李雪蕊,時(shí)進(jìn)吉,王懷法
(1.太原理工大學(xué)礦物加工工程系,山西 太原 030024;2.山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,山西 晉城 048000)
趙莊礦選煤廠是一座處理能力為6.0 Mt/a的大型動(dòng)力煤選煤廠,煤泥水最高流量約為1 600 m3/h。其開(kāi)采的煤層在無(wú)煙煤向貧煤過(guò)渡區(qū)域,煤種特性比較復(fù)雜,煤質(zhì)變化較大,煤泥的含量高、泥化度和黏度大、粒度小。洗煤廠投產(chǎn)后,由于煤質(zhì)較設(shè)計(jì)資料變化較大,洗末煤系統(tǒng)運(yùn)行存在較大問(wèn)題,洗末煤回收率低,煤泥產(chǎn)率較高,且灰分低,有必要對(duì)其煤泥的可浮性進(jìn)行研究,確認(rèn)其煤泥通過(guò)浮選回收精煤的可行性[1]。晉城煤業(yè)集團(tuán)在20世紀(jì)90年代,曾在鳳凰山礦和王臺(tái)礦選煤廠引進(jìn)浮選柱工藝[2],但對(duì)煤泥浮選工藝改造均未取得成功。目前,細(xì)粒級(jí)煤泥主要通過(guò)浮選工藝分選[3],特別在煉焦煤選煤廠應(yīng)用普遍,屬于成熟技術(shù),但高變質(zhì)程度的無(wú)煙煤和貧煤可浮性一般較中等變質(zhì)程度的無(wú)煙煤差。研究無(wú)煙煤泥浮選技術(shù)是推進(jìn)我國(guó)無(wú)煙煤浮選技術(shù)[4]、節(jié)約能源、減少排放、提高資源利用率的有效途徑。
為了驗(yàn)證浮選提高精煤回收的可行性,對(duì)該廠的煤泥進(jìn)行了浮選特性的研究,通過(guò)調(diào)節(jié)浮選藥劑和改變加藥制度,找出最佳浮選條件。
趙莊煤樣元素分析和工業(yè)分析[5]在中科院山西煤化所進(jìn)行,元素分析儀采用Vario EL元素分析儀,結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 趙莊煤樣元素分析和工業(yè)分析結(jié)果 %
由表1結(jié)果表明,趙莊礦煤泥碳含量為68.31%,初步判斷,趙莊煤的碳化程度較深;工業(yè)分析結(jié)果表明,趙莊礦煤泥灰分低,含量為21.79%。
X射線衍射儀器采用日本島津-6000型衍射儀,分析條件為:X—射線作用的電壓40.0(kV),電流強(qiáng)度30.0(mA),采取連續(xù)掃描的方法,掃描的角度范圍是10.000°~70.000°,掃描的速度為10.000 0(deg/min),采樣的間隔為0.020 0(deg)。分析結(jié)果見(jiàn)圖1。
通過(guò)X—射線衍射進(jìn)行分析,衍射峰的強(qiáng)度與礦物的含量有一定關(guān)系,峰值越大,相對(duì)應(yīng)的礦物含量越高。趙莊煤中石英和高嶺土含量較高,有少量的磁鐵礦。文獻(xiàn)[6]的研究結(jié)果表明,高嶺石和石英的存在對(duì)浮選效率有一定的影響,容易形成負(fù)電荷膠粒,且易于泥化、親水性強(qiáng),將不利于浮選。
從圖1可以看出,趙莊礦原煤主要含有C,O,Al和Si等元素。其中,Al和Si歸屬煤中的礦物雜質(zhì)。對(duì)其C1s譜圖的分峰擬合結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 趙莊煤樣的C1s譜分峰擬合結(jié)果表
從表2可以看出,趙莊礦原煤表面O的含量略高,含氧基團(tuán)中主要是C-O,而親水程度較高的OC=O基團(tuán)只占1.78%。
根據(jù)MT/T58-1993粉煤篩分試驗(yàn)方法,煤樣的小篩分經(jīng)過(guò)篩分后分成 -0.043 mm,0.043 ~0.074 mm,0.074 ~0.125 mm,0.125 ~0.25 mm,0.25 ~0.5 mm,+0.5 mm6個(gè)粒度級(jí)。篩分試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 趙莊煤粉篩分試驗(yàn)結(jié)果表
由表3可見(jiàn),趙莊礦煤泥中大于0.25 mm粒級(jí)的含量也僅占3.45%,而小于0.043 mm粒級(jí)占到了67.43%,且灰分也較高,為27.83%。由此可以看出,趙莊煤泥中,粗粒含量較低,而細(xì)粒含量很高,且細(xì)?;曳忠草^高。
影響浮選的諸多因素中,最重要的是煤泥的可浮性。煤泥的可浮性差,會(huì)對(duì)浮選技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)產(chǎn)生重大影響,如在精煤灰分要求相同時(shí),可浮性越差,浮選精煤產(chǎn)率就會(huì)越低,尾煤灰分也會(huì)隨之下降,造成資源的浪費(fèi)和流失。因此,有必要研究煤泥可浮性。依據(jù)MT/T144-1997《選煤實(shí)驗(yàn)室分布釋放試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)[7]的操作步驟,對(duì)趙莊煤樣中0~0.3 mm粒級(jí)做了分步釋放試驗(yàn),其可浮性曲線圖見(jiàn)圖4。
由表3可知,產(chǎn)物6的產(chǎn)率為30.02%,灰分為47.88%;產(chǎn)物5的灰分立即降到了21.09%;而且產(chǎn)物3、產(chǎn)物2、產(chǎn)物1的平均灰分<8%;累計(jì)產(chǎn)率為41.06%,最終的、經(jīng)分選5次的精煤灰分為4.23%,產(chǎn)率4.22%。如何判斷是否易浮。由圖4查得,當(dāng)精煤灰分Ac=10.0%時(shí),浮選精煤產(chǎn)率γc為70.0%,以此計(jì)算浮選精煤可燃體回收率為70.08%,根據(jù)MT/T259-91《煤炭可浮性評(píng)定方法》關(guān)于煤炭可浮性的易劃分范圍,可燃體回收率E1值在60.1~80.0范圍內(nèi),煤泥可浮性等級(jí)為中等可浮煤,可知趙莊煤泥屬于中等可浮煤泥。
圖4 趙莊煤0~0.3 mm粒級(jí)可浮性曲線圖
圖6 捕收劑用量對(duì)尾煤產(chǎn)率和灰分的影響圖
2.3.1 捕收劑對(duì)煤泥浮選的影響
試驗(yàn)條件:轉(zhuǎn)速:1 800 rpm;濃度:80 g/L;充氣量:1.33 L/min;捕收劑:煤油;起泡劑:仲辛醇(120 g/t);原煤灰分:22.19%。捕收劑用量對(duì) -0.3 mm粒級(jí)趙莊煤泥浮選精煤產(chǎn)率和灰分的影響見(jiàn)圖5。
捕收劑用量對(duì)-0.3 mm粒級(jí)趙莊煤泥浮選尾煤產(chǎn)率和灰分的影響見(jiàn)圖6。
由圖5和圖6可以看出,隨著捕收劑用量的增加,精煤產(chǎn)率、精煤灰分、尾煤灰分都是先降低再升高,在最低點(diǎn)左右時(shí),精煤灰分的值比較符合要求,因此,對(duì)趙莊煤樣,在礦漿濃度為80 g/L,捕收劑用量為1 000 g/t時(shí)效果較好。
2.3.2 起泡劑對(duì)煤泥浮選的影響
試驗(yàn)條件:轉(zhuǎn)速:1 800 rpm;濃度:80 g/L;充氣量:1.33 L/min;捕收劑:煤油(1 000 g/t);起泡劑:仲辛醇;原煤灰分:22.19%。起泡劑用量對(duì)-0.3 mm粒級(jí)趙莊煤泥浮選精煤產(chǎn)率和灰分的影響見(jiàn)圖7。
圖5 捕收劑用量對(duì)精煤產(chǎn)率和灰分的影響圖
圖7 起泡劑用量對(duì)精煤產(chǎn)率和灰分的影響圖
起泡劑用量對(duì)-0.3 mm粒級(jí)趙莊煤泥浮選尾煤產(chǎn)率和灰分的影響見(jiàn)圖8。
由圖7和圖8可知:當(dāng)試驗(yàn)在轉(zhuǎn)速為1 800 rpm、濃度為80 g/L、充氣量為1.33 L/min的條件下,隨著起泡劑用量的增加,精煤產(chǎn)率、精煤灰分呈上升趨勢(shì),但比較平緩;而尾煤的灰分上升較快。
2.3.3 礦漿濃度對(duì)煤泥浮選的影響
試驗(yàn)條件:轉(zhuǎn)速:1 800 rpm;充氣量:1.33 L/min;捕收劑:煤油(1 000 g/t);起泡劑:仲辛醇(120 g/t);原煤灰分:22.19%。
礦漿濃度對(duì) -0.3 mm粒級(jí)趙莊礦漿濃度對(duì)-0.3 mm粒級(jí)趙莊煤泥浮選尾煤產(chǎn)率和灰分的影響見(jiàn)圖10。
圖10 礦漿濃度對(duì)尾煤產(chǎn)率和灰分的影響圖
由圖9和圖10可知,隨著礦漿濃度的增加,精煤產(chǎn)率、精煤灰分、尾煤灰分都呈上升趨勢(shì),其中精煤產(chǎn)率和尾煤灰分上升趨勢(shì)一致,增加較快。趙莊煤樣而言,煤油1 000 g/t、仲辛醇120 g/t時(shí),綜上所述,在礦漿濃度為80 g/L時(shí),浮選效果最好。
2.4.1 趙莊煤-0.3 mm粒級(jí)分段加藥浮選試驗(yàn)
試驗(yàn)條件:轉(zhuǎn)速:1 800 rpm;充氣量:1.33 L/min;礦漿濃度:80 g/L;捕收劑:煤油(1 000 g/t),捕收劑的量按5∶5和7∶3分步添加;起泡劑:仲辛醇(120 g/t);原煤灰分:22.19%。分段加藥對(duì) -0.3 mm 粒級(jí)趙莊煤泥浮選的影響見(jiàn)表4。
表4 分段加藥對(duì)-0.3 mm粒級(jí)趙莊煤泥浮選的影響表
由表4可見(jiàn),與一次添加捕收劑的量相比,通過(guò)分次添加捕收劑可以不同程度提高精煤產(chǎn)率,但對(duì)于趙莊煤樣,精煤灰分也提高,相比較采取配比5∶5時(shí),精煤灰分較低。
2.4.2 不同捕收劑對(duì)煤泥浮選的影響
試驗(yàn)條件:轉(zhuǎn)速:1 800 rpm;充氣量:1.33 L/min;礦漿濃度:80 g/L;捕收劑:生物柴油、納爾科、煤油(1 000 g/t);起泡劑:仲辛醇(120 g/t);分散劑:六偏磷酸鈉(62.5 g/t)原煤灰分22.19%。
不同捕收劑對(duì)-0.3 mm粒級(jí)趙莊煤泥浮選的影響見(jiàn)表5。
表5 不同捕收劑對(duì)-0.3 mm粒級(jí)趙莊煤泥浮選的影響表
由表5可知,對(duì)于趙莊煤樣而言,生物柴油、納爾科作為捕收劑時(shí),精煤的產(chǎn)率、精煤的灰分都很高,但精煤的灰分遠(yuǎn)高于要求值。相對(duì)而言,煤油的效果最好,產(chǎn)率為74.71%,灰分為10.68%。
2.4.3 捕收劑加入等量分散劑對(duì)煤泥浮選的影響
試驗(yàn)條件:轉(zhuǎn)速:1 800 rpm;充氣量:1.33 L/min;礦漿濃度:80 g/L;捕收劑:生物柴油、納爾科、煤油(1 000 g/t);起泡劑:仲辛醇(120 g/t);分散劑:六偏磷酸(62.5 g/t)原煤灰分:22.19%。加入分散劑對(duì)-0.3 mm粒級(jí)趙莊煤泥浮選的影響見(jiàn)表6。
表6 加入分散劑對(duì)-0.3 mm粒級(jí)趙莊煤泥浮選的影響表
由表5和表6對(duì)照可知:對(duì)于趙莊煤樣,當(dāng)加入相同量的分散劑以后,對(duì)捕收劑納爾科和煤油浮選精煤產(chǎn)率都有所提高,納爾科效果很明顯,但精煤灰分變化不大。
在不同浮選條件下,趙莊選煤廠-0.3 mm粒度級(jí)煤泥浮選效果存在一定差異:
1)隨著捕收劑用量的增加,精煤產(chǎn)率、精煤灰分、尾煤灰分都是先降低再升高。與一次添加捕收劑相比,通過(guò)分次添加捕收劑可以不同程度提高精煤產(chǎn)率,對(duì)于趙莊煤樣,采取配比5∶5時(shí),精煤灰分較低。
2)隨著礦漿濃度的增加,精煤產(chǎn)率、精煤灰分、尾煤灰分都呈上升趨勢(shì),其中精煤產(chǎn)率和尾煤灰分上升趨勢(shì)較快。當(dāng)濃度為80 g/L時(shí),隨著起泡劑用量的增加,精煤產(chǎn)率、精煤灰分上升平緩,而尾煤的灰分上升較快。
3)對(duì)于趙莊煤樣,生物柴油、納爾科作為捕收劑時(shí),精煤的產(chǎn)率很高,但精煤的灰分遠(yuǎn)高于要求值。相對(duì)而言,煤油的總體效果好,產(chǎn)率為74.71%,灰分為10.68%。在加入等量的六偏磷酸鈉后,對(duì)灰分的影響不明顯。
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