超臨界機(jī)組直流爐給水處理方式探討

2011-05-29 03:47樓新明劉舟平關(guān)玉芳
浙江電力 2011年2期
關(guān)鍵詞:混床除氧器省煤器

樓新明,劉舟平,關(guān)玉芳

(浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 蘭溪 321100)

浙江浙能蘭溪發(fā)電廠4×600 MW超臨界機(jī)組鍋爐為北京巴威公司按美國B&W公司SWP系列鍋爐技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合工程燃用的設(shè)計(jì)、校核煤質(zhì)特性和自然條件設(shè)計(jì)的超臨界參數(shù)SWUP鍋爐。汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)廠制造的超臨界、一次中間再熱、沖動(dòng)式、單軸、三缸四排汽、凝汽式汽輪機(jī)。

機(jī)組爐內(nèi)加藥系統(tǒng)設(shè)置加氨、加聯(lián)胺和加氧裝置,加藥點(diǎn)設(shè)在精處理出口母管和給水泵進(jìn)口管,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)鍋爐給水采用加氨、加氧聯(lián)合處理(OT),機(jī)組啟、停期間采用加氨和聯(lián)氨處理方式(AVT)。

凝結(jié)水精處理系統(tǒng)采用中壓水處理工藝,每臺(tái)機(jī)組設(shè)置2×50%管式前置過濾器和3×50%球形高速混床,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),2臺(tái)前置過濾器并聯(lián)運(yùn)行、不設(shè)備用,2臺(tái)混床并聯(lián)運(yùn)行、1臺(tái)備用,可滿足每臺(tái)機(jī)組100%凝結(jié)水量處理要求。混床在樹脂分離度和再生度達(dá)到氨化運(yùn)行要求時(shí),可按銨型方式運(yùn)行,配套再生系統(tǒng)為常壓三塔體外再生系統(tǒng),2臺(tái)機(jī)組共用1套再生裝置,采用U.S FILTER的高塔法分離技術(shù)。

1 主要熱力設(shè)備技術(shù)規(guī)范

鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)為:最大連續(xù)蒸發(fā)量1 903 t/h,主汽壓力24.2 MPa,主汽溫度566℃,再熱蒸汽壓力4.17 MPa,再熱蒸汽溫度566℃,給水溫度286℃。三級(jí)高壓加熱器管材為碳鋼,四級(jí)低壓加熱器管材為不銹鋼,凝汽器管材為不銹鋼。

汽輪機(jī)主要設(shè)計(jì)參數(shù)為:主蒸汽壓力/溫度24.2 MPa/566℃,再熱蒸汽壓力/溫度3.976 MPa/566℃,主蒸汽流量1 705.2 t/h,最大蒸汽流量1 903.2 t/h。

2 存在問題

首臺(tái)機(jī)組于2006年4月投產(chǎn),其余3臺(tái)機(jī)組每隔4個(gè)月投產(chǎn)1臺(tái),各臺(tái)機(jī)組連續(xù)運(yùn)行1年后,相繼進(jìn)行了首次A修。分析省煤器、水冷壁結(jié)垢情況后發(fā)現(xiàn),4臺(tái)機(jī)組均存在沉積速率高、結(jié)垢量大等問題,有的已達(dá)到化學(xué)清洗標(biāo)準(zhǔn),結(jié)垢量數(shù)據(jù)見表1。

表1 1-4號(hào)鍋爐受熱面垢沉積

此外,各機(jī)組均存在過熱器減溫水調(diào)節(jié)閥閥芯易堵、熱電偶有黑色沉積物等現(xiàn)象,清理減溫水調(diào)節(jié)閥閥芯,發(fā)現(xiàn)有黑色磁狀粉末沉積,經(jīng)分析主要成份為四氧化三鐵。

雖然凝混床氫型運(yùn)行出水水質(zhì)優(yōu)于氨化運(yùn)行出水水質(zhì),但其周期制水量較小,只有7萬t左右,且該廠精處理混床再生控制得當(dāng),凝汽器泄漏量較小,滿足實(shí)現(xiàn)氨化運(yùn)行、增大混床出水量的條件,所以只能采用氨化運(yùn)行。

3 原因分析

新建機(jī)組從開始化學(xué)清洗到投入商業(yè)運(yùn)行的過程較長,調(diào)試期間水質(zhì)往往達(dá)不到正常運(yùn)行水質(zhì)要求,而直流爐的鍋爐結(jié)構(gòu)影響其有效排污,導(dǎo)致基建階段的鍋爐水冷壁結(jié)垢速率遠(yuǎn)高于正常運(yùn)行期。新建鍋爐水冷壁管在首次處于高溫、高壓環(huán)境時(shí),不可避免會(huì)產(chǎn)生一定量的氧化物,成為水冷壁結(jié)垢的來源之一。

傳統(tǒng)給水還原性全揮發(fā)處理即AVT(R)處理方式是盡可能降低給水的含氧量,通過加入氨來提高水汽系統(tǒng)的pH值,同時(shí)加入聯(lián)氨除去給水剩余的氧,使水汽系統(tǒng)處于還原性條件下。給水采用AVT(R)處理時(shí),碳鋼表面形成磁性四氧化三鐵保護(hù)膜,該氧化膜在高溫水中有較高的溶解度,且不耐流動(dòng)加速腐蝕 (FAC),易造成碳鋼制高壓加熱器、給水管、省煤器以及疏水系統(tǒng)等的流動(dòng)加速腐蝕。給水、疏水的含鐵量一般較高,由此帶來鍋爐受熱面結(jié)垢速率偏高、鍋爐化學(xué)清洗周期縮短等問題。

提高水汽系統(tǒng)的pH值至9.5左右,能夠在一定程度上降低碳鋼的腐蝕和給水的含鐵量,此時(shí)凝結(jié)水含氨量大約在800~1 000 μg/L,但會(huì)明顯縮短凝結(jié)水精處理氫型方式的運(yùn)行周期。

采用給水氧化性全揮發(fā)處理即AVT(O)方式時(shí),凝結(jié)水中的微量氧使給水系統(tǒng)處于弱氧化狀態(tài),給水系統(tǒng)的流動(dòng)加速腐蝕現(xiàn)象得到一定程度的抑制。但疏水系統(tǒng)的鐵含量仍然相對(duì)較高,精處理混床的氫型運(yùn)行周期制水量少的問題也仍然存在。根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)電廠的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),給水加氧處理是解決以上問題的有效方式。

該廠4臺(tái)機(jī)組的給水處理目前均采用AVT(O)方式,其中,1-3號(hào)機(jī)組自168 h后曾在AVT(R)狀態(tài)下分別運(yùn)行10個(gè)月、5個(gè)月、2個(gè)月,4號(hào)機(jī)自168 h后即采用AVT(O)的運(yùn)行方式。在前3臺(tái)機(jī)組采用AVT(R)方式運(yùn)行之初,即發(fā)現(xiàn)存在給水鐵離子偏大現(xiàn)象,于是1號(hào)機(jī)于2006年10月停加聯(lián)氨,跟蹤給水和主蒸汽水質(zhì),發(fā)現(xiàn)停加聯(lián)胺后鐵離子下降,說明FAC得到了一定程度的抑制,爐管結(jié)垢量高與給水處理方式有關(guān)。圖 1是 1號(hào)機(jī)組在 AVT(R)和AVT(O)兩種處理方式下的給水鐵離子含量。AVT(R)方式下,給水鐵離子基本保持在 5~10 μg/L, 而在 AVT (O)方式下,給水鐵離子均低于5 μg/L,主蒸汽鐵離子的含量也有類似結(jié)果。

圖1 兩種處理方式下的給水鐵離子含量

雖然采用 AVT(O)方式能比 AVT(R)降低給水、主蒸汽的含鐵量,但其含量仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的小于3 μg/L的要求,對(duì)超臨界機(jī)組而言,給水、主蒸汽的含鐵量應(yīng)盡量控制在1 μg/L以下,且由于給水中加入了大量的氨,凝混床的氫型樹脂主要用于氨的交換,既不經(jīng)濟(jì)且出水水質(zhì)也不理想。根據(jù)國內(nèi)、外大機(jī)組給水加氧工況的運(yùn)行狀況,以及國內(nèi)眾多超臨界機(jī)組實(shí)施給水加氧處理的成功經(jīng)驗(yàn),決定在4號(hào)機(jī)組實(shí)施加氧(OT)試驗(yàn)。

4 給水加氧(OT)處理工藝的實(shí)施

4.1 加氧機(jī)理

給水加氧處理技術(shù)的原理是在給水中加入氧之后,鐵水體系的氧化還原電位從原來加聯(lián)胺時(shí)的-300/400 mV上升至+100/150 mV,根據(jù)鐵水體系的電位-pH圖,當(dāng)給水的pH值為8.0~8.5時(shí),鐵將進(jìn)入鈍化區(qū)。只要給水的氫電導(dǎo)率小于0.2 μs/cm,鐵就能夠進(jìn)入鈍化狀態(tài),鐵表面的氧化物由不夠致密的四氧化三鐵膜轉(zhuǎn)變成均勻致密的三氧化二鐵和磁性四氧化三鐵雙層結(jié)構(gòu)的保護(hù)膜,從而抑制碳鋼制高壓加熱器、給水管、省煤器以及疏水系統(tǒng)的流動(dòng)加速腐蝕。

4.2 加氧前的準(zhǔn)備工作

(1)4號(hào)機(jī)組給水加氧設(shè)備中匯流排高壓部分(≥10 MPa)的管路和閥門均為不銹鋼,不符合GB 50030-91《氧氣站設(shè)計(jì)規(guī)范》中氧氣管道管材的選用要求,同時(shí)加氧控制柜也無法滿足給水加氧自動(dòng)控制要求,因此將加氧設(shè)備改造成給水自動(dòng)加氧裝置。

(2)4號(hào)機(jī)組給水加氧點(diǎn)有4個(gè),分別為精處理混床出口母管1個(gè),除氧器水箱出口3根下降管上各1個(gè)。4個(gè)加氧點(diǎn)均安裝就地截止閥,由于原加氧管道的管徑太粗,加氧點(diǎn)壓力波動(dòng)時(shí)會(huì)影響系統(tǒng)氧含量,因此將原有的加氧管道改造成Φ10×2.5不銹鋼管,同時(shí)將加氧點(diǎn)由除氧器下降管改至前置泵入口濾網(wǎng)前的給水管路。

(3)由于機(jī)組未設(shè)置主蒸汽氧表,因此利用除氧器出口氧表監(jiān)測(cè)主蒸汽氧含量。將除氧器出口在線氧表改為在主蒸汽儀表取樣閥后取樣。

(4)《火電廠汽水化學(xué)導(dǎo)則第1部分:直流鍋爐給水加氧處理》中規(guī)定:鍋爐水冷壁管內(nèi)的結(jié)垢量達(dá)到200~300 g/m2時(shí),在給水采用加氧處理前宜進(jìn)行化學(xué)清洗??紤]到機(jī)組結(jié)垢量已達(dá)到酸洗標(biāo)準(zhǔn),為了加氧轉(zhuǎn)化順利進(jìn)行,在加氧前對(duì)鍋爐省煤器、水冷壁等進(jìn)行了化學(xué)清洗。

4.3 加氧實(shí)施

4.3.1 熱力系統(tǒng)加氧轉(zhuǎn)換及氧量的平衡過程

4號(hào)機(jī)組168 h后未加聯(lián)氨運(yùn)行,鍋爐酸洗后1個(gè)月開始加氧試驗(yàn),于2010年3月上旬開始向除氧器出口和精處理出口母管手動(dòng)加氧,維持除氧器出口初始加氧量100~200 μg/L,精處理出口初始加氧量30~100 μg/L。同時(shí)關(guān)閉高加疏水連續(xù)排氣門,并調(diào)整除氧器連續(xù)排氣門至微開,圖2是4號(hào)機(jī)組加氧試驗(yàn)期間各取樣點(diǎn)的氧濃度變化情況。

圖2 加氧試驗(yàn)期間各取樣點(diǎn)氧量變化圖

由圖2可以看出,加氧后,短時(shí)間內(nèi)除氧器入口氧含量明顯升高;3月13日主蒸汽氧含量開始升高;3月16日省煤器入口給水監(jiān)測(cè)到有氧;3月25日高加疏水監(jiān)測(cè)到有氧,至此表明整個(gè)水汽系統(tǒng)的氧化膜轉(zhuǎn)換基本完成。隨著加氧的進(jìn)行,除氧器入口溶氧短時(shí)間內(nèi)升高,隨后省煤器入口溶氧也慢慢增大,接著檢出主蒸汽溶氧,給水與主蒸汽氫導(dǎo)電率慢慢下降。由于取樣管的氧化膜轉(zhuǎn)換也要消耗氧,而取樣流量一般很低,攜帶的溶解氧量很少,因此取樣管的氧化膜轉(zhuǎn)換需要較長時(shí)間,即實(shí)際熱力系統(tǒng)氧化膜轉(zhuǎn)換時(shí)間應(yīng)該少于檢測(cè)到有氧的時(shí)間。而主蒸汽取樣點(diǎn)檢測(cè)到氧要早于省煤器入口取樣點(diǎn),在時(shí)間上與熱力系統(tǒng)流程不符,主要是取樣管長度、材質(zhì)、氧化膜狀態(tài)、取樣流量及溫度等存在差異,導(dǎo)致轉(zhuǎn)換過程中取樣管消耗的氧量也不一樣。此外,高加汽側(cè)部分排汽門關(guān)閉不嚴(yán),導(dǎo)致氧氣部分損失,因此疏水系統(tǒng)氧含量偏低,鈍化時(shí)間延長。

4.3.2 試驗(yàn)過程水汽系統(tǒng)鐵含量的變化

給水加氧處理后,即使水汽pH值降低至8.75~9.00,除氧器入口、省煤器入口給水、高加疏水等給水中的鐵含量仍然維持在很低水平,平均值小于0.5 μg/kg,表明給水系統(tǒng)、高加疏水系統(tǒng)已形成良好的保護(hù)性氧化膜。

鍋爐給水加氧處理前后,凝結(jié)水鐵含量變化不明顯,維持在3.0 μg/L左右。降低pH值后,低壓疏水的鐵含量稍有上升。由于5,6號(hào)低加疏水側(cè)運(yùn)行排氣門未關(guān),7,8號(hào)低加疏水與凝汽器汽側(cè)聯(lián)通,低加疏水不可能有氧,由于低加換熱管為不銹鋼材質(zhì),其耐腐蝕性能不會(huì)受到明顯影響。低加疏水、凝結(jié)水全部經(jīng)過精處理系統(tǒng),這部分鐵不會(huì)進(jìn)入鍋爐受熱面而產(chǎn)生沉積。

4.3.3 加氧轉(zhuǎn)換過程中水汽系統(tǒng)氫電導(dǎo)率的變化

4號(hào)機(jī)組給水加氧轉(zhuǎn)換過程中水汽系統(tǒng)氫電導(dǎo)率變化如圖3所示。從圖3可以看出,開始加氧后,省煤器入口給水、主蒸汽、高溫再熱蒸汽、高加疏水的氫電導(dǎo)率均有升高,省煤器入口給水、主蒸汽的氫電導(dǎo)率超過0.3 μs/cm,高加疏水的氫電導(dǎo)率超過0.45 μs/cm,而整個(gè)加氧轉(zhuǎn)換過程中除氧器入口的氫電導(dǎo)率基本在0.06 μs/cm左右。加氧轉(zhuǎn)換完成后,熱力系統(tǒng)水汽氫電導(dǎo)率均恢復(fù)正常水平,小于0.10 μs/cm。

圖3 加氧轉(zhuǎn)化過程水汽氫電導(dǎo)率變化趨勢(shì)

5 實(shí)施加氧運(yùn)行后的現(xiàn)象

(1)前置過濾器的反洗周期縮短。原來4臺(tái)機(jī)組的前置過濾器每周進(jìn)行1次定期反洗,但4號(hào)機(jī)自加氧后,前置過濾器運(yùn)行不到1周,壓差已升至上限,運(yùn)行周期縮短。分析主要原因?yàn)椋?號(hào)機(jī)給水中主要腐蝕產(chǎn)物為三氧化二鐵,其顆粒小于四氧化三鐵,更容易深入濾芯內(nèi)部,反洗時(shí)不易徹底清除,久而久之,就會(huì)導(dǎo)致正常運(yùn)行周期縮短。解決方法是將過濾器濾芯精度由5 μm改為3 μm,并注意材料的化學(xué)穩(wěn)定性。

(2)凝結(jié)水、低加疏水中鐵離子含量升高。加氧后由于pH值降低,導(dǎo)致凝結(jié)水、低加疏水中鐵離子含量增大。

(3)精處理混床氫型運(yùn)行周期延長。加氧前氫型運(yùn)行周期制水量約為6~7萬t,加氧處理后,混床周期制水量上升至50萬t左右,而氫電導(dǎo)率未超過0.07 μs/cm。累積制水50萬t后,混床出水電導(dǎo)率會(huì)緩慢升高。目前以混床出口電導(dǎo)率小于0.2 μs/cm、凝結(jié)水精處理母管氫電導(dǎo)率小于0.07 μs/cm雙重指標(biāo)控制,任何一個(gè)指標(biāo)超標(biāo)均需撤出運(yùn)行進(jìn)行再生。

(4)過熱器減溫水調(diào)節(jié)閥結(jié)垢現(xiàn)象緩解。加氧前4臺(tái)機(jī)組的過熱器減溫水調(diào)節(jié)閥閥芯均有結(jié)垢,分析其成份主要為四氧化三鐵,該位置之前管道FAC比較嚴(yán)重,導(dǎo)致水中含鐵過高,經(jīng)過減溫水閥芯后由于壓力及流速下降,鐵的氧化物在閥芯沉積,從而影響調(diào)節(jié)閥的靈活性。4號(hào)機(jī)實(shí)施加氧處理后,過熱器減溫水調(diào)節(jié)閥未出現(xiàn)調(diào)節(jié)失靈問題,而其它3臺(tái)未加氧的機(jī)組過熱器調(diào)節(jié)閥問題仍存在,這說明過熱器減溫水調(diào)節(jié)閥結(jié)垢現(xiàn)象有所緩解與加氧有關(guān)。

6 結(jié)語

鍋爐給水加氧處理(OT)是一種優(yōu)化的氧化性處理工藝,通過向弱堿性水中加入氧氣,促使金屬表面生成更加致密、溶出率更低的保護(hù)性氧化膜。給水加氧轉(zhuǎn)換處理后,即使將水汽pH值降低至8.7~9.0,水汽系統(tǒng)的含鐵量仍會(huì)穩(wěn)定在較低水平,鍋爐受熱面的結(jié)垢速率將明顯降低。與AVT(O)工況相比,OT處理后由于給水和疏水系統(tǒng)的保護(hù)主要是靠適量的溶解氧,精處理出口的加氨量可大幅度降低,因此凝結(jié)水精處理混床氫型運(yùn)行周期明顯延長,混床出水水質(zhì)更好。

[1]超臨界火電機(jī)組研究資料匯編[G].西安:國電熱工研究院,2003.

[2]中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì).GB/T 12145-2008火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2009.

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