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一起高??蛻?hù)全廠停電事故的分析及反事故措施

2011-05-29 03:47顧定軍
浙江電力 2011年2期
關(guān)鍵詞:過(guò)流熱電廠斷路器

顧定軍

(舟山電力局,浙江 舟山 316021)

HB化學(xué)有限公司是一家從事石油化工產(chǎn)品加工的連續(xù)性生產(chǎn)企業(yè),對(duì)供電可靠性要求很高,短時(shí)中斷供電可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失,甚至引發(fā)環(huán)境污染事故,是舟山電網(wǎng)的高??蛻?hù)之一。該客戶(hù)由舟山電力局35 kV E變電站以10 kV HB 409線、HX 408線雙回線路供電,目前E變電站專(zhuān)供HB化學(xué)公司用電負(fù)荷。HB化學(xué)公司自建熱電廠,裝機(jī)容量15 MW,與電力系統(tǒng)并網(wǎng)運(yùn)行,熱電機(jī)組發(fā)電功率視熱負(fù)荷而定,一般出力3 000 kW左右。E變電站由來(lái)自不同110 kV變電所的兩回35 kV線路供電,主變壓器容量為2×25 MVA,35 kV及10 kV均為單母線分段接線,見(jiàn)圖1。2009年5月9日5∶00,HB化學(xué)公司自備熱電廠廠用2號(hào)爐一次風(fēng)機(jī)因電氣絕緣損壞發(fā)生接地短路故障,導(dǎo)致該廠廠用10 kVⅡ段2201進(jìn)線斷路器以及電源側(cè)熱能10 kV總配Ⅱ段1202出線斷路器、E變電站35 kVⅡ段進(jìn)線X線斷路器相繼跳閘,事故導(dǎo)致E變電站全停,HB 409線、HX 408線全停,HB自備熱電廠1號(hào)機(jī)故障解列,全廠停電。

1 事故發(fā)生時(shí)系統(tǒng)運(yùn)行方式

事故發(fā)生時(shí)系統(tǒng)接線如圖1所示,其中E變電站Y線、HB 10 kV總配站10 kV母分開(kāi)關(guān)和熱電411線、熱電廠廠用10 kV 2001母分開(kāi)關(guān)均為熱備用,E變電站由35 kV X線提供的系統(tǒng)功率通過(guò)E變電站1號(hào)、2號(hào)主變壓器供給HB 10 kV總配負(fù)荷,熱電廠出力2 300 kW,即故障前E變電站1號(hào)主變壓器下送10 500 kVA,2號(hào)主變壓器下送9 700 kVA,同時(shí)熱電廠1號(hào)機(jī)經(jīng)熱能410線供HB 10 kV總配站2 700 kVA。事故發(fā)生時(shí)相關(guān)各級(jí)電流保護(hù)配置見(jiàn)圖1,其中2號(hào)爐一次風(fēng)機(jī)過(guò)流Ⅰ段整定值為596 A,0.1 s,廠用10 kVⅡ段2201進(jìn)線斷路器以及電源側(cè)熱能10 kV總配Ⅱ段1202出線斷路器過(guò)流Ⅰ段整定值為2 120 A,0.3 s,HB 10 kV總配站熱能410線過(guò)流Ⅱ段整定值為1 300 A,0.6 s,E變電站35 kV X線過(guò)流Ⅱ段整定值為608 A,0.6 s,以上定值均為一次值。

圖1 系統(tǒng)接線和保護(hù)配置圖

2 2號(hào)爐一次風(fēng)機(jī)故障分析

事故后,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)HB自備熱電廠2號(hào)爐一次風(fēng)機(jī)因故障嚴(yán)重?fù)p壞,可以確認(rèn)是事故發(fā)生的直接原因。通過(guò)對(duì)2201進(jìn)線斷路器保護(hù)、1202出線斷路器保護(hù)故障錄波數(shù)據(jù)的分析,認(rèn)為2號(hào)爐一次風(fēng)機(jī)故障發(fā)生分3個(gè)階段:

(1)故障發(fā)生時(shí),廠用10 kVⅡ段C相電壓降低,同時(shí)A,B兩相對(duì)地電壓升高,最大相對(duì)地電壓峰值達(dá)140.8 V,接近線電壓,與中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)單相接地故障理論相吻合。電機(jī)A,B兩相繞組的對(duì)地絕緣開(kāi)始承受過(guò)電壓考驗(yàn),可以確定風(fēng)機(jī)故障是由C相定子繞組絕緣損壞引起。

(2)故障發(fā)生20 ms后B相電壓開(kāi)始降低,C相電流明顯增大,折算到一次側(cè)為9 280 A,認(rèn)為此時(shí)故障已發(fā)展為B,C兩相接地短路。

(3)故障發(fā)生306 ms時(shí),A相電壓也明顯降低,同時(shí)A相電流明顯增大,可以認(rèn)為故障發(fā)展為A,B,C三相接地短路。

3 故障后各級(jí)繼電保護(hù)動(dòng)作分析

3.1 2號(hào)爐一次風(fēng)機(jī)保護(hù)動(dòng)作分析

根據(jù)故障錄波數(shù)據(jù)分析,2號(hào)爐一次風(fēng)機(jī)故障20 ms后,故障電流達(dá)到9 280 A,遠(yuǎn)大于風(fēng)機(jī)過(guò)流Ⅰ段596 A的整定值,持續(xù)時(shí)間超過(guò)0.3 s,因此風(fēng)機(jī)保護(hù)應(yīng)動(dòng)作跳閘。但檢查發(fā)現(xiàn)2號(hào)爐一次風(fēng)機(jī)保護(hù)無(wú)任何動(dòng)作報(bào)告和動(dòng)作記錄,自動(dòng)化系統(tǒng)也未收到保護(hù)動(dòng)作信號(hào),風(fēng)機(jī)開(kāi)關(guān)未跳閘,顯然是保護(hù)拒動(dòng)。事故后的多次試驗(yàn)卻都能正確動(dòng)作跳閘,因此保護(hù)拒動(dòng)的原因很可能是:

(1)保護(hù)裝置電源未投入,導(dǎo)致保護(hù)未啟動(dòng)。

(2)因該保護(hù)TA變比為200/5,10P10級(jí),故障電流9 280 A,在一次電流達(dá)40多倍額定電流的情況下,TA嚴(yán)重飽和,致使通過(guò)TA輸入到保護(hù)裝置的電流達(dá)不到保護(hù)的動(dòng)作定值。

3.2 2201進(jìn)線保護(hù)動(dòng)作分析

因2號(hào)爐一次風(fēng)機(jī)保護(hù)拒動(dòng),不能在第一時(shí)間切除故障,故障電流持續(xù)存在,由故障錄波數(shù)據(jù)可知,最小故障電流有效值4 560 A,遠(yuǎn)大于廠用10 kVⅡ段2201進(jìn)線斷路器過(guò)流Ⅰ段整定值(2 120 A),廠用10 kVⅡ段2201進(jìn)線保護(hù)于故障后329 ms正確動(dòng)作,363.5 ms故障電流切斷,隔離了故障風(fēng)機(jī)。事故后檢查保護(hù)裝置和自動(dòng)化系統(tǒng)均有保護(hù)動(dòng)作信號(hào)和斷路器跳閘信號(hào)記錄。

3.3 1202出線保護(hù)動(dòng)作分析

因熱能10 kV總配Ⅱ段1202出線保護(hù)整定值與廠用10 kVⅡ段2201進(jìn)線保護(hù)定值相同,流過(guò)的故障電流也相同,由故障錄波數(shù)據(jù)知,該保護(hù)于故障后326 ms正確動(dòng)作,360.5 ms后故障電流切除。事故后檢查保護(hù)裝置和自動(dòng)化系統(tǒng)均有保護(hù)動(dòng)作信號(hào)和斷路器跳閘信號(hào)記錄。

3.4 熱能410線保護(hù)動(dòng)作分析

根據(jù)故障錄波數(shù)據(jù)及現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)作信號(hào)分析,故障發(fā)生后,熱能410線保護(hù)只啟動(dòng),但未動(dòng)作跳閘,保護(hù)啟動(dòng)前流經(jīng)熱能410線的故障電流最大有效值為8 486 A,隨著故障于發(fā)生后360.5 ms被成功隔離,電流迅速減小至約等于零。雖然保護(hù)啟動(dòng)時(shí)故障電流較大,遠(yuǎn)超定值,但隨著故障的隔離而迅速減小,在整定時(shí)間600 ms內(nèi),過(guò)流保護(hù)元件返回,因此熱能410線保護(hù)只啟動(dòng)而未動(dòng)作跳閘,動(dòng)作正確。

3.5 35 kV X線保護(hù)動(dòng)作分析

根據(jù)故障錄波數(shù)據(jù)及現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)作信號(hào)分析,故障發(fā)生后600 ms時(shí),X線保護(hù)動(dòng)作,670 ms時(shí)切斷電流,保護(hù)啟動(dòng)時(shí)流經(jīng)X線的電流最大有效值約1 472 A,隨著故障隔離和電機(jī)自起動(dòng),流經(jīng)X線的電流由大變小,又略微增大,故障后600 ms時(shí)流經(jīng)X線的電流為896 A,大于過(guò)流Ⅱ段定值(608 A)。雖然風(fēng)機(jī)故障已于故障發(fā)生后360 ms被成功隔離,但一直有較大電流流經(jīng)X線,該電流大于X線過(guò)流Ⅱ段整定值,且持續(xù)時(shí)間超過(guò)整定時(shí)間(600 ms),因此過(guò)流Ⅱ段保護(hù)在600 ms時(shí)動(dòng)作,X線斷路器跳閘,致使E變電站全停,并造成HB公司全廠停電。所以X線保護(hù)動(dòng)作正確。

根據(jù)故障時(shí)的系統(tǒng)運(yùn)行方式,就2號(hào)爐一次風(fēng)機(jī)故障切除后仍有較大電流流經(jīng)X線的原因分析如下:

(1)熱電廠2號(hào)爐一次風(fēng)機(jī)接地短路故障未能在第一時(shí)限(100 ms)切除,導(dǎo)致系統(tǒng)電壓接近零,雖然在360 ms時(shí)由上級(jí)保護(hù)越級(jí)跳閘后切除故障,但系統(tǒng)電壓并未馬上恢復(fù),直到X線跳閘時(shí)10 kV系統(tǒng)電壓才恢復(fù)到3.5 kV。

(2)HB總配站供電區(qū)域的負(fù)荷主要為電動(dòng)機(jī)負(fù)荷,系統(tǒng)電壓由正常降到較小再恢復(fù)時(shí),電動(dòng)機(jī)將自起動(dòng),且可能產(chǎn)生較大的起動(dòng)電流,自起動(dòng)過(guò)程持續(xù)在500 ms以上。

(3)故障隔離前,故障電流主要由X線經(jīng)熱能410線提供,在故障隔離后的過(guò)程中,由發(fā)電機(jī)流經(jīng)熱能410線的電流很小,此階段HB總配負(fù)荷主要由X線提供。

綜上分析,在故障點(diǎn)隔離至X線跳閘的300 ms過(guò)程中,由于HB總配站供電區(qū)域的電動(dòng)機(jī)自起動(dòng)電流持續(xù)較大,導(dǎo)致X線電流超過(guò)其過(guò)流保護(hù)Ⅱ段電流整定值達(dá)整定時(shí)間(600 ms)后跳閘。熱電廠2號(hào)爐一次風(fēng)機(jī)絕緣損壞是導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因,風(fēng)機(jī)保護(hù)拒動(dòng)是事故擴(kuò)大,造成保護(hù)越級(jí)跳閘的主要原因。E變電站保護(hù)配置未充分考慮HB公司用電負(fù)荷特性是次要原因。

4 事故后采取的反事故措施

(1)為保證HB公司安全可靠用電需求,最大限度挖掘電網(wǎng)供電潛力,E變電站35 kV系統(tǒng)及10 kV系統(tǒng)于事故后開(kāi)始分列運(yùn)行,兩回35 kV線路同時(shí)帶負(fù)荷,HB公司內(nèi)部用電系統(tǒng)同時(shí)采用“分列運(yùn)行,一分到底”運(yùn)行模式。

(2)為了能使E變電站35 kV母分備自投裝置能及時(shí)動(dòng)作或防止備自投動(dòng)作造成系統(tǒng)電源與用戶(hù)自備電源的非同期并列,提高供電的可靠性,HB公司在HB總配站裝設(shè)了故障解列裝置,若X線失電,HB總配故障解列裝置將在第一時(shí)間將熱電廠解列。要求熱電廠解列后能帶廠用電系統(tǒng)短時(shí)孤網(wǎng)運(yùn)行,在備自投未成功動(dòng)作、市電全部切斷的情況下,能立即恢復(fù)對(duì)重要負(fù)荷的供電,否則建議HB公司配備與系統(tǒng)不并網(wǎng)運(yùn)行的快速起動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組作為保安電源。

(3)將35 kV X線、35 kV Y線的保護(hù)更換為距離保護(hù),退出過(guò)電流保護(hù)。距離保護(hù)的方向性將使其不會(huì)因HB公司故障而誤動(dòng),繼電保護(hù)部門(mén)根據(jù)HB公司電動(dòng)機(jī)自起動(dòng)數(shù)據(jù)重新計(jì)算E變電站對(duì)側(cè)變電站的X線距離保護(hù)整定值,以使其躲過(guò)HB公司電動(dòng)機(jī)的自起動(dòng)負(fù)荷阻抗。

(4)為防止互感器在大電流下飽和,HB公司把變比過(guò)小的10P10級(jí)保護(hù)用電流互感器更換為大變比的10P20級(jí)電流互感器。HB公司將所有電動(dòng)機(jī)的限時(shí)電流速斷保護(hù)改為瞬時(shí)動(dòng)作的速斷保護(hù),以減輕電機(jī)短路故障對(duì)系統(tǒng)電壓的影響。

(5)在生產(chǎn)工藝允許情況下,將部分電動(dòng)機(jī)的低電壓保護(hù)時(shí)間由0.8 s改為0.5 s,并適當(dāng)提高低電壓整定值,以便在系統(tǒng)電壓降至一定程度后快速切除電動(dòng)機(jī)負(fù)荷,減小電壓恢復(fù)時(shí)電機(jī)的自起動(dòng)電流。

(6)由專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)HB公司內(nèi)部繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置定值重新進(jìn)行整定計(jì)算,研究不同運(yùn)行方式下電機(jī)低電壓起動(dòng)電流對(duì)相關(guān)保護(hù)的影響,并將結(jié)果提供給供電方,作為供電方保護(hù)配置、整定的依據(jù)。

(7)目前的供電方式可靠性差,保護(hù)難以配合。為提高供電可靠性,要求客戶(hù)申請(qǐng)110 kV雙電源供電,自建110 kV專(zhuān)用變電站。

5 結(jié)語(yǔ)

(1)高危重要客戶(hù)的安全可靠供用電事關(guān)社會(huì)穩(wěn)定大局,供電企業(yè)和客戶(hù)雙方都要高度重視。雖然從產(chǎn)權(quán)歸屬及管轄權(quán)限角度看,供用電雙方的電氣設(shè)備存在產(chǎn)權(quán)分界點(diǎn),但接入電網(wǎng)運(yùn)行的所有電氣設(shè)備物理上并不存在產(chǎn)權(quán)分界點(diǎn),客戶(hù)的電氣設(shè)備故障會(huì)影響電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,同樣,電力系統(tǒng)的運(yùn)行方式及保護(hù)配置等因素也會(huì)對(duì)客戶(hù)的安全可靠用電構(gòu)成潛在威脅。

(2)供電企業(yè)和客戶(hù)應(yīng)加強(qiáng)溝通,充分了解高??蛻?hù)的負(fù)荷性質(zhì)、用電設(shè)備運(yùn)行特性,為供電企業(yè)運(yùn)方安排及繼保配置、定值整定提供依據(jù)。此次事故在故障電流已切除的情況下,因?yàn)殡姍C(jī)自起動(dòng)電流延續(xù)而導(dǎo)致X線保護(hù)跳閘,說(shuō)明了這一點(diǎn)的重要性。

(3)客戶(hù)自身要重視電氣設(shè)備的運(yùn)行管理,定期按規(guī)程要求進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn),盡早發(fā)現(xiàn)和消除設(shè)備缺陷。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高電氣管理人員及運(yùn)行值班人員素質(zhì)。本次事故前HB公司的10 kV系統(tǒng)曾發(fā)生接地故障,相關(guān)分析認(rèn)為其故障點(diǎn)應(yīng)在HB熱能電廠10 kV系統(tǒng)內(nèi),很可能也是該引風(fēng)機(jī)絕緣故障所引起,后因接地消失,未引起HB公司重視。如及早采取措施,就有可能避免此次事故的發(fā)生。

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