常云華,楊 效,李宗偉,吳 亮
(1.長春工程學(xué)院水利與環(huán)境工程學(xué)院,長春 130012;2.蛟河市水利局,蛟河 132500)
福生水電站工程主要由擋水壩、溢流壩、泄水閘、沖砂閘、發(fā)電廠房組成。自由溢流壩布置在主河床右側(cè),壩段長度86.50 m;翻板門泄水閘壩段布置在主河床,共設(shè)22孔翻板門,沖砂閘壩段布置在主河床,壩段長度20.80 m 共設(shè)2個(gè)孔,每孔寬8.00 m,堰頂高程415.50 m;邊墩厚1.50 m,中墩厚1.8 m,下游均采用底流消能型式,消力池池長16.0 m,池內(nèi)布置消力墩以提高消能效果。
壩基為玄武安山巖,強(qiáng)風(fēng)化帶厚度一般2~3 m,以下為中等風(fēng)化巖石。下游河道開挖后基本為巖基,當(dāng)水深小于2 m時(shí),中等風(fēng)化基巖抗沖刷流速為2~3 m/s。
由于水電站位于松花江流域頭道松花江中下游,且為河床式電站,水頭低,流量大,因此下泄水流佛汝德數(shù)低,工程設(shè)計(jì)所采用的消能工能否滿足設(shè)計(jì)要求以及泄流能力如何都需要模型進(jìn)行試驗(yàn)研究。
(1)驗(yàn)證沖沙閘各種頻率洪水時(shí)的泄流能力。
(2)提供宣泄各種頻率洪水時(shí)泄水建筑物上的水面線、流態(tài)及流速分布。
(3)提供宣泄各種頻率洪水時(shí)消能效果及對下游沖刷影響。
(4)優(yōu)化消能建筑物型式和詳細(xì)的結(jié)構(gòu)尺寸,并達(dá)到較好的消能效果。
福生水電站壩址處各頻率洪水的洪峰流量見表1。
表1 壩址各頻率洪水的洪峰流量及調(diào)洪成果
不同工況下的沖沙閘泄流量見圖5(a)中原設(shè)計(jì)泄流曲線,尾水位按下游壩址水位流量關(guān)系查得。
根據(jù)模型試驗(yàn)的目的和要求,采用斷面模型進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)在1 m寬的玻璃水槽內(nèi)進(jìn)行。模型幾何比尺采用λ翻=λL=λH=25。模型其他比尺見表2。
表2 模型比尺計(jì)算成果表
堰體部分采用水泥刮制,消力池及閘墩部分采用有機(jī)玻璃制作;上游河道按定床用紅磚鋪砌;下游河道按動床采用常規(guī)的散砂礫模擬。根據(jù)設(shè)計(jì)提供的河床地質(zhì)巖石抗沖流速2.0 m/s,按依茲巴什公式抗沖流速/m·s-1;d——散沙料粒徑/m;k—巖性系數(shù),一般取5~7)計(jì)算得原型沙粒徑,按模型比尺換算相應(yīng)的模型砂粒徑,并篩選該粒徑范圍的散砂礫作為模型砂。
沖沙閘設(shè)計(jì)方案模型布置見圖1。
圖1 沖沙閘設(shè)計(jì)方案模型布置圖
沖砂閘原設(shè)計(jì)消力池池深1.5 m,尾坎高1.5 m,池長同溢流壩16.0 m,布置單排消力墩,墩高1.5 m,垂直水流方向墩間距1.5 m,試驗(yàn)中對不同的消力墩布置和尺寸及尾坎高進(jìn)行了優(yōu)化。
優(yōu)化方案1(雙排小墩):消力池池長不變,消力墩布置成2排,消力墩順?biāo)鞣较蝽攲?.3 m,底寬1.3 m,高1.0 m,垂直方向?qū)?.0 m,間距2.0 m,兩排消力墩凈距2.0 m。
優(yōu)化方案2(雙排墩前小后大):池長布置不變,將第2排消力墩尺寸加大,順?biāo)黜攲?.3 m,底寬1.8 m,高1.5 m,垂直水流方向凈距2.0 m。
優(yōu)化方案3(雙排,前大后?。簩⑸嫌蔚?排消力墩0+016.7布置大墩,之后0+020布置小墩,尾坎高度由原設(shè)計(jì)的1.5 m高減小為1.25 m。
模型試驗(yàn)分別對原設(shè)計(jì)及優(yōu)化方案的沖沙閘閘門全開時(shí)在上游不同運(yùn)行水位情況下的泄流能力進(jìn)行了試驗(yàn),下游水位按泄水建筑物全部開閘泄水確定,泄流曲線見圖2。
圖2 沖沙閘試驗(yàn)各方案泄流曲線
將沖沙閘的試驗(yàn)曲線經(jīng)擬合后得到?jīng)_沙閘試驗(yàn)推薦方案的泄流曲線,擬合度達(dá)到0.9963,擬合較好,擬合后的泄流曲線見圖3。
圖3 沖沙閘試驗(yàn)推薦方案泄流曲線
對原設(shè)計(jì)及各優(yōu)化方案在宣泄各種頻率洪水時(shí)泄水建筑物全部開敞泄流的水面線、流態(tài)及流速分布進(jìn)行了試驗(yàn)觀測,典型工況成果見圖4和圖5。
在校核和設(shè)計(jì)洪水工況下,原設(shè)計(jì)方案及優(yōu)化方案過閘水流流速均較大,受閘墩影響,墩前水面雍高,閘后水流水躍不穩(wěn)定,形態(tài)較小,水躍躍前發(fā)生在消力池前部,躍后止于消力墩與尾坎之間,下游水流表面波動較大,下游試驗(yàn)段70 m長河道沖刷均較嚴(yán)重,原設(shè)計(jì)方案在樁號0+40.00左右有間歇性二次水躍產(chǎn)生,優(yōu)化方案3二次水躍不明顯。
流量632.758 m3/s,上游水位423.36 m,下游水位420.91 m
流量470.27 m3/s,上游水位422.08 m,下游水位419.70 m
圖4 沖沙閘原設(shè)計(jì)方案水面線及流速圖
流量565.328 m3/s,上游水位422.76 m,下游水位420.42 m
流量316.130 m3/s,上游水位420.78 m,下游水位418.42 m
圖5 沖沙閘優(yōu)化后采用方案水面線及流速圖
在消能設(shè)計(jì)工況下,閘前水流流速較大,流態(tài)較平穩(wěn),入池水流形成水躍,水躍發(fā)生在護(hù)坦中部,止于消力墩前,池內(nèi)水體紊動充分,出池后水流流速較大,水面有波動,原設(shè)計(jì)方案及優(yōu)化方案1、優(yōu)化方案2均有間歇性二次水躍產(chǎn)生,下游河道沖刷較嚴(yán)重。
在小洪水工況下,閘前水流流態(tài)較平穩(wěn),水躍發(fā)生在消力池中部,止于消力墩前,紊動較充分,除優(yōu)化方案3外,其他方案出池后水流均產(chǎn)生不穩(wěn)定的二次水躍。
底流式消力池利用水躍消能,消能效果可用消能率來判斷,計(jì)算公式如下:
式中:kj——消能率,%
E0——以消力池底起算的上游總水頭,E=
T0+α0υ02/2g
Et——池后剩余水頭,E0=Tt+αtυt2/2g
根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算各種工況下的消能率結(jié)果如表3。
表3 沖沙閘消能率試驗(yàn)成果匯總表
從結(jié)果看,原設(shè)計(jì)方案、優(yōu)化方案1、優(yōu)化方案2消能效果基本接近,優(yōu)化方案3的消能效果優(yōu)于其他方案。
表4 實(shí)測沖沙閘沖刷深度及位置表
出池后的水流仍有較大的余能,對下游河道產(chǎn)生沖刷。實(shí)測各種工況的沖刷深度及位置見表4。
(1)實(shí)測結(jié)果表明,設(shè)計(jì)方案、優(yōu)化方案1、優(yōu)化方案2和優(yōu)化方案3隨著上游水位的抬高,沖砂閘泄流能力加大趨勢較設(shè)計(jì)計(jì)算值明顯,泄流量均能滿足設(shè)計(jì)要求。
(2)優(yōu)化方案3除土石壩校核洪水工況外,下游均沒有二次水躍產(chǎn)生,其他方案在各種工況下池后均產(chǎn)生不穩(wěn)定的二次水躍,分析可能是由于流速大尾坎較高所致;消能率在19%~27%之間;沖坑深度較深,最大沖坑深3.27 m,最小沖坑深1.78 m,沖坑上游坡比滿足規(guī)范要求。
(4)下游河道右側(cè)較左側(cè)沖刷嚴(yán)重,最大相差近1 m,分析是消力池兩側(cè)導(dǎo)墻布置不對稱引起。
(5)實(shí)測原設(shè)計(jì)方案各工況泄流量均大于設(shè)計(jì)計(jì)算值;3個(gè)優(yōu)化方案除小洪水5 a一遇工況略低于設(shè)計(jì)值外,其他工況均大于或等于設(shè)計(jì)值,泄流能力滿足要求;設(shè)計(jì)方案、優(yōu)化方案3在消能設(shè)計(jì)工況下的消能率分別為24.14%和25.11%,較優(yōu)化方案1和優(yōu)化方案2大,其他工況下優(yōu)化方案3略大于設(shè)計(jì)方案;從沖坑深看,設(shè)計(jì)方案、優(yōu)化方案3的沖坑深度也小于其他兩個(gè)方案,而設(shè)計(jì)方案又小于優(yōu)化方案3,且沖坑上游坡比也是設(shè)計(jì)方案略緩;池長相同,設(shè)計(jì)方案為單排消力墩,施工較為簡單;沖砂閘實(shí)測下游河道沖刷深度均比溢流壩、翻板門泄水閘大,這也符合沖砂閘的功能要求。經(jīng)分析對比,建議選用優(yōu)化方案3。
[1]SL155-95,水工(常規(guī))模型試驗(yàn)規(guī)程[S].
[2]南京水利科學(xué)研究院,中國水利水電研究院.水工模型試驗(yàn)[M].北京:水利水電出版社,1985:12-149.
[3]吳持恭.水力學(xué)[M].北京:高等教育出版社,1983:158-241.
[4]武漢大學(xué).水利力計(jì)算手冊[M].北京:水利水電出版社,2008:359-412.