高玉濤,李廣彬
(黑龍江省龍煤股份公司鶴崗分公司興安煤礦,黑龍江 鶴崗 154102)
龍煤股份公司興安煤礦三水平北18層三區(qū)三段底板層(綜采一隊)綜放工作面、走向長度620 m、工作面傾斜長度110 m(延面后160 m)、煤層平均厚度8 m、煤層傾角16°~21°、儲量96 萬 t、煤層自然發(fā)火期為6個月。該工作面于2007年3月份開采,截止2007年11月24日發(fā)火時,采出走向380 m,采出煤量53萬t,剩余走向240 m,儲量43萬t。該工作面配備情況:ZF4400-16/28型支架96組,ZFG4800-17/29型支架9組,前后部為SGE730-400型運輸機2臺,MG300/730-QWD采煤機1臺,推進度為0.8 m/刀。該工作面在開采期間瓦斯絕對涌出量34 m3/min、風(fēng)量830 m3/min、回風(fēng) CH40.4%、無 CO。
1)2007年11月24日9∶00,瓦檢員檢查時發(fā)現(xiàn)回風(fēng) CH40.8%、CO 200 ×10-6cm3/m3,同時發(fā)現(xiàn)第85組架子見煙,第97組架子上方見明火、回風(fēng)側(cè)見煙。
2)封閉方案:一般火區(qū)封閉方案采取入、回風(fēng)側(cè)同時封閉,但該區(qū)域回風(fēng)側(cè)煙大、能見度低、CO濃度高,無法同時封閉,只能先封機道,切斷風(fēng)路。
a)首先在停采機道反上外口,施工板閉留0.8 m×0.8 m窗,提前施工一個“擋板”;同時保證風(fēng)量,封堵施工板閉抹灰,利用束管對閉內(nèi)氧氣進行觀測,確認火區(qū)內(nèi)氧氣降至12%以下時,在板閉外側(cè)施工永久閉,充沙隔絕。
b)11月24日22∶35,消火區(qū)在機道石門施工板閉。11月25日1∶13機道空區(qū)內(nèi)發(fā)生第一次爆炸,將板閉崩碎,7∶00空區(qū)發(fā)生第二次爆炸。
c)11月25日9∶00,利用束管分別在機道反上、專用巷、軌道石門三處進行連續(xù)采樣觀測、化驗分析。經(jīng)觀測及氣體取樣、化驗分析顯示:火區(qū)內(nèi)有害氣體(CO 3 571 ×10-6cm3/m3、CH45% ~8%),有高溫 ,供氧充足,極易引發(fā)瓦斯、風(fēng)流逆轉(zhuǎn)、火風(fēng)壓等事故,火勢在曼延。后經(jīng)分析火區(qū)機道南部與北部有一定的高差(南低、北高),專用回風(fēng)石門29#孔落點在發(fā)火工作面軟幫77 m,軌道頂板抬高6 m處,發(fā)火時該鉆孔正在灌漿,且鉆孔灌漿效果良好、工作面機道具有U型管特征。經(jīng)鶴崗分公司及礦領(lǐng)導(dǎo)研究決定利用29#孔向工作面軟幫采空區(qū)連續(xù)灌水,破4段總軌道閉,由公司救護隊進入機道二石門將機道二反上3個放水管封堵向采空區(qū)憋水,11月25日10∶20北站開始對29#鉆孔向采空區(qū)經(jīng)過連續(xù)85 h灌水 ,共計灌水14 000 m3,機道往北存水190 m,從機道停采反上、機道三反上(走向反上)出水,經(jīng)檢查進、回風(fēng)測均無風(fēng)向,至此已成功對機道實現(xiàn)水封。見圖1,圖2。
d)11月29日,在三段總機道距機道上山5m處施工“薄子”(打木頂、掛金屬網(wǎng)、草袋子),在機上山排管利用管路充砂230 m3、充灰50 m3進行隔絕、隔爆。12月1日機道永久封閉。
e)12月1日,由救護隊在停采軌道石門與邊界下山交匯口處內(nèi)50 m上施工板閉,施工時 CO 1 000 ×10-6cm3/m3、O218%、CH42.5%、12 月 3 日施工0.5 m厚永久密閉,12月4~5日利用管路向閉內(nèi)充砂300 m3,進行隔絕、隔爆。又在閉外貼0.8 m密閉,封閉軌道。
f)12月2日,由救護隊在一隊專用巷,施工“薄子”利用管路充砂300 m3、進行隔絕、隔爆,12月9日火區(qū)成功封閉。見圖3。
3)火區(qū)處理。
第一期工程。
a)火區(qū)封閉后,進入滅火階段時,北六層軌道邊界上山一隊火區(qū)入風(fēng)和回風(fēng)之間兩道通行風(fēng)門全部解除,對火區(qū)進行均壓。
圖3 火區(qū)封閉示意圖
b)在上隅角后30 m充灰隔離采空區(qū)和工作面,并達到巷道以上10 m高度,形成前部工作面、機軌道與后部空區(qū)隔離,用灰灌嚴充實。否則,前部很難將機軌道、頂板巷充嚴充實。利用在二段總機道532剛剛施工完的70 m上山消火道,2臺ZY-750型重慶鉆機向火區(qū)工作面上出口、火區(qū)軟幫50 m、工作面北60 m范圍內(nèi)布置滅火鉆孔,2007年12月7日—2008年4月9日,共計42個/2 067 m,2008年1月9日~2月23日二段總機道向采空區(qū)打鉆7個/683 m;充灰78 260 m3、充沙3 545 m3??傆嬙诙慰倷C道向回風(fēng)專用巷打鉆6個/281 m,三段總機道向底板層機道放水孔5個/277 m、機道一石門放水孔6個/799 m、二段總機道向一隊火區(qū)底板層軌道、停采軌道石門施工放水孔11個/849 m。
c)觀測情況(停采軌道石門、鉆孔)。停采軌道石門觀測見表 1,5-5#鉆孔觀測見表 2,45-5#鉆孔觀測見表3。
表1 停采軌道石門觀測表
表2 5-5#鉆孔觀測表
表3 45-5#鉆孔觀測表
通過對45-5#(該孔落點為專用回風(fēng)巷與頂板巷交叉點)觀測、化驗分析,存在C2H4,火區(qū)不具備注銷條件,通過灌漿、漿量分布情況分析,火源應(yīng)是原頂板巷高頂或頂板巷與軌道之間煤柱裂隙,通過在停采軌道施工加強閉,處理高頂隱患點,沒有成功;由于受消火道位置影響,處理不到頂板巷高頂?shù)陌l(fā)火點。經(jīng)研究,制定火區(qū)第二方案,縮小火區(qū)封閉范圍,集中處理頂板巷隱患點。
第二期工程。
施工總軌道壓漿閉,在前部軌道打鉆充灰到所有巷道至高點,最后壓漿閉滲灰和水結(jié)束。
6月10日~7月10日,經(jīng)取樣觀測所有鉆孔CO、C2H4無,符合《煤礦安全規(guī)程》248條規(guī)定,火區(qū)被注銷。鉆孔觀測情況見表4,表5。
表4 觀測情況(鉆孔)8-1觀測表
表5 45-5#鉆孔觀測表
2008年8月14日~8月21日,破三段總機道密閉,恢復(fù)機道反上、底板層煤機道240 m距工作面下出口18 m停;9月17日~10月15日,進組恢復(fù)底板層軌道160 m、10月28日,工作面軌道以下53 m停工,10月19日~10月12日,破閉恢復(fù)一隊火區(qū)停采軌道石門70 m到煤軌道,10月18日~24日,綜二隊恢復(fù)一隊火區(qū)底板層軌道以北80 m與停采軌道石門貫通,11月3日~14日,一隊火區(qū)機道破閉進組恢復(fù)機道18 m、工作面97 m形成全風(fēng)壓系統(tǒng)?;謴?fù)過程中,發(fā)現(xiàn)煤機道、煤軌道,機、軌道石門,反上全斷面被粉煤灰充嚴充實;工作面及后部空區(qū)同時也被粉煤灰充嚴充實形成再生頂板,既減少向空區(qū)漏風(fēng)源,又給工作面支架恢復(fù)保障了穩(wěn)定的空間。2008年11月10日工作面試生產(chǎn),至2009年7月10日采至停采線沒有出現(xiàn)火區(qū)復(fù)燃現(xiàn)象,并于2009年8月6日實現(xiàn)安全回撤結(jié)束封閉。
總之,通過對發(fā)火工作面科學(xué)分析和滅火工作總結(jié),可為礦井防滅火提供行之有效的經(jīng)驗及借鑒。