文/余榮強
焦作朱村煤礦膏體充填開采的目的是解放承壓水上和村莊下煤柱,一5煤厚1.34m,埋深199~246m,直接頂板 L5灰厚1.6~2.6m,煤層距 L2灰 15.8~20.5m,L2灰厚 4.8~9.4m, 距奧灰 37.9~58.8m,L2灰?guī)r水壓2MPa,奧灰?guī)r水壓達到3MPa。采用沿空留巷無煤柱開采,膏體充填開采實施一年后,利用鉆孔恒壓注水法對膏體充填工作面底板破壞深度進行實測研究,實測研究與數(shù)值計算軟件Flac3D模擬的結(jié)果一致,結(jié)果表明:采用膏體充填開采方法有效控制煤層底板開采破壞深度,提高隔水層厚度,能夠有效地阻止水、沙石通過裂隙帶滲入到工作面或采空區(qū),為承壓水條件下安全開采提供技術(shù)保障。
利用FLAC3D軟件,結(jié)合目前工作面的實際開采情況與膏體配比材料的性質(zhì),對54002工作面進行了開采模擬,對比分析了朱村礦一5煤層條件下膏體充填開采與垮落法開采底板變形破壞特征,在模擬充填開采過程中,考慮到底板承壓水的作用,使用了該軟件中基于流固耦合理論的固液耦合模塊,研究工作面在有承壓水作用下的底板破壞深度、范圍、性質(zhì)及過程。
1.數(shù)值計算模型
朱村礦54002膏體充填工作面走向開采長度達860m,工作面長度為100~105m,鑒于本節(jié)主要是模擬充填開采底板破壞的深度和范圍,因此所建立的模型僅包括煤層上方40m厚的巖層,模型上邊界按至地表180m的距離,施加巖體的自重載荷4.5MPa,下邊界選取至奧灰下方50m,為了能夠得出頂?shù)装迨懿蓜拥淖畲笥绊懛秶?,模擬工作面的推進長度應(yīng)達到充分采動,即工作面的推進長度為采深的1.25~1.5倍,選取工作面推進長度為500m,考慮到模型工作面左右邊界影響,工作面左右各再取100m。因此,整個工作面的尺寸為300m×500m×132m。底板承壓水施加于L2灰與奧灰層,所有的計算模式均為耦合模式,在耦合模擬中,孔隙率取50%,比奧系數(shù)取1。
2.膏體充填工作面底板采動破壞深度分析
煤礦開采中,依據(jù)采礦活動對底板破壞的影響程度,將底板在其深度方向分為直接破壞帶,影響帶和微小變化帶。在FLAC數(shù)值模擬中,如果單元格曾發(fā)生了拉伸屈服,即認為其已經(jīng)破壞,如果過去或現(xiàn)在發(fā)生過剪切屈服,則認為其處于影響帶。于是底板破壞深度一般根據(jù)拉伸屈服范圍來確定。
(1)垮落法采煤工作面底板塑性區(qū)分布變化情況??迓浞ㄩ_采時,當(dāng)工作面推進60m時,底板剪切塑性屈服已發(fā)展到底板下24m處,即L2灰?guī)r處,拉伸屈服發(fā)展到底板下6m處,底板最大破壞范圍在離工作面40m后的采空區(qū)內(nèi);
當(dāng)工作面推進到80m時,剪切屈服還在24m處,只不過其空間擴展范圍更大了,拉伸屈服發(fā)展到底板下7.8m處,范圍也在擴大;
當(dāng)工作面推進到120m時,剪切屈服還在24m處,范圍擴展更大,拉伸屈服發(fā)展到底板下12m也不再向下發(fā)展,范圍同樣在繼續(xù)擴大。同時可以看到,頂板的塑性發(fā)展更加快速廣泛,說明垮落法開采頂?shù)装暹\動都比較活躍。
(2)膏體充填采煤工作面塑性區(qū)分布變化情況。與垮落法比較,充填開采底板破壞程度大大減小,塑性區(qū)只是在煤層頂?shù)装逡粋€有限的空間內(nèi)隨工作面推進在不斷發(fā)展,除了頂?shù)装甯浇?m左右有拉伸屈服外,幾乎沒有拉伸屈服在縱向方向的發(fā)展,頂?shù)装逯饕憩F(xiàn)為剪切屈服。當(dāng)推進到60m時,剪切屈服深度到底板下8m,而當(dāng)推進到160m時,剪切屈服深度達到11m。同時,充填開采也很好地控制了頂板活動,塑性區(qū)相對垮落法有減小,充填效果明顯。
比較得出:充填法能很好地控制頂?shù)装迤茐?,其中,底板拉伸屈服深度是垮落法開采的1/6,剪切屈服深度是垮落法的1/2左右,垮落法開采底板破壞深度為11m,充填開采底板破壞深度為2m。
為了進一步掌握充填開采對底板的破壞范圍與破壞程度,在54002充填工作面實施了“膏體充填開采底板破壞深度的實測研究”。采用單孔恒水壓的方法向孔內(nèi)注水,注水量大,說明巖體裂隙發(fā)育、連通性好;反之,則說明巖體連通性差,裂隙不發(fā)育。
1.測試鉆孔技術(shù)參數(shù)
本次測試鉆孔共8個,鉆孔分散在15m范圍內(nèi)。設(shè)定8#孔為本次測試鉆孔的中心位置,距離8#鉆孔的距離左側(cè)為負,右側(cè)為正。8#鉆孔的具體位置為下08測點以里27.5m (下09測點以外 14.6 m);坐標為 X:3899376.3,Y:38424130.2,H:-60.65。1#~6#鉆孔只下φ89mm的一級套管,套管下入后用水泥固結(jié)牢固,必要時較短的套管管壁外要纏麻,打木楔;7#、8#孔下二級套管,φ108 mm的 下 入 10m,φ89 mm下 入 14m和16.5m,二級套管要承壓2.0MPa以上,以防止這兩孔L2灰出水。每個鉆孔最后都要在孔口上堵板,堵板中間留6分短節(jié),以備上截門。
2.注水分析
從開采前期到工作面采過鉆孔后,1#鉆孔、3#~5#鉆孔的注水變化不大,2#鉆孔注水變化較為明顯,經(jīng)歷了注水平穩(wěn)—劇增—衰減的過程。工作面距離2#鉆孔5m處注水量開始增大,工作面推過2#鉆孔5m處注水量最大達到27.3 L/h,是平穩(wěn)期流速的23倍,而后隨著工作面的逐步遠離,2#鉆孔的注水量逐漸降低。因此,鉆孔的注水量有遞減的趨勢。而相對較淺的1#鉆孔注水量卻一直沒有較大變化,造成這種現(xiàn)象的原因如下:
(1)1#鉆孔測試段在底板泥巖或石灰?guī)r(L4)中,這與1#孔偶爾有少量涌水出現(xiàn)的現(xiàn)象吻合。
(2)2#鉆孔從地質(zhì)鉆孔圖上可以推斷其測試段有部分位于煤層(小煤,多為塊狀碳)或煤層與灰?guī)r(L4)的交界面,開始孔內(nèi)多為巖層或煤體的原始裂隙,可注性較差,這些煤層產(chǎn)狀裂隙的擴展和壓實受采礦活動引起的支承壓力的變化影響大,因此注水量相對巖層來說變化較大。但是從注水量來看,這樣現(xiàn)象只是原始裂隙的擴展,并沒有引起巖體的破壞。
1.對54002充填工作面進行了底板變形破壞數(shù)值模擬,模擬過程分為垮落法開采與充填法開采,在模擬充填法開采時,考慮了承壓水壓的作用,采用了固液耦合方式,模擬結(jié)果表明:垮落法開采底板不同深度測點位移變化幅度較大,底板最大破壞深度為12m左右;充填法開采底板位移變化較為緩和,底板最大破壞深度為2m左右。
2.結(jié)合54002具體地質(zhì)條件,制定了充填開采底板破壞深度測試方案,并對其進行了底板破壞深度現(xiàn)場實測,結(jié)果表明:充填法開采底板破壞深度小于4m,與數(shù)值模擬結(jié)果一致,證明了采用膏體充填開采方法能夠有效控制煤層底板開采深度,提高隔水層厚度,保證底板承壓水上煤層開采安全。