吳華軍,宣天貴(淮南礦業(yè)集團潘一東項目部,安徽 淮南 232001)
潘一東礦井位于淮南市潘集區(qū)境內(nèi),立井開拓,設(shè)計規(guī)模3.0Mt/a,礦區(qū)內(nèi)布置主井、副井、風(fēng)井和第二副井4個井筒。
風(fēng)井于2009年5月底落底并臨時改絞,于2009年9月中旬與第一副井貫通,第一副井貫通后安裝永久裝備;第二副井于2009年12月初落至-848m第一水平,于2009年12月底與井底車場貫通。為緩解礦井前期建設(shè)提升能力不足的問題,在不改變第二副井原有鑿井提升設(shè)施的前提下,第二副井貫通后,在-848m水平馬頭門安裝自動翻車系統(tǒng),確保礦井前期建設(shè)同時有兩個井筒進行提矸,有效緩解了礦井前期提升能力不足的問題。
第二副井井筒全深1034.2m,第一水平落至-848m水平,地面井口標(biāo)高+23.2m,井筒凈直徑8.6m,利用?3.6m、?3.2m絞車及5m3矸石吊桶提升出矸。第二副井-848m水平馬頭門凈斷面3.6m×4.9m,布置單股軌道;聯(lián)巷凈斷面4.2m×3.7m,布置雙股軌道。
翻車機是一種高效的機械化卸車設(shè)備,用于翻卸敞車所裝載的煤炭、礦石等散狀物料[1-2]。第二副井出矸系統(tǒng)改造后,整個出矸運輸系統(tǒng)由自動翻車機、操車平臺、溜槽、吊桶、排水裝置、信號室、軌道、支撐鋼梁等組成。其中,排水系統(tǒng)包括水池、電泵和管路,井底積水由電泵泵到主提吊桶隨矸石排至地面。
2.2.1 平面布置
第二副井馬頭門及聯(lián)巷設(shè)計東西走向,井筒中心線距離巷道中心線1.8m,距離軌道中線1.6m,距離主提中心線1.2m,距離副提中心線1.3m。主提中心線距離軌道中心線2.8m,自動翻車機順巷道走向布置,自動翻車機溜槽垂直巷道走向布置,配5m3吊桶,吊桶直徑1.85m;副提中心線距離軌道中心線0.28m,自動翻車機順巷道走向布置,自動翻車機溜槽順著巷道走向布置,配5m3吊桶,吊桶直徑1.85m。井筒中心布置一個水池,井筒西南角布置一個信號室,東西巷道由簡易鐵橋相連,自動翻車系統(tǒng)平面布置圖見圖1。
圖1 自動翻車系統(tǒng)平面布置圖
2.2.2 剖面布置
井底工作面標(biāo)高-853.5m,馬頭門底板標(biāo)高-848m,兩者標(biāo)高落差5.5m。以副提側(cè)自動翻車系統(tǒng)為例,提升中心線距離井筒中心線2.4m,溜槽坡度45°,溜槽長度3.0m,溜槽口距離副提吊桶中線1.3m,距離吊桶垂高1.15m,自動翻車系統(tǒng)剖面布置見圖2。
第二副井-848m水平馬頭門安裝兩套自動翻車機,主提處安裝工期7天(含信號室、排水系統(tǒng)及簡易鐵橋工期),副提處安裝工期4天,井筒中心布置一個1m×1m×0.6m水池,將原鑿井吊盤提升固定在-840m水平,吊盤上的信號室布置在井筒底部西南角,原鑿井用提升系統(tǒng)、排矸系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)等保留不變。
圖2 自動翻車系統(tǒng)剖面布置圖
利用重車在翻車機上的重心移動產(chǎn)生的扭矩實現(xiàn)自動翻車,利用空車在翻車機上的重心移動產(chǎn)生的扭矩實現(xiàn)自動回車。該自動翻車機設(shè)計制做的重點就是重心與軸心偏移的最佳距離,經(jīng)現(xiàn)場使用驗證,偏心距為50mm為最佳翻車和回車狀態(tài)[3]。
重車在翻車機上,兩者的重心距離軸承位置:
式中:L重車+翻車機——重車和翻車機的重心距離軸承的距離,m;
M重車+翻車機——重車和翻車機翻轉(zhuǎn)扭矩,N?m;m重車——重車質(zhì)量,取3 000kg;
L重車——重車重心距離軸承的距離,設(shè)計為-0.2m;
m翻車機——翻車機質(zhì)量,設(shè)計500kg;
L翻車機——翻車機重心距離軸承的距離,設(shè)計0.32m。
計算得:L重車+翻車機=-0.126m;M重車+翻車機= -4 410N?m。
空車在翻車機上,兩者的重心距離軸承位置:
式中:L空車+翻車機——空車和翻車機的重心距離軸承的距離,m;
M空車+翻車機——空車和翻車機回轉(zhuǎn)扭矩,N?m;
m空車——1.5t礦車自重,設(shè)計1 000kg;
L空車——輕車重心距離軸承的距離,設(shè)計為-0.197m;
m翻車機——翻車機質(zhì)量,設(shè)計500kg;
L翻車機——翻車機重心距離軸承的距離,設(shè)計0.237m。
計算得: L空車+翻車機=0.052m;M空車+翻車機= 780N?m。
使用1.5t固定式礦車裝載矸石,由電機車帶至第二副井東西繞道,人工將重車推上自動翻車機,由于重心偏移產(chǎn)生翻轉(zhuǎn)扭矩,重車翻轉(zhuǎn)并被安設(shè)在翻車機基礎(chǔ)上的彈簧柱擋住,在礦車被反彈時,操作員將翻車機軸承剎緊,保持礦車翻轉(zhuǎn)狀態(tài)(使矸石能夠翻凈),倒完矸石后,松開手剎,由于重心偏移到軸承另一邊產(chǎn)生回轉(zhuǎn)扭矩,礦車回轉(zhuǎn)并推入空車線,完成一車矸石的轉(zhuǎn)載。該系統(tǒng)優(yōu)缺點如下。
(1)翻車快捷,單勾提升能力大(1吊桶裝3車矸石,風(fēng)井單層罐籠裝2車矸石),為礦井快速掘進提供保障。
(2)礦車不需上井,礦車在井下循環(huán)利用,保障井下可用礦車數(shù)量,有利于生產(chǎn)組織。
(3)結(jié)構(gòu)簡單,由于沒有電機驅(qū)動裝置,減速機及聯(lián)接裝置,便于維修,對巷道斷面要求小。
(4)安裝方便,工期短,操作簡單易學(xué),安裝、運行、維護費用低。
(5)不改變井筒原有掘砌設(shè)施,保證了后期井筒延伸能力。
(6)下料、提人較困難。
(1)工期投資比較。風(fēng)井臨時改絞工程包括臨時充電機房設(shè)備安裝、臨時供排水安裝、1.5t推車機安裝、風(fēng)井臨時改絞土建及安裝和臨時充電機房設(shè)備安裝,總造價845.7萬元,工期39天。第二副井翻車機安裝工程總造價32萬元,工期11天。
第二副井安裝自動翻車機系統(tǒng)后,實現(xiàn)了由礦車出矸迅速轉(zhuǎn)換成立井出矸,對比風(fēng)井臨時改絞,免去了改絞工序,直接投資節(jié)省813.7萬元,縮短工期28天。
(2)出矸量比較。風(fēng)井于2009年7月投入使用,第二副井(主提)從2010年1月開始投入使用,第二副井(副提)從2010年3月開始投入使用。以2010年上半年為例,風(fēng)井和第二副井月出矸量統(tǒng)計見表1。第二副井自動翻車系統(tǒng)投入使用后,有效緩減風(fēng)井提升壓力,增加了總體提升能力,有利于生產(chǎn)組織。以2010年3~6月出矸量計算,風(fēng)井出矸量平均為250車/d,第二副井平均為400車/d。
表1 風(fēng)井、第二副井月出矸量統(tǒng)計
第二副井自動翻車系統(tǒng)改造后,實現(xiàn)了礦車出矸迅速轉(zhuǎn)換成立井出矸,對比風(fēng)井臨時改絞,直接投資節(jié)省813.7萬元,縮短工期28天。在不改變井筒原有掘砌設(shè)施的前提下,有效利用了第二副井鑿井提升設(shè)備,保證了后期井筒延伸的能力,實現(xiàn)設(shè)備利用最大化,經(jīng)濟效益明顯,緩解了礦井前期提升能力不足的問題,可供其他礦井井筒前期施工提矸工作參考。
[1] 李文瑞.淺析翻車機系統(tǒng)工藝布置相關(guān)問題[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2009,(19).
[2] 邱占偉,王洪珍.翻車機制造技術(shù)[J].重工與起重技術(shù),2007,(1).
[3]黃進軍.ZDJ-Ⅰ型自動翻車機設(shè)計與應(yīng)用[J].山東煤炭科技,2009,(3).
[4] 宋明玉.大學(xué)物理[M].北京:清華大學(xué)出版社,2009.