芮祎鳴
(中國石油大慶油田井下作業(yè)分公司 ,黑龍江 大慶 163000)
根據(jù)油田集輸系統(tǒng)改造幾年來的資料統(tǒng)計,主要存在以下幾類資料異常情況,一是低沉沒度井更加容易氣鎖;二是工藝閘門不嚴;三是由于破壞嚴重,造成取樣、蹩泵困難。
1.1 深井泵氣鎖
1.1.1 成因:回壓上升引起套壓升高
對于低沉沒度的嚴重供液不足井,在采用雙管工藝流程的情況下,通過套管放氣閥調(diào)整套管壓力,保證較低的套壓值,一般情況下不會發(fā)生氣鎖。但是當采用環(huán)狀集輸流程時,由于同一個集油環(huán)內(nèi)的若干口油井共用同一條回油匯管造成匯管壓力上升,各單井井口回壓接近,原應(yīng)用雙管流程時回壓較低井回壓有不同程度上升;而通過套管放氣閥的調(diào)整,在最理想狀態(tài)下,只能達到套壓與回壓平衡,正常生產(chǎn)時套壓不可能低于回壓,這就引起這部分井井套壓上升,沉沒度進一步降低,套管氣進入深井泵內(nèi)幾率增加,造成游動凡爾與固定凡爾均無法打開,形成氣鎖。
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1.1.2 現(xiàn)象:示功圖等資料顯示桿管斷脫
以喇49-28井為例:該井正常生產(chǎn)時沉沒度48.89m,流壓1.57 Mpa,顯示供液不足。同步資料顯示,流壓7.40 Mpa,為典型抽油桿斷脫,井口蹩泵不起壓。對井口工藝閘門進行落實,無倒灌可能;該井2周前進行過高壓熱洗,排除蠟影響可能性。初步分析為抽油桿斷脫。
1.1.3 處理
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對于懷疑深井泵氣鎖的井,應(yīng)該進行高壓熱洗,將固定、游動凡爾打開,泵內(nèi)氣體排出,泵況將恢復(fù)正常。仍以喇49-28處理過程進行說明:考慮到該井沉沒度很低,決定進行高壓熱洗,以驗證是否氣鎖。熱洗后,蹩泵正常,日測功圖、動液面,流壓1.50 Mpa、顯示供液不足。確認該井資料異常為氣鎖造成。
1.1.4 預(yù)防措施
Ⅰ保證放氣閥靈活好用,避免套壓過高;
Ⅱ?qū)Τ翛]度過低井,合理調(diào)小地面參數(shù),以保持合理沉沒度;
Ⅲ對高回壓的環(huán),定期熱洗集油管線,盡量降低回壓值。
1.2 工藝不嚴
對環(huán)狀流程而言,主要是套管放氣閥損壞、不密封,以及回油閘門不嚴,造成蹩壓資料失真2種情況。
目前,臨時便道正式開放交通,但該便道有320米通過江頂崖滑坡體,路基存在不穩(wěn)定因素,為保證行車安全,對該便道實行交通管制,應(yīng)急搶險機械車輛、客車和兩軸載貨車輛可安全通行,三軸及三軸以上車輛需從代古寺繞行。
1.2.1 套管放氣閥不嚴或損壞
1.2.1.1 成因:套管放氣閥密封不嚴或擋球丟失
套管放氣閥由于各種原因不密封,由于環(huán)狀流程的特點,環(huán)內(nèi)其它井的液量與摻水通過放氣通道倒灌入油套環(huán)空,引起動液面上升,示功圖顯示凡爾漏失,對于理論排量相對于該環(huán)總產(chǎn)液量比值較小的井,則動液面在井口,示功圖顯示連抽帶噴。
1.2.1.2 現(xiàn)象:示功圖等資料顯示凡爾漏失或桿斷脫
根據(jù)以下功圖、流壓資料 ,結(jié)合現(xiàn)場蹩泵正常的情況,似乎井的泵況是連抽帶噴。但結(jié)合相帶圖分析,這油井周圍連通水井近期內(nèi)無方案調(diào)整,流壓不可能在短期內(nèi)變化如此之大。結(jié)合以下數(shù)據(jù),分析上述井的異常資料是由于工藝某部位不嚴,引起匯管內(nèi)液體倒灌入油套環(huán)空造成,而環(huán)狀流程棧橋井唯一的油套連通部位就是套管放氣閥。
1.2.1.3 處理
1.2.1.4 預(yù)防措施
Ⅰ合理調(diào)整套壓值后,將調(diào)壓絲堵焊死,防止破壞,但該方法只是權(quán)宜之計,焊死后套壓無法再次調(diào)整;Ⅱ?qū)⒈I竊、破壞嚴重地區(qū)抽油機井套管放氣閥更換為防盜類型。
1.2.2 回油閘門不嚴,蹩壓資料失真
1.2.2.1 成因及現(xiàn)象
個別井回油閘門在低壓時(<2 Mpa),閘板是嚴的,但核實泵況蹩壓時(要求3 Mpa以上)卻有滲漏,造成蹩不起壓或穩(wěn)不住壓的現(xiàn)象。因此無法通過摻水試壓等手段驗證閘門是否密封。對于這種情況,如果蹩泵時能夠起壓,示功圖形狀正常、而流壓較高時,通常是注水受效造成的流壓上升。
1.2.2.2 處理及效果
對于這種情況,應(yīng)該采取試調(diào)參的方法對泵況進行驗證。如果調(diào)大參數(shù)后,流壓明顯下降,則為注水受效;如果流壓沒有明顯下降,那么就是泵、管漏失。以下是高流壓、示功圖顯示正常、蹩泵不起壓或起壓穩(wěn)不住井的調(diào)參前后數(shù)據(jù)。
1.2.2.3 預(yù)防措施
Ⅰ應(yīng)安裝油放空閘門,關(guān)一次生產(chǎn)閘門進行蹩泵操作;Ⅱ應(yīng)在油四通放空處安裝防盜取壓、取樣裝置,通過關(guān)一次生產(chǎn)閘門來進行蹩泵操作。
2.1 流程改造后,由于集油管線負荷率上升,管線長度大幅度增加,需要采取有效措施消減回壓上升因素,進而控制套壓上升,防止氣鎖。
2.2 在分析資料過程中,不僅要核實示功圖、動液面資料,也要對地面工藝與其它人為破壞因素是否存在進行落實。
[1]王鴻勛,張琪.采油工藝原理.北京:石油工業(yè)出版社,1989.