李興敏
(華電國際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)
華電國際鄒縣發(fā)電廠600 MW機(jī)組共設(shè)計(jì)有4級(jí)低壓加熱器(以下簡(jiǎn)稱低加),其中#7A/#7B,#8A/#8B低加布置在凝汽器喉部,#7A/#7B,#8A/#8B低加公用一旁路管道。#7,#8低加由于布置特殊,只能共同進(jìn)行隔離或投運(yùn)。各加熱器的疏水采取逐級(jí)自流方式,低加最后一級(jí)疏水進(jìn)入凝汽器。每臺(tái)低加均有直接進(jìn)入凝汽器的危急疏水。低加疏水放氣系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 低加疏水放氣系統(tǒng)
加熱器達(dá)到運(yùn)行溫度并穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),一定要控制水位。如果加熱器水位比正常水位低63 mm,會(huì)使加熱器的疏水冷卻段進(jìn)口(吸水口)露出水面,導(dǎo)致蒸汽進(jìn)入該管段,將會(huì)造成以下后果:加熱器疏水端差變化;由于泄漏蒸汽的熱量損失,使加熱器效率降低;在疏水冷卻段進(jìn)口處和疏水冷卻段內(nèi)造成沖蝕性危害,使管子損壞。加熱器水位高于正常水位38 mm為高水位,當(dāng)水位高于該值時(shí),加熱器的凝結(jié)段換熱面將浸沒在疏水中。這種滿水會(huì)減少加熱器的有效傳熱面積,導(dǎo)致加熱器效率降低(加熱器出口溫度降低)。因此,低加設(shè)計(jì)有以下水位保護(hù):
(1)低加水位高Ⅰ值(+38 mm),報(bào)警;
(2)低加水位高Ⅱ值(+88 mm),聯(lián)開低加危急疏水;
(3)低加水位高Ⅲ值(+188 mm),開關(guān)量、高Ⅲ值模擬量、高Ⅱ值開關(guān)量中任意2個(gè)量達(dá)保護(hù)動(dòng)作值時(shí),低加解列,低加水側(cè)走旁路,低加抽汽電動(dòng)隔離門及逆止門關(guān)閉,同時(shí)開啟抽汽管道疏水,上一級(jí)低加疏水自動(dòng)切至凝汽器。
#5機(jī)組高負(fù)荷時(shí),#8B低加危急疏水頻繁動(dòng)作的問題于2004年12月出現(xiàn),該問題已存在了5年之久。檢查#8B低加正常疏水調(diào)閥動(dòng)作正常,#6低加至#7A,#7B低加疏水動(dòng)作正常,調(diào)門開度基本一致;#7A,#8A低加水位趨勢(shì)與#7B,#8B低加基本一致,#7A,#8A,#7B,#8B水位趨勢(shì)與負(fù)荷趨勢(shì)基本一致。為避免危急疏水門頻繁動(dòng)作損壞調(diào)門及管道,機(jī)組高負(fù)荷時(shí)采用手動(dòng)開啟#8B低加危急疏水門的方式維持運(yùn)行,但這對(duì)機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有不利影響。#8B低加水位波動(dòng)曲線如圖2所示。
圖2 #8B低加水位趨勢(shì)圖
經(jīng)過分析,筆者認(rèn)為#8B低加危急疏水頻繁動(dòng)作一般有以下3種原因:
(1)#8B低加正常疏水管道通流不暢。機(jī)組停運(yùn)后,進(jìn)入凝汽器內(nèi)部檢查#8B低加正常疏水管道與凝汽器接口處無異物。對(duì)#8B低加正常疏水調(diào)門處管道進(jìn)行解體未發(fā)現(xiàn)異物。#8B低加正常疏水管道通流不暢的原因基本排除。
(2)#8B低加正常疏水管道閥門脫落。利用停機(jī)機(jī)會(huì),對(duì)#8B低加正常疏水調(diào)閥、手動(dòng)門進(jìn)行了解體檢查,并對(duì)正常疏水調(diào)閥進(jìn)行了調(diào)試,均未發(fā)現(xiàn)異常情況。
(3)#7B,#8B低加輕微泄漏,導(dǎo)致高負(fù)荷時(shí)疏水量偏大。機(jī)組停運(yùn)后,對(duì)#7B,#8B低加查漏,沒有發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)。
(1)主機(jī)軸封至#8B低加蒸汽量偏大。將主機(jī)軸封分流閥由#8B低加切至凝汽器后觀察運(yùn)行,在機(jī)組高負(fù)荷時(shí),#8B低加危急疏水仍頻繁動(dòng)作。
(2)降低凝結(jié)水過冷度,防止凝結(jié)水過冷度過大導(dǎo)致高負(fù)荷時(shí)#7B,#8B低加過負(fù)荷。凝結(jié)水過冷度的產(chǎn)生一般與以下因素有關(guān):凝汽器汽側(cè)漏空氣或真空泵出力低而積氣,造成蒸汽分壓降低;熱井水位升高,淹沒了部分銅管;凝汽器銅管排列不佳或過密,使凝水在銅管外壁形成水膜,而水膜溫度低于飽和溫度;循環(huán)水量過多或循環(huán)水溫過低;凝汽器銅管破裂,凝結(jié)水內(nèi)漏入循環(huán)水。
在機(jī)組正常運(yùn)行中,通過采取及時(shí)開關(guān)冷卻塔啟閉器、調(diào)整循環(huán)水熱水門開度、調(diào)整熱井水位在合理水平、提高凝汽器真空、提高凝汽器嚴(yán)密性等手段,最大限度保證機(jī)組凝結(jié)水過冷度在最低值。但這些降低凝結(jié)水過冷度的措施并沒有消除#8B低加危急疏水頻繁動(dòng)作。
(3)進(jìn)行低加水位調(diào)整試驗(yàn),保持#6低加高水位。600MW機(jī)組低加疏水系統(tǒng)為逐級(jí)自流的方式,在機(jī)組正常運(yùn)行中,將#6低加水位調(diào)整得稍高一點(diǎn),使進(jìn)入到#8B低加的疏水量少一點(diǎn),以減少危急疏水動(dòng)作次數(shù)。
(1)#8B低加正常疏水管道運(yùn)行中有水汽化的聲音,懷疑正常疏水管道布置不合理。但由于#8A低加及#6機(jī)組#8B低加的管道布置與#5機(jī)組#8B低加相同,因此,基本排除管道布置的原因。
(2)對(duì)#7B低加正常疏水、危急疏水調(diào)閥進(jìn)行檢查。600 MW機(jī)組低加疏水系統(tǒng)為逐級(jí)自流的方式,#5,#6,#7低加任何一級(jí)疏水存在問題,都有可能影響到#8低加。因此,機(jī)組停運(yùn)后,對(duì)#7B低加正常疏水、危急疏水調(diào)閥進(jìn)行了調(diào)試和檢查,檢查結(jié)果是這2個(gè)調(diào)閥動(dòng)作靈活、調(diào)節(jié)正常。
(3)對(duì)#6低加至#7A,#7B低加的2個(gè)疏水調(diào)門進(jìn)行檢查。經(jīng)過分析和比較,#8A,#8B低加及#7A,#7B低加的水位變化趨勢(shì)及相應(yīng)的疏水溫度變化情況為:若#6低加至#7A,#7B低加的2個(gè)疏水調(diào)門指令一致且位返不一致,有可能造成B側(cè)疏水量多于A側(cè)疏水量,導(dǎo)致#8B低加的高負(fù)荷時(shí)疏水而使危急疏水頻繁動(dòng)作。于是,華電國際鄒縣發(fā)電廠運(yùn)行部汽機(jī)專業(yè)于2008年5月8日向生產(chǎn)技術(shù)部汽機(jī)、熱工專業(yè)人員發(fā)了《#5機(jī)組小修期間對(duì)#6低加至#7低加正常疏水門進(jìn)行調(diào)試、檢查》工作聯(lián)系單。
在#5機(jī)組小修中,生產(chǎn)技術(shù)部汽機(jī)專業(yè)人員按照運(yùn)行部的要求,組織人員對(duì)#6低加至#7A,#7B低加的2個(gè)疏水調(diào)門進(jìn)行了檢查。發(fā)現(xiàn)#6低加至#7A低加的正常疏水調(diào)門彈簧斷裂、#6低加至#7B低加的正常疏水調(diào)門氣缸密封圈老化損壞。更換調(diào)門的彈簧和密封圈,#5機(jī)組啟動(dòng)后,觀察機(jī)組運(yùn)行情況,在#5機(jī)組高負(fù)荷時(shí),#8B低加正常疏水調(diào)節(jié)正常,水位穩(wěn)定,危急疏水不再頻繁動(dòng)作。
治理結(jié)束后,#8B低加水位曲線如圖3所示。
圖3 治理后#8B低加水位趨勢(shì)
綜上所述,#6低加至#7A低加的正常疏水調(diào)門彈簧斷裂是造成低加系統(tǒng)B側(cè)疏水量大于A側(cè)的主要原因,從而使#8B低加危急疏水頻繁動(dòng)作。#5機(jī)組高負(fù)荷時(shí)#8B低加危急疏水頻繁動(dòng)作問題的成功治理,解決了困擾現(xiàn)場(chǎng)近5年的技術(shù)難題。
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